曹志偉CAO Zhi-wei
(山西大唐國際云岡熱電有限責任公司,大同 037039)
(Shanxi Datang International Yungang Thermal Power Co.,Ltd.,Datong 037039,China)
目前,國內(nèi)的等離子點火技術的應用已經(jīng)由推廣期進入成熟應用期,由于其采用高新技術,可以直接點燃煤粉,達到了無油點火及低負荷穩(wěn)燃的目的。現(xiàn)等離子點火技術已成功用于貧煤、煙煤、褐煤等煤種;并適用于各種容量的機組,燃燒方式涵蓋了直流、旋流燃燒器,制粉系統(tǒng)包括中間倉儲式、直吹式等各類型的系統(tǒng)中。
采用等離子點火技術,可點燃揮發(fā)份較低的(10%)貧煤,全程實現(xiàn)鍋爐不用助燃用油的冷態(tài)啟動,電除塵可同步投入運行,達到環(huán)保、節(jié)能、高效和安全的效果。
在鍋爐具備冷態(tài)啟動點火條件:鍋爐上水、投底部加熱、啟吸、送風機、爐膛吹掃完成,一次風機投入運行,投運A 磨煤機等離子一次風暖風器。
3.1 控制A 磨出口一次風溫大于70℃,少開或不開周界冷卻風。
3.2 當?shù)入x子發(fā)生器拉弧穩(wěn)定后,根據(jù)爐溫以及所燃煤種的實際情況,對電弧的電流及電壓進行調(diào)節(jié),在一定程度上將電弧功率控制在90-110KW。
3.3 點火狀態(tài)切換到“等離子”模式,啟A 磨煤機,調(diào)節(jié)給煤量>20t/h,調(diào)節(jié)一次風速18-22m/s(冷態(tài))或24-28m/s(熱態(tài)),在這種情況下,等離子燃燒器開始燃燒。
3.4 直吹式制粉系統(tǒng),與煤粉輸送管道相對應的磨煤機,需要調(diào)平冷態(tài)一次風,同時調(diào)整煤粉分配器。確保煤粉輸送管道內(nèi)風速、煤粉濃度、煤粉細度保持一致。對其出力和細度進行調(diào)整,使其達到最佳狀態(tài)。
3.5 在等離子點火裝置投運期間,要調(diào)整風量至滿足一次風管的最低流量45T/h,同時對中速磨煤機的碾磨壓力進行科學合理地調(diào)整。
3.6 在運行過程中,對于等離子點火裝置來說,通常情況下會受到最低煤量的影響,在這種情況下,投入到磨煤機中的燃料量比較大,這時需要對鍋爐蒸汽壓力升高的速度進行仔細觀察。
3.7 投入等離子燃燒器后,為了防止可燃物沉積產(chǎn)生爆燃,在這種情況下需要在未投燃燒器的鄰角當開啟鄰角下二次風,將可燃物及時排出爐膛。
3.8 加強監(jiān)視爐內(nèi)燃燒狀況,實地觀察爐膛的燃燒情況。在觀察過程中,如果火焰明亮,燃燒充分,在這種情況下火炬就長,此時火焰監(jiān)視器顯示燃燒正常。
3.9 對等離子燃燒器燃燒進行調(diào)整時,需要遵守以下原則:第一,確保著火穩(wěn)定,降低不完全燃燒造成的損失,同時提高相應的燃盡率。第二,氣膜或周界冷卻風隨著爐溫和風溫的升高逐漸開大,進而在一定程度上提高一次風速,控制燃燒器壁溫測點不超溫,燃燒器不結(jié)焦。
3.10 等離子燃燒器投入后,根據(jù)升溫升壓要求及爐膛溫度,投入與等離子燃燒器相鄰上部主燃燒器,合理配風組織燃燒。
3.11 機組并網(wǎng)帶負荷后,視燃燒情況及時將“等離子模式”切換到“常規(guī)模式”狀態(tài),當達到最低穩(wěn)燃負荷,逐步退出等離子助燃。
4.1 等離子點火燃燒器投運初期,對火焰的燃燒情況、電源功率的波動情況等加大觀察的力度,發(fā)現(xiàn)異常,及時對其作出處理。
4.2 對于等離子點火燃燒器來說,在投運的初期,為了對升溫進行控制,要適當開大上部二次風門,對煙溫探針的溫度要注意觀察,并做好相應的記錄。
4.3 在啟動鍋爐過程中,加強檢查、記錄鍋爐的膨脹情況。
4.4 在“等離子模式”下,當磨煤機運行時,如果4 支等離子點火器中的1 支發(fā)生斷弧,在這種情況下,軟光子牌將會發(fā)出報警,此時需要投入斷弧點火器上層的油槍,同時對斷弧原因進行檢查。
4.5 在“等離子模式”下,當磨煤機運行時,如果4 支等離子點火器中的2 支發(fā)生斷弧,在這種情況下,磨煤機需要立即停止運行,對斷弧原因進行仔細檢查,查清原因后在點火。
4.6 當鍋爐負荷超過斷油負荷并且等離子點火器在運行狀態(tài)時,這時需要將磨煤機運行方式切換為常規(guī)運行方式,進而防止等離子點火器斷弧導致磨煤機跳閘。
5.1 易燒陽極原因:載體風過低、拉弧間隙過少,調(diào)整拉弧間隙及風壓至規(guī)定值。
5.2 陰極頭壽命短原因:①冷卻水壓力低、不通暢、溫度高,應提高冷卻水壓力至0.5-0.6MPa,清理冷卻水濾網(wǎng),檢查冷卻水軟管,水箱加水降溫。②拉弧電流設定過高,應降低拉弧電流為300A。③陰極頭燒損的形狀不好,原因是風壓過高及拉弧間隙設定不合理造成的,應調(diào)整拉弧間隙及風壓到最佳值。
5.3 電弧不穩(wěn)易掉弧原因:①陰極頭、陽極太臟,清理陰極、陽極。②風壓及拉弧間隙調(diào)整不當,調(diào)整風壓及拉弧間隙至最佳值。③陰極頭、陽極漏水,更換陰、陽極。④電源柜沒有做自適應(優(yōu)化)⑤如果陰極陽極都沒問題,風壓、拉弧間隙都在最佳值電弧還不穩(wěn)定,就要檢查就地電源線是否有接地的地方。
5.4 啟動過程斷?。赫忧半妷猴@示為24V 左右(間隙電壓),啟動后陰極前進,當與陽極接觸后間隙電壓變?yōu)?V,交流合閘,電流逐漸上升至設定電流后陰極開始后退,電壓開始上升至250-340V 之間,啟弧成功。故障現(xiàn)象:啟動后電壓無變化,畫面顯示正在啟動,之后發(fā)出斷弧信號。故障原因:①陰、陽極污染,陰陽極接觸上了,但不導通。②陰極行程不夠,陰陽極接觸不上。處理方法:①抽出陰極,用砂紙磨掉陰極表面污染物及氧化物。②調(diào)整電機行程,方法是松開電機支架與陽極支架之間的固定螺絲,將電機固定支架向前移動,再重新固定即可。
5.5 運行中斷?。宏帢O頭隨著運行時間的增加損耗也在增加,直接體現(xiàn)在電壓的變化上,如新?lián)Q陰極頭的點火器投入運行初期電壓大概在260V 左右,隨著運行時間的增加,陰極損耗在增加,間隙電壓也就逐漸上升,直至340V 左右就容易斷弧。這個電壓在運行中是可以調(diào)整的,首先進入單角畫面,點擊進入任務欄中設備狀態(tài),點擊允許調(diào)整按鈕,由綠轉(zhuǎn)紅即可,返回單角顯示畫面,畫面中顯示一前一后兩個紅色點動按鈕,每點擊一下右側(cè)按鈕,陰極即前進一步,電壓隨之降低。調(diào)整后退出手動狀態(tài)。注意此調(diào)整為適時調(diào)整,當再次重新啟弧后將恢復到初始狀態(tài)。
由于等離子點火系統(tǒng)的煤粉燃燼率高,除了能提高鍋爐效率外,還使排煙中的灰濃度降低。另一方面等離子點火系統(tǒng)的使用在鍋爐點火初期即可將電除塵及脫硫系統(tǒng)同步投入運行,使鍋爐在啟動初期即嚴格按照國家環(huán)保要求控制排放指標。
[1]張孝勇,陳學淵等.等離子點火技術在煙煤鍋爐上的應用[J].中國電力,2002,35(12):15-18.
[2]葉玲.等離子點火燃燒裝置在電站燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保新技術[J].節(jié)能與環(huán)保,2001(3):25-271.
[3]徐程宏,劉慶鑫等.燃煤鍋爐應用等離子點火技術的起動特性分析[J].廣東電力,2006,5:61-64.