朱保群
(大唐安陽發(fā)電廠,河南 安陽 455000)
火力發(fā)電廠循環(huán)水系統(tǒng)是重要的輔助系統(tǒng),循環(huán)水系統(tǒng)為凝汽器輸送充足的冷卻水,以保證汽輪機排汽真空,如果循環(huán)水量減少甚至中斷,將導(dǎo)致機組減負(fù)荷運行甚至停機。大唐安陽發(fā)電廠300MW機組每臺機組配套2臺循環(huán)水泵,使用新華公司XDPS-400系統(tǒng)遠(yuǎn)程DPU系統(tǒng)進(jìn)行DCS改造后,有效地提高了控制系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,大大提高了機組的安全性。
大唐安陽電廠#9、10機組為國產(chǎn)300MW燃煤純凝機組,控制系統(tǒng)主要采用西屋公司生產(chǎn)的WDPF分散控制系統(tǒng),包含子系統(tǒng)燃燒器管理系統(tǒng)(BMS)、模擬量控制系統(tǒng)(CCS)、順序控制系統(tǒng)(SCS)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)等。 汽輪機 DEH、MEH 采用新華公司XDPS-400系統(tǒng)。
由于我廠300MW機組初設(shè)計時間較早,設(shè)計理念比較落后,雖然主要控制系統(tǒng)采用了DCS系統(tǒng),但輔助系統(tǒng)較多采用遠(yuǎn)離主廠房單獨布置的形式,如水處理車間、升壓泵房、循環(huán)水泵房等。循環(huán)水泵房與主廠房直線距離300米左右,設(shè)置值班室,全天有人值班,共有四臺循環(huán)水泵,由長沙水泵廠生產(chǎn)。其型號為72LKXC-26型,電機容量為1 800KW,轉(zhuǎn)速為720rpm。值班室內(nèi)安裝一循環(huán)水系統(tǒng)控制柜,柜內(nèi)設(shè)備包括熱工信號、電流表、電機定子線圖及軸瓦溫度巡檢儀、操作開關(guān)、聯(lián)鎖開關(guān)、指示燈具等。循環(huán)水泵及出口門控制系統(tǒng)為使用組合開關(guān)、按鈕、繼電器、時間繼電器搭建的常規(guī)控制系統(tǒng),每臺機組的兩臺泵有四種聯(lián)鎖,即:循環(huán)水泵與循環(huán)水泵之間聯(lián)鎖、循環(huán)水泵出口母管壓力低啟備用泵聯(lián)鎖、
循環(huán)水泵啟停聯(lián)開聯(lián)關(guān)出口門聯(lián)鎖、關(guān)出口門聯(lián)跳循環(huán)水泵聯(lián)鎖。
通過聯(lián)鎖開關(guān)進(jìn)行投、切。其中循環(huán)水泵啟停聯(lián)開聯(lián)關(guān)出口門聯(lián)鎖,關(guān)門跳循環(huán)水泵聯(lián)鎖為互動聯(lián)鎖,即啟動循環(huán)水泵聯(lián)開出口門、停泵聯(lián)關(guān)出口門,關(guān)閉出口門循環(huán)水泵聯(lián)停。
原循環(huán)水泵及出口門控制系統(tǒng)為用組合開關(guān)、按鈕、繼電器、時間繼電器搭建的常規(guī)控制系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、分立元件多,自安裝后運行就不太可靠,經(jīng)常出現(xiàn)操作拒動、聯(lián)鎖拒動、誤動的情況。經(jīng)過長期運行,系統(tǒng)的電氣回路性能下降,不斷出現(xiàn)問題,故障、檢修頻繁,造成設(shè)備聯(lián)鎖不能正確動作,設(shè)備長期帶病運行,給運行安全造成了重大隱患。
如圖1所示循環(huán)水泵出口門開門回路中,開啟循環(huán)水泵出口門的繼電器J3需要組合開關(guān)、按鈕、行程開關(guān)、繼電器自鎖接點共8個接點閉合才能動作。并且在控制柜內(nèi)和就地控制箱內(nèi)又經(jīng)過端子排多次轉(zhuǎn)接,造成系統(tǒng)復(fù)雜、故障點多,不但易發(fā)生問題,并且不易查找和消除。
圖1 原循環(huán)水泵出口門開門回路
更為不利的是,常規(guī)控制系統(tǒng)無事故追憶功能,在實際運行過程中多次發(fā)生故障但經(jīng)過試驗又正常,無法判斷故障原因和處理,造成故障原因不清,設(shè)備長期帶病運行,給機組的運行安全造成了隱患。另外,由于常規(guī)控制系統(tǒng)控制策略不易修改,進(jìn)行邏輯優(yōu)化非常困難。
為了徹底解決循環(huán)水泵房控制系統(tǒng)不可靠的問題,我廠計劃對其進(jìn)行改造,DCS系統(tǒng)因其可靠性高、組態(tài)方便、操作簡單無疑是改造的第一選擇。但由于我廠循環(huán)水泵房距離主廠房比較遠(yuǎn),將現(xiàn)場信號直接接入DCS系統(tǒng)比較困難,不但需要敷設(shè)大量長距離控制電纜,還需要解決控制信號長距離傳輸?shù)母蓴_問題。如使用PLC進(jìn)行改造,則循環(huán)水泵房設(shè)備基本不變,將控制系統(tǒng)主要邏輯部分用PLC代替,但仍需要通過組合開關(guān)、按鈕控制泵和出口門的啟、停;泵與出口門之間的聯(lián)鎖投、切,仍需要有人值班,并且仍不具備歷史記錄功能,改造產(chǎn)生的效果不明顯。
圖2 新華公司XDPS-400系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓樸圖
經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)新華公司開發(fā)的XDPS-400支持以光纖以太網(wǎng)為基礎(chǔ)的遠(yuǎn)程控制器及遠(yuǎn)程技術(shù),通過光纖以太網(wǎng)延伸XDPS-400的分布式控制單元,完成對遠(yuǎn)程子系統(tǒng)或?qū)Ψ稚⒐δ芙M的監(jiān)控。而我廠DEH、MEH正是新華公司XDPS-400型DCS系統(tǒng),經(jīng)過認(rèn)真的分析和研究,我廠決定使用新華公司的遠(yuǎn)程DPU系統(tǒng)進(jìn)行改造。
在循環(huán)水泵房內(nèi)設(shè)置2對DPU,每對DPU控制1臺機組的2套循環(huán)水泵系統(tǒng),每對DPU配置了2塊DI卡,2塊DO卡,1塊MA-V,2塊PT100熱電阻輸入卡,使DPU具備了開關(guān)量輸入、輸出,模擬量的輸入功能?,F(xiàn)場信號直接接入DPU柜,輸出信號由DPU柜輸出接入現(xiàn)場設(shè)備,遠(yuǎn)程DPU的網(wǎng)絡(luò)通過光纜、光端機接入集控室內(nèi)DCS實時網(wǎng)絡(luò)。
在操作員站上設(shè)置了循環(huán)水泵房設(shè)備的監(jiān)控畫面,如圖3,將軸承溫度、泵的運行狀態(tài)、出口門的開關(guān)狀態(tài)實時顯示,運行人員在集控室內(nèi)即可監(jiān)視循環(huán)水泵運行的所有參數(shù)。
圖3 循環(huán)水泵控制系統(tǒng)畫面
當(dāng)出現(xiàn)循環(huán)水泵跳閘、冷卻風(fēng)機跳閘時,操作員站界面下方工具欄切換按鈕上的循環(huán)水按鈕將出現(xiàn)閃動,并發(fā)出事故音響,提醒運行人員注意。
在控制畫面上設(shè)置了“檢修設(shè)置”,如某設(shè)備需要檢修和維護,只需要將該設(shè)備設(shè)置為“檢查”,即禁止該設(shè)備的操作,即使發(fā)生誤操作,設(shè)備也不會執(zhí)行操作命令。
得益于DCS系統(tǒng)強大的軟件組態(tài)功能,我們在原控制邏輯的基礎(chǔ)上又新增加了更加方便的控制邏輯,在實際運行中取得了良好的較果。
(1)順控啟、停,啟動(或停止)時只需要操作一下,系統(tǒng)即可根據(jù)設(shè)定好的程序依次操作冷卻風(fēng)機、循環(huán)水泵、出口門等設(shè)備,非常方便,減輕了運行人員的勞動強度,也提高了安全性,避免了出現(xiàn)誤操作。
(2)多種故障報警功能:1)母管壓力低。現(xiàn)場壓力開關(guān)信號整定值為:0.1Mpa。2)電源故障?,F(xiàn)場控制柜有雙24VDC、雙5VDC電源,當(dāng)其中單個電源故障后,將發(fā)出電源故障信號。機柜兩路進(jìn)線有一路掉電,也將報電源故障。3)卡件故障。機柜任一卡件故障,將報警。4)控制回路斷線,泵的電氣柜送出報警信號。5)保護動作信號,泵的電氣柜送出報警信號。6)過電流,電流超過224A持續(xù)2秒以上,將產(chǎn)生過電流報警(啟動30秒內(nèi)不報)。7)冷卻風(fēng)機未運行,泵運行5秒以上,而相應(yīng)冷卻風(fēng)機未運行。8)溫度,軸溫超過80度將報警,電機線圈溫度超過100度報警(只報警,不跳泵)。9)油泵十分鐘啟動兩次,報警時,字體紅色閃動,確認(rèn)后,停止閃動。
改造后值班員在集控室內(nèi)操作循環(huán)水泵,現(xiàn)場不需要有人值班,通過DPU進(jìn)行控制,實現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備的控制、聯(lián)鎖、保護和監(jiān)視等功能。DCS系統(tǒng)本身的可靠性加上邏輯優(yōu)化帶來的可靠性,使控制系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,功能齊全。
實際上遠(yuǎn)程DPU單元只是通過光纖以太網(wǎng)與DCS系統(tǒng)組成同一個實時網(wǎng)絡(luò),遠(yuǎn)程DPU與本地DPU沒有區(qū)別,邏輯修改十分簡單,無需改動現(xiàn)場線路,只要在工程師站上進(jìn)行軟件修改即可。如:原邏輯中“關(guān)門跳泵”邏輯沒有延時,只要“關(guān)門”行程開關(guān)動作即跳循環(huán)水泵,在實際運行中多次出現(xiàn)由于行程開關(guān)誤動而跳泵的情況,經(jīng)改造,該邏輯中加了5秒鐘的延時而且加入了“門未開”條件確認(rèn),進(jìn)一步增加了安全性。
改造后,循環(huán)水控制系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)接入DCS系統(tǒng)歷史站,可對各種信號和操作命令進(jìn)行追憶,方便了故障診斷和排除。
通過本次改造,我廠廣大技術(shù)人員加深了對新華遠(yuǎn)程DPU的認(rèn)識,掌握了系統(tǒng)的功能,提高了技術(shù)水平。鑒于遠(yuǎn)程DPU系統(tǒng)在減人增效、提高系統(tǒng)功能、自動化水平和可靠性方面的突出優(yōu)點,我廠準(zhǔn)備在今后選擇合適的機會對其它外圍控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,以達(dá)到提高系統(tǒng)可靠性,減少運行人員的目的。
[1]新華控制工程有限公司.XDPS-400分散控制系統(tǒng)資料.