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        氯酸鹽分解系統(tǒng)的優(yōu)化

        2014-11-22 02:04:36
        中國氯堿 2014年12期
        關(guān)鍵詞:加酸氯酸鹽電解槽

        周 菊

        (新疆中泰化學(xué)(集團)股份有限公司,新疆烏魯木齊 830019)

        1 氯酸鹽的產(chǎn)生機理

        氯酸鹽是隔膜法電解生產(chǎn)燒堿主要副反應(yīng)產(chǎn)物,其生成過程主要分為生成次氯酸鹽和次氯酸鹽進一步反應(yīng)生成氯酸鹽。氯酸鹽主要在陽極室產(chǎn)生,當(dāng)精鹽水進入電解槽陽極室并通直流電電解時,陽極上產(chǎn)生的氯氣遇水后發(fā)生如下反應(yīng)。

        (1)氯氣在水中的歧化反應(yīng):Cl2+H2O?HCl+HClO;

        (2)當(dāng)溫度升到75 ℃以上時(通常電槽溫度≥85 ℃),HClO 與NaCl 進一步反應(yīng):

        生成的氯酸鹽由陽極室透過隔膜到陰極室,雖有少量氯酸鹽被陰極產(chǎn)生的新生態(tài)氫原子還原成氯化鈉,但絕大多數(shù)氯酸鹽都和電解溶液混在一起,從而加大了電解液中氯酸鹽的含量。

        在電解槽陽極室的鹽水中,氯氣大量存在,而OH-的量是由膜的滲漏率決定的。堿向陽極室遷移的量越大,產(chǎn)生的氯酸鹽量就越多,因此,氯酸鹽在陽極室產(chǎn)生的量很大程度上是由膜的完好狀況決定。但新膜與舊膜的滲漏率差異明顯。鹽水中氯酸鹽含量的富集,勢必造成陰極堿中氯酸鹽含量的增加,最終將對下游工序造成影響。

        2 氯酸鹽分解機理

        氯酸鈉在常溫及堿性條件下比較穩(wěn)定,要想去除鹽水中的氯酸鈉可在酸性的條件下進行。

        分解槽中的反應(yīng)可以用下列方程式表示:

        上面2反應(yīng)發(fā)生的先后取決于操作條件。反應(yīng)(1)是預(yù)期的,因為反應(yīng)(2)產(chǎn)生了不希望得到的ClO2。要使反應(yīng)(2)最小程度的發(fā)生,需要達到以下條件。

        (1)高反應(yīng)溫度;

        (2)高HCl 濃度;

        (3)高NaClO3濃度。

        但是反應(yīng)(2)不可能完全避免,NaClO3完全分解是達不到的。由于電解槽的溫度在80 ℃以上,有相當(dāng)數(shù)量的發(fā)生反應(yīng)(2)生成ClO2,氯酸根為強酸,其特性接近于鹽酸和硝酸,氯酸也是強氧化劑,但是氯酸鹽溶液只有在酸性介質(zhì)中才有氧化性,因為H+的濃度可以有效的提高氯酸鹽的電極電位值,這說明在酸性介質(zhì)中的氧化性大于在中性介質(zhì)中的氧化性,故含有的水溶液經(jīng)過酸化,氧化性增強,鹽酸與氯酸鈉的摩爾濃度比為2左右時,主要生成ClO2,摩爾濃度比為6以上時,主要生成Cl2。

        當(dāng)鹽水處于酸性條件下,溫度高于85 ℃時,就會發(fā)生如下反應(yīng):

        因此,將出電槽淡鹽水升溫至大于85 ℃后再加入適量鹽酸溶液,經(jīng)過一定時間后就能將淡鹽水中氯酸鹽分解成氯氣和氯化鈉。

        根據(jù)此原理,前期氯酸鹽分解槽的運行溫度在<90 ℃,進入分解槽的流量在10 m3/h,加酸量在800~1 000 L/h,投運后發(fā)現(xiàn)分解率較低,具體數(shù)據(jù)見表1。

        表1 運行數(shù)據(jù)情況

        4 氯酸鹽分解槽的操作參數(shù)優(yōu)化

        4.1 分解槽溫度指標的控制

        在穩(wěn)定進料量和加酸量的前提下,通過調(diào)整溫度考察氯酸鹽的分解率,具體情況見表2。

        表2 溫度對氯酸鹽分解率的影響

        在進料量為10 m3/h 時,隨著溫度的升高,氯酸鹽的分解率由24.55%上升到49.14%。由此可見,提高溫度有利于氯酸鹽的分解。由于在高溫狀態(tài)下,氯酸鹽對設(shè)備的腐蝕嚴重,故現(xiàn)分解槽的溫度控制指標控制在95 ℃以下。

        從編碼長度比較可以看出,由于ICSA-ECOC編碼方法是事前編碼和數(shù)據(jù)感知編碼的組合搜索,其編碼長度普遍要高于事前編碼,低于一對一編碼,與經(jīng)典的混淆矩陣編碼和Bautista編碼長度相差不大.在部分類別數(shù)較大的數(shù)據(jù)集上,ICSA-ECOC方法與Bautista方法編碼長度要大于基于混淆矩陣的編碼方法,從側(cè)面反映兩者方法擁有更優(yōu)秀的糾錯能力.

        4.2 加酸量指標的控制

        在穩(wěn)定進料量和溫度的前提下,通過調(diào)整加酸量考察氯酸鹽的分解率,結(jié)果見表3。

        由表3可見,在溫度為92 ℃、進料量為10 m3/h的條件下,隨著加酸量的增大,氯酸鹽的分解率也隨之提高;但由于酸度過高時,氯酸鹽對設(shè)備的腐蝕嚴重,故要求控制加酸量根據(jù)質(zhì)檢檢測數(shù)據(jù),保證裝置中的氯酸鹽分解槽的分解率較高,裝置運行周期長。

        表3 加酸量對氯酸鹽分解率的影響

        4.3 進料流量的控制

        在穩(wěn)定加酸比例和溫度的前提下,通過調(diào)整進料流量來考察氯酸鹽的分解率,結(jié)果見表4。

        表4 進料量對氯酸鹽分解率的影響

        在相同溫度和相同加酸比例的條件下,進料量增大,加酸量增大,氯酸鹽的分解率變化不大,當(dāng)達到17 m3/h 時,分解率有所下降,其原因是進料量增大,物料在分解槽內(nèi)的停留時間減少,致使反應(yīng)時間減少,造成分解率下降。因此,要想提高進料量并提高分解率,必須加大氯酸鹽分解槽的體積,故將鹽水進口流量控制在13~15 m3/h,要提高氯酸鹽的分解率必須提高反應(yīng)溫度,增大加酸量,保證有效進料流量或是增大分解槽的體積。

        在實際生產(chǎn)過程中,提高反應(yīng)溫度就意味著要加大蒸汽的用量,從而增加能源的消耗,提高鹽酸的用量,增大物料的消耗;在電解槽運行末期,淡鹽水中氯酸鹽含量很高,減小進分解槽的鹽水流量也不能使更多的氯酸鹽分解,造成氯酸鹽在系統(tǒng)中越積越多,反過來影響電解槽的正常運行。

        5 氯酸鹽分解槽的改造

        (1)加大分解槽內(nèi)擋板面積,減小溶液過流面積,延長反應(yīng)停留時間。將原高度850 mm 的擋板延長至1 630 mm,溶液過流面積減少2.03 m2,延長了溶液反應(yīng)停留時間;

        (3)按原有工藝流程對1#裝置氯酸鹽分解槽更換為鈦材,并增大了氯酸鹽分解槽內(nèi)折流板的面積,減小溶液過流面積,延長淡鹽水反應(yīng)停留時間,同時,將鈦材質(zhì)氯酸鹽分解槽分解槽溫度提高至95 ℃,并對裝置氯酸鹽分解槽材質(zhì)擋板測試,裝置的分解效率有了明顯提升;

        (4)增加了高純酸流量自控調(diào)節(jié),便于穩(wěn)定氯酸鹽分解槽的高純酸加入量,為氯酸鹽的分解提供了保障。

        6 結(jié)語

        (1)在穩(wěn)定進料量和加酸量的前提下,通過提高溫度能夠有效提高氯酸鹽分解槽的分解率,但是分解槽的溫度不能太高,溫度過高將增加氯酸鹽分解槽的腐蝕程度。

        (2)在穩(wěn)定進料量和溫度的前提下,通過提高加酸量可以增加氯酸鹽的分解率,,氯酸鹽分解系統(tǒng)的加酸量與上槽鹽水的pH 值也有一定的關(guān)系,上槽鹽水中的加酸量大,上槽鹽水的pH 值低,出槽淡鹽水的pH 值相對較低。目前氯酸鹽分解槽的操作指標溫度控制在92~95 ℃。

        (3)通過對氯酸鹽分解槽的改造有效的增加鹽水在分解槽的滯留時間,滯留時間同時與分解槽的流量有直接的關(guān)系。

        故若選擇合適的指標將會使氯酸鹽分解系統(tǒng)的分解率等同于電解槽的氯酸鹽產(chǎn)生率,鹽水中的氯酸鹽含量穩(wěn)定;當(dāng)電解槽產(chǎn)生的氯酸鹽量較多時,雖然氯酸鹽分解系統(tǒng)的分解率較高,但是此時氯酸鹽的分解量要少于產(chǎn)生量,因此,造成鹽水系統(tǒng)的氯酸鹽含量較高。

        氯酸鹽的去除將有效提高進電解槽鹽水質(zhì)量,減少蒸發(fā)設(shè)備的腐蝕,穩(wěn)定系統(tǒng)工藝指標,提高裝置生產(chǎn)效率,為離子膜長期運行創(chuàng)造條件。

        [1]劉 影.優(yōu)化脫氯工藝降低氯酸鹽的含量.中國氯堿,2010(10):4-6.

        [2]任小青.淺談氯堿生產(chǎn)中氯酸鹽含量的控制.中國氯堿,1999(4):6-7.

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