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        蘇州中心城區(qū)福星污水處理廠提標改造工程

        2014-09-27 07:22:56孫林忠
        城市道橋與防洪 2014年8期
        關(guān)鍵詞:福星濾池處理廠

        孫林忠

        (蘇州市排水有限公司,江蘇蘇州 215128)

        1 項目背景

        蘇州中心城區(qū)福星污水處理廠一期工程設(shè)計規(guī)模為8萬m3/d,2001年建成投運,出水執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)二級標準;二期擴建后設(shè)計規(guī)模達到18萬m3/d,于2009年投產(chǎn),出水全面執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級B標準。提標改造工程維持總規(guī)模不變,出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A標準。尾水排放京杭大運河。

        一期工程利用日本協(xié)力銀行貸款,建設(shè)了粗格柵及進水泵房、一期細格柵及曝氣沉砂池、一期交替式生物反應(yīng)池、配泥井、污泥濃縮池、污泥脫水機房,以及變配電間和綜合樓、機修間等。2005年7月順利通過了國家環(huán)??偩纸M織的驗收。

        二期工程是蘇州市水環(huán)境綜合整治的子項目,利用世行貸款。二期采用改良型交替式反應(yīng)池工藝,通過一期交替式反應(yīng)池減量至5.5萬m3/d,二期生物反應(yīng)池擴建12.5萬m3/d,使設(shè)計出水水質(zhì)全面達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級B標準,2009年通過江蘇省環(huán)保局組織的的驗收。

        2007年太湖流域推行污水處理廠提標改造達到一級A,同時福星污水處理廠建設(shè)初期選址位于郊外,隨著城市化的發(fā)展,新建的高檔社區(qū)逐步包圍了福星污水處理廠,周邊社區(qū)對污水處理廠的環(huán)境改善提出了更高的要求。簡言之,提標改造須同步兼顧“水、泥、氣、聲”等多方面的要求。福星污水處理廠提標改造工程實施階段按照水質(zhì)提標和生物反應(yīng)池加蓋除臭為主的綜合改造兩階段完成。一二期工程階段已經(jīng)解決污水預(yù)處理區(qū)和污泥處理區(qū)的土壤生物濾池處理臭氣,提標改造階段進一步解決生物反應(yīng)池的重點除臭。除臭目標是實現(xiàn)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)規(guī)定的廠界一級標準和免除居民投訴。

        2 提標改造設(shè)計

        2.1 提標改造標準

        福星污水處理廠提標改造工程立足一級B的基礎(chǔ)上,設(shè)計進出水水質(zhì)和處理程度如表1所示。

        表1 進出水質(zhì)及去除率

        提標改造需進一步去除的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、TP、NH3-N以及糞大腸菌群數(shù)。

        2.2 提標改造內(nèi)容

        提標改造總體策略是通過加強前段的生物處理延長好氧、缺氧反應(yīng)時間,強化脫氮及硝化,實現(xiàn)TN、NH3-N的達標;增加深度處理實現(xiàn)全面提標。結(jié)合加蓋除臭系統(tǒng)改造,拆建一期反應(yīng)池為6萬m3/d的集初沉、曝氣、二沉、鼓風機房、土壤生物濾池等功能于一體的綜合反應(yīng)池,改造二期改良型交替式反應(yīng)池,實現(xiàn)封閉除臭并降低處理能力至12萬m3/d,確保一級A總氮的處理能力。出水提標后增加尾水排放九曲港作為河道補充用水。

        2.3 工藝流程

        按一級A脫氮標準拆建一期交替式反應(yīng)池,考慮加蓋除臭,改造二期改良型交替式反應(yīng)池實現(xiàn)封閉除臭,改造污泥脫水機房,將帶式脫水機更換成離心式濃縮脫水一體機,控制惡臭污染源的散發(fā)。改造完成后的工藝流程見圖1。

        經(jīng)二級處理的尾水采用混凝沉淀過濾的深度處理工藝。一二期生物反應(yīng)池處理后達到設(shè)計標準后的污水先進入提升泵房,提升后進入高效沉淀池,依次混合、絮凝反應(yīng)和沉淀,進行泥水分離后,出水進入氣水反沖洗濾池過濾,最后流入紫外線消毒池消毒,排入九曲港和京杭大運河。污泥經(jīng)泵提升后進入儲泥池和污泥脫水機房,離心脫水后外運處置。

        2.4 主要處理構(gòu)筑物

        2.4.1 綜合反應(yīng)池

        拆建一期交替式反應(yīng)池后新建初沉池、生物反應(yīng)池、二沉池、鼓風機房,并在生物反應(yīng)池上方新建土壤生物濾池實現(xiàn)除臭。

        擬建1座平流式初沉池,沉淀區(qū)平面凈尺寸為36.65 m×8 m,邊水深為3.5 m。1座分2組,每組可按3.0萬m3/d單獨運行。高峰流量設(shè)計表面負荷為5.54 m3/m2·h,停留時間0.63 h。初沉池的主要功能是解決現(xiàn)有沉砂池停留時間僅3 min、除砂能力不足的問題,實現(xiàn)進一步除砂和撇渣。

        圖1 改造后工藝流程圖

        擬建1座分點進水倒置AAO生物反應(yīng)池,1座2池,總平面凈尺寸為72 m×84 m,有效水深7.5 m,總有效容積為45 360 m3。每池3條廊道,第1廊道凈寬14.1 m,第2~3廊道凈寬14.0 m。第1廊道為缺氧段和厭氧段,第2廊道前2格為厭氧/好氧切換區(qū)。生物反應(yīng)池設(shè)計污泥負荷0.067 kgBOD5/(kgMLSS·d),污泥濃度 3.2 kg/m3,剩余污泥產(chǎn)泥率0.9 kgSS/kgBOD5,設(shè)計水力停留時間18.14 h。設(shè)計氣水比6.5∶1,總通氣量270m3/min。

        擬建1座平流式二沉池,沉淀區(qū)平面凈尺寸為72 m×40 m,有效水深為3.5 m。1座分2組,每組可按3.0萬m3/d單獨運行。高峰流量設(shè)計表面負荷為1.13 m3/m2·h,停留時間3.54 h。每組二沉池設(shè)置4臺鏈板式刮泥機,設(shè)備跨度為8.0 m,池長度為40 m。

        為綜合反應(yīng)池擬建鼓風機房1座,平面尺寸20.7 m×13.5 m。設(shè)單級高速磁懸浮離心鼓風機3臺(2用1備),單臺風機風量135 m3/min,升壓0.086 MPa,單臺功率240 kW。

        2.4.2 二期改良型交替式生物反應(yīng)池改造

        二期改良型交替式生物反應(yīng)池共4組,原設(shè)計處理能力為12.5萬m3/d。每組分隔成厭氧、缺氧、好氧、序批池等4個不同的區(qū)域。每池平面尺寸為89.85 m×44.85 m,有效水深均為7.5 m,反應(yīng)池總?cè)莘e為118 750 m3,平均流量停留時間22.8 h,總污泥負荷0.056 kgBOD5/kgMLSSd。改造工程調(diào)整其規(guī)模為12.0萬m3/d,平均流量停留時間調(diào)整為23.7 h,總污泥負荷調(diào)整為0.054kgBOD5/kgMLSSd。經(jīng)過一年多實際運行檢驗,按照10~12萬m3/d運行能夠達到一級A的脫氮能力。單組每格尺寸如下:

        厭氧池 1格,L×B×H=15.5×14.25×7.5,t=1.32 h;

        缺氧池 1格,L×B×H=60.5×15.5×7.5,t=5.625 h;

        好氧池 1格,L×B×H=44.85×12.5×7.5,t=3.36 h;

        序批池 2格,L×B×H=77.05×14.5×7.5,t=13.41 h。

        厭氧與缺氧、好氧與序批池之間的隔墻底部開孔水力連通。好氧池為連續(xù)曝氣,缺氧池至好氧池以及序批池和厭氧池之間設(shè)強制回流泵,分別保證混合液回流和污泥回流。剩余污泥由序批池兩側(cè)布置的剩余污泥泵定期排放。

        為保證加蓋封閉的嚴密性及防腐蝕,二期交替式反應(yīng)池考慮緊貼池面加混凝土蓋抽風送新建生物濾池除臭。

        2.4.3 中間提升泵房

        提標改造工程設(shè)計1座中間提升泵房提升生物反應(yīng)池出水,考慮一、二期交替式反應(yīng)池出水的不均勻性,泵房前池考慮30 min的調(diào)節(jié)容積,尺寸L×B=27.0 m×20.2 m,池深約7.0 m。

        2.4.4 高效沉淀池

        為保證提標后出水的穩(wěn)定性。生物反應(yīng)池出水先進入高效沉淀池,化學(xué)沉淀處理后再進入濾池過濾,以減輕進入氣水反沖洗濾池的負荷。二級處理出水加藥進行混合后進入絮凝區(qū)、沉淀區(qū),實現(xiàn)泥水分離。高效沉淀池設(shè)計1座4組,尺寸L×B=65.16 m×35.3 m,池深8.0 m,1座4池,沿流程分混合池、絮凝反應(yīng)區(qū)和沉淀區(qū)三部分。

        進水由調(diào)節(jié)分配入4格混合池,混合池平面凈尺寸為3 m×3 m,有效水深7.7 m,高峰流量時混合池停留時間為1.75 min,平均流量時混合池停留時間為2.27 min,采用機械混合方式。

        經(jīng)混合的污水與來自沉淀區(qū)的回流污泥混合后對應(yīng)流入4組絮凝反應(yīng)區(qū)。絮凝反應(yīng)區(qū)設(shè)有中心筒,污水自下向上在絮凝反應(yīng)區(qū)循環(huán),體積循環(huán)次數(shù)不少于10次,絮體充分接觸碰撞。絮凝反應(yīng)區(qū)尺寸為16 m×6 m×7.6 m,高峰流量時停留時間為18 min,平均流量時停留時間為23.4 min。

        絮凝反應(yīng)后污水經(jīng)推流區(qū)翻入沉淀區(qū),單組沉淀區(qū)尺寸16 m×16 m×7.5 m,有效面積為圓形,包括下部的濃縮區(qū)和裝有斜板的澄清區(qū),有效水深6 m,每池設(shè)Φ16 m濃縮刮泥機1臺。污水經(jīng)池中懸浮泥渣層的攔截、吸附、過濾后在斜板區(qū)澄清。單池斜板面積185 m2。沉淀區(qū)高峰流量時表面負荷為12.1 m3/m2/h,總停留時間約0.5 h。

        2.4.5 氣水反沖洗濾池

        氣水反沖洗濾池通過砂濾層進一步截污,濾料采用石英砂均質(zhì)濾料,粒徑d10為1.2 mm,不均勻系數(shù)K80≤1.35,厚度1.4 m;提標改造工程設(shè)計氣水反沖洗濾池1座14組,平面尺寸L×B=63m×44.29 m,每組考慮5%的反沖洗水量后規(guī)模為1.35萬m3/d,每組單格過濾面積約為91 m2。設(shè)計平均濾速6.18 m/h,砂層上水深1.6 m。為保證濾池長效穩(wěn)定工作和防止濾層板結(jié),提標改造設(shè)計有加氯間補充二氧化氯消毒,二氧化氯消毒劑量不少于3 mg/L。

        2.4.6 紫外線消毒池

        由于一二期已建紫外線消毒池距離提標改造新增用地及排放口較遠,提標改造工程在新征用地范圍內(nèi)新建紫外消毒池1座,尺寸L×B=11.4 m×10.42 m,設(shè)置3條廊道,其中2個廊道將二期紫外設(shè)備搬遷來,新增1組設(shè)備,確保尾水大腸菌群數(shù)小于103個/L。紫外線采用低壓高強燈管,有效生物驗定劑量不小于15 mJ/s,接觸時間不小于6 s,穿透率65%。

        2.4.7 反沖洗廢液池

        提標改造設(shè)計1座2格反沖洗廢液池實現(xiàn)反沖洗廢水的初步分離,上清液提升后進入高效沉淀池處理,污泥提升后進入儲泥池。沖洗廢液池平面尺寸L×B=33.4 m×13.1 m。反沖洗廢水量Q=453 m3/格,每天總水量約為5 441 m3。

        2.4.8 污泥處理改造

        一二期工程生物污泥脫水后產(chǎn)量為31 680.6 kgDS/d,折合80%含水率濕污泥量為158.4 m3/d。一二期工程脫水系統(tǒng)設(shè)計規(guī)模為6 480 m3/d,設(shè)計離心脫水系統(tǒng)3用1備4套,單套90 m3/h。改造完成后,一二期污水二級處理產(chǎn)生的污泥量見表2。

        表2 污泥量一覽表

        提標改造深度處理污泥量6 770 kgDs/d(含水率98%,污泥體積338.5 m3/d),設(shè)計儲泥池1座3格,單格L×B×H=4 m×4 m×4.7 m,總停留時間t=9.07 h。提標改造設(shè)計污泥濃縮脫水機房1座,平面尺寸L×B=42.4 m×12.240 m。脫水出泥含固率20%,體積34 m3/d,設(shè)計離心脫水機2套,單套能力Q=30~70 m3/h,1用1備,固體負荷600 kgDS/h。

        3 經(jīng)濟指標和運行數(shù)據(jù)分析

        (1)以加蓋除臭為主的綜合改造工程總投資1.75億元,工程投資1.4億元;以深度處理為主的提標改造工程總投資1.46億元,工程投資1.08億元;增加深度處理后污水處理可變成本增加0.14元/m3,經(jīng)營成本增加0.19元/m3。

        (2)福星污水廠兩階段改造均在不間斷生產(chǎn)的前提下于2013年全面竣工,對照2012~2013年的進水水質(zhì)統(tǒng)計分析見表3,統(tǒng)計值與設(shè)計值基本吻合,BOD5、SS、TN、NH3N與 85%~90%統(tǒng)計頻率基本接近,CODcr指標取值偏高,TP指標取值偏低。

        (3)出水在運行75%以上的負荷條件下實現(xiàn)的全部指標達標排放,見表4,夏季最高峰17.5萬m3/d也實現(xiàn)了平穩(wěn)運行。

        (4)一二期加蓋除臭為主的綜合改造完成后,一二期生物反應(yīng)池頂部同步完善了綠化裝飾;全廠水泵、風機等設(shè)備選型均考慮了噪聲控制的要求,如風機采用低噪聲的磁懸浮離心風機,水泵和攪拌器選用低噪聲的國際知名品牌產(chǎn)品;臭氣整治、噪聲控制和景觀改造均達到了理想的效果,免除了居民的投訴。

        表3 福星污水廠2012~2013年進水水質(zhì)統(tǒng)計表

        表4 福星污水廠2012~2013年出水水質(zhì)統(tǒng)計表

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