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        火電廠鍋爐低氮燃燒改造及運行優(yōu)化調(diào)整

        2014-10-11 08:56:42敖光輝曾紅林李軍保李小云
        江西電力 2014年2期
        關(guān)鍵詞:汽溫氧量燃燒器

        敖光輝,曾紅林,李軍保,李小云

        (貴溪發(fā)電有限責(zé)任公司,江西 貴溪 335400)

        0 引言

        隨著國家環(huán)保政策的日趨嚴格,新頒布的《火電廠大氣污染物排放標準》也在排放總量和排放濃度兩方面提出更高的要求,新的排污收費制度的實施也對電廠形成了很大的經(jīng)濟壓力,因此對鍋爐進行低NOx改造己是勢在必行[1-3]。目前,鍋爐正常負荷范圍內(nèi)NOx排放濃度約420~600 mg/Nm3,故據(jù)國家環(huán)保最新政策的要求,貴溪發(fā)電有限責(zé)任公司對2×300 MW機組鍋爐進行系統(tǒng)脫硝工程改造,工程改造主要分兩部分:一是采用液氨法制備脫硝還原劑,選擇性催化還原法(SCR)作為脫硝裝置,二是對鍋爐原有燃燒器進行更換低氮燃燒器。低氮燃燒器改造的目標:在BMCR負荷下,燃燒器改造后的NOx排放濃度不大于280 mg/Nm3,鍋爐效率維持原設(shè)計值92.78%。

        1 設(shè)備概述

        貴溪發(fā)電有限責(zé)任公司2×300 MW機組鍋爐為東方鍋爐廠制造DG-1025/17.5-Ⅱ4型亞界參數(shù)、自然循環(huán)汽包爐,四角切圓燃燒、切向燃燒,百葉窗式水平濃淡直流擺動式燃燒器,每角燃燒器共布置13層噴口,包括有5層一次風(fēng)噴口(其中B層內(nèi)布置微油點火小油槍),1層頂二次風(fēng)(OFA)噴口,7層二次風(fēng)噴口(其中3層布置有油燃燒器)。一次風(fēng)噴口四周布置有可調(diào)節(jié)偏置周界風(fēng)。制粉系統(tǒng)采用中速磨冷一次風(fēng)正壓直吹式,每臺鍋爐配置5臺中速磨煤機;獨立密封風(fēng)系統(tǒng),5臺磨煤機共用1臺密封風(fēng)機,配置兩臺三分倉容克式空氣預(yù)熱器。

        2 鍋爐改造方案

        在不改變原有燃燒器狀態(tài)布置形式及燃燒方式條件下,更換四層煤粉燃燒器(B層燃燒器帶微油裝置,未進行改造),燃燒器采用哈爾濱博深科技發(fā)展有限公司獨特新型低氮燃燒器,其技術(shù)特點是:“分拉垂直親和濃淡煤粉燃燒”立體分級低氮燃燒,及垂直煤粉超濃縮分離技術(shù)將同一股煤粉氣流分離成上下布置的濃相和淡相兩股射流,結(jié)合燃燒器頂部大間距布置頂部燃盡風(fēng),布置四層燃盡風(fēng)燃燒器,提高燃盡風(fēng)率。通過采用上述技術(shù),從而達到實現(xiàn)降低NOx生成及排放的目的。按照爐膛尺寸的大小選取適當?shù)娜紵鞒隹谏淞髦行木€同爐膛截面對角線的夾角△α,確定的燃燒出口射流中心線和水冷壁中心線的夾角分別為48.5°和44°,在爐膛中心形成逆時針旋向的兩個直徑稍不相同的假想切園。為了削弱爐膛出口煙氣的旋轉(zhuǎn)強度,減小四角燃燒引起的爐膛出口煙溫偏差,在主燃燒器上方3.63 m處增設(shè)4層16只噴口的可水平上下擺動燃燼風(fēng)(SOFA)燃燒器。燃燼風(fēng)(SOFA)風(fēng)室在正常運行時,被設(shè)計成反切,其目的就是要形成一個反向動量矩,來平衡主燃燒器的旋轉(zhuǎn)動量矩,而達到減少爐膛出口煙溫偏差,為更有效控制NOX排放量及鍋爐效率,采用了較大的燃燼風(fēng)率,燃盡風(fēng)率設(shè)計為占鍋爐總風(fēng)量24%。燃燼風(fēng)的風(fēng)源取自于熱二次風(fēng)母管。AB側(cè)熱二次風(fēng)母管各設(shè)置了一個可調(diào)總門。改造布置如圖1所示。

        圖1 低氮燃燒器及燃盡風(fēng)的布置

        3 改造前試驗結(jié)果

        在改造前5號爐脫硝摸底試驗中,鍋爐的煙氣NOx排放濃度約430~600 mg/m3(干基、標態(tài)、6%O2、5%NO2)。具體情況如見表1所示。

        從以上數(shù)據(jù)可以看出:

        1)在100%負荷工況附近,鍋爐NOX排放濃度426~600 mg/m3(干基、標態(tài)、6%O2、5%NO2),通過調(diào)整工況可以看出,NOX排放濃度隨著運行氧量的變化而變化;

        2)在70%負荷附近工況下,鍋爐NOX排放濃度約530 mg/m3左右;

        3)在45%負荷附近工況下,鍋爐NOX排放濃度約587 mg/m3左右。

        4 改造后考核試驗結(jié)果

        改造結(jié)束后,在同一煤種下,對5號爐進行100%、75%和50%負荷下的考核試驗,主要在三個負荷段進行變氧量、磨煤機運行方式組合變化、二次風(fēng)配風(fēng)方式的變化、四層燃盡風(fēng)(SOFA風(fēng))、改變煤粉細度調(diào)整、變一次風(fēng)壓試驗。試驗結(jié)果在300 MW、225 MW負荷下折算到6%標氧下NOx濃度分別為251.38 mg/Nm3、224.01 mg/Nm3,低 于 SCR 入 口NOx濃度目標值280 mg/Nm3;在150 MW負荷下折算到6%標氧下NOx濃度為313.21 mg/Nm3,略高于目標值。試驗數(shù)據(jù)見表2。

        綜合以上試驗數(shù)據(jù)分析鍋爐各負荷下熱效率及NOX濃度值,低氮燃燒改造項目總體上比較成功,SCR入口NOX濃度折算值在100%及75%負荷下均能控制在較低水平,達到低于280 mg/Nm3的技術(shù)指標;鍋爐熱效率經(jīng)過燃燒優(yōu)化后得到大幅提高,300 MW負荷下修正后鍋爐效率較改造前提高了0.73%,鍋爐主要參數(shù)較改造前未發(fā)生明顯變化,能達到設(shè)計值,燃燒器再低負荷時穩(wěn)燃效果良好。但是主、再汽溫、飛灰含碳量在鍋爐工況發(fā)生變化時波動較大,主要原因是燃燒器改造后爐膛溫度下降。

        表2 5號爐改造后考核試驗數(shù)據(jù)

        5 運行優(yōu)化調(diào)整試驗及分析

        低氮燃燒的基本原理,就是控制燃燒溫度減少“熱力”型NOX生成;減少燃料中氮與空氣的氧的混合控制“燃料”型NOX生成。因此低氮燃燒器的改造后,煤粉的充分燃燒與減排NOX是相互制約矛盾的。5號爐改造后鍋爐啟動運行初期,基于降低NOx的機理和運行人員按改造前燃燒調(diào)整習(xí)慣,造成爐膛的飛灰含碳量較高,主汽溫度及再熱器溫度偏低現(xiàn)象[4-5]。通過多項調(diào)整優(yōu)化試驗,得出通過合理燃燒調(diào)整方法能找到NOx排放值和鍋爐效率較好的平衡點。

        5.1 爐膛氧量調(diào)整試驗

        通過在三個工況的變氧量試驗中,發(fā)現(xiàn)爐膛的氧量變化對鍋爐NOX排放值影響很直接,從以上數(shù)據(jù)表可以看出NOX的生成量和爐膛氧量變化有明顯正比關(guān)系,如圖2所示。

        圖2 氧量和NOX關(guān)系

        雖然運行氧量降低能夠有效降低NOX的生成,然而卻會導(dǎo)致飛灰含碳量和爐渣含碳量的增加,在調(diào)整試驗中我們發(fā)現(xiàn)過大過低氧量對鍋爐效率及NOX排放量都會很大的負面影響,如:在對5號爐調(diào)整試驗時,針對主汽溫度、再熱器溫度、飛灰值偏高,采取了提高爐膛氧量配風(fēng)措施,但是效果不好,原因是爐膛過大的氧量造成爐膛溫度下降。試驗結(jié)論得出在正常運行中鍋爐的氧量保持2.7%~3%,能同時滿足NOx排放要求和保證鍋爐效率。

        5.2 燃盡風(fēng)及其擺角調(diào)整試驗

        此次燃盡風(fēng)改造方案是在主燃燒器上部3.63 m處布置四層可上下、左右擺動燃盡風(fēng)燃燒器。通過多個工況的試驗,得出燃盡風(fēng)擋板調(diào)節(jié)原則是當鍋爐負荷鍋為50%MCR時由下往上開大最下層和次下層擋板直至全開;鍋爐負荷為75%~100%MCR時再逐漸開最上面的兩層擋板,燃盡風(fēng)量控制在占總風(fēng)量24%左右。試驗時在保持鍋爐總風(fēng)量不變,隨著負荷升高,按以上方法逐步開大燃盡風(fēng)擋板,NOX排放值大幅下降,主、再熱器溫度有所上升,飛灰值逐漸降低。原因是開大四層燃盡風(fēng),相對減少了主燃燒器區(qū)的氧量,形成缺氧燃燒,上部燃燒強化,火焰上移,NOX生成量減少明顯。

        在對燃盡風(fēng)(SOFA)擺角試驗中,發(fā)現(xiàn)燃盡風(fēng)擺角上下擺動對鍋爐汽溫及飛灰值影響沒有主燃燒擺角影響大,但是燃盡風(fēng)擺角向下傾時,NOX生成量明顯上升。綜合鍋爐NOX排放值和鍋爐效率考慮,(SOFA)燃盡風(fēng)擺角盡量處于上傾高位,此狀態(tài)爐膛兩側(cè)煙溫及兩側(cè)汽溫都未出現(xiàn)偏差現(xiàn)象。

        5.3 制粉系統(tǒng)組合、負荷、煤質(zhì)對NOX生成影響試驗

        煤粉揮發(fā)份和煤中氮的燃燒過程是一個不斷氧化生成NOX和還原N2的過程,在燃燒穩(wěn)定和工況穩(wěn)定的條件下,生成和還原反應(yīng)基本處于平衡狀態(tài),通過煤種變化試驗,NOX生成和還原過程和揮發(fā)份和灰份比值有關(guān),高揮發(fā)份、低灰份煤種NOX生成較低,因為揮發(fā)份高、灰份低相對煤種可燃成分比列高,熱力型NOX生成量相對減少。綜合燃燒穩(wěn)定性、火焰中心位置、鍋爐主要參數(shù)、NOX排放量對比配煤方式的要求是最下兩層和最上層煤倉上高揮發(fā)份煤種最合適。

        機組負荷變化對NOX生成影響,從NOX生成原理說隨著鍋爐負荷越高,爐膛溫度升高,燃燒反應(yīng)約劇烈,NOX生成的生產(chǎn)速率更快。但是通過試驗發(fā)現(xiàn)在不同工況下,只要氧量控制合適,爐膛燃燒工況穩(wěn)定后,熱力型NOX生成量相對穩(wěn)定變化很小。低氮燃燒器改造后隨負荷升降,爐膛燃燒工況受此影響很大,鍋爐汽溫波動很大,尤其是再熱汽溫影響更大,負荷下降時,再熱汽溫短時下降很快,最大時達43℃/10 min,原則影響機組安全、經(jīng)濟運行,對于負荷升降過程中,鍋爐汽溫波動大,主要還是要從風(fēng)煙系統(tǒng)調(diào)整及減溫水提前量的控制進行優(yōu)化,見圖3。

        制粉系統(tǒng)運行方式對NOX生成有較大的影響,在工況穩(wěn)定時,五臺磨煤機較四臺、三臺磨煤機運行時NOX生成值高,上層磨煤機運行較下層運行時高,最下層三臺磨煤機運行時最低,但是此時鍋爐汽溫相對較低,隔層磨煤機運行方式較正常磨煤機運行時低。

        圖3 鍋爐負荷與再熱汽溫曲線

        5.4 二次風(fēng)和周界風(fēng)、一次風(fēng)壓風(fēng)壓調(diào)整試驗

        通過多個工況對比試驗,進行了正寶塔、均等、縮腰、倒寶塔配風(fēng)方式改變,發(fā)現(xiàn)正寶塔配風(fēng)方式NOX生成量最低,但是各層二次風(fēng)開度不能過大,綜合鍋爐效率、NOX排放量考慮下兩層二次風(fēng)開度最大不能超過60%開度,最上層二層二次風(fēng)開度視飛灰含碳值及再熱器溫度可適當調(diào)整,但不能大于40%,各層周界風(fēng)開度應(yīng)保持在15%開度。二次風(fēng)的組合方式對鍋爐汽溫、飛灰、NOx排放影響很大,實際運行中既要根據(jù)煤質(zhì)的變化來進行調(diào)整,還要根據(jù)鍋爐工況、制粉系統(tǒng)的組合方式來來進行摸索與總結(jié)。

        5.5 鍋爐煤粉細度的調(diào)整試驗

        5號爐更換低氮燃燒器后,由于爐膛低氧燃燒及運行調(diào)整的經(jīng)驗的不足,鍋爐啟動運行初期爐膛飛灰含碳量異常升高,飛灰含碳值一度由改造前2.3%上升改造后7.1%。針對低氮燃燒改造后鍋爐效率與NOX排放存在對立矛盾性,對鍋爐的煤粉細度進行調(diào)整,將煤粉細度R90平均值由改造前15%調(diào)整至8%,再后通過多工況優(yōu)化燃燒調(diào)整,發(fā)現(xiàn)火焰中心下降,飛灰值下降至3%以下,NOX排放也有所下降。原因是細度的降低在分級燃燒的條件下燃燒加強,焦炭中氮的釋放加快,促使對NOX的還原能力增強。煤粉細度下降導(dǎo)致制粉系統(tǒng)電耗增加約0.02%,由于燃燒效率強化,鍋爐效率相對提高。

        6 結(jié)論

        1)低氮燃燒器改造后通過綜合分析鍋爐各負荷下熱效率及NOX濃度值,5號爐A修低氮燃燒改造項目總體上比較成功。SCR入口NOX濃度折算值在100%及75%負荷下均能控制在較低水平,達到低于設(shè)計值280 mg/Nm3的技術(shù)指標;鍋爐熱效率經(jīng)過燃燒優(yōu)化后得到大幅提高,300 MW負荷下修正后鍋爐效率較A修前提高了0.73%。在225 MW和150 MW工況下,鍋爐熱效率分別為93.70%和93.13%;修正后鍋爐熱效率分別為93.82%和93.28%。

        2)NOX排放指標在150 MW負荷下折算到6%標氧下NOX濃度為313.21 mg/Nm3,略高于SCR入口NOX濃度設(shè)計值280 mg/Nm3。

        3)在現(xiàn)有煤質(zhì)下,通過多個工況優(yōu)化燃燒調(diào)整,能夠保證飛灰含碳量在設(shè)計值3%以下,這也是保證鍋爐效率在改造后不降低的重要因素。

        4)改造后鍋爐汽溫受機組負荷升降、爐膛燃燒工況變化影響很大,由于燃燒改造后爐內(nèi)燃燒特性發(fā)生變化,改造前的習(xí)慣配風(fēng)方式對NOX排放及鍋爐汽溫負面影響大,這要求運行人員在燃燒調(diào)整時嚴格按試驗確定的低氮配風(fēng)方式執(zhí)行,任何負荷段都應(yīng)控制氧量在2.5%~3.2%。

        5)改造后鍋爐汽溫受爐膛工況變化波動很大,在爐膛工況穩(wěn)定后需要較長時間汽溫恢復(fù)正常。在調(diào)節(jié)汽溫試驗調(diào)整中主燃燒器擺角對汽溫調(diào)節(jié)特性明顯,燃盡風(fēng)(SOFA)擺角對汽溫影響不大。在控制汽溫度主要方法是:盡可能保證鍋爐燃燒工況穩(wěn)定減少外界擾動,升降負荷時操作要緩慢平穩(wěn)進行,在降負荷時,應(yīng)提前降低風(fēng)量,保證爐膛氧量在2.5%~3.2%范圍,因為過高氧量會造成爐膛溫度下降,燃燒減弱,汽溫下降較快,其次就是在減負荷前提前減少減溫水量。升負荷時視爐膛氧量變化趨勢可先增加一定的煤量,再加風(fēng)量。原則就是保證爐膛風(fēng)量調(diào)整做到提前。

        7 結(jié)束語

        本文通過低氮燃燒器改造后鍋爐優(yōu)化運行調(diào)整,試驗分析了氧量、燃盡風(fēng)、制粉系統(tǒng)組合等對NOX生成及鍋爐效率的影響,對這些影響所采取采取的一些優(yōu)化調(diào)整方法,為今后低NOX燃燒器改造后的優(yōu)化運行提供借鑒。

        [1]樊俊杰,金晶等.煤粉燃燒時NOX析出規(guī)律的試驗研究[J].鍋爐技術(shù),2005,36(3):38-41.

        [2]羅永浩,徐華東,陸方.燃煤電站鍋爐先進的低NOX燃燒技術(shù)[J].鍋爐技術(shù),2000,31(12):9-12.

        [3]朱法華,趙國華.燃煤電廠煙氣脫硝的政策要求與建議[J].中國電力,2008,41(2):51-54.

        [4]黃偉,熊蔚立,李石湘等.300 MW鍋爐高效低NOX改造的試驗研究[J].湖南電力,2004,24(5):17-20.

        [5]應(yīng)明良,戴成峰,胡偉鋒等.600 MW機組對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運行調(diào)整[J].中國電力,2011,44(4):55-58.

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