盧賓文
(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州234000)
華電安徽宿州電廠#1鍋爐是由東方鍋爐(集團)股份有限公司與日本巴布科克—日立鍋爐有限公司合作設(shè)計、聯(lián)合制造的600MW超臨界直流爐,型號為DG1900/25.4-Ⅱ3。它采用單爐膛、*型露天布置、前后墻對沖燃燒方式、尾部雙煙道,再熱汽溫采用煙氣擋板調(diào)節(jié),于2007年7月投產(chǎn)。
鍋爐水冷壁由下部螺旋盤繞上升水冷壁和上部垂直上升水冷壁2種不同的結(jié)構(gòu)組成,都采用膜式結(jié)構(gòu),兩者間由過渡水冷壁轉(zhuǎn)換連接,水冷壁總體布置如圖1所示。螺旋水冷壁由474根管子組成,管子規(guī)格、材質(zhì)為Φ38.1×7.5/SA213T2。燃燒器開孔數(shù)量24個,燃盡風(fēng)開孔數(shù)量4×2個,側(cè)燃盡風(fēng)開孔數(shù)量2×2個,吹灰孔數(shù)量52個(側(cè)墻各9個,前后墻各17個)。
圖1 水冷壁總體布置
2012年9月11日,機組補水量大量增加,維護人員現(xiàn)場檢查鍋爐本體,發(fā)現(xiàn)#1鍋爐C07吹灰器附近(標(biāo)高46m爐后墻距南墻約4m處)有明顯泄漏聲音,確認(rèn)C07吹灰器附近水冷壁管泄漏。9月13日,機組停運后通過小型升降吊籠檢查發(fā)現(xiàn)C07吹灰器吹掃孔上下各一根管道發(fā)生泄漏,吹灰器下部泄漏管道有明顯的長期超溫過熱脹粗,爆口呈魚嘴型(圖2)。割管后對附近管子及聯(lián)箱進行了檢查,未見異物堵塞,對泄漏管段進行了更換。9月14日,#1鍋爐注水打壓1.5MPa,維護部人員通過人孔門對螺旋水冷壁進行檢查,發(fā)現(xiàn)A03吹灰器附近(標(biāo)高38m爐右墻距后墻約3m處)水冷壁管有泄漏現(xiàn)象。進一步檢查發(fā)現(xiàn)A03吹灰器吹掃孔下部3根水冷壁管泄漏,圖3中泄漏點1管壁減薄嚴(yán)重,經(jīng)確認(rèn)該水冷壁管和C07附近過熱脹粗泄漏的管子為同一根,隨即對泄漏管段進行了更換。16日凌晨,#1鍋爐點火啟動。
圖2 CO7吹灰器下部爆口圖
圖3 A03吹灰器下部爆口圖
經(jīng)過對A03吹灰器區(qū)域進行檢查,發(fā)現(xiàn)該區(qū)域水冷壁存在高溫腐蝕現(xiàn)象,水冷壁表面的高溫腐蝕層在吹灰蒸汽的吹掃下剝離,新的水冷壁管繼續(xù)高溫腐蝕,腐蝕層繼續(xù)剝離,從而導(dǎo)致A03吹灰器下部管壁減薄嚴(yán)重泄漏,泄漏點1對泄漏點2、3水冷壁管進行沖刷,從而導(dǎo)致管壁減薄泄漏。由于A03下部泄漏點1處漏水嚴(yán)重,該水冷壁管向上供水不足,最終導(dǎo)致C07吹灰器下部管段過熱泄漏。
經(jīng)過分析,水冷壁高溫腐蝕是水冷壁管泄漏的主要原因,公司技術(shù)人員對腐蝕水冷壁表面氧化層進行了取樣,經(jīng)電科院化驗,氧化層中FeS含量高達24.0%,屬于典型硫化物型腐蝕。檢查#1鍋爐入爐煤質(zhì)分析報告,入爐煤含硫量在0.7%~0.9%之間,最高達到1.69%,遠高于設(shè)計煤種0.4%的要求,導(dǎo)致煙氣中硫化物過高,容易在水冷壁上形成還原性氣氛,導(dǎo)致水冷壁高溫腐蝕。
(1)前后墻對沖布置的低氮燃燒器,鍋爐左右墻熱負(fù)荷高,為了降低爐膛出口NOx的含量,噴燃器區(qū)域?qū)儆谌毖跞紵?,火焰達到中間部位時還原性氣氛較濃,如果燒的煤質(zhì)含硫量偏離設(shè)計值較多,容易造成高溫硫腐蝕。降低入爐煤的含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù),可從根本上避免水冷壁的高溫腐蝕。
(2)加強燃燒調(diào)整,提高二次風(fēng)的旋流強度,保證煤粉快速燃燒,適當(dāng)增加中間2只燃燒器的煤粉量,減少兩側(cè)燃燒器的煤粉量,以降低側(cè)墻水冷壁處的還原氣氛,從而減緩水冷壁的高溫腐蝕速率。
(3)煤質(zhì)變化時應(yīng)通過試驗來確定燃燒器合理配風(fēng),在確保NOx不超標(biāo)的情況下,盡量減小燃盡風(fēng)的開度,確定合理的過量空氣系數(shù),在不同負(fù)荷下確定相應(yīng)的最佳氧量。
(4)水冷壁存在大面積高溫腐蝕時,可采用防腐蝕材料在水冷壁外壁熱噴涂 NiCr、Ni、Cr、Al或Fe、Cr、Al等合金,可在一定程度上減緩水冷壁的高溫腐蝕速率。
(5)根據(jù) GB/T9222—2008《水管鍋爐受壓元件強度計算》,對水冷壁管強度進行校核計算,在設(shè)計壓力下,Φ38.1×7.5/SA213T2管材的最小允許厚度為5.625mm,對高溫腐蝕區(qū)域的管壁進行測厚,更換管壁厚度低于5.6mm的管段。
(6)定期對爐膛蒸汽吹灰器入口壓力進行校驗,防止蒸汽壓力過高吹損水冷壁管。利用停機機會檢查蒸汽吹灰器噴口行程,確保噴口與水冷壁管距離≥45mm。
自從發(fā)現(xiàn)水冷壁存在高溫腐蝕現(xiàn)象后,該公司高度重視燃燒調(diào)整和入爐煤的含硫量,在2013年#1機組大修時對水冷壁兩側(cè)墻高溫腐蝕區(qū)域(標(biāo)高15~35m)進行了防腐噴涂。2014年春節(jié)#1機組備用停機時對水冷壁進行了檢查,水冷壁表面無新增高溫腐蝕氧化層,水冷壁無明顯減薄,證明了公司采取的措施是卓有成效的,確保了機組安全穩(wěn)定運行。
[1]高全,張軍營,丘紀(jì)華,等.燃煤電站鍋爐高溫腐蝕特征的研究[J].熱能動力工程,2007(3)
[2]丘紀(jì)華,李敏,孫學(xué)信,等.對沖布置燃燒鍋爐水冷壁高溫腐蝕問題的研究[J].華中理工大學(xué)學(xué)報,1999(1)