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        董7井鉆井液技術(shù)

        2014-10-31 03:23:50邱春陽司賢群王興勝劉學(xué)明王寶田何興華
        關(guān)鍵詞:井眼鹽水鉆井液

        邱春陽,司賢群,王興勝,劉學(xué)明,王寶田,何興華

        中國石化勝利石油工程有限公司鉆井工程技術(shù)公司 (山東 東營 257064)

        董7井是中國石化集團公司在準(zhǔn)噶爾盆地中央坳陷阜康凹陷東部北斜坡所部署的一口重點預(yù)探井,鉆探目的是了解董7井區(qū)侏羅系含油氣情況。該區(qū)塊地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,施工過程中復(fù)雜情況頻發(fā),董1井鉆至井深4 871.76m發(fā)生井涌,壓井成功后粘卡頻繁,嚴(yán)重影響正常施工,被迫提前下入Ф177.8mm技術(shù)套管。董3井鉆至井深5 351.00m發(fā)生溢流,壓井過程中發(fā)生井漏,導(dǎo)致鉆具被卡,最后填井側(cè)鉆,損失了大量的人力和物力,嚴(yán)重制約了該區(qū)塊的勘探開發(fā)進程。通過使用鋁胺鉆井液體系,針對不同地層特點調(diào)整處理劑配方,形成了適合不同井段的鉆井液體系,順利鉆進至目的層,完成了設(shè)計目的和地質(zhì)任務(wù),為該區(qū)塊進一步勘探開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

        董7井鉆遇地層較多,自上而下為新近系、古近系、東溝組、連木沁+勝金口組、呼圖壁組、清水河組、頭屯河組、西山窯組和三工河組。設(shè)計井深5 140m,完鉆井深5 405m,一開Ф444.5mm鉆頭×1 522.00m+Ф339.7mm 表套×1 500.25m;二開 311.2 mm 鉆頭×3 940.00m+Ф244.5mm 套管×3 917.37m;三開Ф215.9mm鉆頭鉆至5 405.00m,達到了地質(zhì)勘探目的,順利完鉆。

        1 鉆井液施工難點

        1)連木沁-勝金口組以上地層巖性為棕紅色、紫紅色、紫色泥巖、砂質(zhì)泥巖與紫紅色、棕紅色粉砂巖、灰色泥質(zhì)粉砂巖不等厚互層,泥巖水敏性強,水化后膨脹分散嚴(yán)重,易造成縮徑卡鉆和泥包鉆頭等復(fù)雜情況。

        2)二開地層欠壓實,鉆速快,使用Ф311.2mm鉆頭鉆進產(chǎn)屑量大,鉆井液環(huán)空返速低,巖屑易粘附在井壁上形成虛厚泥餅,造成起下鉆阻卡。

        3)中生界地層埋藏較深,成巖性好但性脆,砂泥巖互層,鉆進時易發(fā)生應(yīng)力性垮塌;頭屯河組主要為灰色砂泥巖,西山窯組為深灰色泥巖、煤層和碳質(zhì)泥巖,地層穩(wěn)定性差,施工中容易發(fā)生煤層垮塌掉塊。

        4)地質(zhì)預(yù)報,三工河組含高壓鹽水層,鹽水的侵入使得鉆井液流變性變差,惡化鉆井液性能。為了壓穩(wěn)鹽水層,必須使用高密度鉆井液施工,高密度鉆井液的流變性調(diào)控難度更大。

        5)井底溫度高,達到150℃,高溫下,鉆井液處理劑降解;配漿土失去活性;高密度鉆井液會發(fā)生增稠乃至固化現(xiàn)象,施工難度加大。

        2 鉆井液體系的選擇

        通過調(diào)研國內(nèi)煤層[1~2]、深井及超深井[3~8]鉆井液使用情況,結(jié)合鄰井鉆井液施工經(jīng)驗,針對該井地層巖性特點及施工難點,經(jīng)過處理劑優(yōu)選及性能優(yōu)化,確定使用具有抑制和防塌作用的鋁胺鉆井液體系,針對地層特點,調(diào)節(jié)各種處理劑的加量,形成了不同地層的鉆井液體系配方。其中二開主要以抑制地層泥頁巖水化為主,使用鋁胺強抑制鉆井液體系;三開主要以封堵煤層及砂泥互層為主,故使用鋁胺封堵防塌鉆井液體系。

        二開鋁胺強抑制鉆井液基本配方:

        (5.0~7.0)%膨潤土+(0.4~0.8)%聚丙烯酰胺PAM+(0.5~1.0)%有機胺 WAN-1+(1.0~2.0)% 羥基鋁抑制防塌劑JFT-1+(1.0~2.5)%無水聚合醇WJH-1+(2.0~3.0)%低熒光井壁穩(wěn)定劑HQ-1+(2.0~3.0)%超細(xì)碳酸鈣+(2.0~3.0)%聚合物降濾失劑JZA-1+(2~3)%抗鹽抗鈣降濾失劑 JZC-1。

        三開鋁胺防塌鉆井液基本配方:

        (4~7)%膨潤土+(0.3~0.5)%聚丙烯酰胺 PAM+(1.0~1.5)%磺酸鹽共聚物降濾失劑 DSP-2+(0.5~1.0)%有機胺 WAN-1+(1.0~2.0)% 羥基鋁抑制防塌劑 JFT-1+(2.0~3.5)%無水聚合醇 WJH-1+(3.0~5.0)%低熒光井壁穩(wěn)定劑 HQ-1+(2.0~3.0)%超細(xì)碳酸鈣+(1.0~2.0)%雙膜承壓劑+(3.0~4.0)%磺化酚醛樹脂SMP-2+(2.0~3.0)%抗鹽抗鈣降濾失劑JZC-1。

        3 現(xiàn)場鉆井液技術(shù)

        3.1 一開(0~1 522m)鉆井液技術(shù)

        1)配制6%膨潤土漿,預(yù)水化24h,加入0.5%低黏羧甲基纖維素LV-CMC,充分循環(huán),性能穩(wěn)定后開鉆,鉆進中不斷補充6%膨潤土漿,保證鉆井液體系的懸浮攜帶能力。

        2)鉆進中均勻加入PAM膠液,保證PAM有效含量在0.6%以上,使之充分包被絮凝鉆屑,防止巖屑分散。

        3)1 000m后,向鉆井液中逐漸加入2%聚合物降濾失劑,將中壓濾失量逐漸降低到8mL,適當(dāng)降低井壁的水化趨勢。

        4)鉆進中開啟4級固控設(shè)備,保證鉆井液低黏、低切及低固相含量。密度控制在1.15g/cm3以內(nèi)。開動雙泵,釋放鉆頭水馬力,提高鉆井液環(huán)空返速,提高井眼凈化效率,提高機械鉆速。

        5)中完后充分循環(huán),待振動篩無返砂后,用HV-CMC和聚合物降濾失劑配制80s以上的稠漿封井,保證下套管順利。

        3.2 二開(1 522~3 940m)鉆井液技術(shù)

        1)開鉆前,利用固控設(shè)備凈化一開井漿,然后補充6%膨潤土漿,待鉆井液體積達到設(shè)計要求后,按照順序加入 2%JZA-1、1.5%JZC-1、2%HQ-1、2%超細(xì)碳酸鈣、2%WJH-1、1.0%JFT-1、0.4%PAM 后循環(huán)均勻,然后加入0.5%有機胺WAN-1,循環(huán)均勻后開鉆。

        2)利用膠液維護鉆井液性能,上部地層(3 000m)膠液以抑制泥巖水化為主,配方:0.5%PAM+1%WAN-1+1%JFT-1+1.0%WJH-1+1.0%JZA-1;下部地層以適當(dāng)抑制及封堵為主,配方為:0.4%PAM+0.5%WAN-1+0.5%JFT-1+2.0%WJH-1+2.0%JZA-1+3%JZC-1。

        3)進入呼圖壁組前,一次性加入3%低熒光井壁穩(wěn)定劑HQ-1和2.5%超細(xì)碳酸鈣,調(diào)整顆粒級配,使之形成良好泥餅,有效封堵地層,增加上部地層的承壓能力,同時防止下部硬脆性泥頁巖坍塌。

        4)密度控制。開鉆后鉆井液密度控制在設(shè)計下限,鉆進過程中根據(jù)實鉆情況及地層壓力監(jiān)測數(shù)據(jù)適時調(diào)整;進入呼圖壁組后,鉆井液密度控制在設(shè)計上限,保證裸眼段井壁穩(wěn)定。

        5)流變性控制。3 000m前,強化固控設(shè)備使用,保持鉆井液低黏、低切和低固相含量,中壓濾失量控制在6~7mL,大排量鉆進,適當(dāng)沖刷井壁,防止縮徑。3 000m后,提高鉆井液粘切,中壓濾失量控制在5mL以內(nèi),降低排量,提高體系的護壁封堵性能。鉆井液性能控制見表1。

        6)工程措施。每鉆進200~300m短起下鉆一次,刮掉粘附在井壁上的鉆屑和虛厚泥餅。下鉆到底后充分循環(huán),適當(dāng)提高排量,提高井眼凈化效率。

        7)中完措施。中完后,充分循環(huán),待振動篩無返砂后,用2%WJH-1、1.0%JFT-1和2%HQ-1配制30m3封井漿封住下部井段,保證電測順利;下套管前,用2%塑料小球和0.5%JFT-1配制30m3封井漿封井,套管順利下到底。

        3.3 三開(3 940~5 405m)鉆井液技術(shù)

        1)開鉆前,在套管內(nèi)將二開鉆井液進行凈化,然后加入 1.0%DSP-2、0.5%JFT-1、2%WJH-1、3%HQ-1、2%超細(xì)碳酸鈣、3%SMP-2、1.0%雙膜承壓劑和2%JZC-1,循環(huán)均勻,性能穩(wěn)定后開鉆。

        表1 二開井段鉆井液性能控制情況

        2)鉆進過程中加入高濃度膠液維護鉆井液性能,膠液配方:0.2%NaOH+0.2%PAM+1%DSP-2+6%HQ-1+8%SMP-2+1.0%JFT-1+1%WAN-1,膠液量多少依據(jù)地層滲透量和固控設(shè)備損耗量來決定,防止膠液量加入過多引起鉆井液性能波動。

        3)流變性的控制。①根據(jù)密度大小控制膨潤土含量,使鉆井液在保持良好流變性的同時具有一定的懸浮能力,防止重晶石“垂沉”;②優(yōu)選加重劑,保證重晶石粉的密度大于4.1g/cm3,嚴(yán)格控制重晶石粉中粘土的含量,以免鉆井液體系陷入 “增黏-降黏-增黏”的惡性循環(huán);③鉆遇高壓鹽水層時,增加磺化酚醛樹脂SMP-2和抗鹽抗鈣降濾失劑JZC-1的含量,增加體系的抗鹽能力;④鉆井液粘切增大時,適當(dāng)加入抗高溫降黏劑,使體系具有良好的流變性;⑤合理使用固控設(shè)備,振動篩、除砂器和除泥器的使用率達到100%,合理使用離心機,除去鉆井液中的劣質(zhì)固相。

        4)井壁穩(wěn)定措施。①控制鉆井液密度在設(shè)計上限,特別是鉆遇煤層及高壓鹽水層時,必須保證對地層的正壓差,防止煤層坍塌及體系受鹽水污染;②進入西山窯組之前,一次性加入2%HQ-1、3%超細(xì)碳酸鈣、0.5%WAN-1,3%JFT-1和1%雙膜承壓劑,增加體系的封堵防塌能力。

        5)防卡措施。①鉆進過程中有掉塊,適當(dāng)增加鉆井液粘切,提高體系的懸浮攜帶能力;②進入高壓鹽水層后,鉆井液密度提高幅度很大,為了防止粘附卡鉆,向鉆井液中加入2%無水聚合醇WJH-1,增加體系的潤滑性能。

        6)完井措施。完鉆后,充分循環(huán),徹底凈化井眼,待振動篩上無返砂后,配制封井漿封井。封井漿配方:40m3井漿+1%羥基鋁抑制防塌劑JFT-1+2%磺化酚醛樹脂SMP-2+2%無水聚合醇WJH-1,保證電測順利到底。電測后,充分循環(huán),確定井眼凈化后,配制30m3封井漿,配方:井漿+2%磺化酚醛樹脂SMP-2+1%無水聚合醇WJH-1+1.5%塑料小球,下套管一次到底。

        7)三開井段鉆井液性能控制情況如表2中所示。

        4 復(fù)雜情況處理

        4.1 三開井段劃眼

        三開鉆進至4 054m時進行短起下鉆作業(yè),下鉆至3 994m遇阻劃眼,其后每次無論是短起下鉆或長起下鉆都遇阻。鉆進至5 226m時,共計劃眼14次,每次需要劃眼1~2根,現(xiàn)場專家組認(rèn)為產(chǎn)生掉塊是由以下原因造成的。

        鉆進過程中沒有掉塊,但是停鉆后產(chǎn)生掉塊,是典型地應(yīng)力釋放的體現(xiàn)。使用的鉆井液密度在循環(huán)時能夠平衡地層應(yīng)力,沒有掉塊。停鉆后,鉆井液靜密度不能平衡地層應(yīng)力,造成井壁坍塌。建議對鉆井液進行調(diào)整。①評價體系的抑制性;②評價體系的濾失造壁性。

        表2 三開井段鉆井液性能控制情況

        現(xiàn)場取井下掉塊,經(jīng)過巖屑回收率實驗得知,體系的巖屑回收率為94.5%,高溫高壓濾失量為10.4mL,30min砂床濾失實驗濾失量為0,侵入深度為0.8cm。實驗結(jié)果說明體系的抑制性和封堵性足夠強。在鉆井液密度不能調(diào)整的情況下建議從以下方面進行調(diào)控:第一,進一步強化抑制性;第二,加強封堵;第三,進一步降低體系的高溫高壓濾失量;第四,如果以上措施效果不明顯,申請?zhí)岣咩@井液密度。

        現(xiàn)場處理過程如下:①每次鉆進過程中加入0.5%羥基鋁抑制防塌劑、0.5%有機胺、1%SMP-1和1%低熒光井壁穩(wěn)定劑,提高鉆井液的抑制性和封堵防塌能力;②每次起鉆前封井,用SMP-2、HQ-1和DSP-2封井,提高鉆井液體系的懸浮及封堵能力。

        現(xiàn)場處理效果:經(jīng)過以上處理后,效果不明顯,每次下鉆到底后依然有掉塊。經(jīng)甲方批準(zhǔn),提高鉆井液密度至1.56g/cm3,掉塊現(xiàn)象逐漸得到遏制,沒有復(fù)雜情況發(fā)生。處理前后鉆井液性能如下表3中所示。

        4.2 鉆遇高壓鹽水層

        鉆進至5 312.88m時,發(fā)現(xiàn)鉆井液量增長1.6m3,停泵觀察,井口無外溢現(xiàn)象。開泵循環(huán),鉆井液量又增長0.8m3,停泵觀察,井口無外溢。繼續(xù)循環(huán),鉆井液量增長0.8m3,停泵觀察,井口外溢,關(guān)井,套壓和立壓為16MPa。

        根據(jù)套壓和立壓計算,用1.82g/cm3鉆井液壓井,注入壓井液36m3,點火放噴,火焰高度0.5~1m,注入壓井液137m3,排放鹽水40m3,鹽水密度1.04~1.10g/cm3,繼續(xù)泵入壓井液260m3,返出鉆井液密度為1.72g/cm3,套壓和立壓降低到零,關(guān)井觀察,立壓5MPa,套壓7.5MPa,第一次壓井失敗。

        根據(jù)第一次立壓值及上次壓井液密度,決定用1.97g/cm3壓井液進行第二次壓井。準(zhǔn)備壓井液360m3,泵入壓井液254m3,壓井成功,入口鉆井液密度1.97g/cm3,出口鉆井液密度1.90g/cm3,井口無外溢,壓井成功,逐漸將鉆井液密度提高到2.0g/cm3后正常鉆進。鉆遇高壓鹽水層前后鉆井液性能見表4。

        5 應(yīng)用效果

        1)鋁胺強抑制鉆井液體系解決了二開地層易造漿水化的難題,二開鉆進過程中井壁穩(wěn)定,井下安全;下套管一次到底;電測一次成功,滿足了鉆井工程的要求。

        2)鋁胺防塌鉆井液體系解決了侏羅系煤層及泥煤互層井壁失穩(wěn)的難題,三開鉆進過程中雖然由于地應(yīng)力作用導(dǎo)致井壁略有掉塊,但是平均井徑擴大率為14.17%,滿足了勘探的要求(<15%);后期電測,下套管一次到底。

        3)三開雖然鉆遇高壓鹽水層,但是鋁胺防塌鉆井液體系抗鹽能力強,鉆遇鹽水層時性能穩(wěn)定,后期高密度鉆井液體系施工中井眼暢通,井下安全,無粘卡事故發(fā)生。

        4)鋁胺強抑制鉆井液體系解決了二開大井眼、長裸眼井段的攜巖問題,二開井段井眼凈化效果好,滿足了工程優(yōu)快鉆井的要求。三開井段雖然發(fā)生掉塊,但是每次鉆井液體系都能將掉塊攜帶出,并且掉塊棱角分明,未引發(fā)復(fù)雜情況。

        5)同該區(qū)塊其它井相比,董7井井身質(zhì)量最好,詳細(xì)情況見表5。

        6 結(jié)論和建議

        1)使用鋁胺強抑制鉆井液和鋁胺防塌鉆井液體系,保證了工程的順利施工,解決了二開長裸眼及三開侏羅系井壁失穩(wěn)的難題。

        表3 處理前后鉆井液性能

        表4 鹽水層處理前后鉆井液性能變化

        表5 鄰井井身質(zhì)量情況

        2)上部地層泥巖水敏性強,必須強化鉆井液體系的抑制性,鉆進過程中加入足量大分子聚合物,抑制泥頁巖水化膨脹,保證井壁穩(wěn)定。

        3)侏羅系地層地應(yīng)力作用明顯,易導(dǎo)致井壁坍塌,鉆進中必須提前控制合適的鉆井液密度,強化鉆井液體系的封堵性,保證鉆井液體系具有良好的流變性和濾失造壁性,這樣才能保證井壁穩(wěn)定。

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