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        一起汽車短周期螺柱焊接質(zhì)量事故分析

        2014-11-21 10:30:58王海龍趙繼成靳立昆王建鄭君友
        汽車科技 2014年2期
        關(guān)鍵詞:夾套螺柱焊槍

        王海龍 趙繼成 靳立昆 王建 鄭君友

        摘 要:分析汽車螺柱焊脫焊案例原因,發(fā)現(xiàn)焊縫區(qū)有氣孔、飛濺,熔合不良。觀察確認(rèn)為焊槍導(dǎo)向夾套磨損和提升距離、伸出長(zhǎng)度不合理影響焊接參數(shù)穩(wěn)定性,進(jìn)而影響焊接區(qū)熔化、成型、凝固過程導(dǎo)致脫焊。更換導(dǎo)向夾套,合理調(diào)整上述參數(shù),調(diào)整提升距離為1.2 mm,伸出長(zhǎng)度為1.5 mm,調(diào)整后未發(fā)現(xiàn)脫焊,拉脫力對(duì)比試驗(yàn)獲取實(shí)驗(yàn)結(jié)果,對(duì)引起脫焊電弧行為作用過程進(jìn)行了分析,確認(rèn)脫焊發(fā)生的直接原因。

        關(guān)鍵詞:汽車螺柱焊;虛焊;偏焊;導(dǎo)向夾套;磨損;提升距離;伸出長(zhǎng)度;氣孔

        中圖分類號(hào): TG444+.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號(hào):1005-2550(2014)02-0048-06

        某公司是專業(yè)生產(chǎn)汽車裝焊部件的企業(yè),主要產(chǎn)品包括汽車白車身所需的側(cè)圍、前地板等白車身內(nèi)部件。某日,現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查員發(fā)現(xiàn),汽車側(cè)圍總成部件螺柱焊螺栓(公制6 mm)扭矩質(zhì)量檢測(cè)中,使用BMT-2L-SB-0008-3(扭矩7 N)電動(dòng)扭矩扳手檢測(cè)時(shí),焊接螺栓從鈑金件上開焊脫落。焊接工程師根據(jù)問題情況,分析問題原因并尋找解決方案。

        1 螺柱焊問題分析

        螺柱焊(stud welding)是將螺柱一端與板件(或管件)表面接觸,通電引弧加壓使兩者連接,汽車工業(yè)中最常用的是短周期螺柱焊 [1] 。

        生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)焊接缺陷情況如表1所示,可見發(fā)生問題主要是虛焊(6個(gè))和偏焊、焊核?。?個(gè))。

        2 缺陷原因分析及改進(jìn)措施

        2.1 設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、工裝分析

        焊接設(shè)備為NELSON的N3短周期螺柱焊機(jī),具有自適應(yīng)功能。設(shè)定參數(shù)焊接電流700 A,焊接時(shí)間40 ms;使用MIYACHI公司的MM380A焊接監(jiān)測(cè)儀測(cè)量焊接電流和時(shí)間,連續(xù)測(cè)量20份試樣及98輛份部件,電流和時(shí)間參數(shù)穩(wěn)定未現(xiàn)異常,工藝參數(shù)合理。表2為前10個(gè)試樣的檢測(cè)電流和檢測(cè)焊接時(shí)間數(shù)值,數(shù)據(jù)值穩(wěn)定,可排除設(shè)備問題。

        表2 電流電壓測(cè)量?jī)x前十個(gè)數(shù)據(jù)測(cè)量表

        未發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)和和材料缺陷問題[2],焊接面平整,未發(fā)現(xiàn)弧面、坑包、油污。現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝夾緊,未發(fā)現(xiàn)問題。加工人手法穩(wěn)定。接地線布置合理。

        2.2 焊槍問題

        觀察焊槍問題較多,分析如表3,焊槍的伸出長(zhǎng)度(預(yù)壓量)和提升距離不合理,鋼板尺測(cè)量,伸出長(zhǎng)度2.5 mm,提升距離3 mm。根據(jù)文獻(xiàn)[3],短周期螺柱焊提升距離和伸出長(zhǎng)度在1.2 mm-1.6 mm為合理,可以獲得優(yōu)良焊接質(zhì)量。

        表3中,調(diào)整前焊槍導(dǎo)向夾套疲勞磨損嚴(yán)重,整體變形,螺栓在導(dǎo)向夾套內(nèi)定位不穩(wěn)定,同時(shí)導(dǎo)向夾套在焊槍內(nèi)晃動(dòng)量也較大。

        2.3 措施和對(duì)策

        綜合上述,采取措施為:更換并緊固導(dǎo)向夾套,調(diào)節(jié)焊槍背部調(diào)節(jié)旋鈕和防濺罩位置,調(diào)整伸出長(zhǎng)度和提升距離,根據(jù)文獻(xiàn)[4],伸出長(zhǎng)度調(diào)整為1.5 mm,提升距離調(diào)整為1.2 mm,調(diào)整后試驗(yàn)焊接,并進(jìn)行拉脫力試驗(yàn)分析。

        3 試驗(yàn)分析確認(rèn)

        3.1 試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果

        為對(duì)比驗(yàn)證調(diào)整效果,在萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)UTM5504進(jìn)行拉脫力試驗(yàn);試片與工件材質(zhì)相同,共20件,查MBN10346標(biāo)準(zhǔn),公制6 mm螺栓標(biāo)準(zhǔn)值要求>2 500 N,3 000N 以上為優(yōu)良焊接;更換導(dǎo)向夾套和調(diào)整提升距離前后,各做一組試驗(yàn),每組10件,其他參數(shù)和加工人不變。

        試片焊接后,先測(cè)量扭矩,調(diào)整前試樣扭矩檢測(cè)中2個(gè)脫落,表面虛焊,設(shè)定其拉脫力值為0;調(diào)整后無試樣脫落,無虛焊發(fā)生。

        當(dāng)天生產(chǎn)脫落比例為10%,有3件為同一包裝內(nèi)連續(xù)脫落,與試驗(yàn)狀態(tài)脫焊比例接近。確認(rèn)調(diào)整前狀態(tài)不穩(wěn)定。

        試驗(yàn)結(jié)果如下表4,調(diào)整前,3個(gè)試樣在1 500 N-2 000 N區(qū)間,6個(gè)試樣不合格,焊核小、偏,質(zhì)量不穩(wěn)定;調(diào)整后,全部達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),9個(gè)超過3 000 N,焊核飽滿。

        3.2 試驗(yàn)結(jié)果分析

        表5為試樣焊核直徑與拉脫力報(bào)告,1號(hào)試樣為調(diào)整后,最大拉脫力為3 774 N,焊核直徑大于6 mm, 3號(hào)試樣為調(diào)整前,最大拉脫力為1 531 N,焊核橢圓形(5 mm*1.5 mm),2號(hào)是2 159 N,為調(diào)整前試樣;觀察1-3號(hào)試樣,焊核直徑和拉脫力數(shù)值正相關(guān),焊核直徑大,拉脫力值大。

        圖1 調(diào)整前后拉脫力對(duì)比圖

        4 焊接螺栓脫落原因分析

        試驗(yàn)確認(rèn)焊槍導(dǎo)向夾套疲勞磨損、設(shè)定伸出長(zhǎng)度(預(yù)壓量)和提升距離不合理間接影響電弧熔化、熔池成型凝固,焊縫成形過程導(dǎo)致質(zhì)量缺陷進(jìn)而脫焊。

        4.1 焊槍提升距離和螺栓伸出長(zhǎng)度影響

        4.1.1 提升距離對(duì)下落沖擊速度的影響

        結(jié)合圖2,螺柱焊槍提升距離調(diào)整原理[4][8]:調(diào)節(jié)彈簧壓緊量來調(diào)整電磁鐵間距,通過防濺套位置調(diào)節(jié)提升距離和伸出長(zhǎng)度分配,伸出長(zhǎng)度+提升高度=電磁鐵間距;據(jù)表3調(diào)整前電磁鐵距離5.5 mm。參考文獻(xiàn)[2-4],6 mm螺栓提升高度1.2 mm-1.6 mm、伸出長(zhǎng)度1.2 mm-1.5 mm合適,電磁鐵間距2.4 mm-3 mm合適。

        焊接區(qū)力學(xué)特征考慮,有重力、彈簧壓力、電磁力、熔滴表面張力,下落過程主導(dǎo)作用為重力和彈簧壓力。對(duì)整個(gè)下壓系統(tǒng)建模,將內(nèi)部總彈簧力綜合考慮(簡(jiǎn)化模型):

        (1)

        式中:F是彈簧力;K為彈簧系數(shù);S是下落高度,約等于提升高度。

        在彈簧有一定壓緊量L前提下:

        (2)

        調(diào)整前總的電磁鐵間距是5.5 mm,其分配為提升距離3 mm,而伸出長(zhǎng)度為2.5 mm。

        因此調(diào)整前最大壓緊力是:

        (3)

        調(diào)整后總的電磁間距是2.7 mm:

        (4)endprint

        當(dāng)螺栓下落沖擊熔池時(shí),下落的沖擊速度是由自由落體運(yùn)動(dòng)速度V1和彈簧運(yùn)動(dòng)速度V2疊加,自由下落運(yùn)動(dòng)速度公式是:V1=gt,S= gt2,其中,g是重力加速度,t是時(shí)間。

        (5)

        而彈簧下落分速度V2,通過積分公式和常微分方程計(jì)算:

        (6)

        (7)

        (8)

        (9)

        式中:a是彈簧瞬時(shí)加速度;m是整個(gè)下落系統(tǒng)質(zhì)量。

        (10)

        用可分離變量常微分方程解得:

        (11)

        (12)

        V=0,S=0,調(diào)整前:

        (13)

        (14)

        式中:V為下落過程中任意時(shí)間t的速度。

        調(diào)整前,S=0,L為一定值,設(shè)定下壓距離為3 mm:

        (15)

        調(diào)整后,S=0,因?yàn)轭A(yù)壓量增加2.8 mm,所以L后=L+2.8:

        (16)

        計(jì)算可見,V前-V后= >0,調(diào)整前下落速度大,沖力大導(dǎo)致金屬飛濺增加,如表1圖示。熔池液態(tài)金屬不足,同時(shí)溫度下降,液態(tài)金屬表面張力增大,熔合性變差;沖擊速度大可能造成回彈,撕扯焊縫,成型變差,以上兩者造成焊接質(zhì)量不良。

        4.1.2 提升距離對(duì)電弧行為的影響

        參考圖3和圖4電弧靜特性曲線,了解短周期螺柱焊過程電流不變的特點(diǎn)[5-6], a長(zhǎng)度大于a長(zhǎng)度,a電壓大于a電壓,因而提升距離變大,弧長(zhǎng)增大,電壓變大,有文獻(xiàn)[7]給出計(jì)算公式。

        當(dāng)弧長(zhǎng)L為0-6 mm時(shí),弧壓Ua=17+2.2 L,據(jù)此計(jì)算,調(diào)整前 La=3mm,Ua=23.6 V,考慮電纜壓降2-4 V,U=25.6-27.6 V,,調(diào)整后 La=1.2 mm,Ua=19.64 V,考慮電纜壓降2-4 V,U=21.6-23.6 V,與文獻(xiàn)[3]所列螺柱焊通用參數(shù)吻合。調(diào)整前,電弧長(zhǎng)度長(zhǎng),電壓高,相同電流下,電弧半徑增大,能量密度減小,熔池面積增大,熔池深度變淺,電弧變長(zhǎng),電弧區(qū)體積增大,氣體量增加,高溫時(shí)氣體溶解于熔池金屬中(如氮?dú)猓?;凝固時(shí),氣體溶解度下降來不及逸出,導(dǎo)致焊縫區(qū)氣體殘留,表1見虛焊表面密布蜂窩狀氣孔,氮?dú)饪壮R?;凝固速度是影響氣體逸出的重要參數(shù),速度慢氣體逸出容易,速度快逸出困難,調(diào)整前,熔池熔深淺,過冷梯度大,凝固速度快,不利于氣體逸出,氣體殘留多;同時(shí)冷卻速度快,金屬表面張力大,潤(rùn)濕性變差,不易鋪展,熔合性能極度惡化,因此減少電弧長(zhǎng)度,電弧區(qū)氣體含量少,溶解氣體量少,凝固速度相對(duì)變慢,氣體易于逸出,相對(duì)焊縫中氣孔所占比例少,且潤(rùn)濕性相對(duì)足夠,熔合性變好。

        圖2 電磁式螺柱焊槍結(jié)構(gòu)原理[8]

        圖3 螺柱焊電弧靜特性曲線

        圖4 電弧長(zhǎng)度對(duì)電壓的影響

        IW-焊接電流;UA-電弧電壓;△S-螺柱位移;tp-先導(dǎo)電流;tw-焊接電流時(shí)間;td-螺柱下落(落釘)時(shí)間(stud dropout),大約50 ms tg-焊槍提升延長(zhǎng)時(shí)間,大約50 ms; tm-螺柱埋入時(shí)間(plunge time)大約10 ms;ts-短路電流時(shí)間,大約50 ms。

        圖5 短周期螺柱焊接過程參數(shù)變化曲線[4]

        4.2 導(dǎo)向夾套磨損影響

        結(jié)合圖6,夾套疲勞變形后,螺栓位置竄動(dòng)。可在1、2、3、4、5任何位置。螺栓合理位置處于2,夾套疲勞后,引起電弧長(zhǎng)度變化,結(jié)合圖5和文獻(xiàn)[2-4],處于1時(shí),已知提升距離和伸出長(zhǎng)度有負(fù)相關(guān)性,造成tp和tw段電弧長(zhǎng),氣體體積增大,易于生成氣孔;電弧長(zhǎng)受電磁影響造成偏弧,見表1。td階段,頂鍛下壓力度、速度和高度不夠,螺栓與工件接觸不充分,熔合不良加氣孔,造成虛焊[9]。

        處于3時(shí),提升距離變小,tw段焊接電壓低,熱輸入量小,熔化量不足;td頂鍛階段,下壓速度和高度大,沖擊熔池,飛濺量大,熔池溫度低,表面張力大,焊縫熔合不良;

        處于4時(shí),螺柱偏心,tp和tw引弧-燃弧段,基于電弧挺直特性,導(dǎo)致電弧偏心、產(chǎn)熱不均,td頂鍛階段,螺柱和工件不垂直(>3°)的情況下,斜向沖入熔池中,局部未熔合,產(chǎn)生偏焊、小焊核,見表1;

        處于5時(shí),晃動(dòng)量大,螺柱不穩(wěn)定,焊接全程電弧不穩(wěn)定,產(chǎn)熱不均勻,熔池不穩(wěn)定,形狀和熔化量不均,熔合不良,焊縫成型差。焊接質(zhì)量差;

        當(dāng)1與4或5共同發(fā)生,或者3與4或5共同發(fā)生,焊接質(zhì)量不良[10]。

        5 結(jié)論

        分析螺柱焊脫焊原因,間接為焊槍提升距離過長(zhǎng),導(dǎo)向夾套疲勞變形,焊接質(zhì)量下降。更換導(dǎo)向夾套,調(diào)整提升距離為1.2 mm,拉脫力試驗(yàn)確認(rèn)調(diào)整效果,證明焊接質(zhì)量提升,未再發(fā)現(xiàn)脫焊,產(chǎn)品扭矩檢測(cè)全部合格。

        深入分析質(zhì)量下降原因,為焊接過程中電弧參數(shù)變化,焊接熔化-熔池成型-焊縫成型階段不穩(wěn)定,引起焊縫氣孔、熔合不良、電弧偏離等,造成虛焊和偏焊。

        參考文獻(xiàn):

        [1]池強(qiáng),張建勛,付繼飛,張友權(quán).拉弧式電弧螺柱焊質(zhì)量影響因素[J].電焊機(jī),2005,,35(4):6-9.

        [2]王大明,褚衛(wèi)東,朱麟.汽車螺柱焊質(zhì)量的影響因素分析[J].汽車與配件,2011,(46):26-28.

        [3]亢書生,王偉.電弧螺柱焊及其在轎車生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].電焊機(jī),2000, 30(5):30-32.

        [4]張義.汽車制造用螺柱焊機(jī)的選擇與應(yīng)用(三)[J].電焊機(jī),2001,(9):13-16,26.

        [5]齊紹榮,葉振忠,王蕓.影響電弧螺柱焊焊接質(zhì)量的幾個(gè)問題[J].焊接技術(shù),2002,31(5):27-28.

        [6]安藤弘平,長(zhǎng)谷川光熊.焊接電弧現(xiàn)象[M],北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1985.

        [7]龔勝峰.螺柱焊接技術(shù)及工藝[J].電焊機(jī),2006,(36):1,11-15.

        [8]梅從富,張德庫(kù),王學(xué)敏,王克鴻.大功率自動(dòng)螺柱焊槍的研制[J].機(jī)械制造與研究,2009,38(6):43-46.

        [9]朱麟.螺柱焊虛焊分析和解決措施[J].汽車與配件.2012,(5):33-34

        [10]程猛.短周期拉弧螺柱焊及其在車身焊接中的質(zhì)量控制[J].上海汽車,2008,(10):36-38.endprint

        當(dāng)螺栓下落沖擊熔池時(shí),下落的沖擊速度是由自由落體運(yùn)動(dòng)速度V1和彈簧運(yùn)動(dòng)速度V2疊加,自由下落運(yùn)動(dòng)速度公式是:V1=gt,S= gt2,其中,g是重力加速度,t是時(shí)間。

        (5)

        而彈簧下落分速度V2,通過積分公式和常微分方程計(jì)算:

        (6)

        (7)

        (8)

        (9)

        式中:a是彈簧瞬時(shí)加速度;m是整個(gè)下落系統(tǒng)質(zhì)量。

        (10)

        用可分離變量常微分方程解得:

        (11)

        (12)

        V=0,S=0,調(diào)整前:

        (13)

        (14)

        式中:V為下落過程中任意時(shí)間t的速度。

        調(diào)整前,S=0,L為一定值,設(shè)定下壓距離為3 mm:

        (15)

        調(diào)整后,S=0,因?yàn)轭A(yù)壓量增加2.8 mm,所以L后=L+2.8:

        (16)

        計(jì)算可見,V前-V后= >0,調(diào)整前下落速度大,沖力大導(dǎo)致金屬飛濺增加,如表1圖示。熔池液態(tài)金屬不足,同時(shí)溫度下降,液態(tài)金屬表面張力增大,熔合性變差;沖擊速度大可能造成回彈,撕扯焊縫,成型變差,以上兩者造成焊接質(zhì)量不良。

        4.1.2 提升距離對(duì)電弧行為的影響

        參考圖3和圖4電弧靜特性曲線,了解短周期螺柱焊過程電流不變的特點(diǎn)[5-6], a長(zhǎng)度大于a長(zhǎng)度,a電壓大于a電壓,因而提升距離變大,弧長(zhǎng)增大,電壓變大,有文獻(xiàn)[7]給出計(jì)算公式。

        當(dāng)弧長(zhǎng)L為0-6 mm時(shí),弧壓Ua=17+2.2 L,據(jù)此計(jì)算,調(diào)整前 La=3mm,Ua=23.6 V,考慮電纜壓降2-4 V,U=25.6-27.6 V,,調(diào)整后 La=1.2 mm,Ua=19.64 V,考慮電纜壓降2-4 V,U=21.6-23.6 V,與文獻(xiàn)[3]所列螺柱焊通用參數(shù)吻合。調(diào)整前,電弧長(zhǎng)度長(zhǎng),電壓高,相同電流下,電弧半徑增大,能量密度減小,熔池面積增大,熔池深度變淺,電弧變長(zhǎng),電弧區(qū)體積增大,氣體量增加,高溫時(shí)氣體溶解于熔池金屬中(如氮?dú)猓?;凝固時(shí),氣體溶解度下降來不及逸出,導(dǎo)致焊縫區(qū)氣體殘留,表1見虛焊表面密布蜂窩狀氣孔,氮?dú)饪壮R姡荒趟俣仁怯绊憵怏w逸出的重要參數(shù),速度慢氣體逸出容易,速度快逸出困難,調(diào)整前,熔池熔深淺,過冷梯度大,凝固速度快,不利于氣體逸出,氣體殘留多;同時(shí)冷卻速度快,金屬表面張力大,潤(rùn)濕性變差,不易鋪展,熔合性能極度惡化,因此減少電弧長(zhǎng)度,電弧區(qū)氣體含量少,溶解氣體量少,凝固速度相對(duì)變慢,氣體易于逸出,相對(duì)焊縫中氣孔所占比例少,且潤(rùn)濕性相對(duì)足夠,熔合性變好。

        圖2 電磁式螺柱焊槍結(jié)構(gòu)原理[8]

        圖3 螺柱焊電弧靜特性曲線

        圖4 電弧長(zhǎng)度對(duì)電壓的影響

        IW-焊接電流;UA-電弧電壓;△S-螺柱位移;tp-先導(dǎo)電流;tw-焊接電流時(shí)間;td-螺柱下落(落釘)時(shí)間(stud dropout),大約50 ms tg-焊槍提升延長(zhǎng)時(shí)間,大約50 ms; tm-螺柱埋入時(shí)間(plunge time)大約10 ms;ts-短路電流時(shí)間,大約50 ms。

        圖5 短周期螺柱焊接過程參數(shù)變化曲線[4]

        4.2 導(dǎo)向夾套磨損影響

        結(jié)合圖6,夾套疲勞變形后,螺栓位置竄動(dòng)??稍?、2、3、4、5任何位置。螺栓合理位置處于2,夾套疲勞后,引起電弧長(zhǎng)度變化,結(jié)合圖5和文獻(xiàn)[2-4],處于1時(shí),已知提升距離和伸出長(zhǎng)度有負(fù)相關(guān)性,造成tp和tw段電弧長(zhǎng),氣體體積增大,易于生成氣孔;電弧長(zhǎng)受電磁影響造成偏弧,見表1。td階段,頂鍛下壓力度、速度和高度不夠,螺栓與工件接觸不充分,熔合不良加氣孔,造成虛焊[9]。

        處于3時(shí),提升距離變小,tw段焊接電壓低,熱輸入量小,熔化量不足;td頂鍛階段,下壓速度和高度大,沖擊熔池,飛濺量大,熔池溫度低,表面張力大,焊縫熔合不良;

        處于4時(shí),螺柱偏心,tp和tw引弧-燃弧段,基于電弧挺直特性,導(dǎo)致電弧偏心、產(chǎn)熱不均,td頂鍛階段,螺柱和工件不垂直(>3°)的情況下,斜向沖入熔池中,局部未熔合,產(chǎn)生偏焊、小焊核,見表1;

        處于5時(shí),晃動(dòng)量大,螺柱不穩(wěn)定,焊接全程電弧不穩(wěn)定,產(chǎn)熱不均勻,熔池不穩(wěn)定,形狀和熔化量不均,熔合不良,焊縫成型差。焊接質(zhì)量差;

        當(dāng)1與4或5共同發(fā)生,或者3與4或5共同發(fā)生,焊接質(zhì)量不良[10]。

        5 結(jié)論

        分析螺柱焊脫焊原因,間接為焊槍提升距離過長(zhǎng),導(dǎo)向夾套疲勞變形,焊接質(zhì)量下降。更換導(dǎo)向夾套,調(diào)整提升距離為1.2 mm,拉脫力試驗(yàn)確認(rèn)調(diào)整效果,證明焊接質(zhì)量提升,未再發(fā)現(xiàn)脫焊,產(chǎn)品扭矩檢測(cè)全部合格。

        深入分析質(zhì)量下降原因,為焊接過程中電弧參數(shù)變化,焊接熔化-熔池成型-焊縫成型階段不穩(wěn)定,引起焊縫氣孔、熔合不良、電弧偏離等,造成虛焊和偏焊。

        參考文獻(xiàn):

        [1]池強(qiáng),張建勛,付繼飛,張友權(quán).拉弧式電弧螺柱焊質(zhì)量影響因素[J].電焊機(jī),2005,,35(4):6-9.

        [2]王大明,褚衛(wèi)東,朱麟.汽車螺柱焊質(zhì)量的影響因素分析[J].汽車與配件,2011,(46):26-28.

        [3]亢書生,王偉.電弧螺柱焊及其在轎車生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].電焊機(jī),2000, 30(5):30-32.

        [4]張義.汽車制造用螺柱焊機(jī)的選擇與應(yīng)用(三)[J].電焊機(jī),2001,(9):13-16,26.

        [5]齊紹榮,葉振忠,王蕓.影響電弧螺柱焊焊接質(zhì)量的幾個(gè)問題[J].焊接技術(shù),2002,31(5):27-28.

        [6]安藤弘平,長(zhǎng)谷川光熊.焊接電弧現(xiàn)象[M],北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1985.

        [7]龔勝峰.螺柱焊接技術(shù)及工藝[J].電焊機(jī),2006,(36):1,11-15.

        [8]梅從富,張德庫(kù),王學(xué)敏,王克鴻.大功率自動(dòng)螺柱焊槍的研制[J].機(jī)械制造與研究,2009,38(6):43-46.

        [9]朱麟.螺柱焊虛焊分析和解決措施[J].汽車與配件.2012,(5):33-34

        [10]程猛.短周期拉弧螺柱焊及其在車身焊接中的質(zhì)量控制[J].上海汽車,2008,(10):36-38.endprint

        當(dāng)螺栓下落沖擊熔池時(shí),下落的沖擊速度是由自由落體運(yùn)動(dòng)速度V1和彈簧運(yùn)動(dòng)速度V2疊加,自由下落運(yùn)動(dòng)速度公式是:V1=gt,S= gt2,其中,g是重力加速度,t是時(shí)間。

        (5)

        而彈簧下落分速度V2,通過積分公式和常微分方程計(jì)算:

        (6)

        (7)

        (8)

        (9)

        式中:a是彈簧瞬時(shí)加速度;m是整個(gè)下落系統(tǒng)質(zhì)量。

        (10)

        用可分離變量常微分方程解得:

        (11)

        (12)

        V=0,S=0,調(diào)整前:

        (13)

        (14)

        式中:V為下落過程中任意時(shí)間t的速度。

        調(diào)整前,S=0,L為一定值,設(shè)定下壓距離為3 mm:

        (15)

        調(diào)整后,S=0,因?yàn)轭A(yù)壓量增加2.8 mm,所以L后=L+2.8:

        (16)

        計(jì)算可見,V前-V后= >0,調(diào)整前下落速度大,沖力大導(dǎo)致金屬飛濺增加,如表1圖示。熔池液態(tài)金屬不足,同時(shí)溫度下降,液態(tài)金屬表面張力增大,熔合性變差;沖擊速度大可能造成回彈,撕扯焊縫,成型變差,以上兩者造成焊接質(zhì)量不良。

        4.1.2 提升距離對(duì)電弧行為的影響

        參考圖3和圖4電弧靜特性曲線,了解短周期螺柱焊過程電流不變的特點(diǎn)[5-6], a長(zhǎng)度大于a長(zhǎng)度,a電壓大于a電壓,因而提升距離變大,弧長(zhǎng)增大,電壓變大,有文獻(xiàn)[7]給出計(jì)算公式。

        當(dāng)弧長(zhǎng)L為0-6 mm時(shí),弧壓Ua=17+2.2 L,據(jù)此計(jì)算,調(diào)整前 La=3mm,Ua=23.6 V,考慮電纜壓降2-4 V,U=25.6-27.6 V,,調(diào)整后 La=1.2 mm,Ua=19.64 V,考慮電纜壓降2-4 V,U=21.6-23.6 V,與文獻(xiàn)[3]所列螺柱焊通用參數(shù)吻合。調(diào)整前,電弧長(zhǎng)度長(zhǎng),電壓高,相同電流下,電弧半徑增大,能量密度減小,熔池面積增大,熔池深度變淺,電弧變長(zhǎng),電弧區(qū)體積增大,氣體量增加,高溫時(shí)氣體溶解于熔池金屬中(如氮?dú)猓荒虝r(shí),氣體溶解度下降來不及逸出,導(dǎo)致焊縫區(qū)氣體殘留,表1見虛焊表面密布蜂窩狀氣孔,氮?dú)饪壮R姡荒趟俣仁怯绊憵怏w逸出的重要參數(shù),速度慢氣體逸出容易,速度快逸出困難,調(diào)整前,熔池熔深淺,過冷梯度大,凝固速度快,不利于氣體逸出,氣體殘留多;同時(shí)冷卻速度快,金屬表面張力大,潤(rùn)濕性變差,不易鋪展,熔合性能極度惡化,因此減少電弧長(zhǎng)度,電弧區(qū)氣體含量少,溶解氣體量少,凝固速度相對(duì)變慢,氣體易于逸出,相對(duì)焊縫中氣孔所占比例少,且潤(rùn)濕性相對(duì)足夠,熔合性變好。

        圖2 電磁式螺柱焊槍結(jié)構(gòu)原理[8]

        圖3 螺柱焊電弧靜特性曲線

        圖4 電弧長(zhǎng)度對(duì)電壓的影響

        IW-焊接電流;UA-電弧電壓;△S-螺柱位移;tp-先導(dǎo)電流;tw-焊接電流時(shí)間;td-螺柱下落(落釘)時(shí)間(stud dropout),大約50 ms tg-焊槍提升延長(zhǎng)時(shí)間,大約50 ms; tm-螺柱埋入時(shí)間(plunge time)大約10 ms;ts-短路電流時(shí)間,大約50 ms。

        圖5 短周期螺柱焊接過程參數(shù)變化曲線[4]

        4.2 導(dǎo)向夾套磨損影響

        結(jié)合圖6,夾套疲勞變形后,螺栓位置竄動(dòng)。可在1、2、3、4、5任何位置。螺栓合理位置處于2,夾套疲勞后,引起電弧長(zhǎng)度變化,結(jié)合圖5和文獻(xiàn)[2-4],處于1時(shí),已知提升距離和伸出長(zhǎng)度有負(fù)相關(guān)性,造成tp和tw段電弧長(zhǎng),氣體體積增大,易于生成氣孔;電弧長(zhǎng)受電磁影響造成偏弧,見表1。td階段,頂鍛下壓力度、速度和高度不夠,螺栓與工件接觸不充分,熔合不良加氣孔,造成虛焊[9]。

        處于3時(shí),提升距離變小,tw段焊接電壓低,熱輸入量小,熔化量不足;td頂鍛階段,下壓速度和高度大,沖擊熔池,飛濺量大,熔池溫度低,表面張力大,焊縫熔合不良;

        處于4時(shí),螺柱偏心,tp和tw引弧-燃弧段,基于電弧挺直特性,導(dǎo)致電弧偏心、產(chǎn)熱不均,td頂鍛階段,螺柱和工件不垂直(>3°)的情況下,斜向沖入熔池中,局部未熔合,產(chǎn)生偏焊、小焊核,見表1;

        處于5時(shí),晃動(dòng)量大,螺柱不穩(wěn)定,焊接全程電弧不穩(wěn)定,產(chǎn)熱不均勻,熔池不穩(wěn)定,形狀和熔化量不均,熔合不良,焊縫成型差。焊接質(zhì)量差;

        當(dāng)1與4或5共同發(fā)生,或者3與4或5共同發(fā)生,焊接質(zhì)量不良[10]。

        5 結(jié)論

        分析螺柱焊脫焊原因,間接為焊槍提升距離過長(zhǎng),導(dǎo)向夾套疲勞變形,焊接質(zhì)量下降。更換導(dǎo)向夾套,調(diào)整提升距離為1.2 mm,拉脫力試驗(yàn)確認(rèn)調(diào)整效果,證明焊接質(zhì)量提升,未再發(fā)現(xiàn)脫焊,產(chǎn)品扭矩檢測(cè)全部合格。

        深入分析質(zhì)量下降原因,為焊接過程中電弧參數(shù)變化,焊接熔化-熔池成型-焊縫成型階段不穩(wěn)定,引起焊縫氣孔、熔合不良、電弧偏離等,造成虛焊和偏焊。

        參考文獻(xiàn):

        [1]池強(qiáng),張建勛,付繼飛,張友權(quán).拉弧式電弧螺柱焊質(zhì)量影響因素[J].電焊機(jī),2005,,35(4):6-9.

        [2]王大明,褚衛(wèi)東,朱麟.汽車螺柱焊質(zhì)量的影響因素分析[J].汽車與配件,2011,(46):26-28.

        [3]亢書生,王偉.電弧螺柱焊及其在轎車生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].電焊機(jī),2000, 30(5):30-32.

        [4]張義.汽車制造用螺柱焊機(jī)的選擇與應(yīng)用(三)[J].電焊機(jī),2001,(9):13-16,26.

        [5]齊紹榮,葉振忠,王蕓.影響電弧螺柱焊焊接質(zhì)量的幾個(gè)問題[J].焊接技術(shù),2002,31(5):27-28.

        [6]安藤弘平,長(zhǎng)谷川光熊.焊接電弧現(xiàn)象[M],北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1985.

        [7]龔勝峰.螺柱焊接技術(shù)及工藝[J].電焊機(jī),2006,(36):1,11-15.

        [8]梅從富,張德庫(kù),王學(xué)敏,王克鴻.大功率自動(dòng)螺柱焊槍的研制[J].機(jī)械制造與研究,2009,38(6):43-46.

        [9]朱麟.螺柱焊虛焊分析和解決措施[J].汽車與配件.2012,(5):33-34

        [10]程猛.短周期拉弧螺柱焊及其在車身焊接中的質(zhì)量控制[J].上海汽車,2008,(10):36-38.endprint

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