李偉林
(江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇啟東 226246)
江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司是近年投產(chǎn)的超超臨界純凝海水直冷發(fā)電機組,電廠填海而建,擁有得天獨厚的冷端循環(huán)水資源,設(shè)計之初就充分考慮要到利用周邊海域深層低溫海水提高循環(huán)效率。但實際運行中真空指標(biāo)卻與設(shè)計初衷不符,2010-2013年平均真空完成值與內(nèi)陸長江下游沿江電廠基本持平,甚至還有一定差距。是什么原因?qū)е氯绱说锰飒毢竦沫h(huán)境資源沒能發(fā)揮優(yōu)勢,本文將從冷端系統(tǒng)的各個方面分析呂四港電廠沒有發(fā)揮冷端優(yōu)勢的原因,并以此提出同類機組可能共同存在的問題,探索解決方案。
呂四港電廠冷端系統(tǒng)凝汽器采用的是哈汽660MW超超臨界機組配套凝汽器,設(shè)備型號是N-31000-1,設(shè)計背壓4.9kPa,設(shè)計總有效換熱面積31000m2,設(shè)計循環(huán)水流量73900t/h,進水溫度20℃,單機配備兩臺長沙水泵廠生產(chǎn)的設(shè)計流量37800t/h循環(huán)水泵,真空泵配備3臺佛山水泵廠生產(chǎn)的水環(huán)式真空泵。凝汽器抽真空方式采用單抽串聯(lián),入口循環(huán)水采用內(nèi)外圈雙進雙出,并設(shè)置有二次濾網(wǎng)。
呂四港電廠選配的凝汽器換熱面積為31000 m2明顯小于同類型電廠普遍配套的36000m2凝汽器,對比換熱面積小了13.8%導(dǎo)致凝汽器換熱效能偏低,影響機組真空。同時不同換熱面積對應(yīng)的管數(shù)少總通流截面減小,導(dǎo)致循環(huán)水阻力增大循泵耗電更多,從熱力循環(huán)效率及廠用電方面都不合算。
呂四港電廠凝汽器入口循環(huán)水管道是L型布置,管道存在90°直角,且在凝汽器進口中心點前有一段高度為6米的上升管,也就是說循環(huán)水必須克服這6米的靜壓阻力才能進到凝汽器換熱,此種設(shè)計增加了循環(huán)水阻力。機組運行中必須保證循環(huán)水壓力在0.06MPa以上才能滿足凝汽器正常進水,從而需要運行更多的循環(huán)水泵維持較高的循環(huán)水壓力,直接后果是增加了循環(huán)水泵電耗。而間接帶來的問題是滿足凝汽器充滿水的循環(huán)水壓要求過高,在壓力波動的情況下頂部凝汽器管道空管問題更容易出現(xiàn),不僅影響換熱管道壽命而且影響機組真空。國內(nèi)循環(huán)水管道設(shè)計優(yōu)秀的電廠比如上海外高橋第三電廠,其循環(huán)水管道布置方面完全避免90°直角,而且循環(huán)水管道架空布置,與凝汽器入口水平,完全沒有上升管,因而循環(huán)水運行壓力低只需要0.03MPa即可保證凝汽器管道全部充滿,同時低水壓運行增加了循環(huán)水在凝汽器內(nèi)的換熱時間,提高換熱效率。對于循泵電耗方面,更低的水壓,循泵所需出力更小,電耗也相應(yīng)更小。
原設(shè)計抽真空方式為,單抽真空管串聯(lián)兩個凝汽器。這種方式必然導(dǎo)致最遠端的吸入口負壓被近端的氣體排擠,形成遠端抽吸力不足。設(shè)計是雙背壓凝汽器,但實際運行中背壓差值極小,只有不到0.2kPa,達不到1kPa的設(shè)計背壓差。
由于凝汽器入口循環(huán)水管道低位布置,克服6米上升管道阻力后凝汽器頂部鈦管水壓力極低,循環(huán)水流速存在停滯現(xiàn)象,導(dǎo)致頂部鈦管內(nèi)易聚集循環(huán)水內(nèi)的空氣及漂浮雜質(zhì)。個別機組甚至出現(xiàn)過低壓缸末級葉片出口排汽溫度與真空測點處排汽溫度一致的現(xiàn)象,說明從末級葉片出口至抽真空管道入口段鈦管換熱效率基本為零。
水環(huán)式真空泵在工作液溫度超過35℃就極度的影響真空泵入口抽吸性能。如果凝汽器的真空嚴(yán)密性不夠好,在夏季真空泵無法勝任將凝汽器內(nèi)不凝結(jié)氣體完全抽盡的任務(wù)。
1)基建設(shè)計初期,在投資許可的情況下盡量選用較大容積的凝汽器,或者后期發(fā)現(xiàn)凝汽器確實存在換熱面積偏少的情況下,爭取對凝汽器進行擴容改造。比如更換換熱能力更強的管道。
2)對循環(huán)水管道進行改造,消除90°直角彎頭,在循環(huán)水潔凈度合適的情況下,采用大孔徑的二次濾網(wǎng),減小循環(huán)水管道阻力。在基建期可考慮抬高循環(huán)水管道高度的方案,盡量縮小循環(huán)水管道與凝汽器入口中心點的高度差。
3)抽真空方式改雙抽。通過改造把原來的串聯(lián)抽真空管從中間隔開,兩頭各自引管到不同的真空泵,同時運行兩臺真空泵分別對不同的凝汽器抽真空,改造后全年平均真空值提高0.5kPa,且完美實現(xiàn)雙背壓。對于多啟一臺真空泵多耗電的方面,還可進行進一步深度改造,在水環(huán)式真空泵入口加一級蒸汽噴射式抽真空噴管,兩個噴管分別各對應(yīng)一個凝汽器,然后用一臺水環(huán)式真空泵對噴管進行二級抽真空。這樣不僅保留了雙抽,而且真空泵也少轉(zhuǎn)一臺節(jié)約廠用電,更重要的是采用兩級抽真空,能提高整個抽真空系統(tǒng)抽吸力,凝汽器背壓可達3.3kPa,并且抽吸能力不受減溫水溫度影響。
4)安裝水室真空泵。不定期的對凝汽器水室頂部進行抽真空,排除集聚空氣。配合膠球系統(tǒng)投運及循環(huán)水泵定期倒換契機,對凝汽器換熱管道進行沖洗。在循泵倒換時,通過延遲循泵停運時間,增啟循泵后對凝汽器進行高壓沖洗排汽,清除頂部管道內(nèi)結(jié)垢及堵塞。必要時凝汽器可半側(cè)隔絕進行高壓水沖洗。
5)水環(huán)式真空泵冷卻器加冷媒進行降溫。如果生產(chǎn)現(xiàn)場中央空調(diào)冷凝水量足夠,可將空調(diào)冷凝水引入真空泵冷卻水進行降溫。還可采取直接加制冷機的方法對真空泵工作液進行降溫。最好的辦法是在真空泵前增加一級蒸汽噴射式抽真空噴管,采用本機或鄰機輔汽作為動力源,最終蒸汽疏水回收到凝汽器。這樣就不存在真空泵冷卻水溫度影響真空泵出力的問題了。
6)機組檢修時做好真空系統(tǒng)灌水查漏工作,同時對大小機缸體結(jié)合面認真進行抹膠密封。平時運行中嚴(yán)格定期進行真空嚴(yán)密性試驗,并積極開展真空查漏工作,配置真空查漏儀、設(shè)定專人緊盯真空嚴(yán)密性查漏處理,保障機組真空嚴(yán)密性試驗結(jié)果低于100Pa/min。設(shè)計基建期可考慮小汽輪機單獨配小凝汽器的方案,大機凝汽器與小機凝汽器通過熱井水下連接,這樣不僅杜絕了小機漏真空對大機的影響,同時小凝汽器也增大了整體凝汽器容積提高了換熱效果,有利于汽機效率提升與循泵電耗下降。
綜合上述各項原因分析與改造建議,可總結(jié)出火力發(fā)電機組在機組冷端系統(tǒng)設(shè)計方面存在極大的潛力可挖。按照600MW級別純凝機組真空對供電煤耗的普遍影響來計算,每提高1kPa真空,對應(yīng)機組供電煤耗下降3g/kW·h。也就是說真空如果提高0.2kPa,對應(yīng)的供電煤耗下降0.6g/kW·h,而600MW以上級別機組的電廠煤耗每下降0.5g/kwh都接近要獲得500萬元的收益。真空系統(tǒng)的改造與提效無疑是極具經(jīng)濟效益,在系統(tǒng)設(shè)計、運行管理方面還可以有很多的改造與優(yōu)化,這必然是值得技術(shù)人員去攻堅克難。
[1]呂四港電廠循環(huán)水泵說明書[Z].長沙:長沙水泵廠有限公司,2007.
[2]呂四港電廠凝汽器說明書[Z].哈爾濱:哈爾濱汽輪機廠,2007.
[3]呂四港電廠真空泵說明書[Z].佛山:廣東佛山水泵廠,2007.