我公司焦爐氣制甲醇裝置開車后,不斷優(yōu)化工藝流程,開展節(jié)能降耗活動,經研究在精餾系統(tǒng)原預熱器的前面串聯(lián)一臺預熱器,利用100 ℃的蒸汽冷凝液進行一次預熱,以達到提高精餾預塔入料溫度的目的,從而減少蒸汽使用量,基本實現(xiàn)焦爐氣制甲醇裝置中副產蒸汽的充分利用,并將鍋爐房鍋爐停掉備用,做到效益最大化。
改造前,粗醇溫度約40 ℃,經原預熱器后進預塔粗醇的溫度約55 ℃(冬季在50 ℃)。
改造后,合成系統(tǒng)或罐區(qū)送來的40 ℃的粗醇,經新預熱器管程預熱至約55 ℃后,進入原來的粗醇預熱器管程預熱至65~70 ℃后再進入預精餾塔,如此至少可節(jié)約蒸汽0.5 t/h左右,年節(jié)約蒸汽約4 000 t。新增預熱器之規(guī)格型號與原來的一致,管程走甲醇,殼程走蒸汽冷凝液;新預熱器殼程使用加壓塔預熱器之后100 ℃的蒸汽冷凝液換熱后,其溫度可降至60~80 ℃,再送至外管使用崗位。其流程如圖1所示。
圖1 甲醇精餾系統(tǒng)流程示意圖
購置設備、管道、閥門,土建等需要15萬元。
按年生產時間8 000 h測算,年節(jié)約蒸汽4 000 t;噸蒸汽以100元計,年節(jié)約費用40萬元。
經分析,投用一個預熱器入料溫度平均上升27.5 ℃;使用新預熱器后,粗醇溫度第一次預熱平均上升21.2 ℃,第二次預熱后平均上升13.5 ℃,合計入料溫度平均上升34.7 ℃,即整體投用后粗醇溫度上升7.2 ℃,達到了預期的效果,為公司節(jié)約了蒸汽,降低了消耗。
(臨沂恒昌焦化股份有限公司段寶興,文德國,張 波,劉方明)