吳忠舉,劉志堅(jiān),劉春生
(智奇鐵路設(shè)備有限公司技術(shù)開發(fā)部,山西 太原 030032)
鐵路輪對主要起車輛承載、運(yùn)行及制動等作用,它一般由車輪與車軸以過盈配合方式組成一體,大致可分為客車輪對、貨車輪對、地鐵輪對、機(jī)車輪對和動車輪對等。輪對在檢修過程中會因各種原因(如:車輪磨耗到限、齒輪箱檢修或制動盤磨耗到限等)需進(jìn)行輪軸退卸。通過壓力機(jī)將力作用在軸端及車輪輪轂內(nèi)側(cè)或輪輞內(nèi)側(cè),克服車輪轂孔與車軸輪座之間的摩擦力后將車輪從車軸上退下。此種方式對于客車輪對、貨車輪對、車輪上帶有注油孔的動車組輪對是沒有問題的,但對于車輪沒有設(shè)計(jì)注油孔的地鐵輪對(帶齒輪箱)來說,是存在問題的。
為了減小輪軸退卸過程的力,目前多種車輪上都設(shè)計(jì)了注油孔。通過注油孔向車輪轂孔內(nèi)注入高壓油,將輪轂漲開,然后只需施加很小的退卸力(大約80~90 kN)就可以將車輪從車軸上退下。而對于沒有注油孔的車輪退卸力可達(dá)1 000~1 500 kN。由于地鐵輪對(帶齒輪箱)的齒輪箱與車輪間隙較?。ù蠹s20~25 mm),而插板自身很厚(大于60~80 mm),無法插入到車輪轂孔與齒輪箱之間的間隙內(nèi),所以無法實(shí)現(xiàn)退卸齒輪箱側(cè)車輪時輪轂內(nèi)側(cè)受力的目標(biāo)。如將插板做成能插入車輪轂孔與齒輪箱之間的厚度,就無法保證它有足夠的剛度。
目前對車輪無注油孔的地鐵輪對(帶齒輪箱)車輪退卸方式有2種:一是采用壓力機(jī)的退卸擋板與車輪輪輞內(nèi)側(cè)面接觸方式進(jìn)行車輪退卸;二是采用單柱龍門式壓力機(jī)與輪對退卸工裝配合使用進(jìn)行車輪退卸。
1)方式一。采用壓力機(jī)的退卸擋塊與車輪輪輞內(nèi)側(cè)面接觸方式進(jìn)行車輪退卸。在壓力機(jī)上的擋板上下部位安裝2個擋塊。由于輪對帶有齒輪箱,為了使退卸擋塊不與齒輪箱干涉,擋塊的間距需能將齒輪箱放入,這導(dǎo)致車輪的輪輞內(nèi)側(cè)面接觸面積就非常?。ㄈ缦马搱D1、2所示),約40~50 cm2。其優(yōu)點(diǎn):工裝簡單,只需制做4個壓力塊;連接簡單,兩4個壓力塊只需要使用螺栓簡單固定到設(shè)備上;退卸效率高,輪對一次裝卸就可以將2片車輪退下。其缺點(diǎn):擋塊與車輪輪輞接觸面積小,作用在輪輞上的壓強(qiáng)較大,使得車輪輻板發(fā)生變形,從而使得車輪輪轂部位受到了力矩作用,這極易導(dǎo)致車輪退卸時車軸輪座拉傷,造成車軸報(bào)廢。為了減少拉傷機(jī)率,有時采用火焰切割的方式預(yù)先將車輪輻板切割,減小轂孔與輪座之間的作用力。但這存在割傷車軸輪座的危險(xiǎn)性,費(fèi)時、費(fèi)力影響交貨周期。
圖1 車輪與擋塊接觸狀態(tài)
圖2 與擋塊接觸區(qū)域
2)方式二。單柱龍門式壓力機(jī)與輪對退卸工裝配合使用進(jìn)行車輪退卸。在單柱龍門式壓力機(jī)龍門橫梁下方放置車輪退卸工裝設(shè)備(如圖3所示),將輪對放置在工裝上進(jìn)行輪軸退卸。其優(yōu)點(diǎn):將需要退卸車輪的地鐵輪對(帶齒輪箱)吊放在輪對退卸工裝上,需要退卸的車輪放到退卸工裝的外側(cè)(如圖4所示)。在退卸車輪時車輪轂孔和車輪輪輞兩處同時受力,增加了受力面積而且還能有效的抑制了車輪的變形,這就保證了車輪在退卸時受力均勻不發(fā)生拉傷車軸的現(xiàn)象。其缺點(diǎn):退卸工裝笨重,工裝在使用時需要使用橋式起重機(jī)進(jìn)行運(yùn)輸;一次裝夾不能完成兩側(cè)車輪的同時退卸,退卸效率低下。
針對于上述2種地鐵輪對(帶齒輪箱)退卸車輪方式存在的問題,有必要設(shè)計(jì)1種新型的退卸工裝設(shè)備。這種新型的工裝設(shè)備需解決無注油孔的地鐵輪對(帶齒輪箱)車輪在退卸時存在2個主要問題:退卸壓力大,車輪容易發(fā)生變形,這樣車輪退卸拉傷,導(dǎo)致車軸報(bào)廢的現(xiàn)象發(fā)生;齒輪箱側(cè)車輪轂孔與齒輪箱之間間隙小,常規(guī)的退卸車輪轂孔端面的方式不能實(shí)現(xiàn)。
圖3 單柱龍門式壓力機(jī)
圖4 退卸的車輪吊放到退卸工裝外側(cè)
結(jié)合前2種退卸方式的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行綜合分析設(shè)計(jì)。通過綜合分析設(shè)計(jì),該工裝設(shè)備采用固定式結(jié)構(gòu)安裝到壓力機(jī)上,不進(jìn)行拆卸,這樣可以減少吊裝。為了解決齒輪箱側(cè)車輪轂孔與齒輪箱之間間隙小的問題,采用輪輞接觸退卸。為了避免上述方式一輪輞退卸產(chǎn)生的接觸面積小的問題,將增大退卸擋板與車輪輪輞內(nèi)側(cè)面的接觸面積,將退卸擋板設(shè)計(jì)成C型插口,這樣使得退卸擋板與車輪接觸面積增大(大約400~450 cm2)如上頁圖5所示,有效的降低了車輪單位面積上產(chǎn)生的壓強(qiáng),進(jìn)而降低車輪的變形,使得在退卸車輪過程中不發(fā)生車輪退卸拉傷,導(dǎo)致車軸報(bào)廢的現(xiàn)象發(fā)生。為了增加以增加新型工裝設(shè)備的鋼性,防止在車輪退卸過程中發(fā)生變形。將工裝設(shè)計(jì)成為3個接觸面與設(shè)備接觸(如圖6所示),增加工裝設(shè)備的剛性。具體實(shí)施(如圖7所示)。
圖5 淺藍(lán)色區(qū)域?yàn)樵黾拥慕佑|面積
圖6 新型工裝三維模型
圖7 實(shí)際退卸效果
上述方案實(shí)施后,在退卸無注油孔的動車輪對齒側(cè)車輪過程中達(dá)到了良好效果,使得退卸力由原來的1 500~2 000 kn,降低到800~1 000 kn,基本杜絕了由于退卸產(chǎn)生的拉傷現(xiàn)象。該工裝的設(shè)計(jì)研發(fā)達(dá)到了預(yù)期效果為公司降低了成本,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。