孫俊偉, 邵玉敏, 韋學玉
(1.安徽工程大學 建筑工程學院,安徽 蕪湖 241000;2.鄭州大學 環(huán)境政策規(guī)劃評價研究中心,河南 鄭州 450002)
水解酸化—改良UASB處理玉米酒精廢水研究
孫俊偉1, 邵玉敏2, 韋學玉1
(1.安徽工程大學 建筑工程學院,安徽 蕪湖 241000;2.鄭州大學 環(huán)境政策規(guī)劃評價研究中心,河南 鄭州 450002)
玉米酒精廢水;水解酸化;改良UASB;正交試驗;參數(shù)優(yōu)化
玉米酒精廢水具有有機物濃度高、氮磷含量高、pH值低及可生化性好等特點[1],不達標排放對目前比較脆弱的生態(tài)環(huán)境構(gòu)成了很大的威脅.當前常用厭氧加好氧工藝對其處理,其中厭氧中常采用UASB工藝[2-3].但是,長期運行發(fā)現(xiàn),常規(guī)的UASB反應(yīng)器存在著抗沖擊負荷能力不足、處理效果不理想的問題[4-5],總出水不能滿足GB 27631—2011《發(fā)醋酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準》[6]的要求.
河南某酒精廠在傳統(tǒng)UASB反應(yīng)器的工藝上進行了調(diào)整,把原有UASB工藝改成了中溫兩相厭氧工藝(水解酸化—改良UASB工藝).研究發(fā)現(xiàn),水解酸化一方面解決了進水水質(zhì)波動比較大、對UASB反應(yīng)器構(gòu)成較大負荷沖擊的問題;另一方面起到了廢水預處理的作用,UASB反應(yīng)器的酸化現(xiàn)象基本得以解決.增加強制回流系統(tǒng)而形成的改良UASB反應(yīng)器具有啟動快、顆粒污泥性能優(yōu)良、水力條件好等優(yōu)勢,使厭氧單元的出水水質(zhì)得到較大改善.但是,水解酸化—改良UASB運行參數(shù)的優(yōu)化基本都是基于單因素試驗進行的,關(guān)于參數(shù)之間相互影響及程度的研究尚不多見,本研究在前期研究結(jié)論及正交試驗的基礎(chǔ)上進行了該系統(tǒng)運行參數(shù)的優(yōu)化.
1.1試驗裝置
試驗裝置見圖1.
圖1 試驗裝置示意圖Fig.1 Experiment device
整個裝置主要由貯水箱、水解酸化池、改良UASB反應(yīng)器和沉淀池構(gòu)成.其中,水解酸化池為0.60 m×0.30 m×0.55 m,有效水深為0.50 m,有效容積為90 L,內(nèi)置彈性生物填料和攪拌裝置.改良UASB的直徑為0.35 m,高為2.6 m,有效水深為2.5 m,有效容積為240 L,三相分離器下部中間設(shè)回流管1個,回流液與水解酸化池出水混合后進入改良UASB.進水泵和回流泵均為隔膜計量泵,以便控制流量.
1.2試驗用水
試驗用水取自該廠中和調(diào)節(jié)池.玉米酒精生產(chǎn)過程中所排放廢水的水質(zhì)波動較大,經(jīng)過調(diào)節(jié)池配水后水質(zhì)的波動性依然較大.為了維持廢水的堿度并穩(wěn)定其pH值,在配水時加入適量的氫氧化鈉,具體進水水質(zhì)情況見表1.
表1 玉米酒精廢水水質(zhì)指標Tab.1 Water quality indicators of corn alcohol wastewater
1.3運行參數(shù)優(yōu)化試驗方法
在水解酸化—改良UASB厭氧處理系統(tǒng)中,水解酸化起廢水預處理作用,旨在服務(wù)于后續(xù)改良UASB單元,而改良UASB仍是厭氧單元的核心.鑒于此,選取改良UASB的HRT、總進水pH值、改良UASB上升流速3個因素的3個較好水平,采用正交試驗方法設(shè)計4因素3水平正交表L9(34),開展相應(yīng)的正交試驗,正交試驗因素水平表見表2.
表2 正交試驗因素水平表Tab.2 Orthogonal test factors level table
2.1正交試驗結(jié)果
水解酸化—改良UASB正交試驗方案及試驗結(jié)果分析見表2.將各個因素分別安排在正交表L9(34)上方與列號對應(yīng)的位置上,其中第二列設(shè)為空白列.以COD去除率為考察指標對正交試驗結(jié)果進行直觀分析,具體分析結(jié)果見表3.
表3 正交試驗方案及試驗結(jié)果分析表Tab.3 The analysis table of the orthogonal test
續(xù)表
本研究中,試驗指標是廢水COD的去除率,指標越大越好,所以挑選每個因素的k1,k2,k3中最大的值對應(yīng)的水平,由于A因素列k1>k2>k3,B因素列k2>k3>k1,C因素列k1>k3>k2,所以最優(yōu)方案為A1B2C1,即改良UASB的HRT為24 h,總進水pH值為6.0,改良UASB上升流速為0.4 m/h.由極差分析可知,本試驗中RC>RA>RB,所以各因素從主到次的順序依次為改良UASB上升流速、改良UASB的HRT、總進水pH值.從提高效率、降低能耗以及經(jīng)濟效果考慮,綜合分析改良UASB最優(yōu)運行參數(shù)方案為HRT取12 h、上升流速為0.4 m/h、進水pH值為 6.0~7.0.
2.2最優(yōu)參數(shù)下污染物降解特性
由水解酸化—改良UASB正交試驗得到的最優(yōu)運行參數(shù)進行厭氧系統(tǒng)的穩(wěn)定運行試驗,其中水解酸化設(shè)計參數(shù)為HRT 3.6 h、上升流速0.139 m/h(需要加攪拌)、進水pH值6.0~7.0,改良UASB參數(shù)為容積負荷3.88 kg/(m3·d)、HRT 12 h、上升流速0.4 m/h.此時,水解酸化的處理量為25 L/h,改良UASB的處理量為20 L/h.
圖2 水解酸化—改良UASB系統(tǒng)中COD降解效果Fig.2 Removal efficiency of COD by hydrolysis acidification-improved UASB
2.2.1 COD的去除效果
經(jīng)過水解酸化處理后,COD的去除率為32.89%~58.04%,見圖2.從圖2可以看出,雖然進水水質(zhì)波動較大,但出水水質(zhì)波動較小,為2 133.23~2 910.12 mg/L,整個運行階段的平均去除率為41.36%.經(jīng)過水解酸化后,大分子和難降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子和易降解物質(zhì),COD得到部分去除,提高廢水生化性的同時又減少了沖擊負荷對后續(xù)改良UASB的影響[7-8].
改良UASB進水即水解酸化出水,出水COD為372.62~687.66 mg/L,經(jīng)過改良UASB處理后,COD的去除率為72.04%~86.38%.改良UASB在調(diào)整運行參數(shù)的前后對進水的水質(zhì)有一個適應(yīng)的階段,所以從圖2可以看出在運行的第2~4天,UASB對COD的去除率從79.81%下降到72.04%,但從運行的第4天開始,改良UASB對COD的去除率呈逐步增加的趨勢,這主要是因為反應(yīng)器已經(jīng)適應(yīng)了當前運行參數(shù)且運行情況逐步趨于穩(wěn)定,最終改良UASB對COD的去除率穩(wěn)定在80%左右.在整個運行期內(nèi),改良UASB對COD的去除率較穩(wěn)定,平均為79.95%,期間系統(tǒng)出水COD較企業(yè)UASB出水COD降低了53.24~437.39 mg/L.
2.2.3 TP的變化
在穩(wěn)定運行階段,水解酸化和改良UASB對TP都有一定的去除效果,見圖4.水解酸化進水TP質(zhì)量濃度為26.88~38.80 mg/L,出水TP質(zhì)量濃度為20.93~35.30 mg/L,對TP的去除率為3.85%~22.21%,對其平均去除率為12.58%.改良UASB進水TP質(zhì)量濃度即水解酸化出水質(zhì)量濃度為20.91~35.3 mg/L,改良UASB出水TP質(zhì)量濃度為15.34~27.89 mg/L,改良UASB對TP的去除率為6.93%~30.69%,平均去除率為22.15%,期間系統(tǒng)出水TP較企業(yè)UASB出水TP減少了3.71~8.41 mg/L.水解酸化及改良UASB對TP有一定的去除效果,主要是因為厭氧微生物在自身代謝過程中需要小部分P營養(yǎng)元素,而且pH值升高可能會生成部分正磷酸鹽沉淀[11].
圖3 水解酸化—改良UASB系統(tǒng)中降解效果Fig.3 Removal efficiency of N-N by hydrolysis acidification-improved UASB
圖4 水解酸化—改良UASB系統(tǒng)中TP降解效果Fig.4 Removal efficiency of TP by hydrolysis acidification-improved UASB
2.2.4 pH值及VFA的變化
在運行期間監(jiān)測了厭氧單元整個過程pH值的變化,見圖5.水解酸化進水pH值為6.07~6.89,出水pH值為5.13~5.55.經(jīng)過水解酸化,pH值有所下降,說明水解酸化效果良好,達到了預處理的目的,防止了改良UASB酸化現(xiàn)象的出現(xiàn),為產(chǎn)甲烷菌的生長創(chuàng)造了更好的條件.廢水的pH值經(jīng)過改良UASB反應(yīng)器也得到了較大的提升,改良UASB出水pH值為7.31~7.78,證明反應(yīng)器運行良好,沒有發(fā)生酸化現(xiàn)象,而出水pH值高于進水pH值主要是由于UASB反應(yīng)器內(nèi)部產(chǎn)甲烷菌與產(chǎn)酸菌協(xié)同作用使有機物發(fā)生產(chǎn)甲烷化,生成了CH4和CO2,其中CO2部分溶于水,加上廢水中酸性物質(zhì)的降解導致了pH值的增大.圖6給出了整個穩(wěn)定運行期厭氧段VFA的變化.
圖5 水解酸化—改良UASB系統(tǒng)中pH值變化情況Fig.5 Variation of pH in hydrolysis acidification-improved UASB
圖6 水解酸化—改良UASB系統(tǒng)中VFA變化情況Fig.6 Variation of VFA in hydrolysis acidification-improved UASB
VFA是厭氧消化過程中重要的中間產(chǎn)物,產(chǎn)甲烷菌主要利用VFA形成甲烷,但VFA在厭氧反應(yīng)器中逐漸積累能反映出產(chǎn)甲烷菌的不活躍狀態(tài)或反應(yīng)器操作條件的惡化,較高的VFA濃度對產(chǎn)甲烷菌有抑制作用,故在反應(yīng)器的運行中,出水VFA是重要的控制指標[12].從圖6中可以看出,酒精廢水經(jīng)過水解酸化反應(yīng)器VFA達到1 230~2 040 mg/L,說明酸化效果良好,改良UASB出水VFA整體穩(wěn)定在204~258 mg/L,證明改良UASB反應(yīng)器運行良好.
(1)改良UASB的HRT、總進水pH值和改良UASB上升流速3個參數(shù)最優(yōu)值為24 h,6.0 和0.4 m/h.
(2)正交試驗3個因素的主次關(guān)系依次為改良UASB上升流速、改良UASB的HRT和總進水pH值,可見在傳統(tǒng)UASB的基礎(chǔ)上增設(shè)強制回流進行改良是一個有效措施.
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StudyofhydrolysisacidificationandmodifiedUASBprocessfortreatmentofcornalcoholwastewater
SUN Jun-wei1, SHAO Yu-min2, WEI Xue-yu1
(1.CollegeofCivilEngineeringandArchitecture,AnhuiPolytechnicUniversity,Wuhu241000,China;2.ResearchCenterforEnvironmentalPolicyPlanningandAssessment,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450002,China)
corn alcohol wastewater; hydrolysis acidification; modified UASB; orthogonal test; parameter optimization
2014-03-04
安徽高校省級自然科學研究項目(KJ2012B016)
孫俊偉(1986-),男,河南周口人,碩士研究生,研究方向為水處理理論與技術(shù).
X797
A
1674-330X(2014)03-0052-05