付型韜
(烏魯木齊鐵路局南疆吐庫二線鐵路建設(shè)指揮部,新疆庫爾勒 841001)
關(guān)于高壓富水隧道施工處理技術(shù),國內(nèi)外許多科研工作者均已做了大量的研究工作,也取得了一些相關(guān)的科研成果,但對水壓超過6 MPa的富水隧道尚未有比較成熟的施工技術(shù)和施工經(jīng)驗(yàn)。
中天山特長隧道位于托克遜、和碩間中天山東段的嶺脊地區(qū),穿越中天山北支博爾托烏山中山山地,平均海拔1 100 m~2 950 m,最高海拔為2 951.6 m。隧道進(jìn)口采用兩臺開敞式TBM施工,出口采用鉆爆法施工。
中天山隧道出口右線隧道施工至DyK154+901處,在超前探孔時突遇高壓涌水,水柱噴射距離達(dá)30 m,呈霧化狀,實(shí)測水壓高達(dá)6.3 MPa,單孔出水量約5 000 m3/d,由于涌水量大于反坡抽排水能力,導(dǎo)致隧道被淹,被迫停止施工。水壓之高不僅給機(jī)器設(shè)備及人員心理造成極大的傷害,而且還嚴(yán)重影響隧道的正常掘進(jìn),進(jìn)而導(dǎo)致工程施工成本增加、工期壓力劇增。
根據(jù)超前地質(zhì)預(yù)報情況,通過對高壓富水段超前注漿堵水試驗(yàn),確定對高壓富水區(qū)涌水處理及施工方案。
通過研究確定超前注漿堵水試驗(yàn)內(nèi)容為:
1)全斷面帷幕注漿堵水試驗(yàn);
2)掌子面局部注漿試驗(yàn);
3)泄壓狀態(tài)下全斷面帷幕注漿堵水試驗(yàn)。
試驗(yàn)主要目的為:
1)通過超前鉆探進(jìn)一步判斷DyK154+901前方地層裂隙發(fā)育情況、涌水位置、涌水量及地下水水壓情況,為下一步方案制定和注漿施工提供技術(shù)支持;
2)分析超前預(yù)注漿施工工藝的可行性;
3)通過注漿試驗(yàn),結(jié)合必要的室內(nèi)模擬和理論分析,揭示前方地層的注漿機(jī)理,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行地層可注性的分析;
4)根據(jù)隧道埋置深度,觀測注漿加固和堵水效果及對周邊環(huán)境的影響、分析注漿的安全性,確定不同邊界條件下的注漿參數(shù);
5)對比分析普通水泥、硫鋁酸鹽水泥的可注性及其效果,確定注漿材料及配比。
根據(jù)掌子面圍巖情況以及探孔水壓力高的特點(diǎn),在“排堵結(jié)合、釋能減壓”的原則下,注漿加固范圍確定為開挖輪廓線外8 m,第一循環(huán)30 m(其中包含止?jié){墻4 m),開挖18 m,預(yù)留8 m作為止?jié){巖盤;根據(jù)注漿過程中鉆孔探測的富水區(qū)域、巖性特征,有針對性的增設(shè)注漿孔強(qiáng)化富水區(qū)域注漿,注漿設(shè)計(jì)見圖1,注漿參數(shù)如表1所示。
圖1 超前注漿縱斷面圖
表1 注漿設(shè)計(jì)參數(shù)表
注漿材料以普通水泥單液漿為主,普通水泥—水玻璃雙液漿為輔,如以上材料不能滿足注漿效果要求,可考慮硫鋁酸鹽水泥單液漿進(jìn)行試驗(yàn)。
測試過程中,由于地層水壓太高,原施工的4 m厚C25混凝土止?jié){墻出現(xiàn)裂縫,無法進(jìn)行下步注漿施工,為保障施工安全,在原止?jié){墻基礎(chǔ)上,再補(bǔ)施作一道5 m厚C30混凝土止?jié){墻(如圖2所示)。
左側(cè)邊墻3個泄壓孔(X1,X2,X3)施工完成后,在左側(cè)邊墻3個泄水孔打開情況下,開始對6個注漿孔進(jìn)行前進(jìn)式分段注漿。6個試驗(yàn)孔在第一次鉆設(shè)到12 m~14 m段均出現(xiàn)涌水,水量為60 m3/h~200 m3/h。采用普通單液漿,注漿5 min~10 min后,3個泄水孔均出現(xiàn)串漿。6個試驗(yàn)孔注漿前后出現(xiàn)漏漿,現(xiàn)場采用普通水泥—水玻璃雙液漿或間歇式注漿等各種手段,由于水壓高、水量大、流速快,漿液從泄壓孔流出,均不能達(dá)到注漿要求。
圖2 6月19日掌子面排水孔最大水壓6.3 MPa
針對泄水、注漿孔在同側(cè)情況下串漿嚴(yán)重,無法達(dá)到預(yù)期效果,試驗(yàn)中將泄水孔位置施作在右側(cè),并封閉左側(cè)泄水孔,采用左側(cè)注漿孔注漿、右側(cè)泄水的形式進(jìn)行試驗(yàn),孔位布置見圖3。
圖3 泄壓孔開、終孔布置圖
右側(cè)施作2個泄水孔X4,X5;按設(shè)計(jì)要求鉆設(shè)到位,終孔后,對兩個泄水孔進(jìn)行水量測試:X4孔實(shí)測水量:80 m3/h;X5孔實(shí)測水量:60 m3/h;泄水孔施作完成后,以注漿試驗(yàn)孔S1為例進(jìn)行注漿試驗(yàn),先采用普通水泥單液漿(配比:0.8∶1)進(jìn)行注漿,注漿15 min后右側(cè)泄壓孔X4,X5孔開始有串漿現(xiàn)象,然后采用普通水泥—水玻璃雙液漿進(jìn)行封堵,10 min后,X4,X5孔涌水顏色逐漸變清,隨即改用普通單液漿注漿。當(dāng)注漿壓力達(dá)到3 MPa時,兩個泄水孔再次出現(xiàn)串漿,改用雙液漿封堵,由于地層水壓上升,無法封堵串漿通道,現(xiàn)場關(guān)閉2個泄壓孔閘閥,繼續(xù)對S1孔進(jìn)行注漿,至設(shè)計(jì)注漿壓力8 MPa(見圖4)。
圖4 泄水孔串漿情況
在關(guān)閉掌子面泄水孔對6個試驗(yàn)孔進(jìn)行超前注漿,注漿孔均能達(dá)到設(shè)計(jì)注漿壓力8 MPa。各孔注漿前后對比情況如表2所示;在頂水狀態(tài)下,注漿壓力隨時間變化情況為:初始壓力為1.8 MPa,在1.8 MPa~4 MPa期間壓力上升較緩慢,4 MPa~7 MPa期間壓力上升速度加快;7 MPa至終壓為瞬間上升。
表2 6個試驗(yàn)孔靜水注漿前后變化情況表
1)注漿孔、泄壓孔在掌子面同側(cè)時串漿嚴(yán)重,注漿效果差,建議不采取此種方式進(jìn)行注漿;
2)注漿孔和泄壓孔在掌子面不同側(cè)時,串漿現(xiàn)象明顯降低,串漿時通過關(guān)閉泄水孔再注漿,注漿效果明顯,建議對高壓富水段采取掌子面分區(qū)域交替進(jìn)行降壓注漿,在后期出現(xiàn)串漿時結(jié)合頂水注漿的方式進(jìn)行施工;
3)采用完全頂水狀態(tài)下注漿后,注漿堵水效果較為明顯,此種注漿方式具有可操作性。
本次注漿試驗(yàn)注漿材料主要采用普通單液水泥漿和普通水泥水玻璃雙液,在高水壓情況下,通過對注漿堵水效果分析表明:
1)普通單液水泥漿可封堵較大的出水裂隙,對于裂隙寬度小于水泥粒徑時,普通水泥單液漿無法注入,但在高水壓狀態(tài)下,仍有較強(qiáng)的透水性。
2)普通單液水泥漿初凝時間長,強(qiáng)度上升慢,在孔內(nèi)漿液未達(dá)到強(qiáng)度要求時,無法對此孔及周邊漿液影響范圍內(nèi)再次進(jìn)行鉆孔注漿,嚴(yán)重影響鉆、注平行作業(yè),降低鉆、注施工效率。
1)注漿設(shè)備:目前注漿試驗(yàn)采用高壓、流量可控注漿設(shè)備,注漿機(jī)額定最高壓力達(dá)15 MPa,滿足此地層高壓注漿要求。
2)鉆孔設(shè)備及動力源:注漿試驗(yàn)采用礦研RPD-180C鉆機(jī)配合高壓空壓機(jī)(最高風(fēng)壓2 MPa)風(fēng)動進(jìn)行鉆孔,地層水壓高達(dá)6.3 MPa且地層為閃長巖(強(qiáng)度在150 MPa以上),鉆孔難度極大,效率低,鉆具消耗大。
1)通過注漿試驗(yàn),確定了在泄水降壓狀態(tài)下進(jìn)行全斷面超前預(yù)注漿方案處理這種6.3 MPa高水壓下破碎圍巖是可行性的。
2)通過超前預(yù)注漿使高壓水被頂至開挖輪廓線以外較遠(yuǎn)位置,并對地層一定范圍內(nèi)進(jìn)行加固,保證隧道能在水量很小的情況下開挖,有效地保證了隧道開挖安全。
3)普通水泥單液漿凝結(jié)時間長,結(jié)實(shí)率低,可操作性差,不利于高壓富水注漿施工,而普通水泥—水玻璃雙液漿因其強(qiáng)度低,無法滿足高水壓注漿要求,只能用于封堵局部涌水。
4)建議使用初凝時間短、早期強(qiáng)度高且有微膨脹注漿材料,以提高注漿施工效率和堵水效果。
5)現(xiàn)有鉆孔、注漿設(shè)備能夠滿足鉆孔注漿要求,但鉆進(jìn)效率低,鉆具消耗大,因此,在注漿過程中,盡可能提高堵水率,減少反復(fù)掃孔量。
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