黨進+梁悅斌
摘要: 文中對挖掘機泵連接處進行三維建模,通過模態(tài)分析和諧響應分析發(fā)現(xiàn)動剛度是泵軸封滲油的主要原因。為了提高軸封機械結(jié)構(gòu)的動剛度,文中提出5種方案,并對方案進行了分析和對比,最后得到了相對較優(yōu)的方案。
關(guān)鍵詞: 挖掘機;軸封滲油;模態(tài)分析;諧響應分析
中圖分類號:TU621 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)24-0023-03
0 引言
挖掘機泵軸封滲油問題是困擾很多主機廠的問題,該故障現(xiàn)象多出現(xiàn)在1500-2000小時之間。由于泵的價值高、維修服務非常復雜,非常有必要從設(shè)計角度分析該故障的根本原因并找到解決對策。
1 模型建立
下面以玉柴重工某噸位挖掘機作為分析對象,在pro/e中建立零件幾何模型,簡化不影響結(jié)構(gòu)強度性能的小圓孔、小倒角等細微特征,再按照工作狀況進行裝配創(chuàng)建組件模型,然后導入ANSYS Workbench中,接著采用10節(jié)點3自由度實體單元solid187進行網(wǎng)格劃分。飛輪殼連接盤和液壓泵的材料基本都是鑄鋼,它們的材料力學性能如表1所示。
2 模態(tài)分析
泵的模態(tài)分析需在安裝孔面上施加固定約束(Fixed Support),泵體的質(zhì)量有質(zhì)量點控制。如圖1所示。
求解泵模態(tài)分析前六階的固有頻率和振型如表2所示。
根據(jù)發(fā)動機轉(zhuǎn)速和減速比,可算出泵的振動頻率范圍為150Hz~360Hz。計算結(jié)果表明,泵的一、二、三階固有頻率都處在其激振頻域內(nèi),易發(fā)生共振現(xiàn)象,導致連接盤和液壓泵主軸之間的較大串動。
3 諧響應分析
因泵的激振頻率在150Hz~360Hz內(nèi),只需對該泵進行250Hz~360Hz的諧響應分析。諧響應分析載荷與約束如圖2所示。
根據(jù)分析結(jié)構(gòu)得知三階固有頻率時,驅(qū)動軸是前后擺動,對故障的影響不是很大,故重點觀察泵的一、二階固有頻率。圖3、圖4分別是頻率為285Hz、317Hz時泵驅(qū)動軸軸承油封處的位移云圖。諧響應分析可知,泵一階固有頻率285.09Hz(轉(zhuǎn)速1900rpm)時,易發(fā)生共振,導致驅(qū)動軸發(fā)生大位移跳動,驅(qū)動軸軸承油封處的位移是2.5~5.7mm,造成泵機構(gòu)滲油。
4 結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案及分析
4.1 結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案
根據(jù)模態(tài)分析和諧響應分析結(jié)果可知原飛輪殼設(shè)計容易造成共振,驅(qū)動軸油封處存在大位移跳動,是造成泵軸封滲油的主要原因。針對這個問題,提出了以下幾個方案:①飛輪殼連接盤厚度由原來的12mm增加到14mm;②增加飛輪殼連接盤厚度到16mm;③改變飛輪殼連接盤的結(jié)構(gòu),厚度不變;④連接盤外部加12條高度為3mm的加強筋;⑤連接盤外部加12條高度為5mm的加強筋,具體如圖5所示各方案簡圖。
4.2 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的模態(tài)分析結(jié)果
求解優(yōu)化后泵模態(tài)分析前四階的固有頻率和振型如表3所示。
計算結(jié)果表明,方案1、方案4、方案5的一、二階固有頻率都處在其激振頻域(150Hz-360Hz)內(nèi),易發(fā)生共振現(xiàn)象。方案2和方案3的一階固有頻率落在激振頻域內(nèi),二階及二階以上的固有頻率均不在激振頻域內(nèi)。
4.3 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的諧響應分析
4.3.1 方案1諧響應分析。因泵的激振頻率在150Hz~360Hz內(nèi),方案1的一階、二階固有頻率分別為312Hz和350Hz,只需對該泵進行300Hz~360Hz的諧響應分析,如圖6所示該方案泵驅(qū)動軸軸承油封的位移云圖。
根據(jù)圖6可知,方案1的泵一階固有頻率312Hz(轉(zhuǎn)速2080rpm)時,驅(qū)動軸軸承油封處的位移是0.5~2.5mm;泵二階固有頻率350Hz(轉(zhuǎn)速2333rpm)時,驅(qū)動軸軸承油封處的位移是0.002~0.01mm。增加連接盤2mm厚度雖然提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度,但位移量仍然較大,且2080rpm為發(fā)動機經(jīng)常工作轉(zhuǎn)速,所以該方案并沒有徹底解決問題。
4.3.2 方案2諧響應分析。根據(jù)方案2的模態(tài)分析結(jié)果,系統(tǒng)的一階固有頻率359Hz落在激振頻域內(nèi),只需要確定驅(qū)動軸軸承油封處在一階發(fā)生位移的大小,如圖7所示。
從圖7云圖可知,方案2泵一階固有頻率359Hz(轉(zhuǎn)速2393rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.2~1mm。同時,由于2393rpm已是發(fā)動機轉(zhuǎn)速的最大值,發(fā)動機很少在該轉(zhuǎn)速下工作,所以加厚4mm連接盤厚度能夠明顯提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度。
4.3.3 方案3諧響應分析。方案3是對飛輪殼連接盤的結(jié)構(gòu)進行了改變,泵的一階固有頻率328Hz處在其激振頻域內(nèi),對該方案下的泵進行320Hz~330Hz的諧響應分析,如圖8所示。諧響應分析結(jié)果表明方案3泵一階固有頻率328Hz(轉(zhuǎn)速2187rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.3~1.3mm,說明此種連接盤結(jié)構(gòu)較好地提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度。
4.3.4 方案4諧響應分析。方案4在連接盤外部加12條高度為3mm的加強筋,系統(tǒng)的一階、二階固有頻率分別為303Hz和338Hz,均落在激振頻域,易發(fā)生共振現(xiàn)象,導致連接盤和液壓泵主軸之間的較大串動。
只需對該泵進行300Hz~360Hz的諧響應分析,如圖9、10所示諧響應分析云圖,從圖中可知泵一階固有頻率303Hz(轉(zhuǎn)速2020rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.8~4mm。相對原設(shè)計,增加3毫米的加強筋能夠改善結(jié)構(gòu)的動態(tài)剛度,但是2020rpm為發(fā)動機常用轉(zhuǎn)速,且4mm位移偏大,改善的效果有限。
4.3.5 方案5諧響應分析。方案5在連接盤外部加12條高度為5mm的加強筋,一階固有頻率落在激振頻域內(nèi),只需對該泵進行300Hz~360Hz的諧響應分析。
如圖11所示,結(jié)果表明方案55泵一階固有頻率343.19Hz(轉(zhuǎn)速2288rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.5~2.4mm,說明連接盤加筋條明顯提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度。
結(jié)合發(fā)動機的常用工作轉(zhuǎn)速,表4對五種方案的諧響應分析結(jié)果進行了統(tǒng)計,從表中可以看出方案2和方案3為最優(yōu)選,方案5其次。
5 結(jié)論
本文以玉柴重工某噸位的挖掘機軸封滲油問題作為研究對象,進行了模態(tài)分析和諧響應分析,分析結(jié)果表明原飛輪殼連接盤在一階固有頻率285.09Hz(轉(zhuǎn)速1900rpm)時,驅(qū)動軸軸承油封處的動態(tài)位移達到2.5~5.7mm,其發(fā)生的共振及驅(qū)動軸軸承油封處大位移跳動能夠引起泵機構(gòu)的滲油。為了提高結(jié)構(gòu)的動態(tài)剛度,文中提出了增加飛輪殼連接板厚度、改變連接盤結(jié)構(gòu)以及增加加強筋等5種方案,并通過模態(tài)分析和諧響應分析了每種方案的改善效果,結(jié)果表明方案2的將壁厚增加4mm和方案3的新型飛輪殼連接盤結(jié)構(gòu)能夠很好地改善結(jié)構(gòu)的動態(tài)剛度,有效解決泵軸封滲油的問題,目前方案2已在玉柴重工應用推廣。
參考文獻:
[1]朱傳寶,涂曉丹,鄧園.液壓挖掘機節(jié)能控制系統(tǒng)研究[J].建設(shè)機械技術(shù)與管理,2011(05).
[2]李艷杰,于安才,姜繼海.挖掘機節(jié)能液壓控制系統(tǒng)分析與應用[J].液壓與氣動,2010(08).
[3]蘇長力,于占華.泵軸機械密封的失效分析[J].中華紙業(yè), 2007(01).
摘要: 文中對挖掘機泵連接處進行三維建模,通過模態(tài)分析和諧響應分析發(fā)現(xiàn)動剛度是泵軸封滲油的主要原因。為了提高軸封機械結(jié)構(gòu)的動剛度,文中提出5種方案,并對方案進行了分析和對比,最后得到了相對較優(yōu)的方案。
關(guān)鍵詞: 挖掘機;軸封滲油;模態(tài)分析;諧響應分析
中圖分類號:TU621 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)24-0023-03
0 引言
挖掘機泵軸封滲油問題是困擾很多主機廠的問題,該故障現(xiàn)象多出現(xiàn)在1500-2000小時之間。由于泵的價值高、維修服務非常復雜,非常有必要從設(shè)計角度分析該故障的根本原因并找到解決對策。
1 模型建立
下面以玉柴重工某噸位挖掘機作為分析對象,在pro/e中建立零件幾何模型,簡化不影響結(jié)構(gòu)強度性能的小圓孔、小倒角等細微特征,再按照工作狀況進行裝配創(chuàng)建組件模型,然后導入ANSYS Workbench中,接著采用10節(jié)點3自由度實體單元solid187進行網(wǎng)格劃分。飛輪殼連接盤和液壓泵的材料基本都是鑄鋼,它們的材料力學性能如表1所示。
2 模態(tài)分析
泵的模態(tài)分析需在安裝孔面上施加固定約束(Fixed Support),泵體的質(zhì)量有質(zhì)量點控制。如圖1所示。
求解泵模態(tài)分析前六階的固有頻率和振型如表2所示。
根據(jù)發(fā)動機轉(zhuǎn)速和減速比,可算出泵的振動頻率范圍為150Hz~360Hz。計算結(jié)果表明,泵的一、二、三階固有頻率都處在其激振頻域內(nèi),易發(fā)生共振現(xiàn)象,導致連接盤和液壓泵主軸之間的較大串動。
3 諧響應分析
因泵的激振頻率在150Hz~360Hz內(nèi),只需對該泵進行250Hz~360Hz的諧響應分析。諧響應分析載荷與約束如圖2所示。
根據(jù)分析結(jié)構(gòu)得知三階固有頻率時,驅(qū)動軸是前后擺動,對故障的影響不是很大,故重點觀察泵的一、二階固有頻率。圖3、圖4分別是頻率為285Hz、317Hz時泵驅(qū)動軸軸承油封處的位移云圖。諧響應分析可知,泵一階固有頻率285.09Hz(轉(zhuǎn)速1900rpm)時,易發(fā)生共振,導致驅(qū)動軸發(fā)生大位移跳動,驅(qū)動軸軸承油封處的位移是2.5~5.7mm,造成泵機構(gòu)滲油。
4 結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案及分析
4.1 結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案
根據(jù)模態(tài)分析和諧響應分析結(jié)果可知原飛輪殼設(shè)計容易造成共振,驅(qū)動軸油封處存在大位移跳動,是造成泵軸封滲油的主要原因。針對這個問題,提出了以下幾個方案:①飛輪殼連接盤厚度由原來的12mm增加到14mm;②增加飛輪殼連接盤厚度到16mm;③改變飛輪殼連接盤的結(jié)構(gòu),厚度不變;④連接盤外部加12條高度為3mm的加強筋;⑤連接盤外部加12條高度為5mm的加強筋,具體如圖5所示各方案簡圖。
4.2 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的模態(tài)分析結(jié)果
求解優(yōu)化后泵模態(tài)分析前四階的固有頻率和振型如表3所示。
計算結(jié)果表明,方案1、方案4、方案5的一、二階固有頻率都處在其激振頻域(150Hz-360Hz)內(nèi),易發(fā)生共振現(xiàn)象。方案2和方案3的一階固有頻率落在激振頻域內(nèi),二階及二階以上的固有頻率均不在激振頻域內(nèi)。
4.3 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的諧響應分析
4.3.1 方案1諧響應分析。因泵的激振頻率在150Hz~360Hz內(nèi),方案1的一階、二階固有頻率分別為312Hz和350Hz,只需對該泵進行300Hz~360Hz的諧響應分析,如圖6所示該方案泵驅(qū)動軸軸承油封的位移云圖。
根據(jù)圖6可知,方案1的泵一階固有頻率312Hz(轉(zhuǎn)速2080rpm)時,驅(qū)動軸軸承油封處的位移是0.5~2.5mm;泵二階固有頻率350Hz(轉(zhuǎn)速2333rpm)時,驅(qū)動軸軸承油封處的位移是0.002~0.01mm。增加連接盤2mm厚度雖然提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度,但位移量仍然較大,且2080rpm為發(fā)動機經(jīng)常工作轉(zhuǎn)速,所以該方案并沒有徹底解決問題。
4.3.2 方案2諧響應分析。根據(jù)方案2的模態(tài)分析結(jié)果,系統(tǒng)的一階固有頻率359Hz落在激振頻域內(nèi),只需要確定驅(qū)動軸軸承油封處在一階發(fā)生位移的大小,如圖7所示。
從圖7云圖可知,方案2泵一階固有頻率359Hz(轉(zhuǎn)速2393rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.2~1mm。同時,由于2393rpm已是發(fā)動機轉(zhuǎn)速的最大值,發(fā)動機很少在該轉(zhuǎn)速下工作,所以加厚4mm連接盤厚度能夠明顯提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度。
4.3.3 方案3諧響應分析。方案3是對飛輪殼連接盤的結(jié)構(gòu)進行了改變,泵的一階固有頻率328Hz處在其激振頻域內(nèi),對該方案下的泵進行320Hz~330Hz的諧響應分析,如圖8所示。諧響應分析結(jié)果表明方案3泵一階固有頻率328Hz(轉(zhuǎn)速2187rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.3~1.3mm,說明此種連接盤結(jié)構(gòu)較好地提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度。
4.3.4 方案4諧響應分析。方案4在連接盤外部加12條高度為3mm的加強筋,系統(tǒng)的一階、二階固有頻率分別為303Hz和338Hz,均落在激振頻域,易發(fā)生共振現(xiàn)象,導致連接盤和液壓泵主軸之間的較大串動。
只需對該泵進行300Hz~360Hz的諧響應分析,如圖9、10所示諧響應分析云圖,從圖中可知泵一階固有頻率303Hz(轉(zhuǎn)速2020rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.8~4mm。相對原設(shè)計,增加3毫米的加強筋能夠改善結(jié)構(gòu)的動態(tài)剛度,但是2020rpm為發(fā)動機常用轉(zhuǎn)速,且4mm位移偏大,改善的效果有限。
4.3.5 方案5諧響應分析。方案5在連接盤外部加12條高度為5mm的加強筋,一階固有頻率落在激振頻域內(nèi),只需對該泵進行300Hz~360Hz的諧響應分析。
如圖11所示,結(jié)果表明方案55泵一階固有頻率343.19Hz(轉(zhuǎn)速2288rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.5~2.4mm,說明連接盤加筋條明顯提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度。
結(jié)合發(fā)動機的常用工作轉(zhuǎn)速,表4對五種方案的諧響應分析結(jié)果進行了統(tǒng)計,從表中可以看出方案2和方案3為最優(yōu)選,方案5其次。
5 結(jié)論
本文以玉柴重工某噸位的挖掘機軸封滲油問題作為研究對象,進行了模態(tài)分析和諧響應分析,分析結(jié)果表明原飛輪殼連接盤在一階固有頻率285.09Hz(轉(zhuǎn)速1900rpm)時,驅(qū)動軸軸承油封處的動態(tài)位移達到2.5~5.7mm,其發(fā)生的共振及驅(qū)動軸軸承油封處大位移跳動能夠引起泵機構(gòu)的滲油。為了提高結(jié)構(gòu)的動態(tài)剛度,文中提出了增加飛輪殼連接板厚度、改變連接盤結(jié)構(gòu)以及增加加強筋等5種方案,并通過模態(tài)分析和諧響應分析了每種方案的改善效果,結(jié)果表明方案2的將壁厚增加4mm和方案3的新型飛輪殼連接盤結(jié)構(gòu)能夠很好地改善結(jié)構(gòu)的動態(tài)剛度,有效解決泵軸封滲油的問題,目前方案2已在玉柴重工應用推廣。
參考文獻:
[1]朱傳寶,涂曉丹,鄧園.液壓挖掘機節(jié)能控制系統(tǒng)研究[J].建設(shè)機械技術(shù)與管理,2011(05).
[2]李艷杰,于安才,姜繼海.挖掘機節(jié)能液壓控制系統(tǒng)分析與應用[J].液壓與氣動,2010(08).
[3]蘇長力,于占華.泵軸機械密封的失效分析[J].中華紙業(yè), 2007(01).
摘要: 文中對挖掘機泵連接處進行三維建模,通過模態(tài)分析和諧響應分析發(fā)現(xiàn)動剛度是泵軸封滲油的主要原因。為了提高軸封機械結(jié)構(gòu)的動剛度,文中提出5種方案,并對方案進行了分析和對比,最后得到了相對較優(yōu)的方案。
關(guān)鍵詞: 挖掘機;軸封滲油;模態(tài)分析;諧響應分析
中圖分類號:TU621 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)24-0023-03
0 引言
挖掘機泵軸封滲油問題是困擾很多主機廠的問題,該故障現(xiàn)象多出現(xiàn)在1500-2000小時之間。由于泵的價值高、維修服務非常復雜,非常有必要從設(shè)計角度分析該故障的根本原因并找到解決對策。
1 模型建立
下面以玉柴重工某噸位挖掘機作為分析對象,在pro/e中建立零件幾何模型,簡化不影響結(jié)構(gòu)強度性能的小圓孔、小倒角等細微特征,再按照工作狀況進行裝配創(chuàng)建組件模型,然后導入ANSYS Workbench中,接著采用10節(jié)點3自由度實體單元solid187進行網(wǎng)格劃分。飛輪殼連接盤和液壓泵的材料基本都是鑄鋼,它們的材料力學性能如表1所示。
2 模態(tài)分析
泵的模態(tài)分析需在安裝孔面上施加固定約束(Fixed Support),泵體的質(zhì)量有質(zhì)量點控制。如圖1所示。
求解泵模態(tài)分析前六階的固有頻率和振型如表2所示。
根據(jù)發(fā)動機轉(zhuǎn)速和減速比,可算出泵的振動頻率范圍為150Hz~360Hz。計算結(jié)果表明,泵的一、二、三階固有頻率都處在其激振頻域內(nèi),易發(fā)生共振現(xiàn)象,導致連接盤和液壓泵主軸之間的較大串動。
3 諧響應分析
因泵的激振頻率在150Hz~360Hz內(nèi),只需對該泵進行250Hz~360Hz的諧響應分析。諧響應分析載荷與約束如圖2所示。
根據(jù)分析結(jié)構(gòu)得知三階固有頻率時,驅(qū)動軸是前后擺動,對故障的影響不是很大,故重點觀察泵的一、二階固有頻率。圖3、圖4分別是頻率為285Hz、317Hz時泵驅(qū)動軸軸承油封處的位移云圖。諧響應分析可知,泵一階固有頻率285.09Hz(轉(zhuǎn)速1900rpm)時,易發(fā)生共振,導致驅(qū)動軸發(fā)生大位移跳動,驅(qū)動軸軸承油封處的位移是2.5~5.7mm,造成泵機構(gòu)滲油。
4 結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案及分析
4.1 結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案
根據(jù)模態(tài)分析和諧響應分析結(jié)果可知原飛輪殼設(shè)計容易造成共振,驅(qū)動軸油封處存在大位移跳動,是造成泵軸封滲油的主要原因。針對這個問題,提出了以下幾個方案:①飛輪殼連接盤厚度由原來的12mm增加到14mm;②增加飛輪殼連接盤厚度到16mm;③改變飛輪殼連接盤的結(jié)構(gòu),厚度不變;④連接盤外部加12條高度為3mm的加強筋;⑤連接盤外部加12條高度為5mm的加強筋,具體如圖5所示各方案簡圖。
4.2 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的模態(tài)分析結(jié)果
求解優(yōu)化后泵模態(tài)分析前四階的固有頻率和振型如表3所示。
計算結(jié)果表明,方案1、方案4、方案5的一、二階固有頻率都處在其激振頻域(150Hz-360Hz)內(nèi),易發(fā)生共振現(xiàn)象。方案2和方案3的一階固有頻率落在激振頻域內(nèi),二階及二階以上的固有頻率均不在激振頻域內(nèi)。
4.3 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的諧響應分析
4.3.1 方案1諧響應分析。因泵的激振頻率在150Hz~360Hz內(nèi),方案1的一階、二階固有頻率分別為312Hz和350Hz,只需對該泵進行300Hz~360Hz的諧響應分析,如圖6所示該方案泵驅(qū)動軸軸承油封的位移云圖。
根據(jù)圖6可知,方案1的泵一階固有頻率312Hz(轉(zhuǎn)速2080rpm)時,驅(qū)動軸軸承油封處的位移是0.5~2.5mm;泵二階固有頻率350Hz(轉(zhuǎn)速2333rpm)時,驅(qū)動軸軸承油封處的位移是0.002~0.01mm。增加連接盤2mm厚度雖然提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度,但位移量仍然較大,且2080rpm為發(fā)動機經(jīng)常工作轉(zhuǎn)速,所以該方案并沒有徹底解決問題。
4.3.2 方案2諧響應分析。根據(jù)方案2的模態(tài)分析結(jié)果,系統(tǒng)的一階固有頻率359Hz落在激振頻域內(nèi),只需要確定驅(qū)動軸軸承油封處在一階發(fā)生位移的大小,如圖7所示。
從圖7云圖可知,方案2泵一階固有頻率359Hz(轉(zhuǎn)速2393rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.2~1mm。同時,由于2393rpm已是發(fā)動機轉(zhuǎn)速的最大值,發(fā)動機很少在該轉(zhuǎn)速下工作,所以加厚4mm連接盤厚度能夠明顯提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度。
4.3.3 方案3諧響應分析。方案3是對飛輪殼連接盤的結(jié)構(gòu)進行了改變,泵的一階固有頻率328Hz處在其激振頻域內(nèi),對該方案下的泵進行320Hz~330Hz的諧響應分析,如圖8所示。諧響應分析結(jié)果表明方案3泵一階固有頻率328Hz(轉(zhuǎn)速2187rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.3~1.3mm,說明此種連接盤結(jié)構(gòu)較好地提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度。
4.3.4 方案4諧響應分析。方案4在連接盤外部加12條高度為3mm的加強筋,系統(tǒng)的一階、二階固有頻率分別為303Hz和338Hz,均落在激振頻域,易發(fā)生共振現(xiàn)象,導致連接盤和液壓泵主軸之間的較大串動。
只需對該泵進行300Hz~360Hz的諧響應分析,如圖9、10所示諧響應分析云圖,從圖中可知泵一階固有頻率303Hz(轉(zhuǎn)速2020rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.8~4mm。相對原設(shè)計,增加3毫米的加強筋能夠改善結(jié)構(gòu)的動態(tài)剛度,但是2020rpm為發(fā)動機常用轉(zhuǎn)速,且4mm位移偏大,改善的效果有限。
4.3.5 方案5諧響應分析。方案5在連接盤外部加12條高度為5mm的加強筋,一階固有頻率落在激振頻域內(nèi),只需對該泵進行300Hz~360Hz的諧響應分析。
如圖11所示,結(jié)果表明方案55泵一階固有頻率343.19Hz(轉(zhuǎn)速2288rpm)時,驅(qū)動軸軸承處的位移是0.5~2.4mm,說明連接盤加筋條明顯提高了泵機構(gòu)的動態(tài)剛度。
結(jié)合發(fā)動機的常用工作轉(zhuǎn)速,表4對五種方案的諧響應分析結(jié)果進行了統(tǒng)計,從表中可以看出方案2和方案3為最優(yōu)選,方案5其次。
5 結(jié)論
本文以玉柴重工某噸位的挖掘機軸封滲油問題作為研究對象,進行了模態(tài)分析和諧響應分析,分析結(jié)果表明原飛輪殼連接盤在一階固有頻率285.09Hz(轉(zhuǎn)速1900rpm)時,驅(qū)動軸軸承油封處的動態(tài)位移達到2.5~5.7mm,其發(fā)生的共振及驅(qū)動軸軸承油封處大位移跳動能夠引起泵機構(gòu)的滲油。為了提高結(jié)構(gòu)的動態(tài)剛度,文中提出了增加飛輪殼連接板厚度、改變連接盤結(jié)構(gòu)以及增加加強筋等5種方案,并通過模態(tài)分析和諧響應分析了每種方案的改善效果,結(jié)果表明方案2的將壁厚增加4mm和方案3的新型飛輪殼連接盤結(jié)構(gòu)能夠很好地改善結(jié)構(gòu)的動態(tài)剛度,有效解決泵軸封滲油的問題,目前方案2已在玉柴重工應用推廣。
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