杜林輝,梁志艷,蔣 磊,程 婷,王磊磊
(中石化西北油田分公司,新疆 烏魯木齊 830011)
塔河油田采油二廠主要為碳酸鹽巖縫洞型稠油油藏,采用摻入稀油降黏方式生產(chǎn)[1-4]。一般將泵下至黏溫拐點深度以下,泵深平均達到2744 m。生產(chǎn)中存在有桿泵抽油桿脫扣、斷裂現(xiàn)象嚴重[5-6],稠油電泵運行壽命短,躺井率高[7-8],以及現(xiàn)有抽稠泵及電泵難以滿足黏溫拐點(3500 m)以下原油舉升需求的問題。為有效解決上述問題,提出了有桿泵及電泵泵掛深度與摻稀配點分離設(shè)計的方法,即下移摻稀混配點深度和上提泵掛深度。通過下移摻稀點,提高稀稠油混配溫度,延長混配時間,達到節(jié)約稀油、提高電泵散熱效果和運行壽命的目的;通過上提泵掛,進一步改善抽稠泵井的桿柱受力狀況[9-12],降低電泵機組處環(huán)境溫度及壓力,達到降低機采井稠井率的目的?,F(xiàn)場應(yīng)用情況表明,該方法能有效改善泵受力狀況及工況環(huán)境,提高運行壽命,在稠油井舉升中具有極大的推廣應(yīng)用價值。
1.1.1 工作原理
直接在抽稠泵下部連接加長尾管,將稀稠油混配點下至原油黏溫拐點深度以下,以提高稀稠油混配溫度,延長混配時間,改善混配效果,同時上提泵掛深度,降低桿柱載荷,改善桿柱受力狀況,最終達到降低有桿泵井故障異常率和躺井率的目的。
1.1.2 結(jié)構(gòu)
常規(guī)串聯(lián)式抽稠泵受下泵筒影響,抗拉強度較小,下部可連接的尾管長度較短,難實現(xiàn)泵下加深分離。因此,對 ?83/44、?70/32、?70/44、?56/38型抽稠泵進行了改進,提高抽稠泵泵筒強度,以加長尾管,實現(xiàn)泵下加深分離的目的。
具體改進措施為:在原來上泵筒及下泵筒連接部位設(shè)置過橋裝置,連接在上泵筒下部;在過橋裝置下連接抗拉強度更高的過橋管,替代強度低的下泵筒,連接泵下部尾管;下泵筒連接在過橋裝置上,與下柱塞配合起間隙密封作用,不再承受下部尾管拉力。具體結(jié)構(gòu)見圖1。
1.1.3 技術(shù)參數(shù)
改進后抽稠泵泵筒承重平均達38.8 t,較改進前增加20.8 t;平均可承載尾管長度達1089 m,較改進前增加842 m。按泵掛深度2400 m計算,摻稀混配點深度可下至3395~3638 m(表1)。
1.1.4 優(yōu)缺點
(1)優(yōu)點。作業(yè)簡單,適用范圍廣,安全性高;可實現(xiàn)1000 m尾管加深目的,提高稀稠油混配溫度20℃,延長混配時間0.9~3.6 h(按30~120 m3/d產(chǎn)量計算);可以降低抽稠泵井異常故障率,提高檢泵周期,降低采油成本;可以機械舉升動用原油黏溫拐點(3500 m)以下超稠油儲量。
圖1 常規(guī)抽稠泵改進前后結(jié)構(gòu)示意圖
(2)缺點。抽稠泵泵筒承受下部尾管拉力,處于拉伸狀態(tài),且在上、下行過程中受力不同,處于交變拉伸狀態(tài),將影響抽稠泵使用壽命。
1.2.1 工作原理
尾管懸掛分離是應(yīng)用電泵加裝尾管裝置,將電泵機組下入尾管裝置中,然后通過變徑導向頭在尾管裝置下部連接一定數(shù)量油管,使稀稠油混配點下移,以提高稀稠油混配溫度,延長混配時間,提高稀稠油混配效果。
1.2.2 結(jié)構(gòu)
稠油電泵尾管懸掛裝置主要包括2個部分:一是用于懸掛電泵及尾管的部分,包括護罩接頭、套管及導向頭;二是過電纜密封部分,包括唇形密封、墊圈、密封墊圈及壓緊螺釘。
表1 抽稠泵泵筒強度改進前后對比
該裝置主體結(jié)構(gòu)采用?177.8 mm套管制作,下部通過導向頭與?88.9 mm油管連接,上部通過?177.8 mm套管接箍及護罩接頭將?177.8 mm套管與?88.9 mm油管連接,其護罩接頭一側(cè)采用中空裝置用于過小扁電纜,上部采用耐高溫抗硫化氫AFLAS材質(zhì)制作的唇形密封進行密封,下部采用壓緊螺釘、4組墊圈及3組AFLAS材質(zhì)密封墊圈實現(xiàn)密封(圖2、3)。
1.2.3 技術(shù)參數(shù)
該電泵尾管裝置主要技術(shù)指標:耐溫150℃以上;耐壓35 MPa以上;承重100 t以上。
1.2.4 優(yōu)缺點
(1)優(yōu)點。結(jié)構(gòu)簡單,易加工,適用范圍廣;可實現(xiàn)2000 m以上的尾管懸掛,提高稀稠油混配點溫度至40℃以上(溫度梯度約為0.02℃/m),延長稀稠油混配時間0.9~4.4 h(按50~250 m3/d產(chǎn)量計算);在改善稀稠油混配效果的基礎(chǔ)上,對降低電泵井異常率、故障率及提高檢泵周期有明顯的積極作用;可以機械舉升動用原油黏溫拐點(3500 m)以下、黏度為100×104mPa·s以上的超稠油儲量。
圖2 電泵尾管懸掛管柱結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 電泵尾管懸掛裝置結(jié)構(gòu)示意圖
(2)缺點。尾管懸掛裝置在作業(yè)時受井口通徑限制需拆裝井口,延長了作業(yè)時間,并且給井控安全帶來了一定風險;電泵尾管懸掛裝置受多級離心泵截流影響,一旦摻稀失敗,稠油上返,難以正注稀油處理通油管,必須進行檢泵作業(yè)。
截至2013年底,泵下加深分離方法共計應(yīng)用81井次,平均泵掛深度上提304 m,平均混配點深度加深475 m,平均單井日產(chǎn)油增加3.1 t/d,稀稠比下降0.75。
截至2013年底,尾管懸掛分離方法已應(yīng)用13井次,日產(chǎn)油增加217 t/d,平均稀稠比下降2.60。其中針對原油黏溫拐點深的超稠油注水替油自噴井轉(zhuǎn)抽應(yīng)用8井次,日增油154 t/d,稀稠比下降4.46;針對混配效果差、稀稠比高、頻繁停產(chǎn)電泵井應(yīng)用5井次,日增油63 t/d,稀稠比下降1.06。
(1)泵掛深度與摻稀混配點分離設(shè)計是以改善稀稠油混配效果及桿柱受力狀況、改善電泵機組工作環(huán)境為手段,達到降低機采井異常故障率,提高檢泵周期,節(jié)約稀油用量,減少產(chǎn)量損失,提高超稠油儲量動用程度的目的。
(2)稠油電泵尾管懸掛分離主要應(yīng)用于超稠油機械舉升及摻稀混配效果差、頻繁停產(chǎn)的電泵井,該裝置能夠有效提高稀稠油混配效果,節(jié)約稀油用量,并且對改善泵況,提高電泵運行壽命有積極作用。
(3)抽稠泵泵下加深分離設(shè)計應(yīng)用效果表明:平均稀稠比下降0.75,說明稀稠油混配效果得到提升;平均泵掛深度上提304 m,有效降低了桿柱載荷,改善了桿柱受力狀況。
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