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        RLG型廢熱鍋爐在造氣系統(tǒng)的應(yīng)用

        2014-11-10 05:49:00趙運云湯士勇
        云南化工 2014年3期
        關(guān)鍵詞:造氣氣爐汽包

        趙運云,李 進,湯士勇

        (云南云天化國際化工有限公司紅磷分公司,云南開遠661600)

        紅磷分公司合成氨裝置生產(chǎn)能力為80 kt/a,造氣1#、2#系統(tǒng)共配置9臺φ 2 610 mm造氣爐,其中1#系統(tǒng)4臺,2#系統(tǒng)5臺,各配置1臺SN-860型廢熱鍋爐。SN-860型廢熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽與造氣爐水夾套自產(chǎn)飽和蒸汽共同進入吹風(fēng)氣蒸汽過熱器過熱后蒸汽溫度約為135~145℃,進入蒸汽緩沖缸供造氣爐使用,占造氣蒸汽用量的20%。

        在造氣爐檢修或者減量運行時,吹風(fēng)氣量減少,導(dǎo)致自產(chǎn)蒸汽經(jīng)吹風(fēng)氣過熱器過熱后蒸汽溫度降低,造氣入爐蒸汽溫度波動大、不穩(wěn)定。

        2012年利用大修期間,用RLG型廢熱鍋爐替換SN-860型廢熱鍋爐,蒸汽溫度可以達到220℃以上,直接進入蒸汽緩沖缸后與外供蒸汽混合供造氣爐使用。在不影響入爐蒸汽指標下,逐步取消或者降低中壓蒸汽用量,使用低壓蒸汽,取消吹風(fēng)氣過熱器,降低吹風(fēng)阻力。

        1 改造情況

        改造前1#、2#系統(tǒng)廢熱鍋爐是江蘇世能化工設(shè)備有限公司制造的SN-860型廢熱鍋爐,換熱面積860 m2,只有一段蒸發(fā)段與汽包相連產(chǎn)生飽和蒸汽,蒸汽壓力為0.12 MPa,單臺廢熱鍋爐蒸汽產(chǎn)量為2.0 t/h。

        1.1 改造前蒸汽流程

        來自廢熱鍋爐自產(chǎn)蒸汽(壓力0.12 MPa,溫度120℃)與來自造氣爐夾套汽包自產(chǎn)蒸汽(壓力0.12 MPa,溫度120℃)經(jīng)吹風(fēng)氣過熱器過熱后(壓力0.12 MPa,溫度140℃),與外供中壓蒸汽(壓力1.2 MPa,溫度330℃)減壓后在緩沖缸混合后經(jīng)入爐蒸汽總管入爐使用,入爐指標(壓力0.03~0.08 MPa,溫度180~220℃)。改造前蒸汽流程見圖1。

        圖1 改造前蒸汽流程Figure 1 Steam process before transformation

        1.2 改造后蒸汽流程

        來自造氣爐夾套汽包自產(chǎn)蒸汽(壓力0.12 MPa,溫度120℃)經(jīng)吹風(fēng)氣過熱器過熱后(壓力0.12 MPa,溫度155~185℃)進入緩沖缸;來自廢熱鍋爐自產(chǎn)飽和蒸汽(壓力 0.12 MPa,溫度120℃)經(jīng)廢熱鍋爐過熱段過熱后(壓力0.12 MPa,溫度220~260℃)進入緩沖缸;外供蒸汽與自產(chǎn)過熱蒸汽在緩沖缸混合后進入造氣入爐蒸汽總管(壓力0.04~0.06 MPa,溫度180~195℃)。改造后蒸汽流程見圖2。

        圖2 改造后蒸汽工藝流程Figure 2 Steam process after transformation

        改造前后蒸汽流程對比,造氣系統(tǒng)自產(chǎn)蒸汽由夾套汽包和廢熱鍋爐汽包自產(chǎn)蒸汽組成,自產(chǎn)蒸汽分開進行過熱。造氣爐自產(chǎn)蒸汽單獨經(jīng)過蒸汽過熱器進行過熱,減少了原來廢熱鍋爐自產(chǎn)飽和蒸汽,提高了蒸汽氣質(zhì)。廢熱鍋爐自產(chǎn)蒸汽單獨進入廢熱鍋爐過熱段過熱,蒸汽溫度提高后,進入緩沖缸進行混合,從而使造氣外供蒸汽可以采用公司蒸汽管網(wǎng)的低壓蒸汽(壓力0.45 MPa,溫度180℃)創(chuàng)造了條件。

        2 運行情況

        2.1 入爐蒸汽溫度變化情況

        改造后造氣爐運行數(shù)量不同時入爐蒸汽溫度變化情況見表1。

        表1 造氣爐運行數(shù)量不同時入爐蒸汽溫度變化情況Table 1 The furnace stem temperature changes when the number of gas furnace running at different time℃

        由表1看出,改造后外供蒸汽溫度由改造前350℃下降到220℃,外供蒸汽溫度需求明顯下降100℃以下。改造前單系統(tǒng)造氣爐運行數(shù)量減少,吹風(fēng)氣量減小,自產(chǎn)蒸汽溫度低,所以,入爐蒸汽溫度大幅下降。在頻繁開停爐過程中,入爐蒸汽溫度波動大。改造后,入爐蒸汽溫度在單系統(tǒng)造氣爐運行數(shù)量減少的情況下,入爐蒸汽溫度變化不大。

        廢熱鍋爐改造后,在開車過程中自產(chǎn)蒸汽溫度明顯上升,當外供蒸汽溫度調(diào)至220℃時,能保證入爐蒸汽溫度指標。造氣外供蒸汽的要求與公司蒸汽管網(wǎng)低壓蒸汽相差不大,可以采用公司蒸汽管網(wǎng)的蒸汽代替外供蒸汽。

        2.2 廢熱鍋爐溫度變化情況

        改造后廢熱鍋爐溫度變化情況見表2。

        表2 廢熱鍋爐溫度變化情況Table 2 Temperature changes of waste heat boiler℃

        由表2看出,改造后,廢熱鍋爐煤氣出口溫度有所下降,廢熱鍋爐出口蒸汽溫度隨造氣爐運行數(shù)量減少變化不大。

        在造氣單系統(tǒng)開爐臺數(shù)變化的情況下,廢熱鍋爐過熱段蒸汽出口溫度較為恒定,主要是廢熱鍋爐上段過熱段為汽氣之間的換熱,熱量損失小,廢熱鍋爐有調(diào)節(jié)自產(chǎn)蒸汽溫度的功能。當煤氣溫度上升或流量上升時,下段蒸發(fā)段自產(chǎn)飽和蒸汽量增加;煤氣溫度下降或流量下降時,下段蒸發(fā)段蒸汽產(chǎn)量減小,確保過熱段出口蒸汽溫度。

        2.3 吹風(fēng)氣蒸汽過熱器溫度變化情況

        改造后吹風(fēng)氣蒸汽過熱器溫度變化情況見表3。

        表3 吹風(fēng)氣蒸汽過熱器溫度變化情況Table 3 Temperature changes of blown steam superheater℃

        從表3可知,自產(chǎn)蒸汽流程改變后,蒸汽過熱器減少過熱廢熱鍋爐產(chǎn)生的飽和蒸汽,蒸汽過熱器過熱蒸汽溫度升高。過熱蒸汽流程變更,從而使造氣爐汽包自產(chǎn)蒸汽得到更好的過熱,自產(chǎn)蒸汽品位提升。

        2.3 廢熱鍋爐阻力情況

        改造后廢熱鍋爐阻力變化情況見表4。

        表4 廢熱鍋爐阻力變化情況Table 4 Resistance changes in the waste heat boiler

        表4數(shù)據(jù)說明改造后煤氣阻力變化不大,略有降低。主要是廢熱鍋爐由Φ 2 200改為Φ 2 400增大了煤氣流通面積,熱管換熱面積增大。

        3 經(jīng)濟與環(huán)境效益

        廢熱鍋爐改造完畢后,自產(chǎn)蒸汽溫度明顯提高,年度累計節(jié)約生產(chǎn)成本約100萬元,造氣單系統(tǒng)開停爐變化時蒸汽溫度不穩(wěn)定的情況得到了解決,同時關(guān)閉原來長期排放的1#、2#蒸汽緩沖缸排污口,減少了污水處理壓力。

        [1]楊春升.中小型合成氨廠生產(chǎn)操作問答[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004:50-51.

        [2]陳敏恒.化工原理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:298-321.

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