胡傳奇
(南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)
重堿經(jīng)過(guò)輕灰煅燒爐煅燒分解產(chǎn)生的爐氣被壓縮機(jī)由輕灰煅燒爐爐頭出氣箱抽出,其溫度約105~120℃,主要含CO2、NH3、水蒸汽及堿塵(含塵量約60~70mg/m3)。爐氣由出氣箱進(jìn)入旋風(fēng)分離器,利用離心力的原理進(jìn)行分離回收堿塵(分離效率可達(dá)95%),回收堿塵后的爐氣進(jìn)入熱堿液塔,在熱堿液塔內(nèi)與熱堿液逆向直接接觸,進(jìn)一步洗滌爐氣中的堿塵[1],產(chǎn)生的熱堿液通過(guò)重力作用回流至熱堿液槽循環(huán)使用,經(jīng)熱堿液洗滌后的爐氣進(jìn)入熱母液塔,依次經(jīng)過(guò)熱母液塔、螺旋板換熱器、爐氣洗滌塔進(jìn)一步洗滌與冷卻,經(jīng)上述處理后含CO2大于90%的爐氣進(jìn)入壓縮工序的下段氣總管。
熱堿液通過(guò)熱堿液泵輸送至五樓熱堿液塔,在塔內(nèi)洗滌爐氣后由自身重力作用回流至熱堿液槽,再次通過(guò)泵將熱堿液輸送至熱堿液塔,從而完成熱堿液循環(huán)使用的過(guò)程。產(chǎn)生的熱堿液主要供鹽水車間精制工序使用,用于除去粗鹽水中的鈣鎂雜質(zhì),每個(gè)班鹽水精制工序需熱堿液約15m3/h。2013年5月份從噸堿制造成本角度考慮,鹽水車間固體鹽從大顆粒海鹽改為粉鹽,因粉鹽中鈣鎂含量低,造成鹽水精制工序熱堿液需求量減少(約12m3/h),熱堿液剩余3m3/h。因熱堿液循環(huán)時(shí)間長(zhǎng),濃度升高,不僅降低熱堿液洗滌爐氣的效果,而且易造成熱堿液塔糊塔,影響輕灰煅燒的穩(wěn)定運(yùn)行。所以,行業(yè)內(nèi)有的堿廠將這部分多余的熱堿液直接外排來(lái)維持熱堿液系統(tǒng)的平衡,造成了物料浪費(fèi)的同時(shí)又污染了環(huán)境。
連云港堿廠煅燒車間有五套重灰系統(tǒng),其中三套流化床系統(tǒng),兩套煅燒爐系統(tǒng),若系統(tǒng)正常生產(chǎn),每套重灰系統(tǒng)每小時(shí)需補(bǔ)充脫鹽水或熱廢淡液約8 m3/h??紤]到流化床系統(tǒng)內(nèi)換熱設(shè)備為蛇形管,若一水堿結(jié)晶較差,易造成蛇形管堵塞,故流化床未進(jìn)行試驗(yàn),取兩臺(tái)重灰煅燒爐系統(tǒng)進(jìn)行嘗試。
在熱堿液泵去五樓熱堿液塔的堿液管線位于三樓處引出一支管,安裝控制總閥、儀表自動(dòng)調(diào)節(jié)閥及流量計(jì),儀表自動(dòng)調(diào)節(jié)閥及流量計(jì)信號(hào)接入重灰煅燒爐系統(tǒng)DCS操作平臺(tái),便于崗位根據(jù)一水堿結(jié)晶情況進(jìn)行調(diào)節(jié)熱堿液流量。
考慮到一水堿的結(jié)晶狀況以及重灰煅燒爐長(zhǎng)周期運(yùn)行的穩(wěn)定性,熱堿液流量從2m3/h作為起點(diǎn),以1m3/h為一個(gè)基準(zhǔn)單位進(jìn)行調(diào)試,數(shù)據(jù)跟蹤采集周期為24h,對(duì)采集的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,確定最佳指標(biāo)控制范圍,在此基礎(chǔ)上,繼續(xù)增加熱堿液流量,經(jīng)過(guò)不斷嘗試,確定每小時(shí)往重灰洗水槽輸送3m3/h熱堿液對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性等方面無(wú)影響。
表1 熱堿液流量控制表
受輕灰煅燒爐爐頭負(fù)壓控制不穩(wěn)的影響,造成爐氣中含塵量波動(dòng)較大,雖然經(jīng)過(guò)輕灰分離器分離,但進(jìn)入熱堿液塔爐氣中的含塵量波動(dòng)仍較大,熱堿液濃度忽高忽低;其次,受輕灰煅燒爐因負(fù)荷大出現(xiàn)低溫堿影響,部分濕重堿煅燒不完全,從而增加熱堿液中含量,增加熱堿液粘性。因上述兩個(gè)原因存在,造成進(jìn)入水合機(jī)化合水濃度產(chǎn)生波動(dòng),一水堿結(jié)晶較大且粘性增加,導(dǎo)致拋料機(jī)溜子、返堿口堵塞頻繁,爐內(nèi)抄板、加熱管易結(jié)疤,重灰煅燒爐頻繁停爐清理,同時(shí)加熱管的堿疤直接影響重灰爐的換熱效果。
4.2.1 加強(qiáng)爐氣系統(tǒng)維護(hù)
根據(jù)各臺(tái)輕灰煅燒爐具體的設(shè)備狀況,合理的分配濕重堿,嚴(yán)格將輕灰煅燒爐爐頭負(fù)壓控制在±150Pa;同時(shí),對(duì)輕灰分離器料腿、夾套、中心筒及熱堿液塔橫管進(jìn)行定期清理,降低爐氣系統(tǒng)阻力,從而降低爐氣中含塵量,減少熱堿液濃度波動(dòng)幅度。
4.2.2 嚴(yán)格控制輕灰煅燒爐出堿溫度
根據(jù)各臺(tái)輕灰煅燒爐具體的設(shè)備狀況,合理的分配濕重堿,加強(qiáng)輕灰煅燒出堿溫度的監(jiān)控,將指標(biāo)牢牢控制在170~200℃范圍內(nèi),減少甚至杜絕低溫堿的出現(xiàn),從而降低熱堿液中含量,降低熱堿液粘性。
連云港堿廠有一套產(chǎn)能2萬(wàn)t/a的小蘇打生產(chǎn)裝置,小蘇打裝置中有一臺(tái)濕分解塔,濕分解塔的主要作用就是分解堿液的,將部分轉(zhuǎn)換成,降低堿液中的含量。在原有管線改造的基礎(chǔ)上,在重灰洗水槽與小蘇打濕分解塔之間配制兩根管線,由回收崗位純堿液泵將熱堿液輸送至小蘇打濕分解塔,經(jīng)過(guò)濕分解塔后送至重灰洗水槽。進(jìn)入濕分解塔前熱堿液中含量為32 tt,經(jīng)過(guò)濕分解處理后含量為20tt,對(duì)水合機(jī)結(jié)晶無(wú)任何影響。
圖1 改造后管線示意圖
通過(guò)技術(shù)改造,將輕灰爐氣洗滌產(chǎn)生的熱堿液部分輸送至重灰洗水槽,與重灰洗水混合后作為水合機(jī)的化合水使用。通過(guò)改造,每小時(shí)可回收熱堿液3 m3,解決了因鹽水精制對(duì)熱堿液需求量減少造成的熱堿液膨脹問(wèn)題,同時(shí)減少了環(huán)境污染,意義深遠(yuǎn)。
[1] 陳學(xué)勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽(yáng):遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989