孫龍會 張美美 武占強
摘 要:簡單介紹了煤質對Shell煤氣化工藝的影響。根據(jù)本地煤質特性,應用配煤技術,通過改變煤種、調節(jié)配煤比例,得到了適合Shell氣化爐運行的配煤方案。
關鍵詞:配煤技術;Shell煤氣化;煤質;灰熔點
1 目的及意義
原則上說殼牌煤氣化技術適用的煤種較為廣泛,但在實際生產過程中,單一煤種的氣化仍然存在較多問題。這些問題不僅影響粉煤氣化裝置的長周期連續(xù)運行,同時也制約了其運行的經(jīng)濟性。目前國內多數(shù)粉煤氣化裝置均使用配煤技術,通過配煤技術的合理利用,不僅能降低粉煤氣化裝置的氧耗、煤耗及能耗,還能提高氣化效率,從而提高裝置的經(jīng)濟使用性。因此,配煤的好壞和穩(wěn)定煤質的措施是保障殼牌煤氣化裝置穩(wěn)定運行的關鍵因素。
2 煤質對Shell煤氣化裝置影響
2.1 煤灰組成及含量
煤灰分的主要組成為氧化硅(SiO2)和氧化鋁(Al2O3),對灰的黏結性影響較大。殼牌氣化采用以渣掛渣來保護水冷壁,若灰含量低,則掛渣效果不好,無法起到保護爐壁的作用,縮短氣化爐的使用壽命。而灰分含量大,合成氣冷卻器(SGC)積灰明顯,降低換熱效果,同時增加了U1400結渣和U1500堵灰的幾率;同時灰渣會帶走大量的熱,未達到生產需求須氣增大氧煤比,熱效率降低,影響裝置的生產能力。所以嚴重時灰分高會導致氣化爐事故停車。[1]Shell氣化灰分含量要求為12~23%。鶴壁本地煤種的煤灰成分及含量與殼牌(鶴壁)設計煤種相差較大,若單獨使用容易,SGC易嚴重積灰,換熱效果差,且排渣困難,15單元堵灰?guī)茁噬仙?。煤灰分組分中的SiO2和Al2O3對Shell氣化爐合成氣冷卻器的積灰影響較大,當SiO2/Al2O3<1.4時堵渣現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn),當SiO2/Al2O3<1.6時,合成氣冷卻器會有大量積灰。但硅鋁比在2.0左右時,灰熔點在1350℃左右為最佳,可以減緩或防止合成氣冷卻器積灰。
2.2 揮發(fā)分
煤揮發(fā)分的高低反應煤反應活性的強弱。揮發(fā)分越高,反應活性越強,越有利于氣化反應,但高揮發(fā)性的煤易氧化甚至自燃,不僅給運輸和儲存帶來不便,更增加了磨煤和煤粉輸送單元操作難度。因此,殼牌氣化要求Shell粉煤氣化要求煤中揮發(fā)分不超過35%。
2.3 灰熔點
灰熔點是指煤灰的軟化、熔融的溫度?;胰埸c高,煤灰的軟化、熔融溫度高,氣化操作溫度高,氧耗比大,比煤耗大,對設備的使用壽命很大影響。根據(jù)煤種的灰熔點可作決定是否需要配煤和添加相應助溶劑。一般將煤種灰熔點控制在1300~1450℃之間,Shell煤氣化一般操作溫度高于灰熔點50~100℃。
2.4 水分
氣化煤的全水分和內水越低越好,全水一般控制在12%以下,最好在8.0%左右。內水衡量煤質的形成年限和種類,一般要求 5.0%以下,這樣有利于原料煤的輸送和加壓下料,避免堵塞和增加磨煤干燥負荷,影響生產。
3 配煤技術對殼牌煤氣化的影響
氣化煤質的灰分、揮發(fā)分、水分、以及灰熔融性、煤灰黏度等指標對氣化爐裝置的運行穩(wěn)定有著至關重要的影響。因此原料煤選備、煤質的穩(wěn)定成為煤氣化生產的難題。這就需要根據(jù)氣化煤的煤質檢測數(shù)據(jù),運用配煤技術來維持煤質的穩(wěn)定,從而保證氣化裝置的穩(wěn)定運行。
配煤技術基本原理是利用不同煤種各自組成成分、物理和化學性質的差異,相互取長補短,使最終配出的混合煤在性能指標上達到最佳狀態(tài),以滿足用戶對煤質的質量要求。[2]配煤的實質就是一種改善氣化煤種品質的過程,即為了使氣化煤種的質量滿足Shell氣化的煤質要求,把不同性質氣化用煤按照事先計算好的比例進行均勻混配,從而得到一種灰熔點、灰分、揮發(fā)分、硫分等均適合Shell粉煤氣化爐的混煤。配煤技術可提高生產效率、減少污染物的排放、節(jié)約成本,保證生產裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。
為降低生產成本,我公司主要使用本地煤作為煤氣化裝置的使用煤,但本地煤煤質和煤氣化裝置要求數(shù)據(jù)存在較大偏差,從表1本地煤種煤質分析數(shù)據(jù)可以看出,本地煤1、本地煤3煤灰含量>23%,超過設計最大指標,在高負荷工況下灰渣量大,排渣困難,嚴重時會造成堵渣;而本地煤2、本地煤4的SiO2/Al2O3與要求數(shù)據(jù)偏差0.7左右,偏差過大,若單獨使用,氣化爐合成器冷卻器積灰加快,引起壓差上漲,必然減少運行周期。本地煤1、本地煤3及本地煤4的灰熔點>1500℃,超出殼牌煤氣化的操作要求。因此,我們通過配煤來調節(jié)煤質中各種組分的含量,使其達到Shell煤氣化對煤質數(shù)據(jù)的要求??紤]到經(jīng)濟效益、交通運輸?shù)榷喾矫嬉蛩?,在能保證氣化爐穩(wěn)定運行的情況下,我們盡量使用鶴壁本地煤種,降低生產成本,實現(xiàn)效益最大化。
4 Shell煤氣化裝置運行問題及解決辦法
在實際運行中,煤灰組分和含量與設計煤中的差異導致合成氣冷卻器十字架(SGC)積灰嚴重,從2013年3月至2014年7月僅因此停車占到了四次,嚴重影響Shell氣化爐的長周期運行。
把2013年3月至2014年7月氣化裝置運行周期進行對比發(fā)現(xiàn),氣化爐的運行周期明顯延長,其中關鍵的問題是減少了合成氣冷卻器的積灰問題。通過調整配煤方案,運行周期顯著提高,最近一次開車運行周期達到89天,而且停車時的壓差為22Kpa。充分說明我們通過調整和優(yōu)化配煤方案,可以有效的控制氣化爐合成器冷卻器的壓差,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定運行的周期,從而降低了生產成本,直接提高生產效益。要實現(xiàn)Shell煤氣化裝置長周期運行,需要做好以下幾點:
(1)穩(wěn)定的煤質對Shell粉氣化裝置運行至關重要,它是氣化裝置能否長周期連續(xù)穩(wěn)定運行的關鍵所在[3],因此就要采取定時取樣來觀察氣化爐入爐煤種的煤質,如變化較大,立即調整。
(2)根據(jù)我公司的實際運行情況和Shell 煤氣化的要求,煤質達到要求適合于Shell煤氣化裝置的穩(wěn)定運行。
(3)SiO2/Al2O3是影響氣化爐合成氣冷卻器積灰的關鍵因素之一,本地煤的硅鋁比較低,最低可達1.2;本地煤與高硅鋁比的煤配燒可以很好的解決Shell氣化爐十字架的積灰問題。
(4)通過配煤,可以有效降低本地煤的灰熔點,減少石灰石的添加量,改善灰渣的黏溫特性,使其有利于Shell煤氣化水冷壁掛渣,保護設備的正常運行。
5 結束語
配煤作為一種穩(wěn)定煤質改善煤質的主要措施,目前在Shell氣化裝置上已經(jīng)得到了廣泛應用。文章討論煤質和配煤技術對Shell煤氣化的影響,通過在實踐中應用這些配煤理論和優(yōu)化配煤措施,以實現(xiàn)Shell氣化裝置的長周期運行。
參考文獻
[1]張鴻儒,張洪剛,郭零.煤質對殼牌煤氣化工藝操作的影響[J].科技創(chuàng)新報導,2012,11:27.
[2]戴財勝.動力配煤的理論與應用研究[D].北京:中國礦業(yè)大學,2005.
[3]吳國祥.煤質變化對Shell粉煤氣化工藝的影響[J].大氮肥,2011,34(4):273-277.