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        連續(xù)重整進料硫含量超高事故分析

        2014-11-05 12:39:36劉文鳳杜三旺
        當(dāng)代化工 2014年1期
        關(guān)鍵詞:罐區(qū)石腦油精制

        劉文鳳,杜三旺

        (中化泉州石化有限公司, 福建 泉州 362103)

        硫在一定的條件下是雙(多)金屬重整催化劑最持久的毒物。在某些條件下,硫?qū)χ卣呋瘎┻€有好處,如重整裝置開工時,對催化劑還要進行預(yù)硫化。問題在于催化劑上硫的含量,當(dāng)催化劑中含有少量的硫時,它可以抑制不希望發(fā)生的催化劑失活,鉑錸催化劑預(yù)硫化就是為了得到這種效果。國內(nèi)外催化重整裝置的多年運行經(jīng)驗反映出,重整進料須含有一定的硫,以便利用硫?qū)饘俦砻娴拟g化作用,防止重整加熱爐管、反應(yīng)器內(nèi)壁及內(nèi)構(gòu)件等高溫部位結(jié)焦。目前,大多數(shù)連續(xù)重整裝置的重整進料硫含量控制在(0.25~0.5)×10-6[1]。如果硫過低,易造成反應(yīng)器壁的結(jié)焦,而過高則會造成催化劑硫中毒。因此精制石腦油中硫的濃度對重整裝置的正常生產(chǎn)極為重要[2,3]。

        1 事故經(jīng)過

        某廠連續(xù)重整裝置年處理量120萬t,正常生產(chǎn)時,重整進料有兩股組成:一股為粗石腦油經(jīng)過預(yù)加氫反應(yīng)后進入蒸發(fā)脫水塔汽提、拔頭后作為重整進料,另一股為加氫裂化來的重石腦油經(jīng)過蒸發(fā)脫水塔后作為重整進料。當(dāng)兩股總量小于重整進料量時,通過從罐區(qū)引精制石腦油來維持重整進料量恒定。

        2011年6月24日,由于加氫裂化裝置故障,停止向重整供重石腦油,因此從罐區(qū)引精制石腦油進重整。由于怕罐區(qū)精制石腦油帶水,精制石腦油不直接進重整,而是先進蒸發(fā)脫水塔脫水后再進重整。6月27日內(nèi)操人員發(fā)現(xiàn)重整反應(yīng)溫降減小,脫戊烷塔頂產(chǎn)氣量增大。化驗分析重整進料得知硫含量高達(1.6~1.9)×10-6。2011年6月30日,停罐區(qū)精制石腦油改引加氫裂化重石腦油,重整進料硫含量慢慢降低,重整反應(yīng)溫降慢慢恢復(fù)。

        2011年8月4日,重整反應(yīng)部分停止收加氫裂化重石腦油,引罐區(qū)精制石腦油,8月6日內(nèi)操人員發(fā)現(xiàn)重整反應(yīng)溫降減小,脫戊烷塔頂產(chǎn)氣量增大?;灧治鲋卣M料硫含量達(1.0~1.6)×10-6。2011年8月10日,停罐區(qū)精制石腦油改引加氫裂化重石腦油,精制石腦油硫含量慢慢降低,重整反應(yīng)溫降慢慢恢復(fù)。

        2 事故分析

        (1)從2011年6月24日引精制石腦油進重整到6月27日發(fā)現(xiàn)重整反應(yīng)異常,再到2011年6月 30日,停罐區(qū)精制石腦油改引加氫裂化重石腦油,具體生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)見表1所示。

        表1 6.24-7.1日生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)表Table 1 Production processes Data

        表2 8.4-8.11日生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)表Table 2 Production processes Data

        該次事故首先表現(xiàn)出來的是重整反應(yīng)溫度降低,脫戊烷塔頂排氣量增大,這充分說明了加氫裂化反應(yīng)加劇。根據(jù)事故現(xiàn)象首先判斷是重整系統(tǒng)硫中毒。另外,通過化驗數(shù)據(jù)分析,如表1所示精制石腦油硫含量略有上升,脫戊烷塔頂排氣中H2S含量和重整循環(huán)氫硫含量都有所上升。因此可以初步判斷是精制石腦油中硫含量過高。另外,待生催化劑上硫含量明顯增大,更進一步證明了是催化劑硫中毒。從表1可以看出精制石腦油中硫含量最大為1.9×10-6,總溫降 4天內(nèi)才降低 20 ℃,脫戊烷塔頂排氣量增大了 260 Nm3/h,由于硫含量不是特別高,說明催化劑中毒較輕,因此在維持原來的反應(yīng)溫度和進料量不變的情況下,排查引起精制石腦油硫含量升高的原因。

        從表1中可以看出預(yù)加氫進料硫含量低于345×10-6,可以排除進料硫含量偏高的原因。車間工藝人員對預(yù)加氫反應(yīng)出口、預(yù)加氫進料換熱器、蒸發(fā)塔底換熱器等多處逐步排查,通過實驗發(fā)現(xiàn)這幾處不是引起硫含量升高的原因。就在裝置對本次硫中毒一籌莫展的時候,6月30操作人員發(fā)現(xiàn)硫中毒現(xiàn)象減弱,到7月2日硫中毒現(xiàn)象完全消失。車間工藝人員根據(jù)這一現(xiàn)象,結(jié)合國內(nèi)煉廠重整裝置硫中毒事故分析[2-5]得出此次硫中毒事故可能是因為罐區(qū)精制石腦油中攜帶來溶解氧。罐區(qū)精制石腦油進入蒸發(fā)塔后,攜帶來的氧氣和H2S反應(yīng)生成單質(zhì)硫,造成精制石腦油中硫含量略有偏高。

        從2011年8月4日再次引罐區(qū)精制石腦油進重整到8月7日發(fā)現(xiàn)重整反應(yīng)異常,再到2011年8月10日停精制石腦油,具體生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)見上表2所示。

        通過表2可以看出,事隔一個多月后再次引罐區(qū)精制石腦油發(fā)生了與6月24日硫中毒事故一樣的現(xiàn)象。這就進一步確定了這兩次硫中毒事故均是罐區(qū)精制石腦油中攜帶來溶解氧,攜帶來的氧氣和H2S反應(yīng)生成單質(zhì)硫,造成重整進料中硫含量略有偏高。該反應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)式如下:

        罐區(qū)精制石腦油的罐上均有氮封,油中含有溶解氧可能性很小。油中溶解氧可能是在開始引精制石腦油后發(fā)生的,由于罐上的氮封線較細,一旦開始引精制石腦油氮氣根本來不及補充罐內(nèi)的空間,造成大量空氣進入罐內(nèi),氧氣溶解在油中。這與硫中毒都發(fā)生在引罐區(qū)精制石腦油后的1-2天后是相吻合的。

        另外,2012年4月1日-4月7日預(yù)加氫全面停工過程中,重整進料全部為罐區(qū)精制石腦油,此時并沒有出現(xiàn)重整進料硫含量偏高的現(xiàn)象。這是因為,此時預(yù)加氫反應(yīng)部分與蒸發(fā)脫水塔隔開,蒸發(fā)脫水塔中全部進料為罐區(qū)精制石腦油,沒有預(yù)加氫來的石腦油,即蒸發(fā)脫水塔內(nèi)部沒有硫化氫,罐區(qū)精制石腦油中雖然有溶解氧,但是不會有單質(zhì)硫生成。這進一步證實了前兩次硫中毒就是因為罐區(qū)精制石腦油中含有溶解氧,溶解氧把蒸發(fā)塔內(nèi)部的硫化氫氧化成為單質(zhì)硫,從而導(dǎo)致重整進料硫含量偏高。

        4 結(jié) 論

        (1) 強化精制石腦油罐區(qū)管理,采取氮氣密封措施,避免氧氣溶解于精制石腦油,做到?jīng)]有空氣進入儲罐。

        (2)在引罐區(qū)精制石腦油進裝置線上設(shè)置過濾器,用于吸附溶解氧。

        (3)重整預(yù)加氫反應(yīng)運行時, 罐區(qū)來精制石腦油經(jīng)預(yù)加氫反應(yīng)除氧后進汽提塔。若短時補充精制石腦油可直接進重整反應(yīng)系統(tǒng),注意重整循環(huán)氫中含水量。

        (4)重整預(yù)加氫反應(yīng)停工時,罐區(qū)來精制石腦油可直接進汽提塔。

        [1]謝洪波,嚴(yán)鈞. 1.2 Mt/a 重整裝置進料硫含量超標(biāo)原因與對策[J].化工生產(chǎn)與技術(shù),2009,16 (3):53-56.

        [2]林世雄.石油煉制工程:下冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,1998.

        [3]徐承恩.催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2006.

        [4]郭永紅. 連續(xù)重整裝置再生單元問題分析[J]. 遼寧化工, 2012,41(8):813.

        [5] 楊自強,宋鵬俊. 重整進料硫含量超標(biāo)的原因及應(yīng)對措施[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2012,(1):.

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