靳輝+段立軍+姜越
摘要應用交流變頻技術和智能調(diào)節(jié)對中和池污水pH值監(jiān)控、調(diào)節(jié)直至合格排放,達到國家要求的廢水排放標準,這種采用計算機控制對污水的處理方式、檢測方法進行改進,減少了對下游管系的腐蝕,消除了環(huán)境污染。
關鍵詞污水;pH;處理;調(diào)節(jié);檢測;腐蝕;污染
中圖分類號:TP273 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)11-0086-01
1生產(chǎn)現(xiàn)狀
工業(yè)鍋爐作為煉油與化工廠的生產(chǎn)中起到重要的作用,要必須安、穩(wěn)、長、滿優(yōu)運行。其中介質(zhì)結(jié)垢是影響其壽命的主要因素,對所使用的水質(zhì)要求比較高。對于鍋爐用水的處理,應用比較廣泛的是離子交換水處理方法。離子交換器運行失效后必須加堿或加酸進行還原,因此產(chǎn)生大量的酸堿廢水,直接外排不但會對環(huán)境水質(zhì)造成污染,而且受到環(huán)保部門的監(jiān)管,因排水不合格造成很高的排污費用,直接影響經(jīng)濟效益。
2原酸堿性廢水處理方法
水處理的陽離子交換器樹脂再生時不斷有廢酸性水排入中和池內(nèi),通過人工控制加堿中和后取樣分析合格后,經(jīng)污水泵(P-S-9)或污水泵(P-S-10)(互為備用)排出,通過管線送到趙家泡。從中和池經(jīng)泵流出的水在不同的工況下可能偏酸性(多數(shù)),亦可能偏堿性(少數(shù)),致使中和池排放水的PH值不能隨時滿足環(huán)保排放標準。
大慶石化公司煉油廠在新上120萬噸/年加氫裂化裝置,供熱空分車間水處理進行了配套改造,水處理能力由300 t/h提高到500 t/h,酸性廢水量相應增加了60 t/h。處理量增加,顯然以往通過人工加堿后取樣分析來控制PH值是滯后的,污水中和過程產(chǎn)生嚴重的非線性變化,很難將pH值時刻控制在標準要求的范圍內(nèi),對下游管系產(chǎn)生嚴重腐蝕,并且造成環(huán)境水質(zhì)污染。
3改進思路及原理
利用中和池實現(xiàn)污水中和處理是目前我們普遍使用的污水處理方式。它是通過向池中加堿(或酸)與污水混和,使PH值合格后排放的一種污水處理方法。以往的人工加劑中和方法費時、費力,而且pH數(shù)據(jù)無法時刻監(jiān)控調(diào)節(jié)準確,無法保證污水排放的穩(wěn)定性,排放合格率很低。
中和池排水pH自動控制系統(tǒng)是解決此問題的專用設備。此控制單元系統(tǒng)狀態(tài)信號通過PLC輸入采集模塊讀入CPU進行算術運算處理,由PLC輸出模塊控制整個過程。采用交流變頻技術和智能調(diào)節(jié)器,從而使排放水的pH監(jiān)測、加藥調(diào)節(jié)、連續(xù)排放過程均在專用的智能控制器的指揮下完成,此控制系統(tǒng)具有安全、可靠、壽命長、自動化程度高等優(yōu)點,并具有手動/自動切換、報警和完善的保護功能。
4改造增上設備及工藝流程簡要介紹
為完成此控制系統(tǒng)應用,新上一臺堿計量罐、兩臺堿泵(一臺濃堿泵、一臺稀堿泵)、兩臺自啟式污水泵和兩臺加堿計量泵。具體流程見圖1。
圖1工藝流程圖
圖2 污水中和控制框圖
5中和池在線自動調(diào)節(jié)及控制
當中和池廢水排放達到設定液位時,中和池中廢水液位檢測器進行判斷,同時輸送信號到PLC。系統(tǒng)接到信號命令后,發(fā)出門打開指令,打入空氣攪拌,廢水泵循環(huán)運行。同時,濃堿泵加堿運行。
當pH計檢測到PH值在3-5時,濃堿泵停止運行。進行反應檢測記錄第一次加堿pH值。接著稀堿泵加堿運行,當pH計檢測到pH在5-6時停止運行,采用間隙式微量控制。等待混合檢測,當檢測到pH在6-9間時空氣門關閉,循環(huán)門關閉,排放門打開廢水排出。中和池廢水排放達到設定低液位時,檢測器判斷后輸送信號指令,廢水泵關閉,排放門關閉循環(huán)門打開,完成一個廢水中和排放過程,等待下一個廢水排放過程。
污水中和控制程序見圖2。系統(tǒng)啟動后,先通過向污水打入空氣攪拌及廢水泵提升循環(huán)實現(xiàn)污水自動進行中和,然后加堿。當pH<4時,由于離給定的數(shù)值較遠(一般7~9),故啟動濃堿泵加堿直至pH≥4。加堿速度開始放慢,將加濃堿改為加稀堿。當PH值達到生產(chǎn)所需的指定值后,關閉循環(huán)閥開啟排放閥,空氣門關閉停止攪拌,污水排出完成一次排放。
6改造后效果
1)排放水的中和反應系統(tǒng)在專用智能控制器的指揮下準確、可靠運行,自動完成pH值調(diào)節(jié)并達到最佳狀態(tài),成功地解決了中和池廢水pH值調(diào)節(jié)的老、大、難問題。
2)采用交流變頻技術,執(zhí)行加堿量調(diào)節(jié),整個設備工作可靠,經(jīng)久耐用。
3)排放水的pH值自動調(diào)節(jié)到排放標準6≤pH≤9。
4)排放水pH值的合格率為100%。這不但可大大改善員工的生活環(huán)境,而且降低排污費用,每年可節(jié)約排污費7萬元。
參考文獻
[1]馬東平.污水中和的PLC程序控制[J].自動化博覽,2001.
endprint
摘要應用交流變頻技術和智能調(diào)節(jié)對中和池污水pH值監(jiān)控、調(diào)節(jié)直至合格排放,達到國家要求的廢水排放標準,這種采用計算機控制對污水的處理方式、檢測方法進行改進,減少了對下游管系的腐蝕,消除了環(huán)境污染。
關鍵詞污水;pH;處理;調(diào)節(jié);檢測;腐蝕;污染
中圖分類號:TP273 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)11-0086-01
1生產(chǎn)現(xiàn)狀
工業(yè)鍋爐作為煉油與化工廠的生產(chǎn)中起到重要的作用,要必須安、穩(wěn)、長、滿優(yōu)運行。其中介質(zhì)結(jié)垢是影響其壽命的主要因素,對所使用的水質(zhì)要求比較高。對于鍋爐用水的處理,應用比較廣泛的是離子交換水處理方法。離子交換器運行失效后必須加堿或加酸進行還原,因此產(chǎn)生大量的酸堿廢水,直接外排不但會對環(huán)境水質(zhì)造成污染,而且受到環(huán)保部門的監(jiān)管,因排水不合格造成很高的排污費用,直接影響經(jīng)濟效益。
2原酸堿性廢水處理方法
水處理的陽離子交換器樹脂再生時不斷有廢酸性水排入中和池內(nèi),通過人工控制加堿中和后取樣分析合格后,經(jīng)污水泵(P-S-9)或污水泵(P-S-10)(互為備用)排出,通過管線送到趙家泡。從中和池經(jīng)泵流出的水在不同的工況下可能偏酸性(多數(shù)),亦可能偏堿性(少數(shù)),致使中和池排放水的PH值不能隨時滿足環(huán)保排放標準。
大慶石化公司煉油廠在新上120萬噸/年加氫裂化裝置,供熱空分車間水處理進行了配套改造,水處理能力由300 t/h提高到500 t/h,酸性廢水量相應增加了60 t/h。處理量增加,顯然以往通過人工加堿后取樣分析來控制PH值是滯后的,污水中和過程產(chǎn)生嚴重的非線性變化,很難將pH值時刻控制在標準要求的范圍內(nèi),對下游管系產(chǎn)生嚴重腐蝕,并且造成環(huán)境水質(zhì)污染。
3改進思路及原理
利用中和池實現(xiàn)污水中和處理是目前我們普遍使用的污水處理方式。它是通過向池中加堿(或酸)與污水混和,使PH值合格后排放的一種污水處理方法。以往的人工加劑中和方法費時、費力,而且pH數(shù)據(jù)無法時刻監(jiān)控調(diào)節(jié)準確,無法保證污水排放的穩(wěn)定性,排放合格率很低。
中和池排水pH自動控制系統(tǒng)是解決此問題的專用設備。此控制單元系統(tǒng)狀態(tài)信號通過PLC輸入采集模塊讀入CPU進行算術運算處理,由PLC輸出模塊控制整個過程。采用交流變頻技術和智能調(diào)節(jié)器,從而使排放水的pH監(jiān)測、加藥調(diào)節(jié)、連續(xù)排放過程均在專用的智能控制器的指揮下完成,此控制系統(tǒng)具有安全、可靠、壽命長、自動化程度高等優(yōu)點,并具有手動/自動切換、報警和完善的保護功能。
4改造增上設備及工藝流程簡要介紹
為完成此控制系統(tǒng)應用,新上一臺堿計量罐、兩臺堿泵(一臺濃堿泵、一臺稀堿泵)、兩臺自啟式污水泵和兩臺加堿計量泵。具體流程見圖1。
圖1工藝流程圖
圖2 污水中和控制框圖
5中和池在線自動調(diào)節(jié)及控制
當中和池廢水排放達到設定液位時,中和池中廢水液位檢測器進行判斷,同時輸送信號到PLC。系統(tǒng)接到信號命令后,發(fā)出門打開指令,打入空氣攪拌,廢水泵循環(huán)運行。同時,濃堿泵加堿運行。
當pH計檢測到PH值在3-5時,濃堿泵停止運行。進行反應檢測記錄第一次加堿pH值。接著稀堿泵加堿運行,當pH計檢測到pH在5-6時停止運行,采用間隙式微量控制。等待混合檢測,當檢測到pH在6-9間時空氣門關閉,循環(huán)門關閉,排放門打開廢水排出。中和池廢水排放達到設定低液位時,檢測器判斷后輸送信號指令,廢水泵關閉,排放門關閉循環(huán)門打開,完成一個廢水中和排放過程,等待下一個廢水排放過程。
污水中和控制程序見圖2。系統(tǒng)啟動后,先通過向污水打入空氣攪拌及廢水泵提升循環(huán)實現(xiàn)污水自動進行中和,然后加堿。當pH<4時,由于離給定的數(shù)值較遠(一般7~9),故啟動濃堿泵加堿直至pH≥4。加堿速度開始放慢,將加濃堿改為加稀堿。當PH值達到生產(chǎn)所需的指定值后,關閉循環(huán)閥開啟排放閥,空氣門關閉停止攪拌,污水排出完成一次排放。
6改造后效果
1)排放水的中和反應系統(tǒng)在專用智能控制器的指揮下準確、可靠運行,自動完成pH值調(diào)節(jié)并達到最佳狀態(tài),成功地解決了中和池廢水pH值調(diào)節(jié)的老、大、難問題。
2)采用交流變頻技術,執(zhí)行加堿量調(diào)節(jié),整個設備工作可靠,經(jīng)久耐用。
3)排放水的pH值自動調(diào)節(jié)到排放標準6≤pH≤9。
4)排放水pH值的合格率為100%。這不但可大大改善員工的生活環(huán)境,而且降低排污費用,每年可節(jié)約排污費7萬元。
參考文獻
[1]馬東平.污水中和的PLC程序控制[J].自動化博覽,2001.
endprint
摘要應用交流變頻技術和智能調(diào)節(jié)對中和池污水pH值監(jiān)控、調(diào)節(jié)直至合格排放,達到國家要求的廢水排放標準,這種采用計算機控制對污水的處理方式、檢測方法進行改進,減少了對下游管系的腐蝕,消除了環(huán)境污染。
關鍵詞污水;pH;處理;調(diào)節(jié);檢測;腐蝕;污染
中圖分類號:TP273 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)11-0086-01
1生產(chǎn)現(xiàn)狀
工業(yè)鍋爐作為煉油與化工廠的生產(chǎn)中起到重要的作用,要必須安、穩(wěn)、長、滿優(yōu)運行。其中介質(zhì)結(jié)垢是影響其壽命的主要因素,對所使用的水質(zhì)要求比較高。對于鍋爐用水的處理,應用比較廣泛的是離子交換水處理方法。離子交換器運行失效后必須加堿或加酸進行還原,因此產(chǎn)生大量的酸堿廢水,直接外排不但會對環(huán)境水質(zhì)造成污染,而且受到環(huán)保部門的監(jiān)管,因排水不合格造成很高的排污費用,直接影響經(jīng)濟效益。
2原酸堿性廢水處理方法
水處理的陽離子交換器樹脂再生時不斷有廢酸性水排入中和池內(nèi),通過人工控制加堿中和后取樣分析合格后,經(jīng)污水泵(P-S-9)或污水泵(P-S-10)(互為備用)排出,通過管線送到趙家泡。從中和池經(jīng)泵流出的水在不同的工況下可能偏酸性(多數(shù)),亦可能偏堿性(少數(shù)),致使中和池排放水的PH值不能隨時滿足環(huán)保排放標準。
大慶石化公司煉油廠在新上120萬噸/年加氫裂化裝置,供熱空分車間水處理進行了配套改造,水處理能力由300 t/h提高到500 t/h,酸性廢水量相應增加了60 t/h。處理量增加,顯然以往通過人工加堿后取樣分析來控制PH值是滯后的,污水中和過程產(chǎn)生嚴重的非線性變化,很難將pH值時刻控制在標準要求的范圍內(nèi),對下游管系產(chǎn)生嚴重腐蝕,并且造成環(huán)境水質(zhì)污染。
3改進思路及原理
利用中和池實現(xiàn)污水中和處理是目前我們普遍使用的污水處理方式。它是通過向池中加堿(或酸)與污水混和,使PH值合格后排放的一種污水處理方法。以往的人工加劑中和方法費時、費力,而且pH數(shù)據(jù)無法時刻監(jiān)控調(diào)節(jié)準確,無法保證污水排放的穩(wěn)定性,排放合格率很低。
中和池排水pH自動控制系統(tǒng)是解決此問題的專用設備。此控制單元系統(tǒng)狀態(tài)信號通過PLC輸入采集模塊讀入CPU進行算術運算處理,由PLC輸出模塊控制整個過程。采用交流變頻技術和智能調(diào)節(jié)器,從而使排放水的pH監(jiān)測、加藥調(diào)節(jié)、連續(xù)排放過程均在專用的智能控制器的指揮下完成,此控制系統(tǒng)具有安全、可靠、壽命長、自動化程度高等優(yōu)點,并具有手動/自動切換、報警和完善的保護功能。
4改造增上設備及工藝流程簡要介紹
為完成此控制系統(tǒng)應用,新上一臺堿計量罐、兩臺堿泵(一臺濃堿泵、一臺稀堿泵)、兩臺自啟式污水泵和兩臺加堿計量泵。具體流程見圖1。
圖1工藝流程圖
圖2 污水中和控制框圖
5中和池在線自動調(diào)節(jié)及控制
當中和池廢水排放達到設定液位時,中和池中廢水液位檢測器進行判斷,同時輸送信號到PLC。系統(tǒng)接到信號命令后,發(fā)出門打開指令,打入空氣攪拌,廢水泵循環(huán)運行。同時,濃堿泵加堿運行。
當pH計檢測到PH值在3-5時,濃堿泵停止運行。進行反應檢測記錄第一次加堿pH值。接著稀堿泵加堿運行,當pH計檢測到pH在5-6時停止運行,采用間隙式微量控制。等待混合檢測,當檢測到pH在6-9間時空氣門關閉,循環(huán)門關閉,排放門打開廢水排出。中和池廢水排放達到設定低液位時,檢測器判斷后輸送信號指令,廢水泵關閉,排放門關閉循環(huán)門打開,完成一個廢水中和排放過程,等待下一個廢水排放過程。
污水中和控制程序見圖2。系統(tǒng)啟動后,先通過向污水打入空氣攪拌及廢水泵提升循環(huán)實現(xiàn)污水自動進行中和,然后加堿。當pH<4時,由于離給定的數(shù)值較遠(一般7~9),故啟動濃堿泵加堿直至pH≥4。加堿速度開始放慢,將加濃堿改為加稀堿。當PH值達到生產(chǎn)所需的指定值后,關閉循環(huán)閥開啟排放閥,空氣門關閉停止攪拌,污水排出完成一次排放。
6改造后效果
1)排放水的中和反應系統(tǒng)在專用智能控制器的指揮下準確、可靠運行,自動完成pH值調(diào)節(jié)并達到最佳狀態(tài),成功地解決了中和池廢水pH值調(diào)節(jié)的老、大、難問題。
2)采用交流變頻技術,執(zhí)行加堿量調(diào)節(jié),整個設備工作可靠,經(jīng)久耐用。
3)排放水的pH值自動調(diào)節(jié)到排放標準6≤pH≤9。
4)排放水pH值的合格率為100%。這不但可大大改善員工的生活環(huán)境,而且降低排污費用,每年可節(jié)約排污費7萬元。
參考文獻
[1]馬東平.污水中和的PLC程序控制[J].自動化博覽,2001.
endprint