董 征
(中國南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司檢修試驗中心,廣東 廣州 511400)
一起電廠500 kV電纜差動保護(hù)誤動事件分析與處理
董 征
(中國南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司檢修試驗中心,廣東 廣州 511400)
通過介紹500 kV電纜差動保護(hù)誤動的實例,深入分析了電纜差動保護(hù)誤動的原因,并提出了相應(yīng)的解決措施。
電纜差動保護(hù);原因;措施
當(dāng)電廠發(fā)變組離開關(guān)站較遠(yuǎn),機組與斷路器之間的電纜(引出線)較長時,為了防止因二次電纜產(chǎn)生的感應(yīng)電壓等因素對保護(hù)裝置發(fā)生影響,通常在電纜(引出線)兩端分別配置一套電流差動保護(hù),通過光纜(電纜)組成縱聯(lián)差動保護(hù),稱為電纜(引出線)差動保護(hù)[1]。本文結(jié)合一起電廠500 kV電纜差動保護(hù)誤動的實例,深入分析了電纜差動保護(hù)誤動的原因,并給出了解決措施。
1.1 故障及動作情況簡述
H電廠采用不完全單母分段的接線方式,如圖1所示。2008年9月25日15:07,H廠A套ALSTOM電纜差動保護(hù)(87C-1)動作(B套電纜差動保護(hù)(87C-2)未動作)跳開500 kV開關(guān)5002,選相A相。故障前該廠運行方式為500 kV開關(guān)5002、5007處于合閘位置,由500 kV HB線帶廠用電負(fù)荷運行。故障后5002開關(guān)跳開,18 kV廠用電切換成功。
圖1 故障前系統(tǒng)接線
1.2 故障錄波及保護(hù)裝置故障信息
由圖2的故障錄波可知,故障時UA波形有畸變,三相相電流正常,無明顯故障電流,但有明顯的零序電流。從保護(hù)裝置上讀取相關(guān)數(shù)據(jù)如下:f=49.97 Hz;IA-local=515.3 A,IA-remote=0 A(跳閘時的電流,local為廠房側(cè),remote為開關(guān)站側(cè));IB -local=513.3 A,IB -remote=0 A;IC-local=514.4 A,IC-remote=0 A;IdA=515 A,IA-bias=257 A(跳閘時的差流和制動電流);IdB=516.8 A,IB -bias=259 A;IdC=517.2 A,IC-bias=260 A。
圖2 5002開關(guān)保護(hù)錄波圖
根據(jù)當(dāng)時的故障信息,初步分析故障原因[2]可能為:(1) CT斷線;(2) 區(qū)外故障保護(hù)裝置誤動;(3) 保護(hù)范圍內(nèi)CT閃絡(luò);(4) 主設(shè)備一次回路故障。
2.1 CT回路檢查
首先檢測保護(hù)裝置的CT接線、絕緣電阻、直流電阻等。通過檢查,排除了CT回路故障的可能。
2.2 保護(hù)裝置檢查
在排除CT故障后,進(jìn)一步對保護(hù)裝置的采樣精度、定值設(shè)定、通信情況進(jìn)行了檢查[3]。檢查中發(fā)現(xiàn),當(dāng)向開關(guān)站側(cè)保護(hù)裝置輸入三相對稱電流時,保護(hù)裝置顯示采樣電流正常,廠房側(cè)通過通信顯示開關(guān)站側(cè)電流也正常;當(dāng)向開關(guān)站側(cè)保護(hù)裝置注入幅值相等、相位相同的零序電流時,保護(hù)裝置的采樣電流顯示為0,廠房側(cè)通過通信顯示開關(guān)站側(cè)電流也為0。廠房側(cè)保護(hù)裝置進(jìn)行相同試驗時采樣均正常。因此,當(dāng)電纜中流過較大零序電流時,保護(hù)裝置會檢測到開關(guān)站側(cè)電流為0,廠房側(cè)存在電流,如差流超過保護(hù)整定值,將出口跳閘。
2.3 系統(tǒng)故障信息
25日15:07,500 kV BD甲線發(fā)生A相短路接地故障,與H廠跳閘時間相同,而通過5002開關(guān)的故障錄波圖分析,導(dǎo)致保護(hù)動作的原因也恰好是A相短路接地,因此懷疑此次故障原因為區(qū)外短路保護(hù)裝置誤動。
H廠電纜差動保護(hù)(87C)由2組MICOM P541保護(hù)裝置組成,分別負(fù)責(zé)采集開關(guān)站側(cè)電流及廠房側(cè)電流,通過光纖通信,在裝置內(nèi)部實現(xiàn)差動電流及制動電流的計算(圖3),按照比率制動的原則判斷故障。正常運行時投入,動作后跳所在間隔的相鄰2個開關(guān),同時停機滅磁。
圖3 引出線(電纜)縱聯(lián)差動保護(hù)配置示意圖
4.1 故障電流產(chǎn)生的原因分析
根據(jù)對稱分量法[4],當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時故障點的電壓可分解成正序、負(fù)序及零序電壓,接地點的故障電流需經(jīng)過系統(tǒng)中接地的設(shè)備形成回路(即零序電流需要在系統(tǒng)零序網(wǎng)絡(luò)中流通),造成H廠電纜及主變中性點處流經(jīng)較大零序電流(從故障錄波波形分析故障時電纜中峰值電流達(dá)到900 A左右,有效值600 A以上),而保護(hù)裝置本身存在問題,在電纜流經(jīng)較大零序電流時發(fā)生誤動,如圖4、圖5所示。
圖4 故障時系統(tǒng)示意圖
圖5 系統(tǒng)零序等效網(wǎng)絡(luò)及零序電流分布圖
注:XS代表系統(tǒng)零序阻抗;XL代表線路零序阻抗;XT代表變壓器零序阻抗。
4.2 保護(hù)裝置動作分析
電纜差動保護(hù)(87C)的工作特性如圖6所示。
圖6 差動保護(hù)動作特性圖
H廠電纜差動保護(hù)定值:Is1=0.2 A,Is2=2 A,k1=0.3,k2=1.5,CT變比2 000/1。此次故障發(fā)生時:Ibias≈260 A(IA-bias=257 A,IB -bias=259 A,IC-bias=260 A),折算至二次側(cè):Ibias=260/2 000=0.13 A。依據(jù)保護(hù)特性曲線,其對應(yīng)的差動電流Idiff=Is1+k1×Ibias=0.2+0.3×0.13=0.239 A,折算至一次側(cè):Idiff=0.239×2 000=478 A。而本次故障時的差動電流Id≈516 A(IdA=515 A,IdB=516.8 A,IdC=517.2 A),明顯大于制動值Idiff,故保護(hù)裝置動作跳閘。
4.3 保護(hù)裝置故障分析
經(jīng)保護(hù)裝置供貨商ALSTOM確認(rèn),P54*系列保護(hù)裝置通常用于線路差動保護(hù),但也可根據(jù)需要用于變壓器差動保護(hù)。當(dāng)用于變壓器差動保護(hù)時,除需要對主變兩側(cè)電流的相位角進(jìn)行補償外,還需要在程序中設(shè)置零序濾波功能,以避免在系統(tǒng)發(fā)生短路,變壓器一側(cè)流過零序電流時變壓器差動保護(hù)誤動。
H廠500 kV電纜A套保護(hù)開關(guān)站側(cè)P541裝置在出廠程序裝載時,錯誤地裝載了應(yīng)用于變壓器差動保護(hù)的邏輯程序,集成了零序濾波程序模塊,在電纜中無零序電流流過時,保護(hù)裝置能夠正確動作,但當(dāng)電纜中流過零序電流時,開關(guān)站側(cè)P541裝置將濾除零序電流,顯示正序電流,而廠房側(cè)P541裝置無零序濾波功能,將顯示總的電流(含正序、負(fù)序、零序),造成兩側(cè)出現(xiàn)差流,當(dāng)差流達(dá)到差動保護(hù)動作值時,差動保護(hù)將動作。
確認(rèn)裝置故障原因后,廠家人員對開關(guān)站側(cè)P541裝置程序進(jìn)行了更新,取消零序濾波功能,保護(hù)裝置功能恢復(fù)正常。
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[3]石結(jié)銀,李玉海.提高主設(shè)備保護(hù)可靠性的研究[J].西北電力技術(shù),2006,34(1)
[4]夏道止.電力系統(tǒng)分析[M].北京:中國電力出版社,2004
2014-07-14
董征(1980—),女,河北邢臺人,工學(xué)碩士,工程師,從事電廠計劃經(jīng)營工作。