張 冰 雪, 呂 勤 川, 程 海 峰
(1.四川圣達(dá)水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610041;2.四川省水利水電勘測設(shè)計研究院,四川 成都 610072)
大渡河沙灣水電站位于四川樂山沙灣區(qū)葫蘆鎮(zhèn)河段,為大渡河干流下游梯級開發(fā)的第一級,上游為已建銅街子電站,下游為在建安谷電站。工程開發(fā)任務(wù)以發(fā)電為主,兼顧灌溉和航運。電站采用一級混合式開發(fā),建壩壅水高15.5 m,與銅街子電站尾水相接,河床式廠房,廠后接9 015 m長的尾水渠,尾水渠利用落差14.5 m。水庫正常蓄水位432.0 m,水庫總庫容4 867萬m3。安裝4臺總?cè)萘?80 MW軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,多年平均年發(fā)電量24.07億kWh。
根據(jù)水能計算成果,沙灣水電站多年平均流量為1 490 m3/s,正常蓄水位受上游銅街子電站尾水以及庫尾福祿集鎮(zhèn)淹沒情況控制,經(jīng)對431、432、433 m進(jìn)行比較后確定正常蓄水位為432 m,考慮上游銅街子電站裝機(jī)和運行實際,參考電站裝保倍比以及裝機(jī)利用小時數(shù),擬定440、480、520 MW三個方案。
銅街子電站日內(nèi)運行方式為當(dāng)大渡河枯水期天然流量大于400 m3/s時,按400 m3/s放水,電站可適當(dāng)調(diào)峰;當(dāng)天然流量小于400 m3/s時,按天然來水放水,使沙灣以下航運不受影響。銅街子電站設(shè)計引用流量2 300 m3/s,該站扣除庫區(qū)用水97 m3/s(大沫72、沫江堰15、下游基流10),可引流量為2 203 m3/s。從裝機(jī)容量引用流量分析,480 MW方案引用流量完全協(xié)調(diào);440 MW方案引用流量尚有180 m3/s富裕,而該電站運行受下游航運要求影響,必須保證與銅街子電站同步運行,會導(dǎo)致強(qiáng)迫棄水;520 MW方案引用流量大于銅街子電站引用流量,前期尚可多發(fā)部分汛期電量,但隨著干流中、上游龍頭水庫雙江口、下爾呷建設(shè),上游調(diào)豐補(bǔ)枯能力進(jìn)一步加強(qiáng),該方案增發(fā)的汛期電量將越來越有限。
考慮瀑布溝水庫的補(bǔ)償調(diào)節(jié)作用并扣除了庫區(qū)用水,以4臺水輪機(jī)ZZD345E按三個典型年進(jìn)行逐日計算,結(jié)果見表1。
從能量指標(biāo)來看,由于該電站與上游銅街子電站同步運行,考慮下游航運要求,自身日內(nèi)調(diào)節(jié)能力不強(qiáng),近期該站枯期電量約占年發(fā)電量的24.4%~25.8%,電站保證出力為151 MW,裝保比2.9~3.4,各方案之間增加電量主要是汛期電量。再考慮中遠(yuǎn)期上游出現(xiàn)雙江口、下爾呷水庫對該電站調(diào)節(jié)補(bǔ)償作用,計算年內(nèi)分期電量變化情況。中期枯期電量約占年發(fā)電量的28.7%~30.1%,較近期增加枯期電量11 423萬kWh,電站保證出力為171 MW,裝保比2.5~3.0;遠(yuǎn)期枯期電量約占年發(fā)電量的32.1%~33.4%,較近期增加枯期電量21 465萬kWh,電站保證出力為190MW,裝保比2.3~2.7。隨著裝機(jī)容量的加大,年發(fā)電量隨之增大,而且中遠(yuǎn)期枯期出力、電量有明顯增加,日內(nèi)調(diào)節(jié)能力有較大提高,可向系統(tǒng)提供寶貴的枯期電能,為了資源的合理利用以及適應(yīng)負(fù)荷發(fā)展需要,適當(dāng)增大裝機(jī)是有利的。
表1 沙灣水電站裝機(jī)容量比較表
裝機(jī)容量加大,單位千瓦投資逐步遞減,而單位電能投資卻呈逐步遞增。從差值指標(biāo)情況看,裝機(jī)容量從440 MW到480 MW,增加工程投資1.61億元,增加年發(fā)電量7 186萬kWh,補(bǔ)充千瓦投資4 021元/kW,低于方案自身千瓦投資,補(bǔ)充電能投資2.24元/kWh,尚屬經(jīng)濟(jì)范圍內(nèi);從480 MW到520 MW,增加工程投資1.82億元,增加年發(fā)電量6 099萬kWh,補(bǔ)充千瓦投資4 542元/kW,也低于方案自身千瓦投資,但補(bǔ)充電能投資高達(dá)到2.98 元/kWh,可見從480 MW到520 MW方增加投資應(yīng)是不經(jīng)濟(jì)的。
沙灣水電站加入四川電網(wǎng)電力系統(tǒng)進(jìn)行電力電量平衡。根據(jù)設(shè)計水平年2015年四川電網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)分析,該站各裝機(jī)容量方案均為必需容量,基荷出力容量各方案均為100 MW,檢修容量分別為110 MW、120 MW、130 MW,可以用于調(diào)峰的出力57 MW,冬季12月份典型日調(diào)峰工作容量分別為230 MW、260 MW、290 MW,電站調(diào)峰時間約5小時。
綜合考慮,選擇裝機(jī)容量為480 MW。
根據(jù)相關(guān)數(shù)學(xué)模型計算成果,尾水渠泥沙淤積20年基本達(dá)到平衡,最大淤積厚度0.75 m,尾水位僅抬高約 0.09 m,尾水渠泥沙淤積對電站利用水頭幾乎無影響;沙灣電站尾水渠考慮采取封閉式防滲墻處理滲流后,總滲流量僅為 1.1 m3/s ,占引用流量僅0.5‰,尾水渠滲流也不會對電站利用水頭造成影響。根據(jù)水能計算成果,在不考慮尾水渠泥沙淤積情況下沙灣水電站最大水頭27.76 m,最小水頭23.57 m,年加權(quán)平均水頭25.79 m,汛期加權(quán)平均水頭24.84 m。
該電站水力受阻主要在7~10四個月。結(jié)合汛期水頭分布情況,本著控制電站受阻時間,減少電站引用流量,從而節(jié)約尾水渠工程量和投資的原則,按水頭保證率在75~95%之間擬定了24 m、24.5 m、25 m三個額定水頭比較,見表2。
表2 沙灣水電站額定水頭比較表
由表2可見,額定水頭由25 m降到24.5 m,電站年發(fā)電量增加2 155萬kWh,投資增加1 326萬元,增加單位電能投資0.62元/ kWh,低于基本方案的單位電能投資,說明額定水頭由25 m降到24.5 m是經(jīng)濟(jì)的;額定水頭由24.5 m降到24 m,電站年發(fā)電量僅增加742萬kWh,投資增加2 096萬元,增加單位電能投資達(dá)2.82元/ kWh, 遠(yuǎn)高于基本方案的單位電能投資,說明額定水頭不宜再降低。因此沙灣水電站額定水頭選定為24.5 m。
根據(jù)沙灣電站的運行水頭范圍,按照水輪機(jī)系列型譜和有關(guān)資料,沙灣電站可供選擇的機(jī)型有燈泡貫流式水輪機(jī)、軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)、混流式水輪機(jī)。
當(dāng)時,國內(nèi)燈泡貫流式水輪機(jī)最大單機(jī)容量在40 MW,該站單機(jī)容量為100 MW左右,故不宜采用燈泡貫流式水輪機(jī)。
過機(jī)單位流量偏小,限制工況Q′1只能達(dá)到1 370 l/s,機(jī)組造價和土建投資偏大。
該站最高水頭27.76 m,為滿足水輪機(jī)強(qiáng)度要求,選用5葉片的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)。比較好的模型轉(zhuǎn)輪有富春江水電設(shè)備總廠90年代初期研制的F24模型轉(zhuǎn)輪、中國水科院在90年代后期研制的JK508模型轉(zhuǎn)輪和東方電機(jī)用于江西萬安擴(kuò)建的D345E轉(zhuǎn)輪。F24模型轉(zhuǎn)輪最高效率為90.5%,限制工況Q′1達(dá)1900 l/s,水輪機(jī)限制工況汽蝕系數(shù)為0.67。中國水科院在90年代后期研制的JK508模型轉(zhuǎn)輪,轉(zhuǎn)輪葉片數(shù)5葉片,推薦使用水頭32 m,最高效率高達(dá)91.6%,比F24轉(zhuǎn)輪最高效率高1.1%,限制工況Q′1達(dá)1800 l/s,水輪機(jī)限制工況汽蝕系數(shù)為0.72。江西萬安擴(kuò)建的D345E轉(zhuǎn)輪,模型轉(zhuǎn)輪最高效率為92.8%,比JK508模型轉(zhuǎn)輪最高效率高1.2%,限制工況Q′1達(dá)1800 l/s,水輪機(jī)限制工 況 汽 蝕 系 數(shù) 為0.6。
江西萬安擴(kuò)建機(jī)組,額定水頭22 m,發(fā)電機(jī)出力112 MW,水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪直徑8.5 m,與沙灣電站情況非常接近,故被選。
該站裝機(jī)容量為480 MW,機(jī)組臺數(shù)按三、四、五臺進(jìn)行比較,相應(yīng)單機(jī)容量為160 MW、120 MW、9.60 MW。比較見表3。
三個方案技術(shù)可行,機(jī)組制造難度相當(dāng);經(jīng)濟(jì)均上,四臺機(jī)方案機(jī)組總重量比三臺機(jī)方案機(jī)組總重量減少235噸,五臺機(jī)機(jī)組總重量比四臺機(jī)方案機(jī)組總重量減少200噸;土建投資則隨機(jī)組臺數(shù)增加而相應(yīng)增加,綜合后四臺方案較三臺方案增加投資2 374萬元,五臺方案較四臺方案增加投資3 329萬元,而各方案間年發(fā)電量差別較小,考慮到上游已建銅街子電站裝機(jī)臺數(shù)為四臺,為滿足上下游梯級電站協(xié)調(diào)運行要求,確定選四臺機(jī)。
表3 沙灣水電站機(jī)組臺數(shù)比較表方案
水輪機(jī)型號ZZD345E-LH-850,轉(zhuǎn)輪直徑8.5 m,額定轉(zhuǎn)速76.9 r/min,額定流量549.5 m3/s,額定出力123.1 MW,飛逸轉(zhuǎn)速(協(xié)聯(lián)/非協(xié)聯(lián))165/185(r/min),額定工況點效率92.7%,吸出高度-8.54 m,轉(zhuǎn)輪葉片中心線高程395.00 m,活動導(dǎo)葉數(shù)/槳葉數(shù)24/5,轉(zhuǎn)輪總重(含油)300 t,水輪機(jī)總重1 380 t。
該電站未進(jìn)行專門的模型轉(zhuǎn)輪開發(fā),采用的是萬安水電站已有模型轉(zhuǎn)輪,未進(jìn)行專門的模型試驗和模型驗收試驗。根據(jù)相關(guān)文件,ZZD345E轉(zhuǎn)輪能量指標(biāo)高,其模型額定點水輪機(jī)效率 91.1%,對應(yīng)電站的原型效率為 92.97%;模型最高效率 92.8%,對應(yīng)電站原型最高效率為 94.7%,滿足機(jī)組設(shè)計要求。自首臺機(jī)組2009年4月23日、最后一臺機(jī)組2010年3月25日投入商業(yè)運行以來,電站日發(fā)電量于2011年7月17日達(dá)到1170.36萬kWh,月發(fā)電量于2011年3月達(dá)到3.167億kWh,年發(fā)電量2012年達(dá)到20.726億kWh。截止2013年6月25日24時止,四臺機(jī)組累計運行時間分別達(dá)到11 648.46、18 248.13、16 710.2、20 333.72 h,累計發(fā)電量分別達(dá)到16.68、18.78、16.95、22.75億kWh,最大負(fù)荷分別達(dá)到125、123、124、123 MW,機(jī)組運行的最高水頭是27.87 m,最小水頭是16.46 m,滿足設(shè)計對水輪機(jī)出力的要求。
目前4臺機(jī)組的運行時間已達(dá)到設(shè)計文件規(guī)定的機(jī)組保證期,從歷次檢修檢查情況看,活動導(dǎo)葉、固定導(dǎo)葉、轉(zhuǎn)輪葉片、尾水管等未發(fā)現(xiàn)明顯空蝕及磨損現(xiàn)象,轉(zhuǎn)輪葉片局部和導(dǎo)葉上端面有輕微空蝕。1號機(jī)組A修檢查處理情況: 轉(zhuǎn)輪室無明顯汽蝕、磨損及裂紋情況;轉(zhuǎn)輪體上與葉片進(jìn)水邊根部對應(yīng)的位置有300 mm×400 mm輕度汽蝕,一片葉片進(jìn)水邊背面法蘭根部有100 mm×150 mm輕度氣蝕,刨去氣蝕部分,露出母材,補(bǔ)焊后打磨,打磨線型基體保持原狀表面光潔; 葉片無裂紋,局部有輕微機(jī)械損傷??傮w來看水機(jī)各部件空化空蝕特性滿足要求。
6.4.1 穩(wěn)定運行范圍
具體要求為:水輪機(jī)在空載情況下能穩(wěn)定運行;在規(guī)定的21.24 m~28.24 m水頭條件下,機(jī)組出力在相應(yīng)水頭下的35%~100%出力保證值時,水輪機(jī)均能連續(xù)穩(wěn)定運行,保證出力范圍為給定水頭下各保證出力的連線。實際情況是4臺機(jī)組帶負(fù)荷30 MW~60 MW時,振動較大,這表明機(jī)組的振動區(qū)偏大。
6.4.2 穩(wěn)定運行的指標(biāo)要求。
尾水管壓力脈動、頂蓋垂直振動值及水導(dǎo)軸承處主軸的擺度不超過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。在全部運行范圍內(nèi),在水輪機(jī)機(jī)坑腳踏板上方l m處,用噪音表測量的噪聲不超過90 db(A),在距尾水管進(jìn)人門l m處的噪聲,用噪音表測量的噪聲不超過95 db(A)。
6.4.3 穩(wěn)定運行的實際指標(biāo)。
模型試驗參考資料表明,在電站實際運行水頭范圍內(nèi)尾水管下游側(cè)最大壓力脈動為 4%,各特征水頭段的壓力脈動滿足要求,水輪機(jī)可在正常的運行范圍內(nèi)安全穩(wěn)定運行。機(jī)組在線監(jiān)測系統(tǒng)顯示4臺機(jī)組在一定工況下機(jī)組振動值明顯偏大。運行穩(wěn)定性試驗報告顯示:1號機(jī)組試驗時上游水位424.30 m,尾水水位404.4 m,機(jī)組在50 MW負(fù)荷時水導(dǎo)擺度385 μm。在該試驗水頭下,機(jī)組在30~70 MW負(fù)荷區(qū)間為典型的由尾水管渦帶引起的低頻水力振動區(qū)。2號機(jī)組試驗時上游水位423.82 m,尾水水位403.83 m,機(jī)組在120 MW負(fù)荷時水導(dǎo)擺度91.9 μm。在該試驗水頭下,機(jī)組在30 MW負(fù)荷附近區(qū)域為高頻水力振動區(qū);在40~70 MW負(fù)荷區(qū)間為典型的由尾水管渦帶引起的低頻水力振動區(qū)。3號機(jī)組試驗時上游水位427.6 m,尾水水位405.00 m,機(jī)組在80 MW負(fù)荷時水導(dǎo)擺度431 μm,在120 MW負(fù)荷時水導(dǎo)擺度208 μm。在該試驗水頭下,機(jī)組在10~30 MW負(fù)荷區(qū)間為高頻水力振動區(qū);在30~90 MW負(fù)荷區(qū)間為典型的由尾水管渦帶引起的低頻水力振動區(qū)。4號機(jī)組試驗時上游水位426.7 m,尾水水位405.35 m,機(jī)組在100 MW負(fù)荷時水導(dǎo)擺度494 μm。在該試驗水頭下,機(jī)組在27 MW負(fù)荷附近區(qū)域為高頻水力振動區(qū);在50~70 MW負(fù)荷區(qū)間為典型的由尾水管渦帶引起的低頻水力振動區(qū)。
6.4.4 分析結(jié)果
分析顯示,運行穩(wěn)定性基本滿足生產(chǎn)需要,但存在明顯的振動區(qū)。
綜合以上情況,沙灣水電站的水輪機(jī)選型設(shè)計是合理的,但由于機(jī)組振動偏大,需盡量避開水輪機(jī)的不穩(wěn)定區(qū)域運行。同時,需完成全水頭段的穩(wěn)定性試驗,系統(tǒng)觀測,積累數(shù)據(jù),分析規(guī)律,結(jié)合真機(jī)的實際運行情況科學(xué)劃分運行區(qū)域,確保水輪機(jī)的運行穩(wěn)定性和可靠性;對運行過程中出現(xiàn)的問題及時處理,以避免振動、擺度過大造成瓦隙擴(kuò)大及固定部件的松動;增加機(jī)組檢查、檢修深度防范事故于未然。