汪定態(tài)
摘 要:本文主要對風(fēng)機變頻控制節(jié)能進行分析,并通過修改PLC程序及優(yōu)化變頻器參數(shù),利用較為先進的模糊PID控制技術(shù),實現(xiàn)助燃風(fēng)機壓力和流量自動控制。
關(guān)鍵詞:熱處理爐 助燃風(fēng)機 模糊PID
中圖分類號:TF578 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(c)-0104-02
Abstract:This paper mainly analysis the energy-saving of fan variable frequency control, Combining of modifying the PLC program and optimizing frequency parameters and advanced fuzzy PID technology can relize auto-control of pressure and flow.
Key Word:Heat treatment furnace;Combustion air blower;Fuzzy PID\
三相異步電機變頻調(diào)速技術(shù)以其卓越的調(diào)速性能,顯著的節(jié)電效果,成為現(xiàn)代電力傳動技術(shù)的一個發(fā)展方向。風(fēng)機通過調(diào)節(jié)風(fēng)門、擋板開度的大小來調(diào)整受控對象的方法,不僅控制精度受到限制,而且還造成大量的能源浪費和設(shè)備損耗。隨著當(dāng)今社會市場競爭不斷加劇,采用變頻調(diào)速技術(shù)對風(fēng)機類負(fù)載進行改造,已成為必然趨勢。
萊鋼熱處理線2#輥底式熱處理爐助燃風(fēng)機采用的是離心式風(fēng)機,原設(shè)計通過手動調(diào)節(jié)風(fēng)機頻率與自動調(diào)節(jié)風(fēng)機入口百葉閥門開啟度相結(jié)合的方式來控制風(fēng)機出口氣體的流量和壓力。雖控制手段簡單,但控制精度并不高,而且部分電能損耗在百葉閥門上,變頻器應(yīng)用不合理,造成能源浪費。
1 風(fēng)機工作原理與變頻節(jié)能分析
1.1 工作原理
風(fēng)機內(nèi)空氣的壓縮過程通常是經(jīng)過幾個旋轉(zhuǎn)葉輪在離心力的作用下實現(xiàn)的。當(dāng)電動機轉(zhuǎn)動時,風(fēng)機的葉輪隨著轉(zhuǎn)動,葉輪在旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生離心力將空氣從葉輪中甩出,空氣從葉輪中甩出后匯集在機殼中,由于速度慢,壓力高,空氣便從通風(fēng)機出口排出流入管道。當(dāng)葉輪中的空氣被排出后,就形成了負(fù)壓,吸氣口外面的空氣在大氣壓作用下又被壓入葉輪中。因此,葉輪不斷旋轉(zhuǎn),空氣也就在風(fēng)機的作用下,在管道中不斷流動。理論上,離心風(fēng)機的壓力-流量特性曲線是一條直線,但由于風(fēng)機內(nèi)部存在摩擦、阻力等損失,實際的壓力與流量特性曲線隨流量的增大而平緩下降,對應(yīng)的離心風(fēng)機的功率-流量曲線隨流量的增大而上升。當(dāng)風(fēng)機以恒速運行時,風(fēng)機的工況點將沿壓力-流量特性曲線移動。風(fēng)機運行時的工況點,不僅取決于本身的性能,而且取決于系統(tǒng)的特性,當(dāng)管網(wǎng)阻力增大時,管路性能曲線將變陡。風(fēng)機調(diào)節(jié)的基本原理就是通過改變風(fēng)機本身的性能曲線或外部管網(wǎng)特性曲線,以得到所需工況。
1.2 風(fēng)機變頻節(jié)能分析
從流體力學(xué)原理得知,風(fēng)機風(fēng)量與轉(zhuǎn)速及電機功率相關(guān)。當(dāng)風(fēng)量減少風(fēng)機轉(zhuǎn)速下降時,其電動機輸入功率迅速降低。例如:風(fēng)量下降到80%時,轉(zhuǎn)速也下降到80%,其軸功率則下降到額定功率的51%;若風(fēng)量下降到50%時,軸功率將下降到額定功率20%。采用變頻調(diào)速,改變風(fēng)機電動機的輸入頻率從而改變電動機、風(fēng)機轉(zhuǎn)速,達到調(diào)節(jié)空氣流量的目的,既滿足生產(chǎn)工藝變化的要求,又節(jié)省電能,是一舉多得的最佳措施。下面由圖1說明其節(jié)電原理。
圖1中曲線(1)為風(fēng)機在恒定轉(zhuǎn)速n1下的風(fēng)壓-風(fēng)量(H-Q)特性曲線;曲線(2)為管網(wǎng)風(fēng)阻特性曲線(風(fēng)門全開);曲線(4)為變頻運行特性曲線(入口閥門全開)。
假設(shè)風(fēng)機工作在A點效率最高,此時風(fēng)壓為H2,風(fēng)量為Q1,軸功率N1與Q1、H2的乘積成正比,在圖中可用面積AH2OQ1表示。如果生產(chǎn)工藝要求,風(fēng)量需要從Q1減至Q2,這時用通過調(diào)節(jié)入口閥門的方法相當(dāng)于增加管網(wǎng)阻力,使管網(wǎng)阻力特性變到曲線(3),系統(tǒng)由原來的工況點A變到新的工況點B運行。從圖1中看出,風(fēng)壓反而增加,軸功率與面積BH1OQ2成正比。顯然,軸功率下降不大。如果采用變頻器調(diào)速控制方式,風(fēng)機轉(zhuǎn)速由n1降到n2,根據(jù)風(fēng)機參數(shù)的比例定律,畫出在轉(zhuǎn)速n2風(fēng)量(Q-H)特性曲線(4)??梢娫跐M足同樣風(fēng)量Q2的情況下,風(fēng)壓H3大幅度降低,功率N3隨著顯著減少,用面積CH3OQ2表示。節(jié)省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面積BH1H3C表示。顯然,節(jié)能的經(jīng)濟效果是十分明顯的。
2 助燃風(fēng)機變頻自動控制實現(xiàn)
2.1 存在問題
根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,操作人員手動輸入一固定風(fēng)機頻率經(jīng)驗值,在保持電機轉(zhuǎn)速恒定的情況下,通過自動調(diào)節(jié)風(fēng)機入口百葉閥及主風(fēng)管放散閥開口度,來調(diào)節(jié)空氣的流量和壓力?,F(xiàn)場實際控制存在以下問題:
(1)操作人員手動輸入風(fēng)機頻率經(jīng)驗值偏差大,壓力、流量調(diào)節(jié)速度慢,調(diào)節(jié)精度差。
(2)入口百葉閥電動執(zhí)行機構(gòu)因頻繁調(diào)節(jié),易發(fā)熱,使其壽命大大降低。
(3)百葉閥閥片易變形,調(diào)節(jié)精度差,造成供風(fēng)壓力不穩(wěn),風(fēng)機喘震,嚴(yán)重時會造成停爐事故。
(4)變頻器長期運行在同一頻率下,未能充分發(fā)揮變頻節(jié)能作用,節(jié)能效果差。
2.2 自動控制方案
根據(jù)熱處理爐工藝要求,我們對助燃風(fēng)機的工作原理和工作特性進行了深入分析和研究,并通過研究熱處理爐PLC控制程序,確認(rèn)將2#熱處理爐助燃風(fēng)機手動控制改為變頻自動控制這一方案。解決方案如下:
(1)根據(jù)現(xiàn)場壓力、流量反饋信號,修改自動化PLC程序,實現(xiàn)了風(fēng)機由手動轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣涌刂颇J降墓δ堋?/p>
(2)通過研究熱處理爐助燃風(fēng)機PLC程序,采用中斷的方式來執(zhí)行模糊PID控制算法,利用STEP 7實現(xiàn)智能算法選擇適當(dāng)?shù)腜ID參數(shù),通過改變PLC中PID模塊中的PID參數(shù),優(yōu)化電機轉(zhuǎn)速控制給定值。
(3)優(yōu)化變頻器加減速時間、過載能力等參數(shù),改善變頻器動態(tài)響應(yīng),提高電機響應(yīng)速度。
經(jīng)過多次測試和參數(shù)整定,實現(xiàn)了風(fēng)機由手動轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣涌刂颇J降墓δ?,達到了助燃風(fēng)機氣體流量與壓力自動調(diào)節(jié)的目的。
3 節(jié)能效果
此項目改造完成后,實現(xiàn)了熱處理爐助燃風(fēng)機自動控制,不僅助燃空氣壓力、流量調(diào)節(jié)速度快,調(diào)節(jié)精度高,而且提高了入口百葉閥電動執(zhí)行機構(gòu)的使用壽命,確保了熱處理爐的穩(wěn)定運行,通過改造前后兩個月的運行比較,節(jié)電率達到13%左右,節(jié)能的經(jīng)濟效果顯著。
此改造項目自實施后,年節(jié)約備件約10萬元;按一年330個工作日計算,年可節(jié)約成本:144100×0.8(元)+10萬元=21.5萬元。
4 結(jié)語
通過熱處理爐助燃風(fēng)機變頻自動控制節(jié)能改造,提高了風(fēng)機出口風(fēng)壓動態(tài)響應(yīng)速度及空氣流量控制精度,降低了操作人員的勞動量,提高了變頻設(shè)備的利用率,自改造以來,設(shè)備運行穩(wěn)定,具有一定推廣意義。
參考文獻
[1] 陳續(xù)強,周玉蘭,侯榮芳,等.高壓變頻器在熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機上的應(yīng)用[J].變頻器世界,2013(6).
[2] 鄧文慧,桂衛(wèi)華,喻壽益.基于模糊控制的牽引電機冷卻風(fēng)機變頻節(jié)能控制系統(tǒng)[J].計算技術(shù)與自動化,2012(4):1-5.
[3] 桑寧,李鵬翔,王新娣.加熱爐風(fēng)機電氣控制系統(tǒng)改造[J].冶金動力,2010(4):16-17.
[4] 劉曙光,魏俊民,竺志超.模糊控制技術(shù)[M].北京:中國紡織出版社,2001.endprint
摘 要:本文主要對風(fēng)機變頻控制節(jié)能進行分析,并通過修改PLC程序及優(yōu)化變頻器參數(shù),利用較為先進的模糊PID控制技術(shù),實現(xiàn)助燃風(fēng)機壓力和流量自動控制。
關(guān)鍵詞:熱處理爐 助燃風(fēng)機 模糊PID
中圖分類號:TF578 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(c)-0104-02
Abstract:This paper mainly analysis the energy-saving of fan variable frequency control, Combining of modifying the PLC program and optimizing frequency parameters and advanced fuzzy PID technology can relize auto-control of pressure and flow.
Key Word:Heat treatment furnace;Combustion air blower;Fuzzy PID\
三相異步電機變頻調(diào)速技術(shù)以其卓越的調(diào)速性能,顯著的節(jié)電效果,成為現(xiàn)代電力傳動技術(shù)的一個發(fā)展方向。風(fēng)機通過調(diào)節(jié)風(fēng)門、擋板開度的大小來調(diào)整受控對象的方法,不僅控制精度受到限制,而且還造成大量的能源浪費和設(shè)備損耗。隨著當(dāng)今社會市場競爭不斷加劇,采用變頻調(diào)速技術(shù)對風(fēng)機類負(fù)載進行改造,已成為必然趨勢。
萊鋼熱處理線2#輥底式熱處理爐助燃風(fēng)機采用的是離心式風(fēng)機,原設(shè)計通過手動調(diào)節(jié)風(fēng)機頻率與自動調(diào)節(jié)風(fēng)機入口百葉閥門開啟度相結(jié)合的方式來控制風(fēng)機出口氣體的流量和壓力。雖控制手段簡單,但控制精度并不高,而且部分電能損耗在百葉閥門上,變頻器應(yīng)用不合理,造成能源浪費。
1 風(fēng)機工作原理與變頻節(jié)能分析
1.1 工作原理
風(fēng)機內(nèi)空氣的壓縮過程通常是經(jīng)過幾個旋轉(zhuǎn)葉輪在離心力的作用下實現(xiàn)的。當(dāng)電動機轉(zhuǎn)動時,風(fēng)機的葉輪隨著轉(zhuǎn)動,葉輪在旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生離心力將空氣從葉輪中甩出,空氣從葉輪中甩出后匯集在機殼中,由于速度慢,壓力高,空氣便從通風(fēng)機出口排出流入管道。當(dāng)葉輪中的空氣被排出后,就形成了負(fù)壓,吸氣口外面的空氣在大氣壓作用下又被壓入葉輪中。因此,葉輪不斷旋轉(zhuǎn),空氣也就在風(fēng)機的作用下,在管道中不斷流動。理論上,離心風(fēng)機的壓力-流量特性曲線是一條直線,但由于風(fēng)機內(nèi)部存在摩擦、阻力等損失,實際的壓力與流量特性曲線隨流量的增大而平緩下降,對應(yīng)的離心風(fēng)機的功率-流量曲線隨流量的增大而上升。當(dāng)風(fēng)機以恒速運行時,風(fēng)機的工況點將沿壓力-流量特性曲線移動。風(fēng)機運行時的工況點,不僅取決于本身的性能,而且取決于系統(tǒng)的特性,當(dāng)管網(wǎng)阻力增大時,管路性能曲線將變陡。風(fēng)機調(diào)節(jié)的基本原理就是通過改變風(fēng)機本身的性能曲線或外部管網(wǎng)特性曲線,以得到所需工況。
1.2 風(fēng)機變頻節(jié)能分析
從流體力學(xué)原理得知,風(fēng)機風(fēng)量與轉(zhuǎn)速及電機功率相關(guān)。當(dāng)風(fēng)量減少風(fēng)機轉(zhuǎn)速下降時,其電動機輸入功率迅速降低。例如:風(fēng)量下降到80%時,轉(zhuǎn)速也下降到80%,其軸功率則下降到額定功率的51%;若風(fēng)量下降到50%時,軸功率將下降到額定功率20%。采用變頻調(diào)速,改變風(fēng)機電動機的輸入頻率從而改變電動機、風(fēng)機轉(zhuǎn)速,達到調(diào)節(jié)空氣流量的目的,既滿足生產(chǎn)工藝變化的要求,又節(jié)省電能,是一舉多得的最佳措施。下面由圖1說明其節(jié)電原理。
圖1中曲線(1)為風(fēng)機在恒定轉(zhuǎn)速n1下的風(fēng)壓-風(fēng)量(H-Q)特性曲線;曲線(2)為管網(wǎng)風(fēng)阻特性曲線(風(fēng)門全開);曲線(4)為變頻運行特性曲線(入口閥門全開)。
假設(shè)風(fēng)機工作在A點效率最高,此時風(fēng)壓為H2,風(fēng)量為Q1,軸功率N1與Q1、H2的乘積成正比,在圖中可用面積AH2OQ1表示。如果生產(chǎn)工藝要求,風(fēng)量需要從Q1減至Q2,這時用通過調(diào)節(jié)入口閥門的方法相當(dāng)于增加管網(wǎng)阻力,使管網(wǎng)阻力特性變到曲線(3),系統(tǒng)由原來的工況點A變到新的工況點B運行。從圖1中看出,風(fēng)壓反而增加,軸功率與面積BH1OQ2成正比。顯然,軸功率下降不大。如果采用變頻器調(diào)速控制方式,風(fēng)機轉(zhuǎn)速由n1降到n2,根據(jù)風(fēng)機參數(shù)的比例定律,畫出在轉(zhuǎn)速n2風(fēng)量(Q-H)特性曲線(4)??梢娫跐M足同樣風(fēng)量Q2的情況下,風(fēng)壓H3大幅度降低,功率N3隨著顯著減少,用面積CH3OQ2表示。節(jié)省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面積BH1H3C表示。顯然,節(jié)能的經(jīng)濟效果是十分明顯的。
2 助燃風(fēng)機變頻自動控制實現(xiàn)
2.1 存在問題
根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,操作人員手動輸入一固定風(fēng)機頻率經(jīng)驗值,在保持電機轉(zhuǎn)速恒定的情況下,通過自動調(diào)節(jié)風(fēng)機入口百葉閥及主風(fēng)管放散閥開口度,來調(diào)節(jié)空氣的流量和壓力。現(xiàn)場實際控制存在以下問題:
(1)操作人員手動輸入風(fēng)機頻率經(jīng)驗值偏差大,壓力、流量調(diào)節(jié)速度慢,調(diào)節(jié)精度差。
(2)入口百葉閥電動執(zhí)行機構(gòu)因頻繁調(diào)節(jié),易發(fā)熱,使其壽命大大降低。
(3)百葉閥閥片易變形,調(diào)節(jié)精度差,造成供風(fēng)壓力不穩(wěn),風(fēng)機喘震,嚴(yán)重時會造成停爐事故。
(4)變頻器長期運行在同一頻率下,未能充分發(fā)揮變頻節(jié)能作用,節(jié)能效果差。
2.2 自動控制方案
根據(jù)熱處理爐工藝要求,我們對助燃風(fēng)機的工作原理和工作特性進行了深入分析和研究,并通過研究熱處理爐PLC控制程序,確認(rèn)將2#熱處理爐助燃風(fēng)機手動控制改為變頻自動控制這一方案。解決方案如下:
(1)根據(jù)現(xiàn)場壓力、流量反饋信號,修改自動化PLC程序,實現(xiàn)了風(fēng)機由手動轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣涌刂颇J降墓δ堋?/p>
(2)通過研究熱處理爐助燃風(fēng)機PLC程序,采用中斷的方式來執(zhí)行模糊PID控制算法,利用STEP 7實現(xiàn)智能算法選擇適當(dāng)?shù)腜ID參數(shù),通過改變PLC中PID模塊中的PID參數(shù),優(yōu)化電機轉(zhuǎn)速控制給定值。
(3)優(yōu)化變頻器加減速時間、過載能力等參數(shù),改善變頻器動態(tài)響應(yīng),提高電機響應(yīng)速度。
經(jīng)過多次測試和參數(shù)整定,實現(xiàn)了風(fēng)機由手動轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣涌刂颇J降墓δ?,達到了助燃風(fēng)機氣體流量與壓力自動調(diào)節(jié)的目的。
3 節(jié)能效果
此項目改造完成后,實現(xiàn)了熱處理爐助燃風(fēng)機自動控制,不僅助燃空氣壓力、流量調(diào)節(jié)速度快,調(diào)節(jié)精度高,而且提高了入口百葉閥電動執(zhí)行機構(gòu)的使用壽命,確保了熱處理爐的穩(wěn)定運行,通過改造前后兩個月的運行比較,節(jié)電率達到13%左右,節(jié)能的經(jīng)濟效果顯著。
此改造項目自實施后,年節(jié)約備件約10萬元;按一年330個工作日計算,年可節(jié)約成本:144100×0.8(元)+10萬元=21.5萬元。
4 結(jié)語
通過熱處理爐助燃風(fēng)機變頻自動控制節(jié)能改造,提高了風(fēng)機出口風(fēng)壓動態(tài)響應(yīng)速度及空氣流量控制精度,降低了操作人員的勞動量,提高了變頻設(shè)備的利用率,自改造以來,設(shè)備運行穩(wěn)定,具有一定推廣意義。
參考文獻
[1] 陳續(xù)強,周玉蘭,侯榮芳,等.高壓變頻器在熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機上的應(yīng)用[J].變頻器世界,2013(6).
[2] 鄧文慧,桂衛(wèi)華,喻壽益.基于模糊控制的牽引電機冷卻風(fēng)機變頻節(jié)能控制系統(tǒng)[J].計算技術(shù)與自動化,2012(4):1-5.
[3] 桑寧,李鵬翔,王新娣.加熱爐風(fēng)機電氣控制系統(tǒng)改造[J].冶金動力,2010(4):16-17.
[4] 劉曙光,魏俊民,竺志超.模糊控制技術(shù)[M].北京:中國紡織出版社,2001.endprint
摘 要:本文主要對風(fēng)機變頻控制節(jié)能進行分析,并通過修改PLC程序及優(yōu)化變頻器參數(shù),利用較為先進的模糊PID控制技術(shù),實現(xiàn)助燃風(fēng)機壓力和流量自動控制。
關(guān)鍵詞:熱處理爐 助燃風(fēng)機 模糊PID
中圖分類號:TF578 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(c)-0104-02
Abstract:This paper mainly analysis the energy-saving of fan variable frequency control, Combining of modifying the PLC program and optimizing frequency parameters and advanced fuzzy PID technology can relize auto-control of pressure and flow.
Key Word:Heat treatment furnace;Combustion air blower;Fuzzy PID\
三相異步電機變頻調(diào)速技術(shù)以其卓越的調(diào)速性能,顯著的節(jié)電效果,成為現(xiàn)代電力傳動技術(shù)的一個發(fā)展方向。風(fēng)機通過調(diào)節(jié)風(fēng)門、擋板開度的大小來調(diào)整受控對象的方法,不僅控制精度受到限制,而且還造成大量的能源浪費和設(shè)備損耗。隨著當(dāng)今社會市場競爭不斷加劇,采用變頻調(diào)速技術(shù)對風(fēng)機類負(fù)載進行改造,已成為必然趨勢。
萊鋼熱處理線2#輥底式熱處理爐助燃風(fēng)機采用的是離心式風(fēng)機,原設(shè)計通過手動調(diào)節(jié)風(fēng)機頻率與自動調(diào)節(jié)風(fēng)機入口百葉閥門開啟度相結(jié)合的方式來控制風(fēng)機出口氣體的流量和壓力。雖控制手段簡單,但控制精度并不高,而且部分電能損耗在百葉閥門上,變頻器應(yīng)用不合理,造成能源浪費。
1 風(fēng)機工作原理與變頻節(jié)能分析
1.1 工作原理
風(fēng)機內(nèi)空氣的壓縮過程通常是經(jīng)過幾個旋轉(zhuǎn)葉輪在離心力的作用下實現(xiàn)的。當(dāng)電動機轉(zhuǎn)動時,風(fēng)機的葉輪隨著轉(zhuǎn)動,葉輪在旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生離心力將空氣從葉輪中甩出,空氣從葉輪中甩出后匯集在機殼中,由于速度慢,壓力高,空氣便從通風(fēng)機出口排出流入管道。當(dāng)葉輪中的空氣被排出后,就形成了負(fù)壓,吸氣口外面的空氣在大氣壓作用下又被壓入葉輪中。因此,葉輪不斷旋轉(zhuǎn),空氣也就在風(fēng)機的作用下,在管道中不斷流動。理論上,離心風(fēng)機的壓力-流量特性曲線是一條直線,但由于風(fēng)機內(nèi)部存在摩擦、阻力等損失,實際的壓力與流量特性曲線隨流量的增大而平緩下降,對應(yīng)的離心風(fēng)機的功率-流量曲線隨流量的增大而上升。當(dāng)風(fēng)機以恒速運行時,風(fēng)機的工況點將沿壓力-流量特性曲線移動。風(fēng)機運行時的工況點,不僅取決于本身的性能,而且取決于系統(tǒng)的特性,當(dāng)管網(wǎng)阻力增大時,管路性能曲線將變陡。風(fēng)機調(diào)節(jié)的基本原理就是通過改變風(fēng)機本身的性能曲線或外部管網(wǎng)特性曲線,以得到所需工況。
1.2 風(fēng)機變頻節(jié)能分析
從流體力學(xué)原理得知,風(fēng)機風(fēng)量與轉(zhuǎn)速及電機功率相關(guān)。當(dāng)風(fēng)量減少風(fēng)機轉(zhuǎn)速下降時,其電動機輸入功率迅速降低。例如:風(fēng)量下降到80%時,轉(zhuǎn)速也下降到80%,其軸功率則下降到額定功率的51%;若風(fēng)量下降到50%時,軸功率將下降到額定功率20%。采用變頻調(diào)速,改變風(fēng)機電動機的輸入頻率從而改變電動機、風(fēng)機轉(zhuǎn)速,達到調(diào)節(jié)空氣流量的目的,既滿足生產(chǎn)工藝變化的要求,又節(jié)省電能,是一舉多得的最佳措施。下面由圖1說明其節(jié)電原理。
圖1中曲線(1)為風(fēng)機在恒定轉(zhuǎn)速n1下的風(fēng)壓-風(fēng)量(H-Q)特性曲線;曲線(2)為管網(wǎng)風(fēng)阻特性曲線(風(fēng)門全開);曲線(4)為變頻運行特性曲線(入口閥門全開)。
假設(shè)風(fēng)機工作在A點效率最高,此時風(fēng)壓為H2,風(fēng)量為Q1,軸功率N1與Q1、H2的乘積成正比,在圖中可用面積AH2OQ1表示。如果生產(chǎn)工藝要求,風(fēng)量需要從Q1減至Q2,這時用通過調(diào)節(jié)入口閥門的方法相當(dāng)于增加管網(wǎng)阻力,使管網(wǎng)阻力特性變到曲線(3),系統(tǒng)由原來的工況點A變到新的工況點B運行。從圖1中看出,風(fēng)壓反而增加,軸功率與面積BH1OQ2成正比。顯然,軸功率下降不大。如果采用變頻器調(diào)速控制方式,風(fēng)機轉(zhuǎn)速由n1降到n2,根據(jù)風(fēng)機參數(shù)的比例定律,畫出在轉(zhuǎn)速n2風(fēng)量(Q-H)特性曲線(4)??梢娫跐M足同樣風(fēng)量Q2的情況下,風(fēng)壓H3大幅度降低,功率N3隨著顯著減少,用面積CH3OQ2表示。節(jié)省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面積BH1H3C表示。顯然,節(jié)能的經(jīng)濟效果是十分明顯的。
2 助燃風(fēng)機變頻自動控制實現(xiàn)
2.1 存在問題
根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,操作人員手動輸入一固定風(fēng)機頻率經(jīng)驗值,在保持電機轉(zhuǎn)速恒定的情況下,通過自動調(diào)節(jié)風(fēng)機入口百葉閥及主風(fēng)管放散閥開口度,來調(diào)節(jié)空氣的流量和壓力?,F(xiàn)場實際控制存在以下問題:
(1)操作人員手動輸入風(fēng)機頻率經(jīng)驗值偏差大,壓力、流量調(diào)節(jié)速度慢,調(diào)節(jié)精度差。
(2)入口百葉閥電動執(zhí)行機構(gòu)因頻繁調(diào)節(jié),易發(fā)熱,使其壽命大大降低。
(3)百葉閥閥片易變形,調(diào)節(jié)精度差,造成供風(fēng)壓力不穩(wěn),風(fēng)機喘震,嚴(yán)重時會造成停爐事故。
(4)變頻器長期運行在同一頻率下,未能充分發(fā)揮變頻節(jié)能作用,節(jié)能效果差。
2.2 自動控制方案
根據(jù)熱處理爐工藝要求,我們對助燃風(fēng)機的工作原理和工作特性進行了深入分析和研究,并通過研究熱處理爐PLC控制程序,確認(rèn)將2#熱處理爐助燃風(fēng)機手動控制改為變頻自動控制這一方案。解決方案如下:
(1)根據(jù)現(xiàn)場壓力、流量反饋信號,修改自動化PLC程序,實現(xiàn)了風(fēng)機由手動轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣涌刂颇J降墓δ堋?/p>
(2)通過研究熱處理爐助燃風(fēng)機PLC程序,采用中斷的方式來執(zhí)行模糊PID控制算法,利用STEP 7實現(xiàn)智能算法選擇適當(dāng)?shù)腜ID參數(shù),通過改變PLC中PID模塊中的PID參數(shù),優(yōu)化電機轉(zhuǎn)速控制給定值。
(3)優(yōu)化變頻器加減速時間、過載能力等參數(shù),改善變頻器動態(tài)響應(yīng),提高電機響應(yīng)速度。
經(jīng)過多次測試和參數(shù)整定,實現(xiàn)了風(fēng)機由手動轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣涌刂颇J降墓δ埽_到了助燃風(fēng)機氣體流量與壓力自動調(diào)節(jié)的目的。
3 節(jié)能效果
此項目改造完成后,實現(xiàn)了熱處理爐助燃風(fēng)機自動控制,不僅助燃空氣壓力、流量調(diào)節(jié)速度快,調(diào)節(jié)精度高,而且提高了入口百葉閥電動執(zhí)行機構(gòu)的使用壽命,確保了熱處理爐的穩(wěn)定運行,通過改造前后兩個月的運行比較,節(jié)電率達到13%左右,節(jié)能的經(jīng)濟效果顯著。
此改造項目自實施后,年節(jié)約備件約10萬元;按一年330個工作日計算,年可節(jié)約成本:144100×0.8(元)+10萬元=21.5萬元。
4 結(jié)語
通過熱處理爐助燃風(fēng)機變頻自動控制節(jié)能改造,提高了風(fēng)機出口風(fēng)壓動態(tài)響應(yīng)速度及空氣流量控制精度,降低了操作人員的勞動量,提高了變頻設(shè)備的利用率,自改造以來,設(shè)備運行穩(wěn)定,具有一定推廣意義。
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