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        PVC離心機(jī)擠塑化片的原因分析與處理措施

        2014-11-07 10:24:13陳國(guó)強(qiáng)
        科技資訊 2014年9期
        關(guān)鍵詞:處理措施

        陳國(guó)強(qiáng)

        摘 要:本文對(duì)聚氯乙烯生產(chǎn)裝置離心機(jī)產(chǎn)生塑化片的原因進(jìn)行了分析,提出了確保設(shè)備安全、平穩(wěn)運(yùn)行的建議和措施。

        關(guān)鍵詞:離心機(jī) 聚氯乙烯 塑化片 原因 處理措施

        中圖分類號(hào):TQ325.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)03(c)-0101-01

        1 離心機(jī)概況

        離心機(jī)CF-401/5是齊魯分公司氯堿廠23萬(wàn)噸聚氯乙烯(PVC)生產(chǎn)裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,由日本巴工業(yè)株式會(huì)社制造,2000年10月投入使用,為T(mén)RH074型臥式螺旋卸料離心機(jī)(以下簡(jiǎn)稱TRH074離心機(jī),見(jiàn)圖1),利用漿料中PVC和水密度不同在離心力場(chǎng)中迅速沉降分層實(shí)現(xiàn)分離的,其作用是脫除PVC漿料中的水分。

        自2007年12月份以來(lái),離心機(jī)出料濾餅中含大量塑化片(寬4 mm左右、厚度約0.20 mm,產(chǎn)品應(yīng)為PVC粉末),引起離心機(jī)下料不暢,同時(shí)塑化片造成物料結(jié)塊使振動(dòng)篩篩網(wǎng)破損加快,更換周期最短15天,多次故障停機(jī)導(dǎo)致整條生產(chǎn)線停車,大修周期由2年縮短至6個(gè)月。離心機(jī)擠塑化片問(wèn)題已成為嚴(yán)重威脅PVC生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行的主要因素。(見(jiàn)圖1)

        2 產(chǎn)生塑化片的原因分析

        TRH074離心機(jī)漿料進(jìn)料溫度為70 ℃,PVC達(dá)到85 ℃時(shí)出現(xiàn)軟化現(xiàn)象[1],如果同時(shí)受到擠壓就會(huì)形成塑化片。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行觀察和檢查后,初步分析認(rèn)為,導(dǎo)致塑化片產(chǎn)生的主要原因有內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓的軸向間隙偏差過(guò)大、旋轉(zhuǎn)同軸度偏差過(guò)大和表面粗糙等。

        2.1 內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓的軸向間隙偏差過(guò)大

        TRH074離心機(jī)為提高生產(chǎn)能力采用雙錐角轉(zhuǎn)鼓設(shè)計(jì),內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓錐段由大錐角段和小錐角段組成,大錐角段主要是物料沉降區(qū),小錐角段是物料再干燥區(qū)。在液池以下靠近液面處有一錐角變化點(diǎn),濾餅輸出液池后在平緩的小錐角段穩(wěn)定移動(dòng)。

        正常狀態(tài)下,內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙在7.6~8.6 mm之間[2],大錐角段和小錐角段是相對(duì)應(yīng)的,不應(yīng)有偏差。螺旋輸送器對(duì)濾餅的力沿著外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁方向,使濾餅向出料口方向移動(dòng)。內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙不均勻?qū)е侣菪斔推鲗?duì)濾餅的力在垂直于外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的方向上產(chǎn)生了分量,這樣濾餅在移動(dòng)過(guò)程中就受到了擠壓,擠壓必然使濾餅與轉(zhuǎn)鼓間的摩擦力增加,摩擦產(chǎn)生的熱量使溫度升高。螺旋輸送器刮刀有明顯的過(guò)熱變色現(xiàn)象,說(shuō)明溫度升高已明顯超過(guò)PVC軟化溫度。

        如果內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙過(guò)大,內(nèi)轉(zhuǎn)鼓錐角變化點(diǎn)處于外轉(zhuǎn)鼓大錐角段,濾餅在大錐角段輸出液池,會(huì)受到大小和錐角差的正弦值成正比、方向垂直于外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的擠壓,產(chǎn)生塑化片。如果內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓間隙過(guò)小,外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁和輸送器刮刀在錐角變化點(diǎn)的間距較小,濾餅同樣受到較大擠壓形成塑化片。

        2.2 內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓的旋轉(zhuǎn)同軸度偏差過(guò)大使離心機(jī)產(chǎn)生塑化片

        軸承座磨損、耳軸彎曲、軸承損壞和內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓的加工精度都會(huì)造成徑向間隙偏差過(guò)大,影響內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)同軸度。旋轉(zhuǎn)同軸度偏差過(guò)大使內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中形成楔型間隙環(huán)(前面小、后面大)。而這種楔塊形成后,濾餅在推送過(guò)程中同樣會(huì)受到擠壓和摩擦產(chǎn)生塑化片。

        2.3 內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓表面粗糙導(dǎo)致塑化片的產(chǎn)生

        粗糙的表面由多個(gè)突起和凹槽組成。濾餅在經(jīng)過(guò)粗糙表面時(shí),不斷進(jìn)出溝槽受到擠壓和摩擦,在擠壓和摩擦熱的作用下產(chǎn)生塑化片。

        3 處理措施及改進(jìn)建議

        3.1 調(diào)整內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙,使大小錐角段相對(duì)應(yīng)

        處理措施:一是調(diào)整隔環(huán)厚度,使內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙在7.6~8.6 mm之間,并保持各處間隙均勻。二是測(cè)量碟簧初始高度,低于16.8 mm時(shí)更換碟簧,保證碟簧能承受足夠的軸向力避免內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向竄動(dòng)。

        經(jīng)過(guò)測(cè)量,內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓軸向間隙為8.0 mm,碟簧初始高度為17.2 mm,均在規(guī)定的范圍內(nèi)??梢?jiàn)TRH074離心機(jī)擠塑化片不是軸向間隙偏差引起的。

        3.2 校正內(nèi)外轉(zhuǎn)股耳軸直線度和軸承座徑向跳動(dòng),檢查止推軸承徑向間隙,提高內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)精度

        測(cè)量發(fā)現(xiàn)止推軸承P-140-13軸承座磨損0.05 mm,外轉(zhuǎn)鼓差速器側(cè)耳軸直線度偏差0.08 mm,內(nèi)轉(zhuǎn)股皮帶輪側(cè)耳軸軸承位置徑向跳動(dòng)0.06 mm,止推軸承徑向間隙超標(biāo)。

        處理措施:一是修復(fù)軸承座。修復(fù)前先去除舊鍍層露出母材,修復(fù)易采用電鍍和激光熔焊,保證鍍層有足夠的硬度,不宜采用刷鍍和噴鍍。軸承與軸承座由過(guò)渡配合調(diào)整為過(guò)盈配合,過(guò)盈量為0.01~0.03 mm,增加軸承外圈緊力減小磨損。二是校正耳軸直線度偏差不大于0.02 mm,與軸承內(nèi)外圈配合位置徑向跳動(dòng)小于0.02 mm;三是更換止推軸承P-140-13。四是內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓裝配完成后復(fù)測(cè)徑向間隙在1.0~1.5 mm之間,實(shí)測(cè)間隙為1.2 mm。

        3.3 打磨拋光內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓劃痕,提高表面粗糙度

        檢查發(fā)現(xiàn)外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁有大面積劃痕,劃痕位于大錐角段前部,方向垂直于濾餅的運(yùn)動(dòng)方向。打磨劃痕至圓滑過(guò)渡的凹坑,再用200#拋光輪手動(dòng)拋光,最后內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓分別進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)保證不平衡質(zhì)量小于5.0 g。

        4 結(jié)語(yǔ)

        經(jīng)過(guò)以上措施的處理,目前TRH074離心機(jī)運(yùn)行狀況良好,塑化片問(wèn)題有明顯好轉(zhuǎn)。但外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁劃痕處理不徹底,還需對(duì)塑化片問(wèn)題進(jìn)一步分析總結(jié),確保離心機(jī)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 潘祖仁.塑料工業(yè)手冊(cè):聚氯乙烯[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999:1.

        [2] Tomo-e沉降離心機(jī)(TRH074)廠家最終文件:巴工業(yè)株式會(huì)社[Z].1999:41.endprint

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