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        氨合成系統(tǒng)蒸發(fā)冷運行技術改造

        2014-08-10 09:22:26徐學武佟建平
        石油化工應用 2014年5期
        關鍵詞:投用冷器氣量

        徐學武,周 昕,佟建平

        (寧夏豐友化工股份有限公司,寧夏銀川 750021)

        寧夏豐友化工股份有限公司合成氨系統(tǒng)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)合成氨14 萬噸,尿素23 萬噸。采用常壓固定床間歇造氣爐造氣,半水煤氣加壓和常壓脫硫、2.2 MPa 加壓無飽和熱水塔全低變、加壓ADA 變換氣脫硫、雙活化劑熱鉀堿脫碳凈化工藝,醇烷化精煉工藝,25 MPa、Φ1 600 mm 氨合成,水溶液全循環(huán)法生產(chǎn)尿素,生產(chǎn)用汽由3 臺75 t/h 循環(huán)流化床鍋爐供給。

        1 提出問題

        Φ1 600 mm 氨合成系統(tǒng)4 臺水冷器設備為臥式列管式換熱器,使用全廠二次循環(huán)水換熱。從2007 年投用至2011 年,由于循環(huán)水雜質較多且有一定的腐蝕性,造成水冷器花板處內漏,每次檢修都對4 臺水冷器進行清理、試壓、并補漏。由于液相走管程,氣相走殼程,若漏量太大,則將整根液相管加堵頭焊死,造成水冷器換熱面積減少,水冷器出口溫度升高,分離效果變差,合成氨產(chǎn)量減少。為改變現(xiàn)有狀況,公司決定將氨合成水冷器更換為蒸發(fā)冷設備。

        2 醇化系統(tǒng)工藝參數(shù)對比

        2.1 冷卻效率

        (1)在新鮮氣量一定的條件下,水冷、風冷同時使用時蒸發(fā)冷的出口溫度比單純風冷時低10~12 ℃。因此,風冷和水冷同時作用時,冷卻效率高。

        表1 蒸發(fā)冷設備參數(shù)

        (2)在新鮮氣量一定的條件下,開水泵時蒸發(fā)冷的溫差比舊水冷器的溫差高33~35 ℃,蒸發(fā)冷出口溫度比舊水冷器出口溫度低17 ℃;停水泵時蒸發(fā)冷的溫差比舊水冷器的溫差高22~24 ℃,蒸發(fā)冷出口溫度比舊水冷器出口溫度低5 ℃。新上蒸發(fā)冷系統(tǒng)比舊水冷器換熱效果好。

        醇化蒸發(fā)冷投用后冷卻效率明顯提高,系統(tǒng)壓差、二進二出壓差無明顯變化。因蒸發(fā)冷的冷卻由水冷和風冷兩部分作用,在保證蒸發(fā)冷出口溫度一定的情況下,可根據(jù)環(huán)境因素和生產(chǎn)因素,由合成車間選擇水泵的使用情況。

        2.2 CO、CO2 微量變化

        在新鮮氣量一定的條件下,入系統(tǒng)CO 與CO2微量基本穩(wěn)定時,出系統(tǒng)CO 與CO2微量變化不明顯。出口微量顯示醇塔的運行情況和觸媒的反應情況,與塔后蒸發(fā)冷系統(tǒng)作用不大。

        3 烷化系統(tǒng)工藝參數(shù)對比

        (1)當水泵使用時,氣量增大后,蒸發(fā)冷的溫差都在116~118 ℃。說明蒸發(fā)冷完全滿足生產(chǎn)系統(tǒng)要求。

        (2)在氣體流量一定的條件下,開循環(huán)水泵時蒸發(fā)冷的溫差比停循環(huán)水泵時高10~14 ℃,說明當蒸發(fā)冷的風冷和水冷系統(tǒng)同時使用時,冷卻效率較高。

        (3)在氣量流量一定的條件下,蒸發(fā)冷的溫差比舊水冷器的溫差高17~22 ℃,且蒸發(fā)冷出口溫度比舊水冷器出口溫度低11~21 ℃。說明新上蒸發(fā)冷系統(tǒng)比舊水冷器換熱效果好。烷化蒸發(fā)冷投用后冷卻效率明顯提高,二進二出壓差無明顯變化。

        因蒸發(fā)冷的冷卻由水冷和風冷兩部分作用,在保證蒸發(fā)冷出口溫度一定的情況下,可根據(jù)環(huán)境因素和生產(chǎn)因素,由合成車間選擇水泵的使用情況。因考慮到對后系統(tǒng)的影響,現(xiàn)選擇烷化蒸發(fā)冷開風機和水泵運行。

        4 氨合成系統(tǒng)工藝參數(shù)對比

        4.1 系統(tǒng)壓力

        蒸發(fā)冷投入系統(tǒng)后,在循環(huán)量相同的條件下,投用后系統(tǒng)壓力較去年同期的偏低(0.2 MPa),系統(tǒng)壓差基本無變化。

        4.2 冷卻效率

        兩大四小六級滿量,在循環(huán)量和系統(tǒng)壓力基本相同的條件下進行參數(shù)對比。當烷化蒸發(fā)冷開循環(huán)水泵時,蒸發(fā)冷出口溫度比停循環(huán)水泵時低15 ℃。烷化蒸發(fā)冷開循環(huán)水泵后,用5 臺冰機可滿足生產(chǎn)需要(更換設備前使用6 臺冰機),節(jié)能降耗效果明顯。

        表2 蒸發(fā)冷溫度變化情況

        4.3 分析對比

        在循環(huán)量和系統(tǒng)壓力基本相同的條件下,蒸發(fā)冷系統(tǒng)投用后,與2010 年同期使用舊水冷器各參數(shù)的統(tǒng)計。(循環(huán)氫表在維修中故沒有氫氮比數(shù)值)。蒸發(fā)冷投用后的入塔氨含量比前一年低0.2 %~0.4 %,出塔氨含量基本相同,氨凈值增加了0.4 %,說明氨合成塔的觸媒運行情況基本沒變,分離效果好,產(chǎn)量增加,較去年同期產(chǎn)量每班增加3~8 t。以平均每班增加5 t 氨產(chǎn)量計算,每天可增加15 t,每月(按30 天計)可增加450 t合成氨。

        5 后期整改

        蒸發(fā)冷用軟水來自于去尿素軟水的支管上,尿素用水時,造成合成蒸發(fā)冷有缺水情況。故2012 年3 月7 日利用系統(tǒng)小修的機會,將蒸發(fā)冷軟水管改管接至熱電軟水總管上,解決了蒸發(fā)冷的缺水情況(見表2)。

        3 月部分參數(shù)統(tǒng)計如下:12 臺風機、8 臺水泵全部開啟,6 臺冰機運轉(見表3)。

        表3 洛陽隆化蒸發(fā)冷設計情況和3 月正常運行情況對比

        洛陽隆化設計蒸發(fā)冷的新鮮氣量大于現(xiàn)運行的生產(chǎn)氣量,運行時蒸發(fā)冷進出口溫差均大于設計溫差,降溫效果明顯,且其他參數(shù)均在設計范圍內,蒸發(fā)冷投入使用情況良好。

        6 消耗的比較

        (1)電量:蒸發(fā)冷系統(tǒng)投用后,以正常穩(wěn)定生產(chǎn)為基礎,蒸發(fā)冷系統(tǒng)開5.5 kW 風機12 臺,7.5 kW 風機6臺;7.5 kW 水泵4 臺,5.5 kW 水泵4 臺。每天用電為(5.5×12+7.5×6+7.5×4+5.5×4)×24=3 912 度。冰機運行5 臺,停用2 臺冰機的用電量為190×2×24=9 120 度,每天節(jié)約用電9 120-3 912=5 208 度,每月可節(jié)約用電156 240 度。

        (2)除鹽水用量:全廠除鹽水由熱電車間提供,因送合成車間支管上未加流量計,先由熱電車間生產(chǎn)除鹽水總量上估算,2011 年蒸發(fā)冷投運后熱電車間除鹽水流量為190~200 m3/h,蒸發(fā)冷未投運前除鹽水流量為160~180 m3/h。除鹽水用量大約增加了20~30 m3/h,以平均25 m3/h 計算,每天大約增加除鹽水用量600 m3,每月增加為18 000 m3。

        (3)供水系統(tǒng):舊水冷卻系統(tǒng),(冷排用2#水泵房新鮮水;四臺臥式水冷器,用2#泵房循環(huán)水)。投用蒸發(fā)冷系統(tǒng)后,新鮮水用量較少;2#水泵房停3 臺循環(huán)泵,每臺泵流量為486 m3/h,功率為75 kW,每天少用循環(huán)水為486×3×75%×24=26 244 m3,每月少用26 244×30=787 320 m3;每天節(jié)約用電75×3×24=5 400度,每月節(jié)約5 400×30=162 000 度。

        停用2 臺冰機后,4#水泵房停一臺風機,風機功率為30 kW,每天節(jié)約用電30×24=720 度,每月節(jié)約用電720×30=21 600 度。

        7 結論

        經(jīng)過以上技術改造,蒸發(fā)冷系統(tǒng)投用后,節(jié)能降耗效果明顯,達到了預期目的。

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