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        300 MW循環(huán)流化床鍋爐特殊工況下的調(diào)整與環(huán)境因素分析

        2014-08-15 02:25:56
        應(yīng)用能源技術(shù) 2014年10期
        關(guān)鍵詞:床料床溫煤矸石

        (山西平朔煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 朔州 036000)

        0 引 言

        作為新一代的潔凈煤燃燒技術(shù),循環(huán)流化床(CFB)鍋爐燃燒技術(shù)已在世界范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用。目前面臨越來越嚴(yán)峻的環(huán)境壓力,國家新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)于2014年7月1日即將開始執(zhí)行,針對引進(jìn)型技術(shù)的CFB鍋爐,并結(jié)合作者多年從事電廠運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),提出了300 MW循環(huán)流化床鍋爐特殊工況下的調(diào)整與環(huán)境質(zhì)量存在必然影響的觀點(diǎn)值得大家關(guān)注[1]。

        1 鍋爐運(yùn)行方式及參數(shù)介紹

        某廠300 MW CFB鍋爐為上海鍋爐廠有限公司引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的循環(huán)流化床、中間再熱自然循環(huán)燃煤鍋爐。

        鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量:1 060.6 t/h。

        額定蒸發(fā)量:1 010.1 t/h。

        過熱蒸汽壓力:17.5 MPa。

        過熱蒸汽溫度:541 ℃。

        低溫再熱蒸汽壓力:4.03 MPa。

        低溫再熱蒸汽溫度:333 ℃。

        高溫再熱蒸汽流量:870.5 t/h。

        高溫再熱蒸汽壓力:3.824 MPa。

        高溫再熱蒸汽溫度:541 ℃。

        省煤器入口給水溫度:279 ℃。

        鍋爐保證效率:91%。

        空氣預(yù)熱器 :四分倉回轉(zhuǎn)式。

        爐膛熱循環(huán)回路由爐膛、四個(gè)偏心布置旋風(fēng)分離器、四個(gè)回料器、四個(gè)外置式換熱器組成。排渣系統(tǒng)采用滾筒冷渣器與風(fēng)水冷渣器聯(lián)合排渣的運(yùn)行方式,爐前為兩臺出力為25 t/h的滾筒冷渣器,爐后為兩臺出力為37 t/h的風(fēng)水冷渣器。鍋爐采用褲衩腿布置,帶四臺外置式換熱器。

        2 燃料及給煤系統(tǒng)

        設(shè)計(jì)煤種為洗中煤和煤矸石混燒,混燒比例為洗中煤:煤矸石為60∶40。校核煤種I為洗中煤與煤矸石混燒,混燒比例為洗中煤:煤矸石為50∶50.校核煤種II為洗中煤、煤矸石與煤泥3種燃料混燒,混燒比例為洗中煤:煤桿石:煤泥為30∶30∶40。煤質(zhì)資料見表1。

        表1 煤質(zhì)分析表

        3 協(xié)同脫硫、脫硝、除塵系統(tǒng)及運(yùn)行方式

        這個(gè)廠煤源來自于附近露天煤礦的煤泥、洗中煤(煤矸石)。脫硫系統(tǒng)在原有爐內(nèi)脫硫和超前脫硫的基礎(chǔ)上,新增一套鍋爐尾部增濕活化系統(tǒng),通過爐膛尾部噴氨水,以達(dá)到深度脫硫的效果,多個(gè)系統(tǒng)協(xié)同使用,極大的增加了鍋爐整體脫硫的可靠性,鍋爐出口二氧化硫濃度可控制在200 mg/m3以下,達(dá)到國家新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        為循環(huán)流化床低溫燃燒鍋爐,在實(shí)際運(yùn)行的過程中,產(chǎn)生的NOx濃度較低,但應(yīng)燃燒工況不穩(wěn)定,可能造成NOx濃度間隙性超標(biāo),該廠新增一套(SNCR)脫硝系統(tǒng),NOx排放濃度可控制在200 mg/m3以下,達(dá)到國家新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        在除塵方面,吸取國內(nèi)外先進(jìn)除塵技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用自主研發(fā)、知識產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)的分室反吹布袋除塵,除塵器可在線更換布袋,同時(shí)灰?guī)旌褪沂瘋}頂部均安裝布袋除塵器[5],鍋爐煙塵濃度可控制在30 mg/m3以下,達(dá)到國家新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        在循環(huán)流化床鍋爐的低溫燃燒特性(一般在850~900 ℃之間)下[2],三個(gè)系統(tǒng)協(xié)同作用,使得機(jī)組在安全穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)都能達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。

        4 鍋爐運(yùn)行中典型工況的調(diào)整措施及環(huán)境因素分析

        這個(gè)廠300 MW CFB鍋爐于2009年8月投產(chǎn),至今運(yùn)行將近六年時(shí)間,作者結(jié)合運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),就該電廠從基建時(shí)期到運(yùn)行穩(wěn)定期間的幾種典型工況進(jìn)行分析。

        (1) 鍋爐發(fā)生翻床的調(diào)整及環(huán)境影響

        由于鍋爐采用褲衩腿布置,由兩臺一次風(fēng)機(jī)來調(diào)整一次風(fēng)壓,由兩個(gè)熱一次風(fēng)擋板來控制進(jìn)入褲衩腿的一次風(fēng)量,使兩邊的床料量保持平衡[3]。

        正常情況下,兩邊的床壓保持平衡,當(dāng)發(fā)生下現(xiàn)幾種情況時(shí),會導(dǎo)致翻床:

        ①鍋爐返料不暢;②熱一次風(fēng)擋板發(fā)生卡澀;

        當(dāng)發(fā)生上述兩種情況時(shí),鍋爐會在幾秒內(nèi)快速發(fā)生翻床,如果調(diào)整不及時(shí),爐內(nèi)工況大幅波動,造成鍋爐大面積結(jié)焦,情況嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)?dǎo)致鍋爐停運(yùn),會使二氧化硫、NOx超標(biāo)。因此,針對這種可能的存在,運(yùn)行人員要加強(qiáng)監(jiān)視力度,一但發(fā)生翻床應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn),并快速調(diào)整。

        鍋爐返料不暢導(dǎo)致翻床。首先將無床料一側(cè)的煤量減為零,防止煤進(jìn)入爐膛后在無床料的爐膛內(nèi)燃燒時(shí)發(fā)生結(jié)焦。其次要快速調(diào)整兩側(cè)的熱一次風(fēng)擋板,以調(diào)整兩側(cè)的熱一次風(fēng)量,使得被壓死一側(cè)的風(fēng)量迅速加大,盡快恢復(fù)流化。如果鍋爐還未恢復(fù),進(jìn)一步加大兩臺一次風(fēng)機(jī)的出力,調(diào)整兩側(cè)的下二次風(fēng)擋板,注意防止保護(hù)動作的同時(shí),提高爐膛負(fù)壓。另一個(gè)操作盤要加大排渣出力,調(diào)整鍋爐水位,并分析發(fā)生翻床的原因。

        熱一次風(fēng)擋板發(fā)生卡澀導(dǎo)致翻床。由于這個(gè)廠鍋爐采用封閉式布置,廠房內(nèi)環(huán)境溫度較高,熱一次風(fēng)擋板閥門電機(jī)布置在空預(yù)器附近,平常運(yùn)行溫度較高,調(diào)整頻繁,易發(fā)生卡澀。應(yīng)在DCS畫面開大關(guān)小,反復(fù)調(diào)整卡澀的熱一次風(fēng)擋板,使之恢復(fù)正常,并派人到就地觀察熱一次風(fēng)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否有報(bào)警,及時(shí)復(fù)位報(bào)警。隨時(shí)準(zhǔn)備就地手搖擋板,并與運(yùn)行值長聯(lián)系,降低機(jī)組負(fù)荷。如圖所示,由于一側(cè)熱一次風(fēng)門卡澀,導(dǎo)致翻床的發(fā)生,在及時(shí)復(fù)位熱一次風(fēng)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)報(bào)警后(由于該廠風(fēng)門采用進(jìn)口西門子執(zhí)行機(jī)構(gòu),在復(fù)位過程中需將風(fēng)門斷電幾分鐘,所以在曲線上風(fēng)門成虛線狀態(tài)時(shí)為斷電狀態(tài)),經(jīng)過調(diào)整使之恢復(fù)正常。

        另外調(diào)整翻床的關(guān)鍵在于壓死的床層被吹起來時(shí),要快速調(diào)整熱一次風(fēng)擋板,防止床料全部翻過另一側(cè),這時(shí)要觀察床壓的變化速度及兩側(cè)一次風(fēng)量的變化,要超前調(diào)整,盡快恢復(fù)正常[4]。

        上述過程必須經(jīng)過長時(shí)間的研究和運(yùn)行調(diào)整,才能在翻床發(fā)生時(shí),將其影響減小到最低,防止事故擴(kuò)大化,并使得各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)控制在合格范圍內(nèi)。

        2 啟爐過程中的運(yùn)行調(diào)整及環(huán)境影響

        由于循環(huán)流化床床料多,澆注料布置廣泛,啟爐時(shí)要控制床溫溫升率,一般不超1 000 ℃/h,防止升溫過快,澆注料脫落,所以時(shí)間較長,這時(shí)床料由于流化后相互撞擊及磨損,形成的小顆粒床料會被抽走,造成床料的流失,床壓的降低,這時(shí)由于床溫還不高,還不能大量的投煤,等到達(dá)投煤溫度時(shí),床壓會越來越低,加之投運(yùn)外置式換熱器,造成冷的循環(huán)灰進(jìn)入爐內(nèi),造成床溫的波動,如果控制不好,極易造成鍋爐結(jié)焦。在啟動過程中,必須嚴(yán)格控制爐膛溫升率,因此在鍋爐烘爐期間爐膛溫度一直較低(低于600 ℃),且O2濃度一直偏高(一直在17%以上),爐內(nèi)投入脫硫劑后不能與SO2良好反應(yīng),因此SO2折算濃度會超標(biāo)排放。同時(shí),燃料型氮生成NOX所需的O2濃度較高,NOX生成量也就較高,因此NOX折算濃度會超標(biāo)排放。

        由于給煤采用二級給煤,一級為稱重式給煤機(jī),二級為刮板式給煤機(jī)。刮板式給煤機(jī)有前、后兩個(gè)給煤口,有兩個(gè)手動插板控制開度。由于啟爐時(shí)所需要的煤量較小,這時(shí)的煤量控制成為關(guān)鍵。要通過觀察爐膛密相區(qū)下部與中部的床溫測點(diǎn)(鍋爐密相區(qū)床溫測點(diǎn)分為上、中、下三層,每一層床溫測點(diǎn)由前、中、后測點(diǎn)組成)來決定調(diào)整哪個(gè)給煤機(jī)的前墻給煤插板,進(jìn)而調(diào)整下煤量。

        投運(yùn)外置式換熱器時(shí),不能盲目根據(jù)汽溫調(diào)整,應(yīng)根據(jù)爐膛溫度調(diào)整。當(dāng)進(jìn)入爐內(nèi)的煤燃燒后,床溫及床溫升率升高后,再緩慢開大外置床的流化風(fēng)量。注意要反復(fù)少量多次,使床溫與汽溫程良性曲線上升。

        在啟爐過程中,投運(yùn)油槍時(shí)投運(yùn)布袋除塵器,可減少煤油混燒時(shí)產(chǎn)生的污染物,及時(shí)投運(yùn)脫硫脫硝系統(tǒng)可達(dá)到降低污染物排放的效果。

        [1] 劉 靜,600 MW超臨界循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計(jì)研究[J].動力工程,2003.

        [2] 龔 鵬.300 MW循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組床溫特性及調(diào)整,2011.

        [3] 蔣敏華.大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù),2009.

        [4] 趙發(fā)家.300 MW循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行優(yōu)化,2008.

        [5] 楊 冬.引進(jìn)型300 MW循環(huán)流化床鍋爐效率的分析,2010.

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