趙新普,邢浩
(華電漯河發(fā)電有限公司,河南 漯河 462300)
根據(jù)國(guó)發(fā)〔2011〕26 號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》和國(guó)發(fā)〔2011〕35 號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》,在“十二五”期間拆除火電機(jī)組煙氣脫硫旁路擋板門的規(guī)定,所有火電機(jī)組都需要對(duì)脫硫煙氣系統(tǒng)旁路擋板門進(jìn)行封堵。華電漯河發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱漯河發(fā)電公司)在脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況下,進(jìn)行取消旁路的大膽嘗試,取得圓滿成功。
漯河發(fā)電公司裝機(jī)容量為2×330 MW,采用國(guó)產(chǎn)亞臨界燃煤供熱發(fā)電機(jī)組,配備上海GE能源集團(tuán)公司成套設(shè)備,#1,#2機(jī)組采用GE公司XDPs-400e分散控制系統(tǒng)(DCS),獨(dú)立控制設(shè)計(jì)。脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法全煙氣處理脫硫裝置,脫硫效率≥95%,每爐配置1臺(tái)靜葉可調(diào)軸流式增壓風(fēng)機(jī)、1座吸收塔,不設(shè)煙氣換熱器,配有石灰石漿液制備及輸送系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、石膏脫水及儲(chǔ)存等公用系統(tǒng)。
取消旁路擋板對(duì)脫硫控制系統(tǒng)的影響主要在于增壓風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)的聯(lián)鎖保護(hù)和自動(dòng)控制。所以,優(yōu)化及完善脫硫控制系統(tǒng),確保聯(lián)鎖保護(hù)以及自動(dòng)控制邏輯的正確性與合理性,提高脫硫控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,將成為無(wú)旁路運(yùn)行的重要保障。機(jī)組無(wú)旁路運(yùn)行期間,為防止出現(xiàn)吸收塔超溫、煙道壓力超限、爐膛爆炸等情況,需要對(duì)脫硫和主機(jī)DCS保護(hù)聯(lián)鎖邏輯進(jìn)行優(yōu)化。為此,漯河發(fā)電公司組織相關(guān)部門多次召開(kāi)邏輯優(yōu)化研討會(huì),對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行討論,確定最終邏輯,啟動(dòng)了取消旁路的第1步。
(1)取消原煙氣擋板涉及的所有聯(lián)鎖邏輯,擋板保持全開(kāi)及全開(kāi)信號(hào)到位,執(zhí)行器停電。
(2)取消增壓風(fēng)機(jī)跳閘的相關(guān)條件,部分條件改作報(bào)警。
1)取消增壓風(fēng)機(jī)跳閘邏輯。增壓風(fēng)機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度≥80℃,延時(shí)3 s。增壓風(fēng)機(jī)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度≥80 ℃,延時(shí)3 s。石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(FGD)系統(tǒng)主保護(hù)動(dòng)作。增壓風(fēng)機(jī)油站停止。
2)增壓風(fēng)機(jī)原跳閘邏輯增加的報(bào)警。增加運(yùn)行漿液循環(huán)泵≤1臺(tái)報(bào)警。增加運(yùn)行攪拌器≤1臺(tái)報(bào)警。增加鍋爐主燃料跳閘(MFT)報(bào)警。增壓風(fēng)機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)端、非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度≥75 ℃報(bào)警,彈出畫(huà)面。增加增壓風(fēng)機(jī)電流≥260 A報(bào)警。
3)增壓風(fēng)機(jī)跳閘保留的邏輯及增壓風(fēng)機(jī)跳閘后的聯(lián)鎖邏輯。保留增壓風(fēng)機(jī)軸承溫度(“3取2時(shí)”≥100 ℃)增壓風(fēng)機(jī)跳閘邏輯。潤(rùn)滑油壓低低跳閘。增壓風(fēng)機(jī)跳閘后,切除增壓風(fēng)機(jī)自動(dòng),增壓風(fēng)機(jī)靜葉執(zhí)行器超馳開(kāi)至100%。增壓風(fēng)機(jī)跳閘后,聯(lián)跳運(yùn)行的漿液循環(huán)泵,并保留最上層的1臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行。增壓風(fēng)機(jī)跳閘信號(hào)分3路送至主機(jī)DCS,“3取2”作為增壓風(fēng)機(jī)快減負(fù)荷(RB)信號(hào)觸發(fā)機(jī)組RB功能。主機(jī)DCS增加增壓風(fēng)機(jī)RB邏輯、聲光報(bào)警,RB動(dòng)作負(fù)荷200 MW。
(3)其他設(shè)備邏輯修改情況。
1)取消的邏輯。取消“吸收塔液位≤5 m跳漿液循環(huán)泵”。取消“漿液循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)入口門開(kāi)到位信號(hào)消失跳泵邏輯”。取消“增壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)條件之旁路擋板門全開(kāi)”。
2)增加的邏輯。增加“吸收塔液位≤6 m”報(bào)警。增加漿液循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)間5 s,入口門關(guān)到位信號(hào)未消失,跳漿液循環(huán)泵。增加吸收塔入口煙氣溫度≥170 ℃報(bào)警。增加吸收塔出口煙氣溫度≥60 ℃報(bào)警。增加增壓風(fēng)機(jī)入口原煙氣壓力≥600 Pa報(bào)警,彈出畫(huà)面。增加增壓風(fēng)機(jī)入口原煙氣壓力≤-600 Pa報(bào)警,彈出畫(huà)面。
邏輯修改完成以后,對(duì)部分邏輯進(jìn)行了靜態(tài)試驗(yàn),沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際減負(fù)荷試驗(yàn)。為此,漯河發(fā)電公司決定將負(fù)荷調(diào)整至190 MW以下,2013-05-24 T 19:30進(jìn)行旁路在手動(dòng)位的控制試驗(yàn)。
(1)將#1機(jī)組脫硫旁路擋板執(zhí)行器控制在就地切為手動(dòng)。
(2)接值長(zhǎng)命令后,脫硫運(yùn)行做好脫硫系統(tǒng)停運(yùn)前的準(zhǔn)備及檢查工作。
(3)將吸收塔液位調(diào)整至低液位運(yùn)行,并根據(jù)凈煙氣溫度變化投運(yùn)除霧器沖洗。
(4)機(jī)組開(kāi)始減負(fù)荷時(shí),根據(jù)負(fù)壓調(diào)整增壓風(fēng)機(jī)開(kāi)度。降低機(jī)組負(fù)荷至130 MW,總風(fēng)量保持650 t/h左右。送風(fēng)機(jī)保持手動(dòng),引風(fēng)機(jī)保持自動(dòng),值長(zhǎng)下令脫硫運(yùn)行停運(yùn)增壓風(fēng)機(jī)。
(5)脫硫運(yùn)行人員就地按事故停運(yùn)按鈕停運(yùn)增壓風(fēng)機(jī),觸發(fā)增壓風(fēng)機(jī)跳閘后導(dǎo)葉全開(kāi),漿液循環(huán)泵連跳保留最上一層邏輯。
(6)增壓風(fēng)機(jī)跳閘后,增壓風(fēng)機(jī)靜葉執(zhí)行器超馳開(kāi)至100%。集控運(yùn)行人員注意爐膛負(fù)壓并及時(shí)調(diào)整,期間燃燒不穩(wěn)時(shí)及時(shí)投油助燃,當(dāng)爐膛負(fù)壓為1 200 Pa時(shí),手動(dòng)停運(yùn)1臺(tái)送風(fēng)機(jī)運(yùn)行,當(dāng)爐膛負(fù)壓為1 800 Pa時(shí),手動(dòng)鍋爐MFT。
(7)增壓風(fēng)機(jī)停運(yùn)正常后,進(jìn)行增壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)試驗(yàn),機(jī)組負(fù)荷維持在120 MW。值長(zhǎng)聯(lián)系脫硫運(yùn)行人員減小增壓風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)度至最小,運(yùn)行人員應(yīng)注意引風(fēng)機(jī)自動(dòng)跟蹤情況,若引風(fēng)機(jī)自動(dòng)解除應(yīng)手動(dòng)緩慢開(kāi)大引風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)度(注意引風(fēng)機(jī)電流不超過(guò)額定電流)。
(8)增壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前,調(diào)整爐膛負(fù)壓至300~500 Pa,值長(zhǎng)聯(lián)系脫硫運(yùn)行人員啟動(dòng)增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
(9)增壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后,值長(zhǎng)聯(lián)系脫硫運(yùn)行人員緩慢開(kāi)啟增壓風(fēng)機(jī)靜葉,期間注意增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓在±1 200 Pa內(nèi),注意增壓風(fēng)機(jī)電流及軸承溫度;集控運(yùn)行人員根據(jù)爐膛負(fù)壓情況緩慢減小引風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)度,期間注意爐膛負(fù)壓。
#1增壓風(fēng)機(jī)停運(yùn)、啟動(dòng)試驗(yàn)記錄見(jiàn)表1、表2。
表1 #1增壓風(fēng)機(jī)停運(yùn)試驗(yàn)記錄
表2 #1增壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)試驗(yàn)記錄
試驗(yàn)表明,驗(yàn)證方案是成功的。漯河發(fā)電公司于是便按照表3實(shí)施了旁路擋板的封堵工作。
表3 旁路擋板封堵
旁路焊接以后,漯河發(fā)電公司深入開(kāi)展了事故危害程度分析,發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題。
(1)煙道溫度過(guò)高(超過(guò)180 ℃),造成脫硫系統(tǒng)內(nèi)襯膠、玻璃鱗片或其他不耐高溫設(shè)施燒毀。
(2)4臺(tái)漿液循環(huán)泵全跳,煙氣溫度高于130 ℃,吸收塔除霧器高溫變形坍塌。
(3)4臺(tái)漿液循環(huán)泵全跳,造成吸收塔液位瞬間高于11.2 m,造成漿液沿原煙道倒流至增壓風(fēng)機(jī)出口。
(4)電除塵器四列通道中一列五電場(chǎng)全停,煙塵直接進(jìn)入吸收塔,造成漿液失效。
(5)4臺(tái)吸收塔攪拌器全跳,造成吸收塔漿液沉淀。
(6)增壓風(fēng)機(jī)跳閘,靜葉未全開(kāi),導(dǎo)致?tīng)t膛正壓滅火。
(7)人為或其他因素,造成脫硫系統(tǒng)退出。
取消旁路后,脫硫系統(tǒng)成了鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)的一部分,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行和停、啟必須與機(jī)組同步進(jìn)行,既要保證主機(jī)爐膛壓力的穩(wěn)定,又要充分考慮脫硫系統(tǒng)設(shè)備的安全,并盡可能減少污染吸收塔內(nèi)漿液和低溫濕煙氣對(duì)煙囪的腐蝕影響,同時(shí)為了優(yōu)化生產(chǎn)管理程序、合理利用公司生產(chǎn)部門人力資源,采用大集控運(yùn)行方式。
4.2.1 總體要求
(1)集控運(yùn)行監(jiān)盤(pán)模式不變,每組2人監(jiān)盤(pán);脫硫?qū)I(yè)在#1,#2機(jī)組正常運(yùn)行設(shè)置1人監(jiān)盤(pán),監(jiān)盤(pán)地點(diǎn)設(shè)置于#2機(jī)組;當(dāng)#2機(jī)組檢修時(shí),監(jiān)盤(pán)人員可根據(jù)需要移至#1機(jī)組控制臺(tái)監(jiān)盤(pán)。
(2)計(jì)劃6個(gè)月后取消脫硫?qū)I(yè)單獨(dú)監(jiān)盤(pán)人員,脫硫?qū)I(yè)DCS畫(huà)面參數(shù)監(jiān)視、調(diào)整由鍋爐專業(yè)監(jiān)盤(pán)人員負(fù)責(zé)。
(3)脫硫?qū)I(yè)設(shè)備巡檢要求按原規(guī)定執(zhí)行。運(yùn)行部應(yīng)合理安排路線巡檢,做到集控運(yùn)行專業(yè)、脫硫?qū)I(yè)巡檢互學(xué),全面掌握技術(shù)。
4.2.2 熱控專業(yè)開(kāi)展的工作
(1)脫硫操作員站通過(guò)聯(lián)網(wǎng)移至主集控,實(shí)現(xiàn)在主集控操作脫硫系統(tǒng)所有設(shè)備。
(2)脫硫區(qū)域的工業(yè)電視全部移至集控室。
(3)集控室#1,#2機(jī)組控制臺(tái)各加1臺(tái)脫硫?qū)I(yè)監(jiān)盤(pán)專用電腦,脫硫?qū)I(yè)監(jiān)盤(pán)電腦#1,#2機(jī)組通用。
(4)將目前售汽參數(shù)監(jiān)視用電腦顯示器、發(fā)電機(jī)絕緣監(jiān)視用電腦顯示器、鍋爐四管泄漏專用監(jiān)視電腦顯示器、電氣輔機(jī)電量記錄專用電腦顯示器合并為1臺(tái)顯示器,放置于值長(zhǎng)工作臺(tái)上。
(5)將#1,#2機(jī)組自動(dòng)電壓控制(AVC)系統(tǒng)專用電腦放置到#2機(jī)組控制臺(tái)上。
旁路取消后,設(shè)備運(yùn)行方式和應(yīng)急處置發(fā)生改變,特別制訂了《脫硫系統(tǒng)無(wú)旁路應(yīng)急措施》《脫硫系統(tǒng)故障臨時(shí)應(yīng)急措施》《脫硫系統(tǒng)無(wú)旁路啟動(dòng)、停止措施》等,用于在運(yùn)行過(guò)程中指導(dǎo)操作。
隨著國(guó)家節(jié)能減排力度的加大,旁路擋板取消并實(shí)施鉛封既是強(qiáng)化二氧化硫減排監(jiān)管的重要手段,也是提高脫硫設(shè)施運(yùn)行效率的一項(xiàng)有效舉措,對(duì)促進(jìn)火電企業(yè)節(jié)能減排工作、實(shí)現(xiàn)電力工業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。面對(duì)環(huán)保壓力,只有通過(guò)科學(xué)管理、完善制度和加強(qiáng)人員培訓(xùn),切實(shí)加強(qiáng)對(duì)脫硫設(shè)施運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)管,才能提高脫硫設(shè)施運(yùn)行效率,全力以赴確保機(jī)組在無(wú)旁路運(yùn)行工況下保持安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行。漯河發(fā)電公司的嘗試,為沒(méi)有機(jī)會(huì)對(duì)旁路進(jìn)行改造的單位提供了改造范例。
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