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        內(nèi)盤管接管泄漏成因及改進

        2014-09-04 09:50:50楊云雨南京市鍋爐壓力容器檢驗研究院
        中國特種設(shè)備安全 2014年2期
        關(guān)鍵詞:三通反應(yīng)釜盤管

        梁 鵬 楊云雨 南京市鍋爐壓力容器檢驗研究院

        內(nèi)盤管接管泄漏成因及改進

        梁 鵬 楊云雨 南京市鍋爐壓力容器檢驗研究院

        對反應(yīng)釜內(nèi)盤管接管處發(fā)生泄漏的原因進行了探討,通過入釜檢查和有限元分析,確認了該處由于局部應(yīng)力集中導(dǎo)致角焊縫出現(xiàn)微小開裂,并結(jié)合該釜結(jié)構(gòu)特點和工況對其改進方法進行了討論。

        內(nèi)盤管 接管角焊縫 應(yīng)力集中 改進方法

        某化工廠一臺反應(yīng)釜(位號R-0104),其產(chǎn)品是通過釜內(nèi)盤管中蒸汽提供的能量促進化學(xué)物料進行反應(yīng)所獲得。生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程參數(shù)不穩(wěn)定,產(chǎn)品不合格導(dǎo)致報廢。經(jīng)驗分析推測是反應(yīng)釜在生產(chǎn)產(chǎn)品時有循環(huán)水從接管焊縫處泄漏進入反應(yīng)釜。為避免造成再次的生產(chǎn)事故,對其原因進行分析并整改[1]。

        1 泄漏原因分析

        1.1 釜內(nèi)盤管結(jié)構(gòu)

        該反應(yīng)釜內(nèi)并列有12組φ60.3×5.6mm的蒸汽盤管,其下端與釜體下封頭部位焊接。每組盤管用3組導(dǎo)向支架固定在反應(yīng)釜筒體的墊板上(見圖1),盤管最上端倒“U”形部分與φ21.3×3.6mm的接管進行焊接共同焊接接入最上端總接管內(nèi),下部盤管作固定端。生產(chǎn)時需間斷地向盤管內(nèi)通入約200℃的飽和蒸汽(或冷卻水用于降溫)。設(shè)計者最初的設(shè)想是:上部盤管作移動端,盤管變形時可向上自由移動;保證蒸汽盤管直段上部為自由端以增加盤管彈性和柔性,減少了盤管受熱時因膨脹而產(chǎn)生的熱應(yīng)力。

        圖1 盤管支架結(jié)構(gòu)

        1.2 宏觀檢查結(jié)果

        盤管材料為不銹鋼類,接管三通為挖耳三通(見圖2),其部位切割后發(fā)現(xiàn),支管與主管開孔部位錯位焊接(見圖3),其內(nèi)外表面光滑,未見腐蝕或沖刷減薄現(xiàn)象;對焊接部位進行著色探傷,在蒸汽盤管直管段上部挖耳三通處的接管角焊縫根部處發(fā)現(xiàn)滲透劑被顯像劑吸附痕跡,放大鏡觀察發(fā)現(xiàn)有開口缺陷,泄漏性試驗進一步證實此處為穿透性開裂[2]。

        圖2 挖耳三通

        圖3 支管與主管開孔部位錯位

        1.3 盤管結(jié)構(gòu)分析

        盤管下部固定,受導(dǎo)向支架的約束,盤管只能做縱向移動,當(dāng)盤管底部通入蒸汽時,挖耳三通接管角焊縫處的應(yīng)力主要來自三個方面:一是管道受熱膨脹產(chǎn)生熱應(yīng)力,導(dǎo)向支架的約束作用使產(chǎn)生的熱應(yīng)力由管道自身全部作用到上部焊接接管上;二是盤管直徑大于總管,根據(jù)流體力學(xué)原理,管徑的縮小導(dǎo)致流速變大,造成總管內(nèi)壓變大,其壓力最終轉(zhuǎn)移上部焊接接管上;三是總管與盤管相連接的挖耳三通處 開孔錯位,導(dǎo)致蒸汽流動受阻,對總管造成縱向的沖擊,使三通角焊縫常處于拉伸狀態(tài)。由于工藝流程的需要,蒸汽內(nèi)盤管需間斷地通入蒸汽導(dǎo)致蒸汽內(nèi)盤管周期性地受熱膨脹和冷卻收縮。經(jīng)過一段時間運行后,最上部挖耳三通處,在熱疲勞的作用再加上接管焊接缺陷(沒有開坡口進行焊接),最終導(dǎo)致挖耳三通接管角焊縫處產(chǎn)生裂紋或開裂。

        1.4 挖耳三通有限元分析

        ● 1.4.1 有限元模型

        為進一步論證上述推斷,了解接管處的受力狀況,采用有限元方法,建立挖耳三通接管模型,如圖4所示。因?qū)ΨQ性,為使提升計算速度,采用1/2模型,采用對稱約束的方法進行分析[3]。

        圖4 挖耳三通有限元分析模型

        ● 1.4.2 邊界條件及載荷的施加

        根據(jù)挖耳三通接管的受力狀態(tài),在模型端部施加軸向位移約束,對稱面施加對稱約束,管道內(nèi)表面施加內(nèi)壓P=1MPa。

        ● 1.4.3 結(jié)果分析

        經(jīng)計算后,挖耳三通接管的等效應(yīng)力(第一強度理論)如圖5所示,可見接管處的應(yīng)力主要集中在焊縫處,為進一步研究挖耳三通附近應(yīng)力分布狀況,取路徑bd,bac,be進行分析,結(jié)果如圖6~圖8所示。焊縫相關(guān)線b點應(yīng)力最大,同時集中程度很高,應(yīng)力集中系數(shù)為6.9。越靠近三通相貫線位置應(yīng)力越大,因此焊接時質(zhì)量要嚴格控制或選擇鑄造成型的三通。同時因該盤管只限制水平位移,豎直方向的移動會產(chǎn)生疲勞載荷,也容易造成焊縫處疲勞開裂。

        圖5 三通等效應(yīng)力分布云圖

        圖6 路徑bd應(yīng)力分布

        圖7 路徑bac應(yīng)力分布

        圖8 路徑be應(yīng)力分布

        2 改進方法

        對上述接管角焊縫處進行開孔補強或改用標(biāo)準(zhǔn)三通接頭,其兩側(cè)采用對焊連接,施焊方便,改善三通部位受力狀況。

        3 重新開車前的注意問題

        在R-0104反應(yīng)釜檢修工作(如焊渣清理、焊縫酸洗,管道試壓、管道復(fù)原等)完成后,使用時應(yīng)首先打開蒸汽管道上的閥門,通入少量蒸汽進行暖管,并打開蒸汽管上的疏水閥進行排水。因為在蒸汽接管焊接修復(fù)過程中產(chǎn)生了焊接應(yīng)力,如果不進行暖管而直接打開蒸汽閥門通入蒸汽,就會因溫度上升過快而造成管道局部應(yīng)力集中,導(dǎo)致管道出現(xiàn)新的變形甚至產(chǎn)生裂紋等現(xiàn)象。暖管時要控制蒸汽流量及暖管速度,注意調(diào)節(jié)蒸汽管閥門的開度,以防止因蒸汽流量過大而導(dǎo)致盤管溫升過快,并盡快排出蒸汽盤管內(nèi)的冷凝水。一般低壓暖管時,升壓速度為0.1MPa/min;升壓暖管時,升壓速度為0.5MPa/min[4]。暖管可消除或降低蒸汽盤管在修復(fù)過程中局部管段產(chǎn)生的部分附加應(yīng)力,以減少和避免蒸汽盤管在工作中受力不均和應(yīng)力集中的現(xiàn)象。

        1 顧永泉.機械密封實用技術(shù).北京:機械工業(yè)出版社,2001

        2 全國壓力容器標(biāo)準(zhǔn)化委員會.壓力容器無損檢測.北京:機械工業(yè)出版社,1998

        3 楊寧祥,李惠榮.異徑焊制三通應(yīng)力的有限元分析.化工裝備技術(shù),2006,(05):25-27

        4 李三軍.關(guān)于優(yōu)化汽輪機起停操作的探討.廣東電力,2005, (5):68-70

        Discuss the cause of internal-coil leak in reaction kettle, through the on-site inspection into reaction kettle and f nite element analysis, conf rmed that there is a slight crack in angle seam due to local stress concentration, and discuss the improvement methods combining the reaction kettle’s structural features and working condition.

        Internal-coil Pipe angle seam Stress concentration Improving methods

        2013-07-31)

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