張少云
(江蘇安邦電化有限公司,江蘇 淮安 223002)
在離子膜電解制堿過(guò)程中,每噸折百燒堿約產(chǎn)生7.2 m3淡鹽水,離子膜電解產(chǎn)生的淡鹽水需要鹽水工序進(jìn)行平衡。鹽水工序需要最大量地消化離子膜電解槽來(lái)的脫氯鹽水和本系統(tǒng)壓濾來(lái)的濾液,這種物料的平衡將在很大程度上影響到堿產(chǎn)品的鹽耗。離子膜技術(shù)對(duì)鹽水的質(zhì)量提出了更苛刻的條件,例如要求進(jìn)樹(shù)脂塔前的SS 要小于1×10-6、Ca2+/Mg2+要小于5×10-6、pH 值控制在9~10、不含有機(jī)物、不含游離氯等要求,因此,對(duì)鹽水過(guò)程的傳統(tǒng)工藝及自動(dòng)控制都提出了改進(jìn)的要求,否則將會(huì)造成一系列的嚴(yán)重后果如離子膜電解槽效率的降低、樹(shù)脂塔螯合樹(shù)脂破碎導(dǎo)致的消耗增加等等。
江蘇安邦電化有限公司離子膜鹽水工序分為化鹽和一次鹽水?;}工藝過(guò)程中主要存在如下幾個(gè)問(wèn)題。
(1)關(guān)鍵的一些過(guò)程參數(shù)沒(méi)有監(jiān)控,如粗鹽水、精鹽水的pH 值等;
(2)化鹽的連續(xù)性不好,鹽層控制隨意性大,這將造成NaCl 濃度的波動(dòng);
(3)化鹽水的配制除了進(jìn)行溫度控制外沒(méi)有其他自動(dòng)操作,化鹽水的質(zhì)量波動(dòng)(如含堿量)比較大;
(4)加壓容氣罐壓力沒(méi)有控制,壓力波動(dòng)范圍較大,這是造成預(yù)處理器返渾的重要原因之一;
(5)精鹽水的pH 值控制為手動(dòng),波動(dòng)范圍較大;
(6)現(xiàn)在所用的計(jì)算機(jī)為西門(mén)子300系列PLC,在實(shí)現(xiàn)復(fù)雜數(shù)學(xué)模型上受限制等等。
離子膜一次鹽水工序主要存在的問(wèn)題有:
(1)粗鹽水游離氯含量穩(wěn)定性差;
(2)預(yù)處理器三氯化鐵加量多了造成離子膜電解槽陽(yáng)極軟管發(fā)紅,不加預(yù)處理器上浮效果不好;
(3)兩堿過(guò)堿量控制不好,導(dǎo)致鈣鎂離子超標(biāo);
(4)游離氯控制不穩(wěn)定,易造成硫酸鈉加入超量導(dǎo)致進(jìn)槽鹽水中硫酸根超標(biāo)及游離氯含量超標(biāo),導(dǎo)致樹(shù)脂塔內(nèi)樹(shù)脂破碎,使樹(shù)脂消耗量額外增加,嚴(yán)重的還會(huì)導(dǎo)致樹(shù)脂塔底部過(guò)濾層尼龍網(wǎng)及進(jìn)入精鹽水高位槽前的樹(shù)脂捕集器尼龍網(wǎng)發(fā)脆破裂,使樹(shù)脂泄漏進(jìn)入電解槽。改造方案如下。
(1)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)上鹽,杜絕化鹽桶鹽層高度忽高忽低造成的鹽水濃度波動(dòng);
(2)在線顯示過(guò)堿量(NaOH),實(shí)現(xiàn)化鹽水和粗鹽水的過(guò)堿量全自動(dòng)優(yōu)化控制,使其過(guò)堿量控制精度達(dá)到R±0.1~0.15 g/L;
(3)實(shí)現(xiàn)加壓溶氣罐的壓力高精度控制,使其壓力波動(dòng)不超過(guò)0.01 MPa,極大地穩(wěn)定預(yù)處理器的運(yùn)行;
(4)實(shí)現(xiàn)膜過(guò)濾設(shè)備控制系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制;
(5)實(shí)現(xiàn)精鹽水pH 值的高精度控制,使pH 值的波動(dòng)不超過(guò)0.1,這對(duì)離子膜電解將產(chǎn)生重要影響。
針對(duì)一次鹽水工序,采用下列控制方案:
(1)粗鹽水泵采用變頻控制,與前反應(yīng)桶液位保持連鎖,保持液位控制在55%;
(2)兩堿采用調(diào)節(jié)閥控制,在化驗(yàn)的基礎(chǔ)上保持相對(duì)穩(wěn)定的控制值;
(3)加壓溶氣罐空氣壓力及鹽水液位均采用調(diào)節(jié)閥控制,保持壓力穩(wěn)定在0.2 MPa,液位保持在22%;
(4)游離氯采用調(diào)節(jié)閥控制,與ORP 連鎖,保持為負(fù)值;
(5)進(jìn)入精鹽水貯槽的精鹽水加酸采用調(diào)節(jié)閥控制,保持pH 值為9~10。
鹽水優(yōu)化控制方案分成4部分:化鹽水質(zhì)量?jī)?yōu)化控制子系統(tǒng)、粗鹽水質(zhì)量?jī)?yōu)化控制子系統(tǒng)、膜過(guò)濾設(shè)備控制子系統(tǒng)和精鹽水質(zhì)量?jī)?yōu)化控制子系統(tǒng)。
江蘇安邦電化有限公司鹽水采用80%的鹵水化鹽,另外由于6個(gè)配水罐全是鐵罐,且來(lái)水一般都能保證含堿量在0.5 g/L 以?xún)?nèi),這使得化鹽水的配置相對(duì)容易一些。利用現(xiàn)有的配水槽將pH 計(jì)、溫度計(jì)和調(diào)節(jié)閥都安裝在其上,而6個(gè)配水罐就成了6個(gè)合格化鹽水的貯罐。
另外,將化鹽水溫度控制回路投入前饋-反饋控制后可使化鹽水溫度控制精度達(dá)到±1 ℃,使鹽水的濃度波動(dòng)達(dá)到最小。這部分的實(shí)現(xiàn)是以完善現(xiàn)有的控制回路為基礎(chǔ)的。
在這個(gè)子系統(tǒng)中,重點(diǎn)做好如下事情:一是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上鹽,提高化鹽的連續(xù)性,穩(wěn)定鹽水的濃度;二是實(shí)現(xiàn)粗鹽水過(guò)堿量的精確控制,使粗鹽水的過(guò)堿量控制在R±0.1~0.15 g/L,有效控制鎂離子含量并降低后續(xù)工序鹽酸的消耗;三是實(shí)現(xiàn)膜過(guò)濾系統(tǒng)控制的國(guó)產(chǎn)化,減少投資與運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn);四是實(shí)現(xiàn)加壓溶氣罐的液位控制和空氣緩沖罐的壓力控制。
(1)自動(dòng)上鹽控制回路
化鹽桶中鹽層的高度不控制好將導(dǎo)致鹽水濃度和過(guò)堿量的極大波動(dòng)。本方案將把鹽層高度與上鹽皮帶機(jī)連鎖起來(lái),從而把鹽層高度控制在一個(gè)最合理的范圍內(nèi)而極大地穩(wěn)定鹽水的質(zhì)量。本方案需自做1個(gè)鹽層高度感應(yīng)板和購(gòu)買(mǎi)1套光電開(kāi)關(guān)即可(或者用1套電容式物位開(kāi)關(guān))。見(jiàn)圖1。
圖1 自動(dòng)上鹽控制系統(tǒng)
該控制回路可減少鹽水濃度的波動(dòng)1~3 g/L,可使過(guò)堿量的波動(dòng)也明顯降低。
(2)粗鹽水過(guò)堿量控制回路-NaOH/Na2CO3
上鹽初期大量的鎂離子將消耗很多化鹽水中的OH-,不及時(shí)克服這個(gè)階躍式的干擾將使粗鹽水的過(guò)堿量波動(dòng)很大。在這個(gè)方案中把上鹽信號(hào)作為前饋補(bǔ)償環(huán)節(jié)的觸發(fā)條件,提前調(diào)節(jié)NaOH 調(diào)節(jié)閥來(lái)得到一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的過(guò)堿量,用數(shù)學(xué)模型把測(cè)到的粗鹽水pH 值和溫度換算成“含堿量”而更便于操作與控制,該回路能把過(guò)堿量控制在R±0.10~0.15 g/L。
該控制回路可有效控制住因原鹽產(chǎn)地變化、顆粒大小、鹽層高度等因素造成的粗鹽水質(zhì)量的波動(dòng),并能控制住化鹽鹽水質(zhì)量的波動(dòng)。見(jiàn)圖2。
圖2 粗鹽水過(guò)堿量控制回路
由于Na2CO3的含量無(wú)法在線測(cè)量和在線計(jì)算,只能采用與鹽水流量比加入的方案,可以將Na2CO3的含量控制在0.1~0.3 g/L,三氯化鐵的加入也是如此。在離子膜一次鹽水崗位設(shè)置化驗(yàn)臺(tái),每小時(shí)檢測(cè)一次過(guò)堿量,確保過(guò)堿量在控制范圍內(nèi)。見(jiàn)圖3。
圖3 Na2CO3加入量控制圖
(1)戈?duì)柲み^(guò)濾器的程序控制較為簡(jiǎn)單,比起離子膜二次鹽水樹(shù)脂塔的程序控制來(lái)說(shuō)要簡(jiǎn)單很多,但國(guó)外過(guò)濾器設(shè)備為此自帶的控制器、控制箱要相對(duì)貴重。因此在本方案的軟硬件配置、設(shè)計(jì)方案中還把這部分也作了考慮,將來(lái)一旦原控制設(shè)備出現(xiàn)故障,可很快、很方便的投用DCS 中的控制程序,沒(méi)必要購(gòu)買(mǎi)原裝設(shè)備的備件,這樣將節(jié)省可觀的費(fèi)用。
該方案可在短時(shí)間內(nèi)被切換使用。切換所要做的工作就是把每個(gè)過(guò)濾器的八臺(tái)程控閥等信號(hào)電纜接至相應(yīng)的位置??墒共僮魅藛T從控制室遠(yuǎn)程控制過(guò)濾器的運(yùn)行。
(2)加壓溶氣罐的液位控制和空氣緩沖罐的壓力控制。
這2個(gè)回路都是單回路控制系統(tǒng),采用智能PID 控制算法即可達(dá)到高精度的控制指標(biāo)。
從戈?duì)栠^(guò)濾器出來(lái)的精鹽水的pH 值一般在11以上,去離子膜精鹽水貯槽要加酸進(jìn)行中和。精鹽水pH 的控制精度直接影響到二次鹽水進(jìn)入樹(shù)脂塔進(jìn)行吸附的效果,pH 偏低離子吸附效果不好,偏高形成堿性氫氧化物無(wú)法被吸附,導(dǎo)致精制鹽水出樹(shù)脂塔后金屬離子含量超標(biāo),特別是鈣鎂含量超標(biāo),直接影響電解槽的槽電壓,影響離子膜壽命及電解效率,是一個(gè)極其關(guān)鍵的過(guò)程控制參數(shù)。而pH 值在9~10之間有非常大的非線性特點(diǎn),這給控制造成很大的難度。因此,在這個(gè)控制回路中應(yīng)用了“模糊控制+常規(guī)PID”的控制策略,而使精鹽水的pH 值控制精度達(dá)到0.05~0.1。見(jiàn)圖4。
在上述方案中,先進(jìn)的模糊控制算法以最快的速度對(duì)pH 值進(jìn)行粗調(diào),
圖4 精鹽水控制系統(tǒng)圖
常規(guī)PID 算法在此基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)調(diào),從而使精鹽水的pH 值的控制精度達(dá)到R±0.1 pH(0.05 pH),這將極大的有利于電解槽的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,本方案與粗鹽水的幾個(gè)控制方案一起,約使電解的槽電壓降低0.01~0.05 V。
鹽水制備優(yōu)化控制系統(tǒng)所帶來(lái)的效益是多方面的,有些間接效益不好計(jì)算出來(lái),在這里我們僅把可以產(chǎn)生效益的部分羅列出來(lái),按照年生產(chǎn)350天計(jì)算。
(1)各種精制劑的減少所帶來(lái)的直接效益。
a.鹽酸消耗的降低,按照600元/t 高純鹽酸計(jì)算,鹽酸消耗比原來(lái)降低20%,每天用量由20 t 左右降至16 t,效益為:4×350×600=84(萬(wàn)元/a)
b.電解液消耗的降低,按照600元/t 32%燒堿計(jì)算,電解液的消耗比原來(lái)降低20%以上,每天約降低2 t 以上,效益為:2×350×600=42(萬(wàn)元/a)
c.碳酸鈉消耗的降低,按照1 800元/t 碳酸鈉計(jì)算,碳酸鈉每月消耗從100 t 左右降低為70 t 左右,效益為:30×12×1 800=64.8(萬(wàn)元/a)
其他精制劑的減少在此忽略不計(jì)。
(2)精鹽水pH 控制精度的提高,對(duì)降低槽電壓、提高電解效率和氯氣純度而帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益為100萬(wàn)元/a。
(3)精鹽水質(zhì)量的提高預(yù)計(jì)可使戈?duì)柲勖娱L(zhǎng)至2年以上。
(4)離子膜精制鹽水質(zhì)量的提高,在鹽水質(zhì)量上保證了離子膜電解的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
綜上所述,該技術(shù)年效益為290萬(wàn)元以上。