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        S22井利用地層壓力輔助解封封隔器技術(shù)

        2014-09-05 09:53:24吳俊霞黃建林何漢平付道明
        石油鉆探技術(shù) 2014年6期
        關(guān)鍵詞:液柱噴器膠筒

        吳俊霞, 黃建林, 岳 慧, 何漢平, 付道明

        (1.中國石化石油工程技術(shù)研究院,北京 100101;2.中國石化集團(tuán)國際石油勘探開發(fā)有限公司,北京 100029)

        高含硫化氫油氣井普遍采用帶生產(chǎn)封隔器的一次性完井管柱[1-3],封隔器可以封隔油套管環(huán)空,防止腐蝕性氣體進(jìn)入油套環(huán)空腐蝕套管內(nèi)壁和油管外壁,同時保護(hù)套管頭不承受額外的高壓,保證管柱能夠長期安全穩(wěn)定工作。AHR封隔器是國內(nèi)外廣泛應(yīng)用的生產(chǎn)封隔器,安全可靠。

        S22井是國外Y油田的一口水平井,目的層為S油層,井深4 096.00 m,垂深2 940.45 m,水平段長約900 m,裸眼篩管完井,油層壓力約31 MPa,地層壓力系數(shù)1.2;H2S分壓0.032 MPa,CO2分壓0.61 MPa。S22的完井管柱采用帶AHR生產(chǎn)封隔器的酸洗、測試、生產(chǎn)一體化完井管柱,生產(chǎn)封隔器以下采用耐腐蝕合金管材,封隔器上部管柱安裝連接至地面加藥閥的毛細(xì)管線,加注防腐劑防止管柱腐蝕。為了降低成本,封隔器盡可能接近產(chǎn)層段,坐封在水平段?!奥漪~”卡在井深3 141.00 m 的φ144.3 mm篩管處,為了將“落魚”磨銑掉或推至人工井底,需解封封隔器,重新完井。采用了3種解封方案:1)上提油管解封;2)下入堵塞器,油管加壓解封封隔器;3)環(huán)空加壓解封封隔器。在油管抗拉強(qiáng)度范圍內(nèi),這3種方法均不能使封隔器解封。

        筆者對大斜度段封隔器的解封載荷進(jìn)行模擬計(jì)算,提出利用地層壓力對封隔器的上頂力來輔助解封封隔器,與國內(nèi)外現(xiàn)有解封技術(shù)相比,簡化了封隔器解封工藝,提高了施工效率。

        1 AHR封隔器工作原理

        1.1 坐封工作原理

        AHR封隔器是一種可取式液壓坐封井下裝置[4],完井管柱下至預(yù)定位置后,向封隔器下面的工作筒內(nèi)下入堵塞器,對管柱進(jìn)行封堵(見圖1);然后向油管內(nèi)泵入完井液加壓,壓力通過傳壓孔驅(qū)動活塞向上運(yùn)動,剪斷坐封銷釘使外筒上移,擠壓膠筒,推動下錐體上移脹開筒狀卡瓦并鎖在套管內(nèi);卡瓦鎖定后,壓縮膠筒,使膠筒與套管充分密封,機(jī)械自鎖系統(tǒng),活塞下部的內(nèi)鎖卡瓦咬合住心軸,使封隔器鎖定在坐封位置,實(shí)現(xiàn)永久坐封。

        圖1 封隔器工作原理示意圖Fig.1 Working principle of packers

        1.2 解封工作原理

        解封時,上提油管串,帶動中心管上移,如圖1,達(dá)到一定拉力后剪斷解封銷釘,封隔器的活塞下移,膠筒回縮,下錐體下移,卡瓦歸位,完成解封過程(見圖1)。

        也可以采取切割中心管來解封,但施工比較困難,風(fēng)險大。這種解封方法只作備選方案,一般不推薦使用。

        2 解封失敗原因分析

        2.1 上提解封失敗

        S22完井生產(chǎn)管柱自上而下為:φ88.9 mm油管+井下安全閥+φ88.9 mm油管+氣舉閥+φ88.9 mm油管+滑套+加藥閥+φ88.9 mm油管+ AHR封隔器+φ88.9 mm油管+ No-Go工作筒+φ88.9 mm油管(見圖2)。AHR封隔器坐封在φ177.8 mm合金尾管末端井斜角80°的水平段,井深3 109.00 m處,接近油層頂部。入井前,根據(jù)后續(xù)作業(yè)的最大壓差,考慮到銷釘?shù)臏囟刃?yīng)導(dǎo)致材料強(qiáng)度降低10%和1.25的安全系數(shù),設(shè)置封隔器解封力為441 kN,加藥閥以上采用材質(zhì) L80-1、線密度13.69 kg/m的油管,其額定抗拉強(qiáng)度921 kN。

        圖2 S22管柱結(jié)構(gòu)示意Fig.2 Structure of the string in Well S22

        高酸性油氣井解封封隔器時井控風(fēng)險高[5],作業(yè)施工前循環(huán)脫氣,不下堵塞器,下入滑套開關(guān)工具打開滑套,采用密度1.2 kg/L的鹽水反循環(huán)壓井,使井底液柱壓力與地層壓力平衡,關(guān)閉滑套,上提解封封隔器。當(dāng)井口上提力達(dá)到901.6 kN時,由于拉力大部分消耗在油管串和封隔器與套管間的摩擦上,封隔器不能解封。

        2.2 下入堵塞器,油管加壓解封封隔器失敗

        油管內(nèi)加壓,壓力作用在堵塞器上,使中心管受到向下的力,進(jìn)而剪切解封銷釘。井口加壓至41.4 MPa,經(jīng)計(jì)算,只能對解封銷釘產(chǎn)生187.2 kN剪切力,仍無法解封。

        2.3 環(huán)空加壓解封封隔器失敗

        根據(jù)封隔器內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析,從環(huán)空加壓,產(chǎn)生一個作用在封隔器膠筒的作用力,最終作用在剪切銷釘上,使剪切銷釘受到向下的力。計(jì)算表明,如果加壓至20.7 MPa,則對解封銷釘產(chǎn)生的剪切力僅為175.4 kN,仍達(dá)不到封隔器的預(yù)定解封力441 kN。

        3 利用地層壓力的“上頂力”輔助解封技術(shù)

        3.1 封隔器在斜井段的受力分析

        由于井斜,管柱在井筒中的受力情況較復(fù)雜,上提解封封隔器時,上提載荷除要克服管柱自重、封隔器設(shè)計(jì)的解封力外,還要克服油套間的摩擦阻力[6-11]。并且油管外有3根用鋼卡子卡在油管接箍上的毛細(xì)管線,增加了油管與套管的接觸面積,增大摩擦阻力,使傳遞到封隔器上的拉力大幅減小。

        管柱主要受拉力、重力、摩擦力及套管壁對其的反作用力。截取1段管柱,對其進(jìn)行受力分析(見圖3和圖4)。

        圖3 管柱受力分析示意Fig.3 Force analysis of the string

        圖4 管柱軸向受力分析示意圖Fig.4 Axial force analysis of the string

        管柱軸向受力為上下部管柱的拉力、管柱重力沿軸向的分力和摩擦力:

        (1)

        即:

        (2)

        由于封隔器在大斜度井段錨定,上提解封封隔器時,井口載荷除要克服管柱自重、油套間摩阻力外,還要克服封隔器自身預(yù)先設(shè)定的解封力。結(jié)合式(2),導(dǎo)入封隔器需要的解封力,可推導(dǎo)出式(3),以此迭代,得出井口所需要的提升載荷。

        ρglμsinαi

        (3)

        式中:Fpf為封隔器設(shè)計(jì)解封載荷,N;A為封隔器內(nèi)筒與外筒間的環(huán)形橫截面積m2;ppt為作用在封隔器上部的壓力,Pa;ppb為作用在封隔器下部的壓力,Pa。

        根據(jù)井內(nèi)管柱結(jié)構(gòu)、井斜數(shù)據(jù)、井內(nèi)流體和井筒溫度等參數(shù),利用上述模型,進(jìn)行封隔器解封拉力模擬計(jì)算[3],計(jì)算結(jié)果如圖5所示。

        由圖5可知,過提力為700 kN時,封隔器處軸向載荷441 kN,井口解封載荷約為1 000 kN才能解封。在油管的額定抗拉負(fù)荷內(nèi),采取直接上提管柱解封封隔器的方式無法解封封隔器。

        3.2 計(jì)算需掏空液柱高度

        根據(jù)計(jì)算,在管柱的抗拉范圍內(nèi),需要至少提供205 kN的上頂力,才能剪斷解封銷釘。

        圖5 S22井不同過提力下的軸向載荷模擬計(jì)算結(jié)果Fig.5 Simulation results for axial forces under different overpull in Well S22

        以封隔器的中心管為研究對象,進(jìn)行受力分析。為增大地層對封隔器中心管的作用面積,首先在油管內(nèi)下入堵塞器。掏空油、套管內(nèi)部分液柱,減小液柱對封隔器中心管的壓力,釋放部分地層壓力,合力向上推動中心管向上運(yùn)動,剪切解封銷釘。

        1) 作用在油管底面的向上地層作用力計(jì)算公式為:

        (4)

        式中:F1地層為作用在油管底面上的向上的力,kN;pr為地層壓力,MPa(S22井取31.034MPa);D為封隔器膠筒處中心管外徑,mm(S22井為117.7mm)。

        2) 作用在封隔器中心管向下的液柱作用力為:

        FL=FL1+FL2=0.001ρlgh(S1+S2)

        (5)

        式中:FL為封隔器中心管受到向下的液柱作用力,kN;FL1為油管內(nèi)液柱的作用力,kN;FL2為油套環(huán)空中液柱對封隔器的作用力,kN;ρl為液柱的密度,kg/m3;S1為油管內(nèi)截面積,mm2;S2為油套環(huán)空中封隔器中心管的截面積,mm2。

        地層壓力與液柱對管柱的合力為:

        F2=F1-FL

        (6)

        式中:F2為地層與液柱對管柱的合力。

        計(jì)算可得,F2=205 kN。

        將式(4)、式(5)代入式(6),變換后可得:

        (7)

        3) 將數(shù)據(jù)代入式(7),并進(jìn)行單位換算,得液柱高度h=1 292 m。

        油井垂深2 940 m,需要掏空液柱高度為1 648 m。

        計(jì)算表明,在油管內(nèi)下入堵塞器,掏空油、套管內(nèi)1 648 m的液柱,利用地層壓力向上推舉管柱,補(bǔ)償上提管柱解封封隔器時管柱抗拉強(qiáng)度不足的方法,在理論上是可行的。

        4 現(xiàn)場施工

        掏空油管、油套環(huán)空內(nèi)液柱,借助地層壓力向上推動管柱,輔助上提油管解封封隔器,該技術(shù)增大了井控風(fēng)險,施工過程前,需要制定周密的井控方案,確保風(fēng)險可控。具體施工步驟為:

        1) 拆井口,安裝防噴器,環(huán)形防噴器與閘板防噴器配套使用,封閉油套環(huán)形空間;

        2) 打開滑套,循環(huán)鹽水壓井;

        3) 緩慢試提完井管柱,計(jì)算油管外固定的需要切割的控制管線和注入管線長度,并切割;

        4) 用連續(xù)油管向管柱底部的No-Go工作筒和上部的工作筒中依次下入堵塞器,在油管內(nèi)形成2道屏障;

        5) 用鋼絲下入滑套開關(guān)工具打開滑套,連續(xù)油管下至井深2 800 m,用氮?dú)庹h(huán)出油套環(huán)空中的液體61 m3,液柱高度約1 700 m,消耗液氮19 m3,產(chǎn)生約205 kN的上頂力,直接作用在解封銷釘上;

        6) 關(guān)環(huán)形防噴器,上提管柱,上提至780 kN時,懸重突然降為420 kN,封隔器解封成功;

        7) 封隔器解封后,迅速下放油管,將毛細(xì)管線下放到閘板防噴器之下,關(guān)閉閘板防噴器,打開環(huán)形防噴器,啟動壓井程序;壓井、溢流檢查,起鉆。

        5 認(rèn)識與結(jié)論

        1) 坐封在大斜度段的封隔器上提解封時,拉力損失大,井口拉力不能有效傳遞到封隔器的解封銷釘上,利用地層壓力輔助剪斷解封銷釘解封是一種有效解封方式,與其他方法相比,降低了作業(yè)風(fēng)險和難度,提高了成功率。

        2) 封隔器解封存在一定的風(fēng)險,特別是含硫化氫油氣井在施工作業(yè)中,要全過程、全方位、多層面進(jìn)行安全控制,確保施工安全。

        3) 在制定封隔器的解封方案前,必須分析清楚封隔器的工作原理,避免作業(yè)復(fù)雜化。

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