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        SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的負面影響研究

        2014-08-15 00:49:46
        環(huán)境與生活 2014年16期
        關(guān)鍵詞:煙氣催化劑系統(tǒng)

        引言

        隨著科技的不斷發(fā)展,SCR煙氣脫硫在我國電廠中的應(yīng)用越來越廣泛,本文就該部分內(nèi)容進行了研究。

        本文主要從我國電廠煙氣脫硝現(xiàn)狀、當代煙氣脫硝產(chǎn)業(yè)建設(shè)中存在的主要問題、重點安裝控制問題、負面影響分析等方面進行了研究。

        我國電廠煙氣脫硝現(xiàn)狀

        我國的電能供給主要以燃煤發(fā)電為主,在燃煤過程中所產(chǎn)生的氮氧化物主要為NO、NO2以及N2O,相較于發(fā)達國家而言,我國無論是在燃煤技術(shù)應(yīng)用方面還是在脫硝技術(shù)應(yīng)用方面均存在著一定的差距,以至于我國燃煤電廠所排放的NOx已經(jīng)抵消了近年來針對SO2的控制效果。

        具體來說,從脫硝裝置建設(shè)方面來看,我國已建脫硝機組在2008年已經(jīng)超過1億千瓦,這種建設(shè)現(xiàn)狀是由政府規(guī)定的氮氧化物排放標準與燃煤機組建設(shè)時的環(huán)境影響評價審批共同作用而形成的,這說明燃煤電廠煙氣脫硝已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護所需要重點考慮的問題之一。

        從脫硝工藝選擇方面來看,我國絕大部分燃煤機組所使用的脫硝工藝為SCR方法,這種方法實現(xiàn)結(jié)構(gòu)簡單、脫硝效率可以超過90%,且不會在脫硝過程中生成副產(chǎn)物,因而不會形成二次污染,這也是國際中應(yīng)用最為廣泛的脫硝方法。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,基于SCR工藝的煙氣脫硝機組占我國總脫硝機組的比例超過90%;從SCR煙氣脫硝技術(shù)設(shè)計與承包方面來看,在現(xiàn)代煙氣脫硝市場中,我國國內(nèi)的承包商基本已經(jīng)具備了脫硝系統(tǒng)的設(shè)計、建造、調(diào)試與運營能力,可基本滿足國內(nèi)燃煤電廠的煙氣脫硝系統(tǒng)建設(shè)需求。

        從SCR關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備方面來看,雖然我國大部分燃煤電廠仍舊以引進國外先進技術(shù)為主,但是在引進的同時,也同樣很注意在其基礎(chǔ)上進行消化、吸收和創(chuàng)新,部分企業(yè)或公司還開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的SCR關(guān)鍵技術(shù)。在相關(guān)設(shè)備研發(fā)方面,已可實現(xiàn)國產(chǎn)的設(shè)備有液氨還原劑系統(tǒng)、噴氨格柵設(shè)備、靜態(tài)混合器設(shè)備等,但是諸如尿素水熱解系統(tǒng)、聲波吹灰器、關(guān)鍵儀器儀表等還未實現(xiàn)國產(chǎn)化;從產(chǎn)業(yè)化管理方面來看,政府正在逐漸加大對煙氣脫硝的管理力度,而企業(yè)也正在按照相關(guān)要求制定和執(zhí)行相關(guān)的自律規(guī)范,但是總體來說我國的煙氣脫硝管理仍處于初級階段,還需要在借鑒國外先進管理經(jīng)驗的同時結(jié)合我國國情制定符合我國發(fā)展要求的產(chǎn)業(yè)管理制度。

        隨著科技的不斷發(fā)展,SCR煙氣脫硫在我國電廠中的應(yīng)用越來越廣泛,本文就該部分內(nèi)容進行了研究。只有加強對SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的負面影響研究,才能使SCR煙氣脫硝技術(shù)更加完善,是非常有現(xiàn)實意義的。

        當代煙氣脫硝產(chǎn)業(yè)建設(shè)中存在的主要問題

        雖然我國燃煤電廠煙氣脫硝產(chǎn)業(yè)進步明顯,但是其發(fā)展過程中存在的問題也相對較為突出,主要表現(xiàn)在以下幾方面。

        脫硝技術(shù)掌握度不足

        雖然SCR脫硝工藝簡單,但是其核心技術(shù)較難突破,在應(yīng)用方面,我國的SCR脫硝系統(tǒng)設(shè)計與設(shè)備獲取仍舊以引進或項目合作為主,還沒有形成一套完整的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的SCR脫硝技術(shù)解決方案。并且在技術(shù)引進中,所能夠引進的大多局限在工藝系統(tǒng)設(shè)計方面,而在核心技術(shù)與物理流動模型/CFD流場模擬等技術(shù)引進與掌握方面還無法全面掌握。特別是在SCR脫硝工藝中的核心SCR催化劑選型、設(shè)計與布置、流場設(shè)計等方面我國仍需要依賴國外廠商實現(xiàn)。

        脫硝催化劑還未實現(xiàn)國產(chǎn)化

        脫硝催化劑是SCR技術(shù)的核心,但是就目前我國的SCR工藝發(fā)展狀況而言,所需的TiO2基催化劑仍舊需要從日本和歐洲等少數(shù)國家引進,即便是已建成的脫硝催化劑生產(chǎn)線也是需要進行技術(shù)、原料、設(shè)備引進,生產(chǎn)線只負責生產(chǎn)加工。因此,我國燃煤電廠脫硫成本相對較高,SCR工藝研究任重而道遠。

        煙氣脫硝技術(shù)規(guī)范不夠系統(tǒng)

        我國的煙氣脫硝產(chǎn)業(yè)仍舊處于初級階段,不同燃煤電廠所引進的SCR脫硝系統(tǒng)不盡相同,政府制定相關(guān)技術(shù)標準時也沒有統(tǒng)一的體系進行參照,無論是從脫硝產(chǎn)業(yè)方面看還是從脫硝實現(xiàn)過程方面看均缺乏系統(tǒng)的考慮,這對脫硝產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是極為不利的。

        在SCR關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備方面來看,雖然我國大部分燃煤電廠仍舊以引進國外先進技術(shù)為主,但是在引進的同時同樣注意在其基礎(chǔ)上進行消化、吸收和創(chuàng)新,部分企業(yè)或公司還開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的SCR關(guān)鍵技術(shù)。在相關(guān)設(shè)備研發(fā)方面,可實現(xiàn)國產(chǎn)的設(shè)備有液氨還原劑系統(tǒng)、噴氨格柵設(shè)備、靜態(tài)混合器設(shè)備等,但是諸如尿素水熱解系統(tǒng)、聲波吹灰器、關(guān)鍵儀器儀表等還未實現(xiàn)國產(chǎn)化。

        重點安裝控制問題

        煙道系統(tǒng)安裝

        煙氣在經(jīng)過鍋爐省煤器出口后平均分成兩路,每路煙氣各自進入一個垂直布置的SCR反應(yīng)器里,即每臺鍋爐配有兩個反應(yīng)器。煙氣經(jīng)脫硝處理后進入回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器、靜電除塵器、引風機和FGD,最后通過煙囪排入大氣。脫硝煙道連接鍋爐省煤器出口煙道、反應(yīng)器和鍋爐空預(yù)器,煙道橫截面為矩形。脫硝煙道系統(tǒng)還包括吸收熱位移的膨脹節(jié)。脫硝煙道的膨脹節(jié)采用非金屬膨脹節(jié)。煙道設(shè)置有SCR測點接管座。

        需要特別說明的是注射柵格所在的SCR入口煙道在吊裝前按氨注射管道設(shè)計圖紙22DM211MX的要求,應(yīng)安裝好煙道內(nèi)部的氨注射柵格部件后再進行吊裝。SCR入口煙道可自上往下吊裝;SCR入口煙道的安裝過程中需要插入非金屬膨脹節(jié)的安裝。煙道組件吊裝后,應(yīng)按照圖紙要求,現(xiàn)場開相應(yīng)的測量管座孔并裝焊測點管座。煙道安裝焊縫應(yīng)保證密封,防止煙氣泄漏。

        SCR反應(yīng)器及反應(yīng)器附件安裝

        SCR反應(yīng)器截面成矩形,反應(yīng)器的載荷通過它的兩側(cè)承重墻均勻地分布,向下傳遞,利用反應(yīng)器底部的彈性支座傳遞到SCR鋼構(gòu)架的支撐梁上。反應(yīng)器承重墻下部的支撐梁和側(cè)重下部的梁上安裝反應(yīng)器限位裝置,反應(yīng)器以幾何截面的中心為固定點并向外膨脹,使水平各方向的膨脹位移量最小。反應(yīng)器外壁一側(cè)在每一層催化劑處均設(shè)有檢修門,用于將催化劑模塊裝入催化劑層或更換催化劑模塊。每個催化劑層設(shè)有人孔,在機組停運時允許進入檢查或檢測催化劑模塊。

        負面影響分析

        硝出口煙道濃度分布不均受鍋爐燃燒方式、配風、爐膛結(jié)構(gòu)等因素影響,這就造成了SCR入口煙道的濃度分布不均。運行調(diào)整時,SCR出口CEMS的采樣系統(tǒng)為單點采樣,根據(jù)DCS歷史數(shù)據(jù)分析,停止噴氨后,SCRA入口、SCRB入口CEMS濃度經(jīng)常不一致,有時相差20.5mg/Nm3以上;SCRA、SCRB出口CEMS煙氣的代表性較差,需要通過煙道內(nèi)清理積灰、調(diào)整脫硝入口噴氨量,并通過調(diào)整試驗來控制煙道內(nèi)氮氧化物濃度均勻。經(jīng)過噴氨格柵調(diào)整后,NO2濃度最大值為64.12mg/Nm3,NO2濃度最小值為22.84mg/Nm3。調(diào)整后,在測孔1至測孔2深度范圍內(nèi),測孔1至測孔10的NO2濃度均勻性較好;但是在煙道南側(cè)區(qū)域,隨著測點位置加深,NO2濃度略有減小。經(jīng)過計算,SCRA側(cè)出口NO2平均濃度為46.75mg/Nm3;以平均濃度為基準,濃度場平均偏差為18.36%。

        綜合上述,脫硝系統(tǒng)氮氧化物濃度差值大的直接原因:噴氨系統(tǒng)運行不正常,脫硝出口濃度場不均勻,直接導致脫硝出口氮氧化物濃度與脫硫出入口氮氧化物濃度差值大。間接原因:脫硫出口氮氧化物設(shè)計量程大、低濃度時進入儀表的顯示死區(qū)是導致脫硝出口氮氧化物濃度與脫硫出入口氮氧化物濃度差值大的間接原因。

        在3號機組檢修期間,對煙氣在線儀表監(jiān)測模塊進行了更換,以適應(yīng)低濃度的氮氧化物的測量,檢修后投入運行,對SCR入口噴氨量進行了多次調(diào)整試驗,將SCR出口的濃度場差值控制在10%以內(nèi),脫硝反應(yīng)器出口、脫硫入口、煙氣排放出口NO2濃度偏差大的問題得到解決。調(diào)整噴氨量后SCR的各個測孔的折算測試濃度值。

        結(jié)語

        只有加強對SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的負面影響研究,才能使SCR煙氣脫硝技術(shù)更加完善,這是非常有現(xiàn)實意義的。

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