武玉雙 李淵 李小永 李武平
(1.華北油田第五采油廠;2.西南石油大學(xué))
華北油田榆科油田經(jīng)過30年的開發(fā),目前已經(jīng)進(jìn)入高含水開發(fā)期,傳統(tǒng)的地面集輸工藝造成的高能耗、維修成本高等問題,嚴(yán)重制約著油田的正常發(fā)展。因此,對(duì)老油田開發(fā)后期油田地面集輸工藝進(jìn)行優(yōu)化,重新布局地面集輸工藝,采用高效低耗、安全環(huán)保的地面工藝模式,取得了明顯的效果,效益顯著。
榆科油田共有采油井46 口,開井33 口,日產(chǎn)液584 t,日產(chǎn)油104 t,日產(chǎn)氣989 m3,含水81%。注水井13 口,開井7 口,平均日注水224 m3;有污水回灌井2 口,開井1 口,平均日注水480 m3。單井集油工藝采用傳統(tǒng)的三管伴熱流程,原油在榆一站集中處理后直接外輸,污水經(jīng)簡(jiǎn)易處理后回灌地下。油田現(xiàn)有3 座計(jì)量站,2 個(gè)配水間,值班員工35 人。
該區(qū)塊原油物性:密度0.875 7 g/cm3,黏度45.04 mPa·s,凝固點(diǎn)34 ℃,含蠟11.8%,含膠質(zhì)瀝青質(zhì)20.39%。
水性分析:污水腐蝕速率0.243 mm/a,總礦化度16 399 mg/L,水型CaCl2。
隨著油田的滾動(dòng)開發(fā),到2017年油田日產(chǎn)液將達(dá)777 t,日產(chǎn)油85 t,日產(chǎn)水692 m3,原油綜合含水將達(dá)到89%,日有效注水量635 m3。
榆科油田自投入開發(fā)20 多年來,一直沿用的是傳統(tǒng)的三管伴熱集油流程模式,年自用燃料油450 t。
三管伴熱集油工藝是常規(guī)的原油集輸工藝,存在能耗高、投資大,后期易腐蝕穿孔的弊端,尤其到老油田開發(fā)后期,油井含水越來越高,采用傳統(tǒng)的三管伴熱集油方式熱量大部分被水吸收,熱量浪費(fèi)嚴(yán)重。
由于三管伴熱管線腐蝕穿孔,年均修補(bǔ)伴熱管線穿孔50 多次,補(bǔ)漏及清賠維護(hù)費(fèi)高達(dá)200 萬元,且呈逐年上升趨勢(shì),每年因?yàn)樾孤┐┛椎冉档蜕a(chǎn)時(shí)率,影響產(chǎn)量約130 t,見圖1。
圖1 伴熱管腐蝕圖
由于油田采用的是以井、站為核心的分散式管理,點(diǎn)多面廣,員工巡檢人員的管理面積大,一旦管線泄漏,挖溝、修補(bǔ)等工作強(qiáng)度高。
根據(jù)地質(zhì)部門對(duì)油田的產(chǎn)量預(yù)測(cè),以及油田地面集輸系統(tǒng)存在的不適應(yīng)油田發(fā)展的具體問題,對(duì)榆科油田的地面集輸工藝進(jìn)行針對(duì)性的調(diào)整,采用適合該油田發(fā)展特點(diǎn)的新工藝、新技術(shù),達(dá)到節(jié)能降耗、降本增效的目的。
充分利用站內(nèi)污水熱能,所摻污水經(jīng)摻水泵升壓和摻水換熱器升溫,使摻水溫度從42 ℃升高到55 ℃后,通過摻水閥組進(jìn)入站外的單井摻水環(huán),根據(jù)榆科油田的單井分布情況,將所有單井分為4個(gè)摻水環(huán),冬季摻脫后污水生產(chǎn),夏季根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際實(shí)施單管集油工藝。
由于復(fù)合塑鋼管線比常規(guī)的鋼管線具有良好的防腐保溫功能,在對(duì)老油田進(jìn)行管線更換時(shí),采用這種管線能更好地保證管線的正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
油井采用井口示功圖量油(圖2)的方式,取消原來的四座計(jì)量站,在榆一站內(nèi)建一個(gè)閥組接收各摻水環(huán)的來液,進(jìn)入站內(nèi)處理系統(tǒng)。
示功圖計(jì)量技術(shù)是以實(shí)測(cè)地面示功圖數(shù)據(jù)為依據(jù),結(jié)合油井工況自動(dòng)診斷技術(shù),分析計(jì)算出泵功圖,確定泵的有效沖程,計(jì)算油井產(chǎn)液量。
圖2 井口示功圖量油圖
根據(jù)集輸系統(tǒng)工藝簡(jiǎn)化方案,油井采用環(huán)狀摻水集油工藝改造,取消計(jì)量間,注水工藝流程作相應(yīng)改造。為減少投資,利用已有的注水干線和單井注水管線,采用枝狀串聯(lián)流程,注水井口安裝油水井監(jiān)控采集終端,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)調(diào)控注水量,井口壓力、瞬時(shí)流量、累積流量等數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳、存儲(chǔ),減少了配水間節(jié)流損失和人工調(diào)節(jié)水量,減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度。
通過實(shí)施站外單井的摻水輸送,原油進(jìn)站溫度控制在45~50 ℃,既保證了油井的正常生產(chǎn),降低井口回壓,也保證了站內(nèi)三相分離器不用加熱,實(shí)現(xiàn)正常脫水生產(chǎn)。
通過對(duì)老油田開發(fā)后期單井集油工藝優(yōu)化調(diào)整,站外油井的井口回壓由原來的1.8~2.2 MPa 降為0.3~0.6 MPa,站內(nèi)原油的脫水溫度由原來的58~60 ℃降為45~50 ℃,脫后原油含水控制在0.5%以下,污水含油在100 mg/L 以下,節(jié)能效果顯著。
1)采取環(huán)狀摻水集油工藝和示功圖量油技術(shù)對(duì)榆科油田站外集輸系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)化后,取消了3 座計(jì)量站,可減少現(xiàn)場(chǎng)操作人員8 人,每年可節(jié)約人工費(fèi)50 萬元。
2)簡(jiǎn)化生產(chǎn)工藝后,生產(chǎn)耗能降低,每年可節(jié)約燃油300 t 以上,
3)每年可減少因管網(wǎng)腐蝕穿孔造成的維修費(fèi)用、青賠費(fèi)用60 萬元。
4)管網(wǎng)腐蝕穿孔得到了很好的解決,提高了開井時(shí)率,預(yù)計(jì)年增加產(chǎn)油量130 t。
通過對(duì)榆科油田站外系統(tǒng)的簡(jiǎn)化優(yōu)化,既解決了制約油田發(fā)展的瓶頸問題,又達(dá)到了節(jié)能降耗、提高管理水平的目的,同時(shí)解決了管網(wǎng)腐蝕穿孔造成的環(huán)境污染問題,確保了油田安全正常生產(chǎn)。該工藝的成功實(shí)施,將對(duì)今后同類老油田調(diào)改和新產(chǎn)能建設(shè)地面工藝流程具有借鑒作用,具有較高的推廣價(jià)值。