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        某電站水輪機尾水錐管里襯反復(fù)出現(xiàn)裂紋原因分析及處理

        2014-08-29 01:24:10英,祥,峰,
        四川水力發(fā)電 2014年5期
        關(guān)鍵詞:尾水水輪機水管

        趙 海 英, 馮 永 祥, 陽 新 峰, 尹 志 富

        (雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610051)

        1 概 述

        某電站安裝了六臺型號為HLF497-LJ-625.7的大型混流式水輪發(fā)電機組,以發(fā)電為主,擔任電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻任務(wù)。水輪機額定工作水頭165 m,額定流量371 m3/s,額定轉(zhuǎn)速142.9 r/min,安裝高程1 002.5 m,吸出高度為-8.4 m,大軸中心自然補氣,采用金屬窄高型彎肘尾水管。整個尾水管高19 545 mm,自錐管進口開始延伸到肘管的水平部分裝設(shè)有厚度為25 mm的金屬里襯,其中錐管里襯上部500 mm段采用1Cr18Ni9Ti不銹鋼板制成,其余采用Q235-B碳鋼板制成,錐管上端設(shè)置1 000 mm×800 mm進人門,以便進入尾水管實施檢查和工作。

        2 問題的提出

        在復(fù)雜水力工況下工作的尾水管,其里襯管壁強度受水壓脈動影響而減弱,出現(xiàn)裂紋的情況較常見,如天生橋一級、安康、潘家口、大東江等水電站尾水管里襯均出現(xiàn)過裂紋,寶珠寺電站尾水管里襯亦曾出現(xiàn)過空蝕拉裂的嚴重缺陷[1,2]。

        該電站六臺機組于1998年8月至1999年12月陸續(xù)投入商業(yè)運行。2012年6月,發(fā)現(xiàn)#3水輪機尾水管進人門左上方混凝土和鋼襯之間漏水較大,檢查發(fā)現(xiàn)#3水輪機尾水錐管里襯七處脫空,其中尾水管進人門上部里襯不銹鋼段有兩處脫空,在脫空區(qū)域發(fā)現(xiàn)一條穿透性裂紋。尾水管進人門鋼襯漏水情況見圖1,尾水管進人門上方脫空區(qū)域見圖2。

        圖1 尾水管進人門鋼襯漏水情況

        圖2 尾水管進人門上方脫空區(qū)域

        自機組投產(chǎn)以來,該電站每年均利用年度機組C修機會對各臺機組尾水錐管組合焊縫、尾水錐管與基礎(chǔ)環(huán)連接焊縫進行滲透探傷,對尾水管進人門上部長度3 m區(qū)域里襯進行超聲波探傷,對所發(fā)現(xiàn)的裂紋等缺陷及時進行處理;對尾水檢修平臺以上部位的尾水錐管里襯進行敲擊探測脫空檢查,對檢查出來的單塊脫空面積達0.5 m2及以上區(qū)域及時用水泥進行接觸灌漿處理。通過以上措施,及時恢復(fù)了尾水錐管的性能和受力狀態(tài),確保了尾水管安全運行。

        截至2012年6月,六臺水輪機尾水錐管里襯出現(xiàn)裂紋共15條,其中#3水輪機尾水錐管里襯出現(xiàn)裂紋7次,共8條,且有3條為穿透性裂紋。#3水輪機尾水錐管里襯出現(xiàn)的裂紋情況見表1。

        表1 #3水輪機尾水錐管里襯裂紋統(tǒng)計表

        該電站#2至#6機組尾水錐管里襯均出現(xiàn)過裂紋,其中#4和#6機組出現(xiàn)過一次,#2和#5機組出現(xiàn)過2次,經(jīng)處理后再未出現(xiàn)。但是,#3水輪機尾水錐管里襯裂紋在處理后1~3 a內(nèi)又重新出現(xiàn),且裂紋均集中在尾水管進人門附近。小區(qū)域內(nèi)長期反復(fù)出現(xiàn)裂紋,將嚴重損傷里襯母材的均質(zhì)性,降低里襯母材強度,甚至出現(xiàn)里襯鋼板拉裂,從而嚴重影響機組的安全運行。

        3 裂紋反復(fù)出現(xiàn)原因的分析

        3.1 尾水錐管里襯材質(zhì)分析

        從表1中可以看出,#3水輪機尾水錐管里襯裂紋均出現(xiàn)在尾水管進人門附近,且以尾水管進人門上方居多。尾水錐管里襯裂紋均出現(xiàn)在里襯上部不銹鋼段,高度方向是距離錐管上沿60 mm范圍內(nèi),經(jīng)超聲波探傷檢測得知,所有裂紋均為非組合焊縫裂紋。六臺水輪機尾水錐管上段均采用相同的不銹鋼材質(zhì),且其它錐管里襯出現(xiàn)裂紋相對較少,說明材質(zhì)牌號選擇沒有問題。但是,相比其它機組尾水錐管,#3水輪機尾水錐管里襯出現(xiàn)裂紋次數(shù)最多,且其第一次出現(xiàn)裂紋的時間最早并距機組投產(chǎn)時間最短。2011年,通過超聲波探傷發(fā)現(xiàn)#3水輪機尾水錐管里襯內(nèi)部裂紋(距錐管表面19 mm,裂紋中心距錐管上沿55 mm、距進人門中心線423 mm),說明#3水輪機尾水錐管里襯可能存在某些內(nèi)部缺陷或薄弱因素,從而導(dǎo)致里襯裂紋萌生。

        3.2 水輪機運行方式分析

        該電站是所在電網(wǎng)中的大型骨干電廠,擔任系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻任務(wù),機組出力調(diào)整頻繁,常在非最優(yōu)工況的低負荷區(qū)運行。機組出力調(diào)整時的過渡過程以及偏離最優(yōu)工況運行時會出現(xiàn)渦帶振動的情況。尾水管中存在的渦帶會引起低頻壓力脈動,周而復(fù)始的壓力脈動會使整個尾水管甚至水輪機振動加劇。尾水管進人門上方恰好處于渦帶的旋轉(zhuǎn)壓力場區(qū),且尾水管進人門及其周邊區(qū)域無混凝土支撐,在旋轉(zhuǎn)壓力場作用下,尾水管產(chǎn)生擊鼓樣的振動,使尾水管進人門附近的支撐混凝土受力增加,在振動荷載的反復(fù)作用下,局部薄弱部位尾水錐管里襯鋼板與支撐混凝土脫離,使得尾水錐管里襯鋼板受力不勻,導(dǎo)致尾水錐管里襯開裂。尾水錐管里襯一旦出現(xiàn)穿透性裂紋后必然漏水,隨著漏水量的加大,又加劇了對支撐混凝土的侵蝕,當尾水錐管里襯與混凝土之間的間隙越來越大時,里襯振幅加大,其結(jié)果必然導(dǎo)致里襯疲勞和裂紋進一步加大。

        3.3 對尾水錐管里襯裂紋采取的處理工藝分析

        穿透性裂紋處理工藝為:(1)用電加熱片對裂紋區(qū)域加溫到110 ℃~150 ℃;(2)從裂紋兩端部開始,用電弧氣刨逐步刨除裂紋,在刨至距底部5 mm厚度后,采用風動直磨機對裂紋進行打磨,并保證其根部留有2~4 mm的厚度,裂紋刨除和打磨均采用單“U”形坡口,坡口開度不小于45°并在根部有10 mm長的弧度,將滲碳層打磨掉,露出金屬本色,將焊接面打磨光滑平整;(3)通過滲透探傷檢查確認長度方向已無裂紋;(4)將施焊區(qū)預(yù)熱至110 ℃~150 ℃后開始焊接,并在焊接全過程中將溫度始終保持在110℃~200 ℃之間;(5)采用φ2.6焊條打底,單面焊、雙面成型并保證背面充分熔透。打完底層后,用φ2.6焊條再焊接一層后,用φ3.2焊條焊接至表面高于母材原表面3~5 mm。在整個焊接過程中,每焊接完一層后清除飛濺物和焊渣,并對焊肉用風鏟進行錘擊以消除焊接應(yīng)力;(6)焊接完畢,將其加熱到200 ℃~240 ℃,保溫8 h,用隔熱材料覆蓋自然冷卻;(7)表面打磨,表面粗糙度為12.5,處理完畢進行滲透探傷檢查。

        該電站所有尾水錐管裂紋均采用相同的工藝進行處理,處理過的裂紋部位均未再次開裂,說明裂紋處理工藝合理,效果良好。

        3.4 對尾水錐管里襯脫空采取的處理工藝進行分析

        查閱歷年敲擊探測脫空檢查記錄,發(fā)現(xiàn)#3水輪機尾水管檢修平臺以上的錐管段每年都有脫空缺陷發(fā)生,脫空部位少則兩、三處,多則七、八處。脫空部位多集中在靠近尾水管進人門附近,脫空面積最大為1.6 m2。機組檢修期間對脫空面積大于0.5 m2的區(qū)域均按照《水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范》進行水泥接觸灌漿處理。

        #3水輪機尾水錐管段反復(fù)出現(xiàn)脫空現(xiàn)象,說明機組安裝期間尾水錐管里襯與外部混凝土結(jié)合方面可能存在施工缺陷。后期進行的水泥接觸灌漿僅對脫空面積大于0.5 m2的區(qū)域進行了處理,且由于機組小修時間短,灌漿后水泥漿沒有足夠的強度增長期,從而未能徹底恢復(fù)錐管里襯與混凝土聯(lián)合受力的結(jié)構(gòu);而對于脫空面積小于0.5 m2區(qū)域的存在,在振動荷載的反復(fù)作用下,脫空面積逐漸擴大,進一步惡化了錐管里襯的受力條件,進而反復(fù)出現(xiàn)裂紋。

        4 結(jié)論及采取的處理措施

        綜上所述,#3水輪機尾水錐管里襯反復(fù)出現(xiàn)裂紋的主因為:(1)里襯可能存在某些內(nèi)部缺陷或薄弱因素,易萌生裂紋;(2)機組出力調(diào)整頻繁,水輪機長期偏離最優(yōu)工況運行,惡化了尾水管水流流態(tài),加速了錐管里襯裂紋的萌生與發(fā)展;(3)機組安裝期間存在施工缺陷,使錐管里襯與混凝土接觸面間密實性較差,后期進行的水泥接觸灌漿對恢復(fù)錐管里襯與混凝土接觸強度的作用有限。

        針對水泥接觸灌漿難以達到恢復(fù)錐管里襯與混凝土接觸強度的問題,2012年11月,采用流動性好、固化快、強度高的環(huán)氧樹脂材料對#3水輪機尾水錐管里襯脫空面積大于0.3 m2的部位進行了化學(xué)接觸灌漿處理。經(jīng)過近2 a時間的運行,#3水輪機尾水管進人門附近未再出現(xiàn)滲漏水,尾水錐管里襯經(jīng)化學(xué)接觸灌漿部位結(jié)合良好,錐管里襯未出現(xiàn)裂紋,說明化學(xué)接觸灌漿效果顯著。

        5 結(jié) 語

        水輪機尾水錐管部位結(jié)構(gòu)復(fù)雜,施工時難以做到錐管里襯與二期混凝土接觸緊密,在復(fù)雜的水力條件下,容易造成運行期水輪機尾水錐管里襯裂紋。機組長期在不良工況下運行,會造成尾水錐管里襯與混凝土接觸面脫空,是尾水錐管里襯產(chǎn)生裂紋的重要因素。因此,在電站運行過程中,應(yīng)優(yōu)化機組運行方式,盡量避免或減少機組在振區(qū)運行及頻繁調(diào)整出力。因尾水錐管里襯脫空面積小,后期的水泥接觸灌漿受技術(shù)條件和機組歸調(diào)時限等因素的限制,并不適合于尾水錐管里襯脫空缺陷處理,應(yīng)采用可灌性好、早期強度增長快、粘結(jié)強度高的化學(xué)接觸灌漿技術(shù)進行處理。

        參考文獻:

        [1] 周 波.改善水電機組運行穩(wěn)定性[J].電器工業(yè),2004,5(5):42-45.

        [2] 劉有全.寶珠寺水電站3號機組尾水錐管里襯修補處理[J].西北水電,2010,29(1):34-37.

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