宋 杰
(西山煤電(集團)公司官地礦,山西 太原 030022)
西山煤電集團東曲煤礦主要開采 2#、4#、8#、9#煤層?,F(xiàn)開采的2#、4#、8#煤屬于不易自燃發(fā)火煤層,具有爆炸危險性,采用平硐、斜井聯(lián)合開拓。東曲礦主要瓦斯來源為本煤層采空區(qū)及上部鄰近層有效卸壓區(qū)內及圍巖涌出的瓦斯,相對瓦斯涌出量12.86 m3/t,最大絕對瓦斯涌出量 82.18 m3/min,屬于高瓦斯礦井。隨著礦井開采深度加大和工作面單產(chǎn)水平的提高,工作面絕對瓦斯涌出量不斷增大,雖然采用了增大工作面配風量等措施,但瓦斯仍然經(jīng)常達到臨界報警范圍,僅靠通風方法已不能解決瓦斯超限問題。采用鉆孔抽放存在難鉆進、易塌孔、流量小等問題,瓦斯治理效果不理想。為此,要在研究工作面回采引起上覆巖層活動規(guī)律的基礎上,結合以往的瓦斯抽放經(jīng)驗,采用科學方法確定瓦斯高抽巷的合理位置,進而實現(xiàn)高瓦斯厚煤層綜合機械化采煤工作面瓦斯的有效治理和礦井的高產(chǎn)高效。以東曲礦+860水平28202工作面為研究對象,通過理論分析和實驗室相似模擬實驗,深入分析工作面開采引起上覆巖層移動變形規(guī)律和裂隙場分布規(guī)律及圍巖裂隙場發(fā)育過程,研究分析裂隙場的分布及發(fā)育過程對抽放瓦斯效果的影響,確定合理的高抽巷布置方式和參數(shù),提出高抽巷的布置方案。確定在對28202工作面進行施工的同時,對28202高抽巷進行掘進,總計掘進長度1 395 m,且高抽巷與28202工作面皮帶順槽內錯距離在25~30 m,巷道與8#煤層的垂直距離在25~45 m。
28202工作面位于東曲礦二采區(qū)+860水平,工作面標高882~923 m,地面標高1 042~1 215 m,蓋山厚度148~293 m。該工作面北東為+860水平二采區(qū)邊界回風巷;北西為+860水平猴車暗斜井;南東為+860水平總回風巷;南西為已規(guī)劃的28204工作面。上方2#、4#煤已回采、7#煤未回采。4#~8#煤的層間距為66~81 m。工作面走向長度978 m,傾斜長度206 m。該工作面煤層結構復雜,賦存較穩(wěn)定。8#煤層厚度2.2 ~3.8 m,平均厚度3.3 m,煤層夾1 ~3 層夾矸;煤層傾角2°~8°,平均傾角 5°。
該面整體呈單斜構造,有寬緩小褶曲存在;距切眼285~335 m有一褶曲為向斜,軸走向149°~159°,距切眼576~604 m有一褶曲為背斜,軸走向139°~152°,對回采有一定的影響。據(jù)掘進資料可知,本工作面掘進時共揭露10條斷層,均為正斷層。
28202工作面頂板巖層走向高抽巷的布置見圖1,從+860東翼膠帶巷以斜坡打到距8#煤層15 m左右的上鄰近層中,然后沿該層平行兩條順槽向開切眼方向布置,掘進長度1 395 m。
圖1 頂板高抽巷布置圖
高位抽巷沿7#煤頂板施工(位于28202工作面上方26 m處),貫穿工作面走向長度,內錯28202皮帶順槽22 m,巷道采用半圓拱斷面,面積8.89 m2。為保證28202高抽巷能實現(xiàn)最好抽采效果,高抽巷內施工了3個水平,即距高抽巷口350 m處為第1水平(全長100 m),距高抽巷口570 m處為第2水平(全長355 m),距高抽巷口990 m處為第3水平(全長100 m)。高位抽采巷采用封閉巷道埋管方式抽采。最終,28202工作面高抽巷與28202工作面皮帶順槽內錯距離在25~30 m,巷道與8#煤層的垂直距離在24~45 m,其中,從28202工作面中切眼向外210 m時,高抽巷與8#煤層的垂直距離24 m→40 m;由此再向外520 m后,高抽巷與8#煤層的垂直距離在40~45 m變化;此后高抽巷與8#煤層的垂直距離40 m→24 m。高抽巷采用錨網(wǎng)支護,巷道斷面施工圖見圖2。
圖2 高抽巷施工斷面圖
施工后,28202工作面高抽巷內不得有任何雜物和導電體,巷口采用兩道密閉墻,密閉墻周邊掏槽,要見硬幫、硬底,中間充填0.5 m黃泥進行密閉,以保證不漏氣,見圖3。抽放管口位置距離密閉里墻面不得<0.5 m,最好 >2 m,高度應大于巷道高度的2/3。抽放管口應設有不能進入雜物的保護網(wǎng)。如果“高抽巷”內淋水較大,則要在密閉底部安設排水管。
圖3 高抽巷抽放系統(tǒng)設置示意圖
根據(jù)28202綜采面需要抽放的瓦斯量、管路阻力、預計的抽放瓦斯?jié)舛群途卢F(xiàn)場實際條件,設計采用2臺SK-60型水環(huán)式真空泵,一用一備。正常運行時最大抽放流量60 m3/min,極限真空度14.67 kPa,抽放主干管為254 mm無縫鋼管,布置在開拓巷道內,支管采用抗靜電阻燃玻璃鋼管,布置在工作面回風巷。
當28202工作面高位巷完成布置后,截止到5月31日,28202工作面回采推進了776 m,期間28202工作面高抽巷瓦斯最大涌出量為25.91 m3/min,最小瓦斯涌出量為 7.3 m3/min,平均瓦斯涌出量為15.62 m3/min,而平均抽采瓦斯量為27.86 m3/min,高抽巷抽采瓦斯量占抽采瓦斯總量的56.1%。而平均絕對瓦斯涌出量為39.32 m3/min,其中風排平均瓦斯涌出量為11.46 m3/min,則28202工作面高位巷瓦斯抽放率為:15.62 m3/min ÷39.32 m3/min ×100%=39.7%。
在工作面回采工程中,28202工作面高位巷瓦斯?jié)舛瘸椴沙跗谶_到21.3%外,推進過程中由3.1%逐漸增加至10%左右,瓦斯抽采濃度峰值達到12.7%。高抽巷的絕對瓦斯涌出量也由初期的8.43 m3/min增加至 20 m3/min左右,峰值為 25.91 m3/min。高抽巷抽放瓦斯波度變化曲線見圖4,瓦斯抽放量變化曲線見圖5。
圖4 28202工作面高抽巷抽放瓦斯?jié)舛茸兓€圖
圖5 28202工作面高抽巷瓦斯抽放量變化曲線圖
通過對28202工作面高位巷瓦斯抽放情況的監(jiān)測,高抽巷的抽放沒有達到預期效果,高抽巷的瓦斯抽放率達到39.7%,沒有達到預期的50%。而在28202工作面正?;夭蛇^程中,高抽巷瓦斯涌出濃度偏低,為7% ~12%。瓦斯?jié)舛鹊?,不利于工作面抽放瓦斯的再利用,需要額外添設瓦斯提純設備,這會降低瓦斯抽放利用的經(jīng)濟性。瓦斯抽放煤層瓦斯效果差,主要表現(xiàn)在煤層瓦斯抽放率低,而影響煤層瓦斯抽放效果的主要因素除了煤層自身含瓦斯條件外,還取決于煤層透氣性及瓦斯抽放工藝參數(shù)。因此,提高煤層瓦斯抽放效果的技術途徑主要是從兩個方面著手考慮:一是改進瓦斯抽放工藝參數(shù),二是增大煤層透氣性。
目前,28202工作面高抽巷處于“抽放量大,瓦斯?jié)舛鹊汀钡臓顟B(tài)。這表明:一方面雖然現(xiàn)有高抽巷位于45 m高度,但其整體高度仍然偏低;二是由于工作面后方,位置較低的高抽巷,并沒有因采空區(qū)瓦斯的三帶分布,減弱工作面風流與高抽巷的某種聯(lián)系,導致高抽巷的瓦斯?jié)舛纫廊惠^低。
因此,根據(jù)實驗室的試驗結果,建議下一個工作面高抽巷內錯工作面的距離應進一步增大,高抽巷的高度可在現(xiàn)有高度的基礎上稍微增大。經(jīng)過分析,確定下一個工作面高抽巷應內錯工作面30~50 m、高抽巷的高度為50~60 m。