王昌豪WANG Chang-hao
(山東泰安煤礦機械有限公司,泰安271000)
2013年,山東泰安煤礦機械有限公司接到了王樓煤礦80臺ZY5000/15/32掩護式液壓支架的生產(chǎn)任務(wù),要求制作工期為三個月。在本次設(shè)備制作中,礦方提出原有支架使用中進、出井維護比較麻煩,費時費力,同時伴有安全隱患,要求本次設(shè)計對ZY5000/15/32支架的前梁、頂梁進行改造,以達到其最佳使用要求。
液壓支架在工作過程,必須具備升、降、推、移四個基本動作,這些動作是利用泵站提供的高壓乳化液通過工作性質(zhì)不同的幾個液壓缸來完成的。升柱:當需要液壓支架上升支護頂板時,高壓乳化液進入立柱的下活塞腔,另一腔回液,推動活塞上升,是與活塞桿相連的頂梁緊緊接觸頂板。降柱:當需要降柱時,高壓乳化液進入立柱的上活塞腔,另一腔回液,推動活塞下降,頂梁脫離接觸接觸頂板。支架和輸送機前移:支架和輸送機的前移都是由底座上的推移千斤頂來完成。當需要支架前移時,先降柱卸載,然后高壓液進入推移千斤頂?shù)幕钊麠U腔,另一腔回液,以輸送機為支點,缸體前移,把整個支架拉向煤壁。
ZY5000/15/32型掩護式液壓支架由前梁、頂梁、掩護梁、底座、前后連桿、推移機構(gòu)、防護裝置及液壓系統(tǒng)等組成,本次技術(shù)優(yōu)化主要是針對前梁與頂梁之間的連接關(guān)系。在支架原設(shè)計中,前梁與頂梁之間有兩處連接位置:支架在運輸過程中的連接、支架正常工作時的連接,在設(shè)計優(yōu)化后只需一處連接位置就能完全實現(xiàn)支架在運輸及正常工作兩種狀態(tài)。如圖1所示。
在優(yōu)化前,支架從制造完成到井底正常工作需經(jīng)過以下過程:支架各零部件制作完成后進行組裝打壓試驗,串聯(lián)保壓,要求動作靈活自如,工作準確可靠,不得有蹩卡和滲漏現(xiàn)象。試驗完畢后將支架縮至最小尺寸,這時前梁不能降到與頂梁成90°位置,導致前梁伸出部分較大,不便于運輸,需拆下前梁與頂梁之間的正常工作連接銷軸,將前梁與頂梁用運輸銷軸連接,這樣前梁就能完全降下,減少支架占有空間,順利經(jīng)罐籠運輸?shù)骄?,到達工作面后,安裝人員再將運輸銷軸拆下,改換成正常工作銷軸連接。而在設(shè)計優(yōu)化后,前梁與頂梁只需一種銷軸連接(取消運輸銷軸),支架就可以實現(xiàn)前梁與頂梁成90°關(guān)系,支架從安裝到運輸?shù)骄滓膊恍柚貜筒鹦?,減少了安裝人員的工作量及安全隱患,提高了支架安裝的效率,從而提高了煤礦的經(jīng)濟效益。
①優(yōu)化前梁、頂梁的結(jié)構(gòu)設(shè)計,減少銷軸連接孔的數(shù)量,使前梁直接降到與頂梁成垂直位置,便于運輸。
②在不改變原前梁千斤頂?shù)幕A(chǔ)上改變千斤頂在前梁、頂梁上的連接座的位置,從而保證前梁在千斤頂伸長、收縮后所能達到正常工作位置。
③前梁千斤頂與前梁的連接銷軸由原來的兩根銷軸改為一根銷軸連接。
④將前梁千斤頂?shù)念^部由方形改為球面型、連接座改為球面窩狀,同時將連接銷軸直徑減小,使支架正常工作時由原來的銷軸受力變?yōu)榍Ы镯旑^部球面接觸受力,從而增強受力效果,減少了銷軸損壞的頻率。
優(yōu)化后的ZY5000/15/32型掩護式液壓支架在實際應(yīng)用中,運行穩(wěn)定,安裝方便、安全,大大減少了使用方的困難,為使用方節(jié)約了大量的時間,從而增加了經(jīng)濟效益。如果支架需要出井維修,再也不用把前梁千斤頂銷軸卸下,直接就能把前梁落下,原來前梁千斤頂是靠銷軸受力,銷軸直徑與連接孔直徑幾乎一般大,銷軸在井下時間長了容易變形、生銹,銷軸很難拆除,就需要使用氣割割掉銷軸,由于井底是個危險環(huán)境,如果動火,容易造成嚴重事故;而現(xiàn)在前梁千斤頂不需要銷軸受力,銷軸直徑小于連接孔的直徑(相差較大),支架應(yīng)用一段時間后再也不會出現(xiàn)銷軸彎曲變形的事情了,同時也減少了工人的工作量,避免了安全隱患。
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