新興重工湖北三六一一機械有限公司 (襄陽 441002) 曹 俊 郭峻秀 李存靖 王鈞盛 劉 軍
深孔加工是指孔深與孔徑之比L/D≥5的孔的加工,是機械加工中的一道難題,尤其細(xì)長孔的加工。其難點在于刀具細(xì)長,剛度差,強度低,易引起刀具偏斜,且排屑困難,散熱不易,經(jīng)常會產(chǎn)生直徑變大、位置尺寸超差,出現(xiàn)錐形孔等現(xiàn)象。
我公司承接的重機進氣管形狀尺寸大體相似,由于精度要求不高,孔數(shù)較多,使用加工中心加工這么多深孔也很不經(jīng)濟;同時由于形狀獨特,也不適合車床、臺鉆等設(shè)備。通常采用搖臂鉆直接鉆削加工深孔,導(dǎo)致尺寸經(jīng)常超差,進而造成大量的返工返修等內(nèi)外部故障損失。
在重機進氣管M系列產(chǎn)品的開發(fā)中,就遇到了深孔加工這一難題。此類產(chǎn)品6個管口共有18個mm通孔,位置度0.4 mm,其中6個孔深78 mm,6個孔深136 mm,6個孔深152 mm,如圖1所示。
圖1
(1)重機進氣管深孔加工的工藝分析。根據(jù)我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況及此產(chǎn)品的圖樣要求,結(jié)合類似產(chǎn)品的加工經(jīng)驗,評審后建議采取搖臂鉆直接鉆削加工。對長徑比超過10的兩組共12個過孔采用夾具保證位置尺寸,兩端分開鉆孔對接加工,然后用鉸刀校正對接錯位臺階,鉆孔時加乳化液冷卻。具體工序路線如下:正面鉆12個φ11 mm,深80 mm→從另一端鉆12個φ11 mm,鉆通→鉸刀校形,消除對接臺階。使用搖臂鉆加工深孔,在同類產(chǎn)品相似孔的加工時均會出現(xiàn)錐形孔、喇叭口及偏斜孔等現(xiàn)象。因此,必須設(shè)計合適的夾具及合理的工藝,才能保證圖樣所要求的加工精度。
(2)夾具設(shè)計。首先是18孔翻轉(zhuǎn)鉆具的設(shè)計:此設(shè)計需要限制6個自由度,保證產(chǎn)品的定位可靠。選取設(shè)計基準(zhǔn)面A作為工件定位面,保證基準(zhǔn)重合,減少定位誤差。側(cè)面長方向選擇左右兩端管外側(cè)面各一毛坯點a、b作為定位點;另一側(cè)面寬度方向定位點選擇在第三管側(cè)面的毛坯點c點。壓緊機構(gòu)選擇中間一排孔的6個搭子上,同時因為考慮到此產(chǎn)品總長近1 m,鑄件存在變形,在a、b定位點的對應(yīng)一端增加頂緊機構(gòu),以此盡量減少因變形造成的管壁厚累積偏差導(dǎo)致部分孔壁單邊;同時因為深孔鉆削時排屑困難,須在定位板跟鉆套之間開排屑槽,便于排屑、散熱。此設(shè)計為正面鉆孔的翻轉(zhuǎn)式夾具,如圖2所示。
其次是12深孔鉆具的設(shè)計:以設(shè)計基準(zhǔn)面A及剛加工的兩設(shè)計基準(zhǔn)孔B、C作為定位的“一面兩銷”固定式夾具,用鉆套保證位置尺寸,如圖3所示。此產(chǎn)品的形狀決定了此道工序的最好壓緊點在管口中間的法蘭上,別的位置會導(dǎo)致產(chǎn)品偏移而影響加工質(zhì)量;而此處又恰恰是需要鉆孔的位置,存在干涉。在設(shè)計時將壓板中間銑開,并在壓板跟鉆模板之間增加一銷子以便定位壓板,使銑開部位能夠讓開鉆套、鉆頭;采用3個氣缸氣動壓緊,提高裝卸工件的效率的同時,也降低工人的勞動強度。
圖2
圖3
(3)工藝設(shè)計。工藝設(shè)計:對此產(chǎn)品12個深孔的加工設(shè)計3道工序。第一道工序為翻轉(zhuǎn)夾具正面鉆孔,第一工步為鉆第一基準(zhǔn)孔B,5次進給,鉆深(80±1)mm;因鉆孔較深,切削力大,提出鉆頭后插入插銷 (插銷跟鉆套之間、所鉆孔之間采用小間隙配合),以避免工件在鉆孔過程中發(fā)生串動。第二工步鉆第二基準(zhǔn)孔C,5次進給,鉆深 (80±1)mm,同樣在提出鉆頭后插入插銷。插上兩個插銷的作用是相當(dāng)于一面兩孔定位。畢竟翻轉(zhuǎn)式鉆具使用毛坯定位存在不穩(wěn)定、不平衡的可能。第三工步再鉆其他10個深孔,均分4~5次進給,鉆深 (80±1)mm。
第二道工序以一面兩孔定位,壓緊后從反面鉆12孔,分4~5次進給,深度為對接通。
第三道工序為鉸孔,以消除因?qū)赢a(chǎn)生的臺階痕跡,便于安裝。
(4)其他注意事項。由于此孔較深,須選擇刃長較長的鉆頭,直徑取中上差11.15 mm;鉆削時必須加冷卻作用的乳化液。同時要多次進給,多次提刀,便于排屑和冷卻鉆頭,保護鉆頭。
此產(chǎn)品經(jīng)過幾輪生產(chǎn)的調(diào)試及測量驗證,使用普通加工中心加工18個φ11 mm深孔,所用時間為13 min;采用普通設(shè)備搖臂鉆直接鉆通方式加工所用時間為11 min,且經(jīng)常尺寸超差;本方案使用搖臂鉆按工藝設(shè)計要求對接加工,所用時間為8 min,連續(xù)生產(chǎn)50件,能滿足圖樣要求。由此可見,此方案實施不僅僅是提高了質(zhì)量,增加了班產(chǎn)量的同時降低了制造成本。
專家點評:文章寫得很好,搖臂鉆床+鉆模板的傳統(tǒng)工藝模式效率很高,也不容易出錯,在工廠中一直廣泛應(yīng)用。反面對接深孔有一定難度,作者通過工裝夾具解決了這一點。最后以鉸孔消除因?qū)赢a(chǎn)生的臺階痕跡,做得很完美,不留瑕疵。文中有幾個細(xì)節(jié)描述得很好,作者的實踐經(jīng)驗和工裝設(shè)計都很出色。比如鉆完基準(zhǔn)孔后,提出鉆頭后插入插銷;考慮到此產(chǎn)品總長近1 m,鑄件存在變形,在a、b定位點的對應(yīng)一端增加頂緊機構(gòu);深孔鉆削時排屑困難,須在定位板跟鉆套之間開排屑槽,便于排屑、散熱。第二道工序以一面兩孔定位,壓緊后從反面鉆12孔。