蔡宇
(宣化鋼鐵集團(tuán)檢修公司,河北宣化 075100)
淺談宣鋼2500m3高爐自動(dòng)化系放料布料異常情況的處理
蔡宇
(宣化鋼鐵集團(tuán)檢修公司,河北宣化 075100)
爐頂上料系統(tǒng)是高爐自動(dòng)化系統(tǒng)的核心,其具有內(nèi)容龐大,連鎖繁多等特點(diǎn)。針對(duì)這些特點(diǎn),爐頂自控系統(tǒng)需要不斷完善與優(yōu)化,才能為高爐高效、高質(zhì)生產(chǎn)提供必要保障。
高爐 爐頂上料 自動(dòng)控制系統(tǒng)
宣鋼2500m3高爐在投產(chǎn)時(shí),已實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng),能夠滿足生產(chǎn)的需要。但隨著高爐操作日益精細(xì)化,上料速度的不斷提高,爐頂自控系統(tǒng)也逐漸暴露出一些問題,特別是當(dāng)高爐設(shè)備出現(xiàn)異常情況,且無法在短時(shí)間處理好時(shí),這些問題便顯得尤為致命。本文從生產(chǎn)工作實(shí)際出發(fā),在了解、掌握當(dāng)前高爐上料自動(dòng)控制應(yīng)用現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,結(jié)合我單位爐頂上料系統(tǒng)的具體設(shè)備狀況和放料、布料過程中經(jīng)常遇到的異常情況,通過對(duì)爐頂上料自動(dòng)控制程序的優(yōu)化與創(chuàng)新,及時(shí)準(zhǔn)確的處理高爐的異常情況,通過近半年的生產(chǎn)實(shí)踐,高爐沒有發(fā)生一次因自控系統(tǒng)問題而休風(fēng)的事故,有力的保障了高爐的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)。
宣鋼2500m3高爐是宣鋼煉鐵系統(tǒng)的支柱,其自動(dòng)化程序已經(jīng)達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,即篩料、上料、裝料已實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化,在正常情況下無需任何手動(dòng)干預(yù)。通過平常在實(shí)際生產(chǎn)中的不斷摸索和積累,總結(jié)出了高爐上料過程中最常出現(xiàn)的一些異常情況,這些情況主要包括:頂壓異常,放料料種異常,閥位信號(hào),料位異常,編碼器異常等。通過對(duì)程序上的完善可以及時(shí)處理這些異常情況。
頂壓是高爐煉鐵中的一項(xiàng)重要數(shù)值指標(biāo),頂壓如出現(xiàn)異?;蛘邤?shù)值波動(dòng)較大時(shí)都會(huì)直接影響高爐的正常生產(chǎn)。頂壓在程序中應(yīng)用的很多,其中就有料罐壓差這一項(xiàng),根據(jù)高爐煉鐵工藝的規(guī)定,料罐壓差=罐壓—頂壓。而壓差是料罐開下密的必要條件,壓差一旦不準(zhǔn),直接影響著下密是否會(huì)自動(dòng)打開。而原來的程序中頂壓的數(shù)值只來自“頂壓平均”,“頂壓平均”指的是爐頂四個(gè)方位的頂壓在程序中算出的平均值然后傳遞給頂壓,這樣的話如果四個(gè)頂壓中有一個(gè)頂壓出現(xiàn)異常,“頂壓平均”就會(huì)不準(zhǔn)確,那么由此得出的料罐壓差也便不準(zhǔn)確,高爐就無法自動(dòng)打開下密和料流放料,必須手動(dòng)打開下密,如果這時(shí)崗位操作人員打開下密的時(shí)機(jī)過晚,便會(huì)直接影響高爐受料。針對(duì)這種情況,可考慮在程序中增加另外兩種途徑的頂壓供選擇,即:爐頂頂壓和本體頂壓,再加上之前的“頂壓平均”就有了三個(gè)頂壓選擇,如果其中一個(gè)頂壓異常,可以在操作畫面上不選擇“頂壓平均”,而選擇其他兩項(xiàng),高爐可繼續(xù)自動(dòng)放料,待異常的頂壓處理完畢,再選回“頂壓平均”即可。而且爐頂頂壓是從爐頂PLC輸入的頂壓數(shù)值,本體頂壓是從本體PLC輸入的頂壓數(shù)值。這樣也會(huì)形成一個(gè)冗余的保護(hù),當(dāng)一套PLC出現(xiàn)問題時(shí),也不會(huì)影響從別的PLC輸入的頂壓。采取了這種改進(jìn)后,由原來的容易出現(xiàn)故障的單點(diǎn)優(yōu)化成可供選擇的三點(diǎn),大大降低了故障發(fā)生率。
爐頂?shù)难b料順序是一批焦炭,一批礦石交替放料。正常情況下,自動(dòng)程序會(huì)按事先設(shè)定好的步驟自動(dòng)進(jìn)行,不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤,當(dāng)遇見特殊情況需要崗位工進(jìn)行手動(dòng)放料時(shí),常常會(huì)出現(xiàn)放錯(cuò)料、放重料的情況,如應(yīng)該放焦炭結(jié)果放成礦石,就會(huì)出現(xiàn)連續(xù)放兩罐相同的料。解決這個(gè)情況可在程序中增加一段報(bào)警程序來避免,大體思路是這樣的,具體實(shí)現(xiàn)時(shí),利用程序中的功能塊記憶1#、2#兩個(gè)料罐的料種,當(dāng)兩次料種相同時(shí),系統(tǒng)會(huì)發(fā)出報(bào)警提示崗位操作工及時(shí)修正,從而避免了更壞的情況的出現(xiàn)。
爐頂各閥現(xiàn)用信號(hào)和備用信號(hào)不一致延時(shí)報(bào)警。爐頂上各個(gè)關(guān)鍵閥都有兩套信號(hào)可供選擇,一套為常用信號(hào),一套為備用信號(hào),當(dāng)常用信號(hào)出現(xiàn)異常情況時(shí)可以選擇切換到備用信號(hào),供現(xiàn)用閥出現(xiàn)異常時(shí),及時(shí)切換成備用閥放料,給處理閥位異常以足夠的時(shí)間。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,當(dāng)常用信號(hào)出現(xiàn)異常導(dǎo)致現(xiàn)用閥出現(xiàn)異常時(shí),崗位操作工經(jīng)常不能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn),由于爐頂各閥均存在不同程度的連鎖關(guān)系,所以會(huì)導(dǎo)致自動(dòng)程序不能順利向下進(jìn)行,進(jìn)而嚴(yán)重影響高爐放料。針對(duì)這種情況,可在程序中增加爐頂各閥現(xiàn)用信號(hào)和備用信號(hào)不一致延時(shí)語音報(bào)警程序,幫助操作工及時(shí)發(fā)現(xiàn)閥位異常。
增加雙尺平均料線提尺程序。原來的程序?yàn)殡p尺必須都到料線后提尺,如果其中一個(gè)探尺到達(dá)設(shè)定料線(現(xiàn)定1.5米),而由于高爐受料不均,產(chǎn)生偏尺現(xiàn)象,另一個(gè)探尺遲遲到達(dá)不了設(shè)定料線,這樣料面不斷的下降,而自動(dòng)程序由于有一個(gè)探尺不到料線,不會(huì)提尺放料,而這時(shí)高爐工長(zhǎng)又沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),沒有手動(dòng)提尺放料,將會(huì)嚴(yán)重影響高爐受料出現(xiàn)虧料面的情況。雙尺平均料線提尺程序,有效的避免了這一現(xiàn)象。即使高爐偏尺,有一個(gè)探尺到達(dá)不了料線,隨著另一個(gè)探尺的不斷下降,到達(dá)設(shè)定平均值,高爐即可提尺放料。
傾動(dòng)料流編碼器自動(dòng)切換。爐頂上料程序最重要的的參數(shù)反饋就是傾動(dòng)和料流角度了,他們中有任何一個(gè)出現(xiàn)異常都會(huì)直接導(dǎo)致環(huán)形布料無法正常進(jìn)行。料流和傾動(dòng)編碼器現(xiàn)場(chǎng)均選用4—20mA編碼器,且為一用一備,由崗位操作工手動(dòng)切換,這樣一來,即使操作工反應(yīng)再快,當(dāng)前的放的料也會(huì)出現(xiàn)放料錯(cuò)誤。當(dāng)編碼器斷電、電源保險(xiǎn)燒壞或線路出現(xiàn)斷路時(shí),編碼器的顯示值均為負(fù)值?;谶@點(diǎn),我們加入了編碼器自動(dòng)切換程序,即當(dāng)前使用的編碼器顯示值一旦為負(fù)值,程序立即自動(dòng)切換到備用編碼器,并發(fā)出報(bào)警信號(hào),切換速度達(dá)到了毫秒級(jí),不影響當(dāng)前放料,為高爐的正常受料又多加了一層保護(hù)。
高爐在放完焦炭后,頂溫會(huì)升高,當(dāng)頂溫達(dá)到報(bào)警值時(shí)(一般為230度),如果高爐探尺還沒有到料線設(shè)定,不能繼續(xù)放料,就需要爐頂開啟爐喉灑水球閥,給爐內(nèi)打水降溫。如果未能及時(shí)對(duì)爐內(nèi)進(jìn)行打水降溫,會(huì)對(duì)爐頂設(shè)備,甚至是氣密箱,造成損壞。在平時(shí)的操作中,工長(zhǎng)因?yàn)樾枰僮骱陀^察的設(shè)備、數(shù)據(jù)較多,很容易忘記及時(shí)對(duì)爐內(nèi)打水。針對(duì)這個(gè)問題,可在程序中對(duì)四個(gè)頂溫分別做出高、低限位報(bào)警,四個(gè)頂溫中的其中任意一個(gè)出現(xiàn)高限位報(bào)警后,程序自動(dòng)打開爐喉灑水球閥,對(duì)爐內(nèi)打水降溫,當(dāng)四個(gè)頂溫全部達(dá)到報(bào)警低限后,程序自動(dòng)關(guān)閉爐喉灑水球閥,停止對(duì)爐內(nèi)打水。爐喉灑水球閥的控制上,把以前的只有手動(dòng)操作改為了可以在手、自動(dòng)上切換,只有此閥在自動(dòng)方式下,才會(huì)進(jìn)行自動(dòng)打水。對(duì)高爐進(jìn)行自動(dòng)打水降溫,減少了工長(zhǎng)的工作量,并且避免了因工長(zhǎng)的操作失誤而引起的沒有及時(shí)對(duì)爐內(nèi)打水和對(duì)爐內(nèi)打水過多。
高爐放料布料朝著智能控制方向發(fā)展是必然趨勢(shì),但具體情況不同,所適用的控制方法也會(huì)有所區(qū)別。對(duì)于設(shè)備裝備水平較高的大型高爐采用先進(jìn)的自動(dòng)控制系統(tǒng)完善放料過程,有著重要的現(xiàn)實(shí)意義,將使高爐放料布料過程更加高效,對(duì)整個(gè)高爐煉鐵生產(chǎn)的節(jié)能降耗作用將更加明顯。