馬國偉,陳 永
(1.國電科學技術研究院 銀川電力技術分院,寧夏 銀川 750001;2.寧夏京能寧東發(fā)電有限責任公司,寧夏 銀川 750400)
節(jié)能是火電廠目前的重要任務之一,而進行設備改造和優(yōu)化運行方式又是電廠進行節(jié)能減排所采用的主要措施[1~2]。近幾年來,隨著風機改造技術日趨成熟,可靠性不斷增強,大機組風機技術改造已成為火電廠不斷降低廠用電率,應對經營壓力,實現(xiàn)減虧增盈和節(jié)能發(fā)電,提高自身發(fā)展的有效手段[2]。
某電廠一期2臺660 MW燃煤機組,鍋爐型號HG-2210/25.4-YM16,為哈爾濱鍋爐廠生產的一次中間再熱、超臨界壓力變壓運行,采用不帶再循環(huán)泵的大氣擴容式啟動系統(tǒng)的直流鍋爐,單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結構、π型布置、緊身封閉。鍋爐采用墻式切圓燃燒方式,主燃燒器布置在水冷壁的四面墻上。風煙系統(tǒng)配備2臺3分倉容克式空氣預熱器,配有2臺動葉可調軸流式一次風機,2臺動葉可調軸流式送風機,2臺動葉可調軸流式引風機。
本文以2號鍋爐送風機為例,對送風機運行效率偏低的原因進行了分析,介紹了送風機節(jié)能改造方案和改造后的運行情況以及節(jié)能效果。
送風機選配沈陽鼓風機集團有限公司2×50%動葉可調軸流風機,型號ASN-3040/1600。送風機選型計算性能參數如表1所示。
表1 送風機設計性能參數表
續(xù)表
送風機各設計工況點性能曲線如圖1所示。
圖1 送風機各設計工況點在性能曲線圖中的位置
2號機組送風機性能試驗在3種負荷試驗工況 (644,560,458 MW)下進行,試驗時入爐煤質穩(wěn)定,鍋爐氧量保持正常水平。測試結果見表2所示。
表2 送風機性能試驗數據匯總
機組負荷為644 MW,560 MW,458 MW時,A,B側送風機效率分別是77.3%,79.2%,76.9%,76.9,62.3%,58.4%,均低于設計值85%。
機組在644 MW負荷運行時,鍋爐燃料量為335 t/h,已超過鍋爐在BMCR工況下對應的燃料量328.9 t/h,故可認為在644 MW負荷運行時,風機已在BMCR工況下運行。改造前鍋爐在該工況下送風機設計流量284 m3/s,而實際鍋爐在644 MW工況時送風機流量為235 m3/s,與設計值接近。送風機在644 MW工況點的比功約為1 980 J/kg,遠低于相應設計工況點3 900 J/kg,偏低約1 920 J/kg。從送風系統(tǒng)阻力考慮,目前送風系統(tǒng)的阻力較設計取值小;但是,從風機選型的角度出發(fā),則設計階段送風系統(tǒng)阻力取值或計算不準確,導致送風機的選型較不合理,其比功(或風機全壓)選擇過大,導致風機在正常運行范圍內,風機長期運行在低效區(qū)[3]。
考慮送風機系統(tǒng)的實測阻力比設計值明顯偏低,本文提出對現(xiàn)有送風機進行降速改造的節(jié)能方案,將現(xiàn)有風機的轉速由995 r/min降到747 r/min[4]。圖2給出了現(xiàn)有送風機降速后的性能曲線,圖中還示出了本次試驗各運行工況點的位置。
圖2 降速改造后各試驗工況點的運行位置
由圖2可以看出,送風機降低一檔轉速運行后,風機可以滿足機組各負荷及BMCR工況的出力需求,同時風機運行效率有明顯提高。
風機降速改造 (電動機從6級改為8級后),按風機相似定律可以計算出電動機降低轉速后送風機的參數[5~6],具體參數見表3所示。
表3 送風機改造前后數據
風機降速改造后,460 MW工況點送風機效率為75%,較改造前提高約15%,可以節(jié)約電功率40 kW;550 MW工況點送風機效率為80%,較改造前提高約4%,可以節(jié)約電功率160 kW;630 MW工況點送風機效率為87%,較改造前提高約10%,可以節(jié)約電功率100 kW。如果年平均按這3個工況點各運行2 000 h計,每臺機組 (兩臺送風機)可以節(jié)約耗電量約為120萬kW·h,上網電價按0.3元/kW·h計算,每年大約可節(jié)約36萬元,改造費用是30萬元,一年內即可收回投資[7~9]。
該電廠鍋爐送風機在改造前,由于設計選型時裕量偏大,送風機長期在低效區(qū)運行,浪費了大量的電能。經電科院試驗分析并實施改造后,送風機效率較之前有明顯提高,所耗電量明顯降低,節(jié)能效果顯著,達到了預期改造的目的。
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