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        M701F燃?xì)廨啓C(jī)2級轉(zhuǎn)子輪盤溫度偏高原因分析及處理

        2014-09-10 08:48:46張軍
        綜合智慧能源 2014年7期
        關(guān)鍵詞:冷卻空氣靜葉輪盤

        張軍

        (廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司,廣東 惠州 516082)

        1 設(shè)備概述

        日本三菱公司生產(chǎn)的M701F燃?xì)廨啓C(jī)采用了1個(gè)可調(diào)進(jìn)口導(dǎo)葉(IGV)的17級高效率軸流式壓氣機(jī),圍繞軸系中心線以環(huán)繞方式排列布置的20個(gè)筒形燃燒器、內(nèi)筒及尾筒構(gòu)成了燃燒室,4級靜葉環(huán)及4級反動(dòng)式動(dòng)葉構(gòu)成透平,附屬零部件包括2組徑向可傾瓦、1組推力瓦、缸體、氣管、油管、支架以及測點(diǎn)元件等。

        2 M701F燃機(jī)風(fēng)煙系統(tǒng)簡介

        空氣通過空氣過濾系統(tǒng)、進(jìn)氣室、IGV等部件進(jìn)入壓氣機(jī),在壓氣機(jī)內(nèi),空氣被強(qiáng)有力地壓縮,并通過出口導(dǎo)液(OGV)送到燃兼壓缸。壓縮空氣根據(jù)功能主要分成3部分:一部分與天然氣一道進(jìn)入燃燒器并參與燃燒;一部分被抽出,變成透平冷卻空氣(TCA);一部分分別從6級、11級、14級靜葉環(huán)抽出,通過抽氣管道及其節(jié)流孔板流經(jīng)對應(yīng)靜葉環(huán)、靜葉及氣封體,作為冷卻空氣來冷卻4級、3級、2級靜葉環(huán)。

        以壓氣機(jī)14級靜葉為一個(gè)平面,2級靜葉冷卻空氣以間隔120°角分3根管從中抽出,經(jīng)母管匯合后分上、下2根管進(jìn)入透平2級靜葉環(huán),通過靜葉組件專門冷卻孔冷卻靜葉環(huán)、遮熱環(huán)、靜葉、氣封體等零部件。冷卻空氣從氣封體貫穿孔流出后,一部分流向2級靜葉與1級動(dòng)葉密封刷處,以隔離熱氣源,另一部分流向氣封體蜂窩氣封,并最終流向2級靜葉與2級動(dòng)葉葉根處,以隔離熱氣源。

        3 透平2級轉(zhuǎn)子輪盤溫度高故障概述

        3.1 轉(zhuǎn)子輪盤溫度測點(diǎn)簡介

        轉(zhuǎn)子輪盤溫度(DCT)是一個(gè)監(jiān)測燃?xì)廨啓C(jī)是否正常運(yùn)行的重要參數(shù),DCT大于460 ℃則超溫報(bào)警。DCT熱電偶從靜葉環(huán)專門導(dǎo)管插入,貫穿透平缸、靜葉環(huán)、靜葉及氣封體,熱電偶頂端距離轉(zhuǎn)子約5 mm左右。安裝完畢的熱電偶穿過導(dǎo)管并幾乎直達(dá)氣封體蜂窩密封底部。在熱電偶正常工作情況下,當(dāng)2級DCT出現(xiàn)高溫報(bào)警時(shí),則往往意味著透平風(fēng)煙系統(tǒng)出現(xiàn)異常。

        3.2 故障1

        某M701F燃?xì)廨啓C(jī)并網(wǎng)后,在升負(fù)荷過程中發(fā)生了2級DCT高溫報(bào)警故障。從CCLoad 205 MW(GT Load 120 MW)開始,2級DCT(右側(cè))從445 ℃急劇上升到477 ℃,此時(shí)CCLoad 243 MW(GT Load 159 MW),負(fù)荷繼續(xù)升高,2級DCT基本保持在480 ℃左右。 在CCLoad 350 MW(GT Load 220 MW)時(shí),2級DCT升至486 ℃。降低負(fù)荷至CCLoad 269 MW(GT Load 144 MW)時(shí),2級DCT相應(yīng)下降,重新升高負(fù)荷后,2級DCT最高升至491 ℃。負(fù)荷上升過程中,轉(zhuǎn)子冷卻空氣(RCA)溫度從160 ℃升高到210 ℃,并無異常。

        3.3 故障2

        某機(jī)組負(fù)荷維持在250 MW左右基本不變時(shí),2級輪盤溫度在40 min內(nèi)緩慢升至報(bào)警值(最高到470 ℃),退出機(jī)組自動(dòng)發(fā)電量控制(AGC),將負(fù)荷降至215 MW,2級輪盤溫度(左側(cè))基本穩(wěn)定在448 ℃左右。負(fù)荷上升過程中,RCA溫度從160 ℃升高到219 ℃,并無異常。

        3.3 故障總結(jié)

        (1)DCT隨負(fù)荷大小而相應(yīng)升高或降低。

        (2)經(jīng)觀察,DCT在負(fù)荷200 MW升至280 MW的過程中經(jīng)常出現(xiàn)上升較快的現(xiàn)象。

        (3)DCT有時(shí)在某些特定負(fù)荷區(qū)域偏高但其余區(qū)間正常。

        4 DCT偏高危害

        DCT偏高且機(jī)組長期超溫運(yùn)行,會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重后果。

        (1)密封保持環(huán)長期在460 ℃以上高溫運(yùn)行,材質(zhì)金相組織會(huì)發(fā)生變化,蠕變速度加快,加上機(jī)組每天啟、停引起的熱脹冷縮,材質(zhì)穩(wěn)定性更加惡化,保持環(huán)端面及外圓很容易出現(xiàn)剛性變形,進(jìn)而嚴(yán)重影響保持環(huán)的使用壽命。

        (2)密封保持環(huán)溫度過高會(huì)引起蜂窩氣封、刷子氣封等出現(xiàn)相應(yīng)程度的膨脹,與轉(zhuǎn)子配合的間隙將減小,因此很容易與轉(zhuǎn)子輪盤碰磨,如此更加影響保持環(huán)的密封效果。如果溫度進(jìn)一步升高,則將形成惡性循環(huán),任其發(fā)展將會(huì)加劇密封保持環(huán)整體失效。一旦密封保持環(huán)失效,熱氣直接沖刷轉(zhuǎn)子輪盤,轉(zhuǎn)子受熱膨脹,動(dòng)葉與分割環(huán)間隙隨之減小,甚至出現(xiàn)碰磨,機(jī)組振動(dòng)也隨之增大,嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)引起跳機(jī)、轉(zhuǎn)子彎曲及動(dòng)葉片與轉(zhuǎn)子碰磨等極端事故。

        (3)密封保持環(huán)受熱變形后與靜葉葉根間隙變大,熱氣損失增加,透平做功減少,效率下降。

        (4)DCT偏高,機(jī)組負(fù)荷受限,偏離機(jī)組最佳運(yùn)行工況點(diǎn),整臺機(jī)組燃料增加、效率下降,從而造成較大損失。

        5 2級DCT高原因分析

        根據(jù)DCT監(jiān)測位置、燃?xì)廨啓C(jī)靜葉環(huán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)以及透平風(fēng)煙系統(tǒng)流程,當(dāng)2級輪盤出現(xiàn)高溫報(bào)警時(shí),建議從以下幾方面進(jìn)行檢查。

        (1)2級DCT熱電偶探頭工作是否異常,測量結(jié)果是否準(zhǔn)確。

        (2)燃燒調(diào)整是否出現(xiàn)下述問題:空氣與天然氣空燃比匹配差,燃燒不平穩(wěn),尾筒排氣溫度局部偏高,溫度場分配不均勻,偏離設(shè)計(jì)要求,燃燒產(chǎn)物流過靜葉后局部溫度偏高引起氣封體溫度異常。如燃燒室未出現(xiàn)壓力波動(dòng)或動(dòng)葉徑溫度計(jì)(BPT)排煙溫度偏差大等報(bào)警,燃燒振動(dòng)也無異常,該原因可以首先排除。

        (3)冷卻空氣參數(shù)發(fā)生變化。

        1)壓氣機(jī)入口溫度(大氣溫度)偏高。

        2)壓氣機(jī)IGV開度不夠,進(jìn)氣量偏少,或壓氣機(jī)局部發(fā)生大范圍泄漏,冷卻空氣抽氣量隨之減少。

        3)壓氣機(jī)工作異常,OGV排氣壓力不夠或溫度偏高。

        (4)TCA冷卻空氣異常,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子溫度偏高,主要原因有3點(diǎn)。

        1)TCA抽氣管道法蘭泄漏。

        2)TCA濾網(wǎng)堵塞、疏水閥泄漏。

        3)抽氣閥出現(xiàn)內(nèi)漏,導(dǎo)致部分冷卻空氣直接流向燃機(jī)排氣缸。

        (5)靜葉環(huán)冷卻空氣異常。

        1)壓氣機(jī)抽氣管法蘭泄漏。

        2)抽氣管節(jié)流孔板堵塞。

        (6)氣封體出現(xiàn)異常。

        1)氣封體與轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生間隙。氣封體與轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生間隙主要是由于安裝時(shí),靜葉環(huán)找中出錯(cuò)或氣封體及靜葉環(huán)出現(xiàn)物理變形。

        2)氣封體零部件配合間隙超標(biāo)。如圖1所示,J8,J9,J10間隙都超出相應(yīng)的允許值,引起冷卻空氣泄漏,從而直接引起冷熱氣流壓力失衡,最終導(dǎo)致DCT偏高。間隙超標(biāo)主要原因包括密封刷與轉(zhuǎn)子輪盤出現(xiàn)磨損,氣封體擋氣板出現(xiàn)變形或磨損,螺釘出現(xiàn)彎曲或變形,氣封體后流側(cè)與靜葉根出現(xiàn)磨損。

        圖1 氣封體零部件配合間隙超標(biāo)

        (7)靜葉環(huán)異常。靜葉環(huán)的冷卻通道出現(xiàn)損傷,如堵塞、破裂等;靜葉環(huán)由于冷卻效果不良引起溫度上升,進(jìn)而引起氣封體溫度升高。

        6 2級DCT偏高臨時(shí)處理方案

        根據(jù)廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司多年9F級燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及每次T檢情況分析,2級DCT偏高往往由上述第(6)條原因造成,但要從根本上處理該缺陷則需要進(jìn)行開缸處理,工作量大且工期長,成本非常高。建議采用加大冷卻空氣風(fēng)量來臨時(shí)消除該缺陷。

        (1)手動(dòng)增加IGV開度,使進(jìn)氣量增加,但該方法會(huì)直接破壞燃燒情況,燃?xì)廨啓C(jī)效率明顯下降,而且壓氣機(jī)3級、4級抽氣都會(huì)受到影響,加上具體增加多少開度很難計(jì)算,因此該方法非常不安全、不可取。

        (2)擴(kuò)大2級抽氣管節(jié)流孔板,使2級靜葉環(huán)冷卻空氣量增加。這是目前某廠所采用的臨時(shí)處理方法,該方法主要有以下優(yōu)點(diǎn)。

        1)該方法只需將節(jié)流孔板通流面積適當(dāng)增加,處理簡單,拆裝方便。

        2)2級DCT冷卻空氣采用的是14級抽氣,不影響6級、11級的抽氣效果。

        3)增加了2級DCT冷卻空氣量,壓氣機(jī)OGV排氣隨之減少,但試驗(yàn)證明對燃?xì)廨啓C(jī)燃燒影響比較輕微,可忽略不計(jì)。

        4)節(jié)流孔板擴(kuò)孔增加量具體增加多少才可以既保證DCT下降到安全范圍,又降低燃?xì)廨啓C(jī)效率,三菱公司有較完整的計(jì)算方法,依據(jù)此方法計(jì)算出節(jié)流孔板擴(kuò)孔增加量,可保證機(jī)組安全運(yùn)行。

        7 運(yùn)行效果

        廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司在出現(xiàn)2級DCT偏高后,將2級抽氣節(jié)流孔板節(jié)流孔的直徑尺寸由最初的117.36 mm增加到122.36 mm,通過1年多運(yùn)行時(shí)間證明,DCT一直穩(wěn)定在安全范圍內(nèi),且機(jī)組效率并未出現(xiàn)明顯下降,事實(shí)證明該臨時(shí)方案可行、安全,當(dāng)類似機(jī)組出現(xiàn)同樣問題但短期內(nèi)又無檢修機(jī)會(huì)時(shí),可參考該方案臨時(shí)進(jìn)行處理。

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