亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        降低沸騰焙燒殘硫率的生產(chǎn)實(shí)踐

        2014-11-08 05:27:06王春海
        新疆有色金屬 2014年3期
        關(guān)鍵詞:銅渣焙燒爐銅礦

        王春海

        (新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 阜康 831500)

        1 新銅系統(tǒng)生產(chǎn)工藝

        阜康冶煉廠銅車間生產(chǎn)所用原料來(lái)自本廠鎳生產(chǎn)車間的尾渣(銅渣),經(jīng)制粒涼干一部分水分后,加入沸騰焙燒爐,沸騰爐采用氧化焙燒,盡可能除去銅渣中的硫。沸騰爐產(chǎn)出的焙砂經(jīng)冷卻后送往浸出工段;沸騰爐產(chǎn)出的煙氣經(jīng)收塵后送往制酸車間,收下的煙塵和焙砂一起送往浸出工段。浸出工段產(chǎn)出的大部分浸出液送往電積工段調(diào)配電解液;少部分浸出液經(jīng)蒸發(fā)結(jié)晶后,母液送往酸化浸出工段或鎳系統(tǒng);結(jié)晶硫酸銅重溶解后返回電積工段調(diào)配電解液。浸出渣經(jīng)閃蒸干燥、酸化焙燒后進(jìn)行浸出,酸化浸出產(chǎn)生的酸化浸出液送往沉銀工序;浸出渣即為貴金屬渣,送貴金屬車間。沉銀產(chǎn)生的銀渣送貴金屬車間,沉銀后液送除鐵工序;除鐵產(chǎn)生的鐵渣返回本公司喀拉通克銅鎳礦熔煉車間,除鐵后液送磨浸車間回收銅鎳。

        2 沸騰焙燒爐的應(yīng)用和優(yōu)缺點(diǎn)

        沸騰焙燒爐通過(guò)空氣中的氧將不易浸出的硫化銅礦氧化成易溶解氧化銅礦,富含二氧化硫煙氣用于制酸。沸騰焙燒利用礦粒在爐內(nèi)一定流速的空氣作用下,進(jìn)行的一種激烈焙燒反應(yīng),介于靜置的固定床和氣流輸送床之間。礦粒在焙燒過(guò)程中,一直處于不停的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),即一種類似粘性液體沸騰的狀態(tài),因此稱它為沸騰床,也稱流化床或液化床等,通稱“流態(tài)化”。運(yùn)動(dòng)的料層,泛稱沸騰層,它靜置時(shí)的料層稱固定層。

        沸騰爐的特點(diǎn)是它能保持較厚的焙燒料層,空氣從爐底通入,經(jīng)過(guò)分布器進(jìn)入爐內(nèi),礦料入爐隨同爐料混合,整個(gè)料層在空氣鼓動(dòng)下,上下翻騰,高度可有1~1.5m,焙燒反應(yīng)十分強(qiáng)烈,反應(yīng)溫度高達(dá)800~900℃,爐內(nèi)熱容量大、速度快、強(qiáng)度高,因此它對(duì)促進(jìn)沸騰氧化焙燒在有色行業(yè)的應(yīng)用意義重大。

        ⑴沸騰爐與機(jī)械爐相比,具有下列優(yōu)點(diǎn):

        ①生產(chǎn)強(qiáng)度大。由于爐內(nèi)空氣與礦粒的密切接觸,氣流與礦粒間相對(duì)運(yùn)動(dòng)劇烈,它的反應(yīng)快,單位面積對(duì)生產(chǎn)強(qiáng)度遠(yuǎn)較一般靜置條件下的生產(chǎn)強(qiáng)度大得多。

        ②傳熱傳質(zhì)效率高,反應(yīng)速度快。礦在爐內(nèi)劇烈翻沸,加上空氣的作用,破壞了它們間的隔閡,其比表面積較大,接觸表面積可達(dá)3280~49200m2/m3,隨著表面的不斷更新,因此使它們間的反應(yīng)速度、傳熱和傳質(zhì)效率大為提高。

        ③焙燒較為完全,硫的燒出率高。礦渣殘留如控制得好,可達(dá)到1.5%以下,硫的燒出率可達(dá)98%以上。

        ④容易得到高濃度的二氧化硫氣體。由于它反應(yīng)速率高,消耗的空氣少,容易得高濃度的氣體,甚至接近理論值。

        ⑤結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。因此材料省、造價(jià)低,制作容易,同時(shí)維修工作量少,不需要廠房,可設(shè)置在露天。

        ⑥便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、機(jī)械化。

        ⑦便于礦渣的綜合利用。

        ⑵沸騰爐也有它的不足之處,缺點(diǎn)主要表現(xiàn)在下列兩方面:

        ①爐氣中煙塵量大,氣體中含塵量可達(dá)100~300g/m3,占到礦渣總量的25%以上,這給爐氣的凈化處理增加了復(fù)雜性。

        ②需要配置一臺(tái)風(fēng)壓較高的鼓風(fēng)機(jī),因此動(dòng)力消耗大大增加。

        3 生產(chǎn)現(xiàn)狀及焙砂殘留設(shè)計(jì)依據(jù)

        3.1 沸騰焙燒爐在鎳冶煉廠的應(yīng)用現(xiàn)狀

        新銅系統(tǒng)上馬以來(lái),沸騰爐運(yùn)轉(zhuǎn)情況很不理想,通過(guò)在銅渣中添加粉煤后沸騰爐運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到廠部下達(dá)的目標(biāo),同時(shí)也創(chuàng)新了不同成分銅渣長(zhǎng)周期氧化焙燒的新工藝。2012年沸騰爐運(yùn)轉(zhuǎn)率得到了大幅提升,但是焙砂殘硫一直居高不下,全年殘硫平均基本上在3.5%~4.5%。焙砂殘硫高會(huì)降低銅浸出率,造成除銅后渣含銅超標(biāo)。殘硫過(guò)高會(huì)增大鎳的浸出率,增大銅系統(tǒng)凈化負(fù)擔(dān),增加單位電銅生產(chǎn)成本。殘硫過(guò)高會(huì)造成除銅后渣渣量增多,增加除銅后渣后續(xù)處理的負(fù)擔(dān)。

        3.2 銅渣焙燒工藝設(shè)計(jì)之初銅渣及焙砂的物相分析

        3.2.1 銅渣的物相組成

        根據(jù)俄羅斯“國(guó)家鎳設(shè)計(jì)院”工藝設(shè)計(jì)條件,銅渣中銅的54%以Cu2S存在,46%以CuS存在;鎳全部以Ni3S2存在;鐵以Fe3O4存在;鈷以CoS存在,含量0.05%;鈣含量0.51%,鋇含量為0.70%,鈉含量為0.85%;脈石含量為0.72%。

        表1 銅渣物相的合理組成 %

        3.2.2 焙砂產(chǎn)量及成分

        焙砂產(chǎn)量及成分(不計(jì)損失)見(jiàn)表2。

        表2 焙砂產(chǎn)量及成分 %

        4 影響沸騰焙燒速度的因素

        沸騰爐生產(chǎn)能力的大小取決于硫化銅礦焙燒反應(yīng)的速度。反應(yīng)速度越快,在一定殘硫指標(biāo)下,單位時(shí)間內(nèi)焙燒的硫化礦就越多,如果處理量一定,單位時(shí)間硫化銅礦焙燒的就越完全,焙砂殘硫就越低。在實(shí)際生產(chǎn)中,我們不但要求沸騰爐處理量大,還要求燒的透,及排出的焙砂中殘硫要低。影響硫化銅礦焙燒的因素很多,有溫度、粒度、氧含量及氣固之間的接觸等。

        4.1 溫度的影響

        燃燒速度因溫度升高而發(fā)生的變化見(jiàn)表3(設(shè)800℃時(shí)的速度常數(shù)為1)。

        表3

        從表3數(shù)據(jù)中可以清楚的看出,硫化礦的焙燒速度是隨著溫度升高而加快的。但實(shí)際上是不能無(wú)限的提高焙燒溫度,以加快反應(yīng)的進(jìn)行。這主要是因?yàn)闇囟冗^(guò)高會(huì)造成焙燒物料的熔結(jié),從而影響氧氣及二氧化硫的擴(kuò)散,反而使燃燒速度下降。所以在工業(yè)生產(chǎn)中的操作溫度,一般控制在800~900℃。

        阜康冶煉廠沸騰焙燒所采用的原料為鎳系統(tǒng)尾渣,隨著高冰鎳進(jìn)礦的多元化,造成銅渣成分波動(dòng)很大,尤其是采用哈密原料后,銅渣有幾個(gè)特性:①銅渣粒度細(xì);②含鎳高;③水分高;④硫化銅含量低。這種成分銅渣焙燒難度大,爐溫提不上去,風(fēng)床易低溫?zé)Y(jié),焙砂殘硫偏高。

        表4 銅渣中主要金屬硫酸鹽分解溫度 ℃

        由表4可以看出,硫化銅完全氧化的最低溫度在736℃,硫酸鎳完全分解的溫度在746℃,在銅系統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程中,為了提高銅的直收率,同時(shí)最大限度的抑制鎳的浸出,要求沸騰焙燒盡可能控制在較高的溫度。我們結(jié)合多年的生產(chǎn)實(shí)踐,制定沸騰焙燒的溫度在840~880℃,在銅渣物性較好時(shí),通過(guò)大風(fēng)大料的辦法維持高溫焙燒,銅渣物性較差時(shí),采用添加粉煤的辦法補(bǔ)充熱量,以達(dá)到工藝要求的溫度。高溫焙燒實(shí)施一年多,沸騰爐爐況明顯好轉(zhuǎn),爐內(nèi)結(jié)塊得到了有效抑制,通過(guò)穩(wěn)定爐況,焙砂殘硫也一直穩(wěn)定在較低的范圍。

        4.2 銅渣粒度的影響

        硫化銅礦和空氣進(jìn)行反應(yīng)時(shí),是一非均相過(guò)程。因此,焙燒速度在很大程度上取決于氣固相間接觸表面的大小,接觸表面的大小主要取決于銅渣顆粒的大小。當(dāng)粒度小時(shí),空氣中的氧能充分和硫化銅的表面接觸,并易于達(dá)到被焙燒顆粒的內(nèi)部,生成的二氧化硫也能很快的離開(kāi),擴(kuò)散到氣體中去。如果粒度過(guò)大,除接觸面自然減少外,則在硫化銅礦表面上反應(yīng)以后,生成一層氧化膜,阻礙氧氣繼續(xù)向礦石中心擴(kuò)散,生成的二氧化硫也不能很快的離開(kāi)。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),硫化銅礦中所含的硫來(lái)不及燃燒完全,使排出的焙砂殘硫增高。

        阜康冶煉廠銅渣是高冰鎳經(jīng)過(guò)球磨浸出后的產(chǎn)物,因此銅渣顆粒極其細(xì)小,但因?yàn)殂~渣是經(jīng)過(guò)離心機(jī)脫水,含有一定的水分。銅渣在入爐前需經(jīng)過(guò)制粒機(jī)制粒,粒度要求<4mm,水分控制在8%~10%。如果銅渣粒度過(guò)細(xì),水分過(guò)低,會(huì)造成爐膛上部及煙道集塵嚴(yán)重,煙塵量成倍增長(zhǎng),而且焙砂殘硫沒(méi)有明顯改觀。而銅渣水分過(guò)大(超過(guò)12%),會(huì)嚴(yán)重影響制粒效果,經(jīng)過(guò)制粒機(jī)的高水分銅渣,會(huì)在輸送皮帶上再次粘接到一起,形成較大塊狀,影響焙燒效果,嚴(yán)重時(shí)會(huì)大量堆積到爐膛進(jìn)料端風(fēng)床上,造成死爐。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,遇到水分嚴(yán)重超標(biāo)的銅渣時(shí),將不合格銅渣單獨(dú)堆放晾曬,當(dāng)水分滿足制粒要求時(shí),再投入生產(chǎn)。在處理板框壓濾的板框渣時(shí)(因長(zhǎng)期堆放,渣含水分很低),將板框渣和新出銅渣按一定比例混合,進(jìn)行制粒入爐焙燒。采取以上措施,沸騰爐爐況一直比較穩(wěn)定,焙砂殘硫得到有效控制。

        4.3 氧氣含量的影響

        氣體中氧含量對(duì)硫化銅礦的焙燒速度也有很大影響。因?yàn)榱蚧~的焙燒速度,取決于氧通過(guò)遮在礦粒表面的氧化銅薄膜向內(nèi)擴(kuò)散的速度,如果進(jìn)入焙燒爐氣體中的氧含量少,則單位時(shí)間內(nèi)氧分子向礦粒內(nèi)部擴(kuò)散分子就要少,硫化銅礦的焙燒速度就要慢些。所以在硫化銅礦焙燒時(shí)必須攪動(dòng)礦粒,使反應(yīng)表面更新,改善礦粒間接觸情況,促使氧氣達(dá)到被焙燒物料的表面上,提高焙燒速度。

        阜康冶煉廠沸騰焙燒采用空氣中氧氣脫硫,為了驗(yàn)證焙砂殘硫高與氧含量的關(guān)系,通過(guò)馬弗爐靜態(tài)焙燒實(shí)驗(yàn)得到數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。

        表5

        通過(guò)表5可以看出,隨著焙燒時(shí)間的延長(zhǎng),焙砂殘硫呈逐漸降低趨勢(shì)。這就說(shuō)明目前我廠焙砂殘硫偏高與氧含量的不足是有直接關(guān)系的。在無(wú)法提供富氧的情況下,我們通過(guò)延長(zhǎng)氧化時(shí)間增加硫化銅礦與氧氣的接觸幾率。

        在實(shí)際生產(chǎn)中,我們將沸騰爐出料口由760mm增加到820mm,焙砂殘硫取樣基本上維持在2.2%左右,爐底壓力在12~12.5kPa。之后我們又將焙砂出料口高度由820mm增加到890mm,爐底壓力增加到13~13.5kPa。焙燒時(shí)間總計(jì)延長(zhǎng)了約22min,焙砂殘硫基本上穩(wěn)定在1.5%左右。

        通過(guò)增加出料口高度和提高焙燒溫度,焙砂殘硫有了較大幅度降低,平均殘硫在1.5%~2.2%之間。

        表6%

        通過(guò)表6焙砂殘硫結(jié)合銅渣成分,得出一個(gè)規(guī)律,當(dāng)焙砂含銅>60%時(shí)(7~8月初,磨浸車間處理的基本上是銅鎳礦高冰鎳,銅渣含銅很高,水分也控制的很好),焙砂殘硫基本上在1.5%左右。焙砂含銅在50%左右時(shí)(8月中下旬,哈密和銅鎳礦高冰鎳摻混配料,銅渣含銅較低,水分超標(biāo)嚴(yán)重),殘硫都高于2%。焙砂殘硫的高低和銅渣成分有很大關(guān)系。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        沸騰焙燒爐雖然廣泛應(yīng)用與化工及有色行業(yè),但在鎳系統(tǒng)尾渣時(shí),出現(xiàn)了諸多問(wèn)題。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,以穩(wěn)定沸騰爐爐況,提高硫的燒出率為目的的工藝參數(shù)及操作規(guī)程已基本完成。通過(guò)控制銅渣的水分、粒度;控制入爐物料燃燒物的總量;控制鼓風(fēng)量及入爐物料量;穩(wěn)定沸騰爐高溫運(yùn)行等手段,目前沸騰爐應(yīng)用已逐步成熟,在同行業(yè)類似物料情況具有一定的推廣價(jià)值。

        [1]朱祖澤,賀家齊.現(xiàn)代銅冶金學(xué).科學(xué)出版社,2003.

        [2]王志翔.硫酸生產(chǎn)加工與設(shè)備.第一冊(cè),吉林音像出版社,2005.

        猜你喜歡
        銅渣焙燒爐銅礦
        基于銅渣緩冷制度的銅渣包溫度仿真分析
        山西冶金(2023年10期)2024-01-07 02:02:52
        以含碳固廢為還原劑的銅渣顆粒直接還原正交實(shí)驗(yàn)
        氧化鋁焙燒爐采用SNCR技術(shù)脫硝改造實(shí)踐
        山東冶金(2022年4期)2022-09-14 08:59:42
        敞開(kāi)式環(huán)式焙燒爐熱平衡研究
        全球十大銅礦公司
        西部礦業(yè)邁向國(guó)內(nèi)銅礦“新巨頭”
        工業(yè)銅渣固相改質(zhì)后分離鐵的實(shí)驗(yàn)研究①
        礦冶工程(2020年1期)2020-03-25 01:46:56
        特大型井下銅礦山采選工程管理與實(shí)踐
        銅渣活化試驗(yàn)研究
        氧化銅礦硫酸攪拌浸出工藝研究
        女人被狂躁高潮啊的视频在线看| 欧美视频九九一区二区| 免费看奶头视频的网站| 亚洲国产成人Av毛片大全| 二区三区亚洲精品国产| 午夜麻豆视频在线观看| 日本免费一二三区在线| 在线人成视频播放午夜| 国产激情无码一区二区三区| 无码日韩精品一区二区三区免费| 草草久久久无码国产专区| 国产午夜无码视频免费网站| 国产成人户外露出视频在线| 无码人妻丰满熟妇区免费| 欧美黑人粗暴多交高潮水最多| 色一情一区二| 国产一级淫片a免费播放口| 一级一片内射在线播放| 久久精品亚洲国产av网站| 人人妻人人澡人人爽精品日本| 国产黄大片在线观看画质优化 | 未满十八18禁止免费无码网站| 国产成人亚洲精品无码青| 久激情内射婷内射蜜桃| 极品粉嫩嫩模大尺度无码| 无码人妻精品一区二区三区下载| 国产亚洲精品日韩香蕉网| 日本老熟女一区二区三区| 玖玖色玖玖草玖玖爱在线精品视频 | 久久精品国产乱子伦多人| 国产精品毛片av一区二区三区| 有码视频一区二区三区| av在线免费观看蜜桃| 国产亚洲一本大道中文在线| 欧美不卡视频一区发布| 香蕉视频免费在线| 国产一区二区三区成人av| 国产成人精品无码免费看| 欧美又大又色又爽aaaa片| 国产精品后入内射日本在线观看| 真人与拘做受免费视频|