王 毅 許林波 繆盛艷
(1.浙江能源集團公司,浙江 杭州 310005;2.浙能蘭溪發(fā)電有限責任公司,浙江 金華 321100)
變送器誤差對機組AGC調節(jié)品質的影響分析
王 毅1許林波2繆盛艷2
(1.浙江能源集團公司,浙江 杭州 310005;2.浙能蘭溪發(fā)電有限責任公司,浙江 金華 321100)
自動發(fā)電控制(AGC)是并網(wǎng)發(fā)電廠提供的有償輔助服務之一,現(xiàn)從變送器調差入手,結合相關數(shù)據(jù),研究其對AGC調節(jié)品質的影響。
AGC指令;信號;調節(jié)品質
AGC調節(jié)品質的好壞直接影響著機組的出力和調度對機組的AGC考評,影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。近期國家能源局華東監(jiān)管辦對華東區(qū)域省級及以上電力調度交易機構調度管轄范圍內已進入商業(yè)運營的并網(wǎng)發(fā)電廠2個考核細則的出臺,以及2014年1月起2個細則的真正實施,使AGC的調節(jié)品質與電廠的經(jīng)濟利益關系更加緊密。所以很有必要從各個環(huán)節(jié)對AGC進行分析,采取對策,優(yōu)化調節(jié)效果,增加經(jīng)濟效益。下面以某發(fā)電廠(下稱某廠)為例進行分析。
某廠#4機組功率調整主要通過4個有功變送器采樣后,輸入DCS控制系統(tǒng)并與NCS通道相連。NCS網(wǎng)絡監(jiān)控負責遠端調節(jié)信號的下達。輸入量分別為信號1、信號2、信號3、信號4。NCS端有下發(fā)指令和反饋指令。
下面對影響某廠發(fā)電機有功指令及實際發(fā)電功率的測量點信號進行說明:
信號1:電氣有功測量變送器1送至NCS系統(tǒng)的4~20 mA模擬信號,測量精度為0.2級;
信號2:電氣有功測量變送器2送至DCS系統(tǒng)的4~20 mA模擬信號,測量精度為0.2級;
信號3:電氣有功測量變送器3送至DCS系統(tǒng)的4~20 mA模擬信號,測量精度為0.2級;
信號4:電氣有功測量變送器4送至DCS系統(tǒng)的4~20 mA模擬信號,測量精度為0.2級;
信號5:信號1經(jīng)NCS系統(tǒng)轉換后送省調的NCS測量有功信號,轉換精度為0.05級;
信號6:信號2、3、4經(jīng)DCS系統(tǒng)三取中間值后送NCS系統(tǒng)的模擬信號;
信號7:信號6經(jīng)NCS系統(tǒng)轉換后送省調的DCS測量有功信號;
信號8:省調下發(fā)發(fā)電機有功目標值,此信號經(jīng)NCS轉換后送DCS,一般稱AGC指令值;
信號9:信號8經(jīng)DCS接收后,送NCS;
信號10:信號9經(jīng)NCS系統(tǒng)上送省調,一般稱AGC指令返送值。
以上信號之間及與省調系統(tǒng)的關系進程如下(機組在AGC方式下):
進程1:省調下發(fā)指令(信號8)至NCS系統(tǒng)轉換并傳至DCS,DCS把指令與三取中后的功率信號進行比較,作出加減負荷的判斷,并協(xié)調機爐。
進程2:發(fā)電機有功信號(信號1)經(jīng)NCS系統(tǒng)轉換(信號5)傳至省調EMS系統(tǒng),省調負控(AGC)系統(tǒng)把有功信號與系統(tǒng)負荷進行比較,對機組下一點負荷進行調整。
在此系統(tǒng)中,測量誤差對機組加減負荷有著較大影響。首先來了解一下以上幾個功率變送器,量程范圍是0~900 MW,對應于4~20 mA直流輸出,測量精度是0.2級,也就是說最大絕對誤差轉換成一次值為1.8 MW?,F(xiàn)以1 MW測量誤差為例,每個指令以8 MW為增減量進行分析比較。
(1) 以NCS測量值與DCS測量值存在正偏差的情況(信號1大于信號6)為例,機組加負荷情況如表1所示。
表1 機組加負荷情況 單位:MW
上述數(shù)據(jù)中,NCS(信號1)當前值為501 MW,省調根據(jù)這個信號下發(fā)一個509 MW的目標值,同時DCS(信號6)也接收到509 MW的目標值,所以DCS在規(guī)定的時間內把負荷加至509 MW,注意此時NCS側采集到的功率由于誤差的存在將會是511 MW,調度端將以機組功率511 MW為基準而下發(fā)下一個指令值,顯然下個指令將是519 MW,以此循環(huán)。
(2) 以NCS測量值與DCS測量值存在負偏差的情況(信號1小于信號6)為例,機組加負荷情況如表2所示。
表2 機組加負荷情況 單位:MW
表2中,NCS當前值為499 MW,省調根據(jù)這個信號下發(fā)一個507 MW的目標值,同時DCS也接收到507 MW的目標值,所以DCS在規(guī)定的時間內把負荷加至507 MW,但此時NCS側采集到的功率由于誤差的存在將會是505 MW,送到調度端的機組功率將是505 MW而不是507 MW,所以調度端會以機組功率505 MW為基準而下發(fā)下一個指令值,顯然下個指令將是513 MW,以此循環(huán)。
從上兩表中我們可以看出,在經(jīng)過相同的時間,第一種情況省調側測量到的負荷增加量為40 MW,第二種情況的負荷增加量為24 MW,第一種情況加負荷明顯快于第二種情況,兩相比較相差16 MW,如果以最大誤差1.8 MW來考慮的話,2種情況的負荷差值就會大至28.8 MW(YC誤差、AGC范圍)。
(3) 以NCS測量值與DCS測量值存在正偏差的情況(信號1大于信號6)為例,機組減負荷情況如表3所示。
表3 機組減負荷情況 單位:MW
(4) 以NCS測量值與DCS測量值存在負偏差的情況(信號1小于信號6)為例,機組減負荷情況如表4所示。
表4 機組減負荷情況 單位:MW
就減負荷的情況來看,從表3中可以看出在NCS測量值與DCS測量值存在正偏差的情況下,負荷只減少了24 MW,而從表4中負偏差的情況來看負荷則減少了39 MW。兩相比較,第一種情況較第二種情況少減負荷15 MW。如果以最大誤差1.8 MW來考慮的話,兩種情況的負荷差值就會大至27 MW(YC誤差、AGC范圍)。
(5) 下面分析兩種極端情況。由于某廠#1~#3機組AGC調節(jié)范圍為450~600 MW,#4機組為400~600 MW,現(xiàn)以#1機組為例,機組在AGC方式下帶450 MW負荷,誤差為1.5 MW,AGC指令為3 MW步長。
1) 以NCS測量值與DCS測量值存在正偏差的情況(信號1大于信號6)為例,機組減負荷情況如表5所示。
表5 機組減負荷情況 單位:MW
從表5中可以看出,DCS接收到的指令值與DCS采集到的當前功率值相等,這就造成DCS不會去調節(jié)功率。實際情況也是如此,在600 MW情況下減負荷,機組負荷很難下調。若省調側指令為600 MW時,實際負荷往往為612 MW。
2) 以NCS測量值與DCS測量值存在負偏差的情況(信號1小于信號6)為例,機組加負荷情況如表6所示。
表6 機組加負荷情況 單位:MW
同樣,從表6可以看出,由于DCS收到的AGC指令和DCS當前的功率相當,導致不會作出加減負荷的判斷,從而信號1也不會變化太大,AGC指令仍是保持上一次的值,這就是為什么某廠有些機組有時候長期運行在低限附近,這都是由于省調指令所引起的。
通過以上分析可知,變送器的測量誤差是變送器的系統(tǒng)誤差,不可避免,但我們可以對誤差進行合理利用,以提高發(fā)電機單機功率。具體如下:
(1) 選擇正偏差的電氣測量變送器作為NCS測量值,而選擇負偏差的作為DCS測量值。
(2) 改變DCS三取中的方式為三取其最小值。
(3) 在NCS測量值和DCS三取中的值中,擇其大者送省調(這一點比較容易做到,但DCS的判據(jù)沒有改變,估計效果不大)。
2014-06-26
王毅(1969—),男,浙江杭州人,工程師,研究方向:發(fā)電廠安全生產(chǎn)。