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        極破碎圍巖條件下巷道支護(hù)控制技術(shù)探討

        2014-09-23 18:59:53袁天宇
        關(guān)鍵詞:支護(hù)工字鋼注漿

        袁天宇

        摘要:某礦21122綜放工作面下巷頂板破碎,巷道斷面收縮率高達(dá)78%,變形嚴(yán)重,影響到皮帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)、通風(fēng)及行人安全,針對此情況,先注漿加固頂板,而后采用采用對破碎冒頂區(qū)預(yù)注漿加固,工字鋼對子棚與液壓抬棚聯(lián)合支護(hù)技術(shù)工藝對擴(kuò)修巷道進(jìn)行支護(hù),與傳統(tǒng)的修護(hù)支護(hù)工藝相比較,該支護(hù)工藝更能有效的控制巷道頂板離層及底鼓等變形,提高了巷道的修護(hù)效率及支護(hù)強(qiáng)度。

        關(guān)鍵詞:支護(hù);工作面;工字鋼;液壓抬棚;注漿

        中圖分類號:TD353 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-8937(2014)20-0029-02

        1工程概況

        義馬煤業(yè)集團(tuán)某礦21122工作面下巷布置在21141采空區(qū)下,內(nèi)錯(cuò)21141上巷30 m,采用半圓拱斷面,全斷面錨網(wǎng)(索)支架36 U~5.6 m拱型可縮性支架,拱頂背網(wǎng)后背木復(fù)合支護(hù),棚距0.7 m。在下巷掘進(jìn)至下巷口以里140 m接近2-3煤與2-1煤合并線時(shí),頂板異常破碎,冒頂高度在2~3 m,掘進(jìn)前方片幫2~3 m,頂錨桿、錨索無法施工,為保證工作面正常接替,掘進(jìn)采用“撞楔法”施工,即采用管縫錨桿配合5 m長道鐵的方法超前控頂,支架36U拱形支架強(qiáng)行通過地質(zhì)構(gòu)造異常區(qū),全長350 m。隨著21122綜放工作面回采工作的進(jìn)行,該段巷道支護(hù)強(qiáng)度低,變形嚴(yán)重,兩幫位移量在1~2 m,底板鼓起,頂板下沉,巷高只有1.5~2.0 m,設(shè)計(jì)掘進(jìn)斷面26.5 m2,目前只有6 m2,巷道斷面收縮率高達(dá)78%,36U拱形支架扭曲變形,已嚴(yán)重影響下巷皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)及行人安全,因此,必須對該段巷道重新擴(kuò)修加固,保證皮帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)及通風(fēng)行人安全。

        2支護(hù)方案分析

        由于該段巷道頂板異常破碎,冒頂高度在2~3 m,根據(jù)現(xiàn)場情況,擴(kuò)修前需對該段巷道頂板圍巖采用注單液水泥漿加固技術(shù)進(jìn)行固化處理,以保證擴(kuò)修期間頂板安全。而后采用兩幫錨網(wǎng)配合5×3.3 m(梁×腿)工字鋼對子棚聯(lián)合支護(hù),架棚后順皮帶兩側(cè)打液壓抬棚進(jìn)行加固,以達(dá)到預(yù)期的控制效果。

        2.1注漿加固技術(shù)參數(shù)分析

        ①注漿加固設(shè)備及相關(guān)參數(shù)。ZBY 50/7.0-11煤礦用液壓注漿泵一臺及配套構(gòu)件,支腿式風(fēng)動鉆機(jī)一部,接桿型鉆桿一套(鉆桿總長8 m及)φ28 mm鉆頭,φ25 mm高壓管,電源及配套電纜。專用注漿管(20 mm管制作而成)及配套接箍,425#水泥、清水、潔凈的儲液桶等,注漿液的配比濃度為:水:水泥=1:1.5(重量比)。

        ②注漿孔布置及施工順序。順巷道方向布置3排注漿孔,排距2.0 m,每排3個(gè)孔,間距1.5 m,依次序向前打設(shè)注漿孔。注漿孔與巷道水平方向呈50 ?夾角向里打設(shè),左右兩側(cè)孔分別外扎20 ???咨罹鶠? m,孔徑28 mm,21122下巷注水泥漿鉆孔布置如圖1所示。施工工序?yàn)椋捍蜃⑸淇住错樞虬惭b、固定注射管:先安裝2 m長槍頭管、再上中間接管(根據(jù)鉆孔深度確定)、最后裝2 m長封堵管→封孔、聯(lián)接及注射→換孔注射→沖洗管路。

        2.2工字鋼對子棚與液壓抬棚聯(lián)合支護(hù)技術(shù)工藝

        2.2.1工字鋼架棚支護(hù)參數(shù)分析

        工字鋼對子棚支架規(guī)格:上凈寬4.7 m,下凈寬6.1 m,凈高3 m,棚腿水平夾角80 ?,支架柱窩深均0.3 m,棚距為0.8 m,柱腿支于實(shí)底,確保支架堅(jiān)實(shí)有力,兩幫空幫讓壓0.3 m。

        棚間打設(shè)鋼筋拉桿,頂梁距梁口1 m外安裝拉桿,并棚間打鋼筋拉桿,頂梁兩根,幫每側(cè)一根,共計(jì)每棚4根拉桿(拉桿用ф16 mm、長780 mm長鋼筋制成,兩側(cè)彎成50 mm直彎);且每棚拉桿處及梁口處打方木撐桿加固,木撐桿規(guī)格為40 mm×40 mm×680 mm。

        2.2.2液壓抬棚支護(hù)

        ①液壓抬棚的支護(hù)參數(shù)及其優(yōu)點(diǎn)。巷道架設(shè)工字鋼棚后,順皮帶兩側(cè)打連續(xù)液壓支架加固,液壓支架距皮帶兩側(cè)0.1~0.2 m。液壓抬棚參數(shù)如下:立柱中心距1 500 mm;支架高度2 275~4 665 mm;頂梁2 800×285 mm(長×寬);底梁長2 500×600 mm(長×寬);立柱:缸徑200 mm,柱徑185 mm;立柱行程2 390 mm(其中液壓行程1 250 mm,機(jī)械行程1 140 mm)。安全閥開啟壓力35 MPa;支架工作阻力2 200 kN。

        由于液壓抬棚底座面積大(液壓抬棚底座面積為0.95 m2),減小了支架所受的壓強(qiáng),支架不容易鉆底。同時(shí),其立柱為大立柱,立柱基本不變形,大大提高了支架抗變形能力,提高了巷道的整體支撐力。

        ②施工方法。安裝液壓抬棚時(shí),必須按先底座再立柱后頂梁的順序安裝,在安裝頂梁時(shí),首先,將2個(gè)導(dǎo)鏈掛在牢固的抬棚上,分別栓住頂梁的兩端,緩慢吊起,吊到適當(dāng)?shù)奈恢迷倥c立柱連接,施工時(shí)要有專人負(fù)責(zé)安全工作。其次,安裝好后向液壓抬棚立柱內(nèi)注入壓力≥30 MPa的乳化液,同時(shí)將液壓抬棚升緊升牢后再回需要安裝第二架液壓抬棚位置的單體柱。安裝后,定期對液壓抬棚支架進(jìn)行補(bǔ)液,確保液壓抬棚支架的初撐力,并定期對歪倒的液壓抬棚進(jìn)行扶正,其支護(hù)效果如圖2所示。

        3支護(hù)效果分析

        某礦21122下巷自2013年7月8號從890棚往外開始對21122下巷冒頂區(qū)預(yù)注漿,注漿期間個(gè)別地區(qū)巷道頂板出現(xiàn)漏漿嚴(yán)重現(xiàn)象,原因?yàn)槠扑轫敯辶严哆^大,待凝固后再繼續(xù)補(bǔ)注,注到664棚,共計(jì)注漿941袋。2013年9月17號開始對832-797棚擴(kuò)修,擴(kuò)修期間未發(fā)生冒頂現(xiàn)象,注漿效果較好,且巷道擴(kuò)修使用至今,巷道底板鼓起,頂板下沉現(xiàn)象明顯減慢,有效地避免支架鉆底、頂板離層下沉、底板底臌等現(xiàn)象的發(fā)生,保證了巷道的正常使用。

        采用對破碎冒頂區(qū)預(yù)注漿加固,工字鋼對子棚與液壓抬棚聯(lián)合支護(hù)技術(shù)工藝,相較于傳統(tǒng)的修護(hù)支護(hù)工藝相比較,能夠更加有效的提高修護(hù)效率及支護(hù)強(qiáng)度,具有成本低、修復(fù)加固效果好、巷道服務(wù)年限長、施工安全易操作等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)將松散破碎的煤體膠結(jié)成整體,提高了煤體自身強(qiáng)度,能起到有效的封閉作用,隔絕空氣,抗風(fēng)化、防水,頂板煤層免于暴露在空氣中,得不到氧化放熱而導(dǎo)致溫度升高,防止自燃。因此該技術(shù)在某礦的成功試驗(yàn),具有很高的應(yīng)用前景,尤其對大工程量的巷道擴(kuò)修施工,有著顯著的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 詹平.高應(yīng)力破碎圍巖巷道控制機(jī)理及技術(shù)研究[D].北京:中國礦業(yè)大學(xué),2012.

        endprint

        摘要:某礦21122綜放工作面下巷頂板破碎,巷道斷面收縮率高達(dá)78%,變形嚴(yán)重,影響到皮帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)、通風(fēng)及行人安全,針對此情況,先注漿加固頂板,而后采用采用對破碎冒頂區(qū)預(yù)注漿加固,工字鋼對子棚與液壓抬棚聯(lián)合支護(hù)技術(shù)工藝對擴(kuò)修巷道進(jìn)行支護(hù),與傳統(tǒng)的修護(hù)支護(hù)工藝相比較,該支護(hù)工藝更能有效的控制巷道頂板離層及底鼓等變形,提高了巷道的修護(hù)效率及支護(hù)強(qiáng)度。

        關(guān)鍵詞:支護(hù);工作面;工字鋼;液壓抬棚;注漿

        中圖分類號:TD353 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-8937(2014)20-0029-02

        1工程概況

        義馬煤業(yè)集團(tuán)某礦21122工作面下巷布置在21141采空區(qū)下,內(nèi)錯(cuò)21141上巷30 m,采用半圓拱斷面,全斷面錨網(wǎng)(索)支架36 U~5.6 m拱型可縮性支架,拱頂背網(wǎng)后背木復(fù)合支護(hù),棚距0.7 m。在下巷掘進(jìn)至下巷口以里140 m接近2-3煤與2-1煤合并線時(shí),頂板異常破碎,冒頂高度在2~3 m,掘進(jìn)前方片幫2~3 m,頂錨桿、錨索無法施工,為保證工作面正常接替,掘進(jìn)采用“撞楔法”施工,即采用管縫錨桿配合5 m長道鐵的方法超前控頂,支架36U拱形支架強(qiáng)行通過地質(zhì)構(gòu)造異常區(qū),全長350 m。隨著21122綜放工作面回采工作的進(jìn)行,該段巷道支護(hù)強(qiáng)度低,變形嚴(yán)重,兩幫位移量在1~2 m,底板鼓起,頂板下沉,巷高只有1.5~2.0 m,設(shè)計(jì)掘進(jìn)斷面26.5 m2,目前只有6 m2,巷道斷面收縮率高達(dá)78%,36U拱形支架扭曲變形,已嚴(yán)重影響下巷皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)及行人安全,因此,必須對該段巷道重新擴(kuò)修加固,保證皮帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)及通風(fēng)行人安全。

        2支護(hù)方案分析

        由于該段巷道頂板異常破碎,冒頂高度在2~3 m,根據(jù)現(xiàn)場情況,擴(kuò)修前需對該段巷道頂板圍巖采用注單液水泥漿加固技術(shù)進(jìn)行固化處理,以保證擴(kuò)修期間頂板安全。而后采用兩幫錨網(wǎng)配合5×3.3 m(梁×腿)工字鋼對子棚聯(lián)合支護(hù),架棚后順皮帶兩側(cè)打液壓抬棚進(jìn)行加固,以達(dá)到預(yù)期的控制效果。

        2.1注漿加固技術(shù)參數(shù)分析

        ①注漿加固設(shè)備及相關(guān)參數(shù)。ZBY 50/7.0-11煤礦用液壓注漿泵一臺及配套構(gòu)件,支腿式風(fēng)動鉆機(jī)一部,接桿型鉆桿一套(鉆桿總長8 m及)φ28 mm鉆頭,φ25 mm高壓管,電源及配套電纜。專用注漿管(20 mm管制作而成)及配套接箍,425#水泥、清水、潔凈的儲液桶等,注漿液的配比濃度為:水:水泥=1:1.5(重量比)。

        ②注漿孔布置及施工順序。順巷道方向布置3排注漿孔,排距2.0 m,每排3個(gè)孔,間距1.5 m,依次序向前打設(shè)注漿孔。注漿孔與巷道水平方向呈50 ?夾角向里打設(shè),左右兩側(cè)孔分別外扎20 ???咨罹鶠? m,孔徑28 mm,21122下巷注水泥漿鉆孔布置如圖1所示。施工工序?yàn)椋捍蜃⑸淇住错樞虬惭b、固定注射管:先安裝2 m長槍頭管、再上中間接管(根據(jù)鉆孔深度確定)、最后裝2 m長封堵管→封孔、聯(lián)接及注射→換孔注射→沖洗管路。

        2.2工字鋼對子棚與液壓抬棚聯(lián)合支護(hù)技術(shù)工藝

        2.2.1工字鋼架棚支護(hù)參數(shù)分析

        工字鋼對子棚支架規(guī)格:上凈寬4.7 m,下凈寬6.1 m,凈高3 m,棚腿水平夾角80 ?,支架柱窩深均0.3 m,棚距為0.8 m,柱腿支于實(shí)底,確保支架堅(jiān)實(shí)有力,兩幫空幫讓壓0.3 m。

        棚間打設(shè)鋼筋拉桿,頂梁距梁口1 m外安裝拉桿,并棚間打鋼筋拉桿,頂梁兩根,幫每側(cè)一根,共計(jì)每棚4根拉桿(拉桿用ф16 mm、長780 mm長鋼筋制成,兩側(cè)彎成50 mm直彎);且每棚拉桿處及梁口處打方木撐桿加固,木撐桿規(guī)格為40 mm×40 mm×680 mm。

        2.2.2液壓抬棚支護(hù)

        ①液壓抬棚的支護(hù)參數(shù)及其優(yōu)點(diǎn)。巷道架設(shè)工字鋼棚后,順皮帶兩側(cè)打連續(xù)液壓支架加固,液壓支架距皮帶兩側(cè)0.1~0.2 m。液壓抬棚參數(shù)如下:立柱中心距1 500 mm;支架高度2 275~4 665 mm;頂梁2 800×285 mm(長×寬);底梁長2 500×600 mm(長×寬);立柱:缸徑200 mm,柱徑185 mm;立柱行程2 390 mm(其中液壓行程1 250 mm,機(jī)械行程1 140 mm)。安全閥開啟壓力35 MPa;支架工作阻力2 200 kN。

        由于液壓抬棚底座面積大(液壓抬棚底座面積為0.95 m2),減小了支架所受的壓強(qiáng),支架不容易鉆底。同時(shí),其立柱為大立柱,立柱基本不變形,大大提高了支架抗變形能力,提高了巷道的整體支撐力。

        ②施工方法。安裝液壓抬棚時(shí),必須按先底座再立柱后頂梁的順序安裝,在安裝頂梁時(shí),首先,將2個(gè)導(dǎo)鏈掛在牢固的抬棚上,分別栓住頂梁的兩端,緩慢吊起,吊到適當(dāng)?shù)奈恢迷倥c立柱連接,施工時(shí)要有專人負(fù)責(zé)安全工作。其次,安裝好后向液壓抬棚立柱內(nèi)注入壓力≥30 MPa的乳化液,同時(shí)將液壓抬棚升緊升牢后再回需要安裝第二架液壓抬棚位置的單體柱。安裝后,定期對液壓抬棚支架進(jìn)行補(bǔ)液,確保液壓抬棚支架的初撐力,并定期對歪倒的液壓抬棚進(jìn)行扶正,其支護(hù)效果如圖2所示。

        3支護(hù)效果分析

        某礦21122下巷自2013年7月8號從890棚往外開始對21122下巷冒頂區(qū)預(yù)注漿,注漿期間個(gè)別地區(qū)巷道頂板出現(xiàn)漏漿嚴(yán)重現(xiàn)象,原因?yàn)槠扑轫敯辶严哆^大,待凝固后再繼續(xù)補(bǔ)注,注到664棚,共計(jì)注漿941袋。2013年9月17號開始對832-797棚擴(kuò)修,擴(kuò)修期間未發(fā)生冒頂現(xiàn)象,注漿效果較好,且巷道擴(kuò)修使用至今,巷道底板鼓起,頂板下沉現(xiàn)象明顯減慢,有效地避免支架鉆底、頂板離層下沉、底板底臌等現(xiàn)象的發(fā)生,保證了巷道的正常使用。

        采用對破碎冒頂區(qū)預(yù)注漿加固,工字鋼對子棚與液壓抬棚聯(lián)合支護(hù)技術(shù)工藝,相較于傳統(tǒng)的修護(hù)支護(hù)工藝相比較,能夠更加有效的提高修護(hù)效率及支護(hù)強(qiáng)度,具有成本低、修復(fù)加固效果好、巷道服務(wù)年限長、施工安全易操作等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)將松散破碎的煤體膠結(jié)成整體,提高了煤體自身強(qiáng)度,能起到有效的封閉作用,隔絕空氣,抗風(fēng)化、防水,頂板煤層免于暴露在空氣中,得不到氧化放熱而導(dǎo)致溫度升高,防止自燃。因此該技術(shù)在某礦的成功試驗(yàn),具有很高的應(yīng)用前景,尤其對大工程量的巷道擴(kuò)修施工,有著顯著的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 詹平.高應(yīng)力破碎圍巖巷道控制機(jī)理及技術(shù)研究[D].北京:中國礦業(yè)大學(xué),2012.

        endprint

        摘要:某礦21122綜放工作面下巷頂板破碎,巷道斷面收縮率高達(dá)78%,變形嚴(yán)重,影響到皮帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)、通風(fēng)及行人安全,針對此情況,先注漿加固頂板,而后采用采用對破碎冒頂區(qū)預(yù)注漿加固,工字鋼對子棚與液壓抬棚聯(lián)合支護(hù)技術(shù)工藝對擴(kuò)修巷道進(jìn)行支護(hù),與傳統(tǒng)的修護(hù)支護(hù)工藝相比較,該支護(hù)工藝更能有效的控制巷道頂板離層及底鼓等變形,提高了巷道的修護(hù)效率及支護(hù)強(qiáng)度。

        關(guān)鍵詞:支護(hù);工作面;工字鋼;液壓抬棚;注漿

        中圖分類號:TD353 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-8937(2014)20-0029-02

        1工程概況

        義馬煤業(yè)集團(tuán)某礦21122工作面下巷布置在21141采空區(qū)下,內(nèi)錯(cuò)21141上巷30 m,采用半圓拱斷面,全斷面錨網(wǎng)(索)支架36 U~5.6 m拱型可縮性支架,拱頂背網(wǎng)后背木復(fù)合支護(hù),棚距0.7 m。在下巷掘進(jìn)至下巷口以里140 m接近2-3煤與2-1煤合并線時(shí),頂板異常破碎,冒頂高度在2~3 m,掘進(jìn)前方片幫2~3 m,頂錨桿、錨索無法施工,為保證工作面正常接替,掘進(jìn)采用“撞楔法”施工,即采用管縫錨桿配合5 m長道鐵的方法超前控頂,支架36U拱形支架強(qiáng)行通過地質(zhì)構(gòu)造異常區(qū),全長350 m。隨著21122綜放工作面回采工作的進(jìn)行,該段巷道支護(hù)強(qiáng)度低,變形嚴(yán)重,兩幫位移量在1~2 m,底板鼓起,頂板下沉,巷高只有1.5~2.0 m,設(shè)計(jì)掘進(jìn)斷面26.5 m2,目前只有6 m2,巷道斷面收縮率高達(dá)78%,36U拱形支架扭曲變形,已嚴(yán)重影響下巷皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)及行人安全,因此,必須對該段巷道重新擴(kuò)修加固,保證皮帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)及通風(fēng)行人安全。

        2支護(hù)方案分析

        由于該段巷道頂板異常破碎,冒頂高度在2~3 m,根據(jù)現(xiàn)場情況,擴(kuò)修前需對該段巷道頂板圍巖采用注單液水泥漿加固技術(shù)進(jìn)行固化處理,以保證擴(kuò)修期間頂板安全。而后采用兩幫錨網(wǎng)配合5×3.3 m(梁×腿)工字鋼對子棚聯(lián)合支護(hù),架棚后順皮帶兩側(cè)打液壓抬棚進(jìn)行加固,以達(dá)到預(yù)期的控制效果。

        2.1注漿加固技術(shù)參數(shù)分析

        ①注漿加固設(shè)備及相關(guān)參數(shù)。ZBY 50/7.0-11煤礦用液壓注漿泵一臺及配套構(gòu)件,支腿式風(fēng)動鉆機(jī)一部,接桿型鉆桿一套(鉆桿總長8 m及)φ28 mm鉆頭,φ25 mm高壓管,電源及配套電纜。專用注漿管(20 mm管制作而成)及配套接箍,425#水泥、清水、潔凈的儲液桶等,注漿液的配比濃度為:水:水泥=1:1.5(重量比)。

        ②注漿孔布置及施工順序。順巷道方向布置3排注漿孔,排距2.0 m,每排3個(gè)孔,間距1.5 m,依次序向前打設(shè)注漿孔。注漿孔與巷道水平方向呈50 ?夾角向里打設(shè),左右兩側(cè)孔分別外扎20 ???咨罹鶠? m,孔徑28 mm,21122下巷注水泥漿鉆孔布置如圖1所示。施工工序?yàn)椋捍蜃⑸淇住错樞虬惭b、固定注射管:先安裝2 m長槍頭管、再上中間接管(根據(jù)鉆孔深度確定)、最后裝2 m長封堵管→封孔、聯(lián)接及注射→換孔注射→沖洗管路。

        2.2工字鋼對子棚與液壓抬棚聯(lián)合支護(hù)技術(shù)工藝

        2.2.1工字鋼架棚支護(hù)參數(shù)分析

        工字鋼對子棚支架規(guī)格:上凈寬4.7 m,下凈寬6.1 m,凈高3 m,棚腿水平夾角80 ?,支架柱窩深均0.3 m,棚距為0.8 m,柱腿支于實(shí)底,確保支架堅(jiān)實(shí)有力,兩幫空幫讓壓0.3 m。

        棚間打設(shè)鋼筋拉桿,頂梁距梁口1 m外安裝拉桿,并棚間打鋼筋拉桿,頂梁兩根,幫每側(cè)一根,共計(jì)每棚4根拉桿(拉桿用ф16 mm、長780 mm長鋼筋制成,兩側(cè)彎成50 mm直彎);且每棚拉桿處及梁口處打方木撐桿加固,木撐桿規(guī)格為40 mm×40 mm×680 mm。

        2.2.2液壓抬棚支護(hù)

        ①液壓抬棚的支護(hù)參數(shù)及其優(yōu)點(diǎn)。巷道架設(shè)工字鋼棚后,順皮帶兩側(cè)打連續(xù)液壓支架加固,液壓支架距皮帶兩側(cè)0.1~0.2 m。液壓抬棚參數(shù)如下:立柱中心距1 500 mm;支架高度2 275~4 665 mm;頂梁2 800×285 mm(長×寬);底梁長2 500×600 mm(長×寬);立柱:缸徑200 mm,柱徑185 mm;立柱行程2 390 mm(其中液壓行程1 250 mm,機(jī)械行程1 140 mm)。安全閥開啟壓力35 MPa;支架工作阻力2 200 kN。

        由于液壓抬棚底座面積大(液壓抬棚底座面積為0.95 m2),減小了支架所受的壓強(qiáng),支架不容易鉆底。同時(shí),其立柱為大立柱,立柱基本不變形,大大提高了支架抗變形能力,提高了巷道的整體支撐力。

        ②施工方法。安裝液壓抬棚時(shí),必須按先底座再立柱后頂梁的順序安裝,在安裝頂梁時(shí),首先,將2個(gè)導(dǎo)鏈掛在牢固的抬棚上,分別栓住頂梁的兩端,緩慢吊起,吊到適當(dāng)?shù)奈恢迷倥c立柱連接,施工時(shí)要有專人負(fù)責(zé)安全工作。其次,安裝好后向液壓抬棚立柱內(nèi)注入壓力≥30 MPa的乳化液,同時(shí)將液壓抬棚升緊升牢后再回需要安裝第二架液壓抬棚位置的單體柱。安裝后,定期對液壓抬棚支架進(jìn)行補(bǔ)液,確保液壓抬棚支架的初撐力,并定期對歪倒的液壓抬棚進(jìn)行扶正,其支護(hù)效果如圖2所示。

        3支護(hù)效果分析

        某礦21122下巷自2013年7月8號從890棚往外開始對21122下巷冒頂區(qū)預(yù)注漿,注漿期間個(gè)別地區(qū)巷道頂板出現(xiàn)漏漿嚴(yán)重現(xiàn)象,原因?yàn)槠扑轫敯辶严哆^大,待凝固后再繼續(xù)補(bǔ)注,注到664棚,共計(jì)注漿941袋。2013年9月17號開始對832-797棚擴(kuò)修,擴(kuò)修期間未發(fā)生冒頂現(xiàn)象,注漿效果較好,且巷道擴(kuò)修使用至今,巷道底板鼓起,頂板下沉現(xiàn)象明顯減慢,有效地避免支架鉆底、頂板離層下沉、底板底臌等現(xiàn)象的發(fā)生,保證了巷道的正常使用。

        采用對破碎冒頂區(qū)預(yù)注漿加固,工字鋼對子棚與液壓抬棚聯(lián)合支護(hù)技術(shù)工藝,相較于傳統(tǒng)的修護(hù)支護(hù)工藝相比較,能夠更加有效的提高修護(hù)效率及支護(hù)強(qiáng)度,具有成本低、修復(fù)加固效果好、巷道服務(wù)年限長、施工安全易操作等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)將松散破碎的煤體膠結(jié)成整體,提高了煤體自身強(qiáng)度,能起到有效的封閉作用,隔絕空氣,抗風(fēng)化、防水,頂板煤層免于暴露在空氣中,得不到氧化放熱而導(dǎo)致溫度升高,防止自燃。因此該技術(shù)在某礦的成功試驗(yàn),具有很高的應(yīng)用前景,尤其對大工程量的巷道擴(kuò)修施工,有著顯著的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 詹平.高應(yīng)力破碎圍巖巷道控制機(jī)理及技術(shù)研究[D].北京:中國礦業(yè)大學(xué),2012.

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