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        聚合反應(yīng)溫度控制策略的探索

        2014-08-10 09:32:02李嘉佳梁志國
        化工與醫(yī)藥工程 2014年5期
        關(guān)鍵詞:釜內(nèi)反應(yīng)釜設(shè)定值

        李嘉佳 梁志國

        (奧星集團,北京 100020)

        在丁腈生產(chǎn)的聚合反應(yīng)過程中,溫度控制的精確度、引發(fā)劑的活性如何、生產(chǎn)原料的配比精度、生產(chǎn)攪拌是否均勻等因素對聚合反應(yīng)效果均有影響,但是影響聚合效果的最主要因素是反應(yīng)過程中的聚合溫度。聚合溫度過高,反應(yīng)物會因局部過熱造成分解、暴聚等,并在聚合過程中產(chǎn)生其他的非需要產(chǎn)物降低產(chǎn)品質(zhì)量。另外,反應(yīng)溫度過高會導(dǎo)致反應(yīng)釜內(nèi)部壓力急劇增加,設(shè)備安全性也沒有保障;溫度過低則反應(yīng)緩慢甚至出現(xiàn)阻聚現(xiàn)象,也就是工程中俗稱的“感冒”,使得整個聚合過程時間延長,降低了企業(yè)單位時間的產(chǎn)量。因此聚合反應(yīng)過程需要精確控制反應(yīng)溫度,通常希望溫度波動范圍在指定溫度±0.3℃,而且要求反應(yīng)上升溫度緩慢平穩(wěn),因此對于這樣一個反應(yīng)溫度變化激烈,而溫度檢測卻異常滯后的聚合反應(yīng)過程來說,采用什么樣的控制策略才能滿足這樣高的控制要求確非一件易事。

        1 聚合反應(yīng)溫度控制工藝流程

        聚合反應(yīng)基本上是一個放熱反應(yīng)過程,在正常反應(yīng)階段需要用夾套中的冷水帶走聚合反應(yīng)釋放的部分熱量,以達(dá)到控制反應(yīng)溫度的目的。本項目的聚合反應(yīng)溫度控制工藝流程參見圖1。

        其中:聚合反應(yīng)過程中各控制設(shè)備的作用參見表1。

        本聚合反應(yīng)的溫度控制基本分為四個階段(參見圖2)。

        第一階段為升溫階段。

        聚合釜投料完畢,打開熱水進(jìn)和熱水回兩個閥門向夾套通熱水提高反應(yīng)釜釜內(nèi)溫度,使反應(yīng)物迅速升溫至37℃拐點溫度以達(dá)到誘發(fā)聚合反應(yīng)的溫度。

        第二階段為保溫過渡階段。

        反應(yīng)物升溫至37℃后保持15 min,關(guān)閉熱水供水和回水兩個開關(guān)閥門。

        第三階段為程序控溫反應(yīng)階段。

        人工加入引發(fā)劑誘發(fā)聚合反應(yīng),聚合進(jìn)入正常放熱階段,隨后切入冷水控制用來帶走聚合反應(yīng)中產(chǎn)生的熱量,控制溫度逐步升溫和保溫。溫度分別從37℃升到38℃,保持5 h;然后升到39℃,保持2 h;然后升到40℃,保持1 h。

        第四階段為反應(yīng)結(jié)束以后的出料階段。

        在整個溫度控制過程中,聚合反應(yīng)前的升溫階段是以熱水、熱水自動閥門(包括:熱水供水閥、調(diào)節(jié)閥和熱水回水閥)和循環(huán)泵作為調(diào)節(jié)手段;聚合反應(yīng)階段是以冷水、冷水自動閥門(包括:冷水供水閥、調(diào)節(jié)閥和冷水回水閥)和循環(huán)泵作為調(diào)節(jié)手段。調(diào)節(jié)閥與供水開關(guān)閥門、回水開關(guān)閥門和循環(huán)泵是同步進(jìn)行控制的。當(dāng)調(diào)節(jié)閥開始調(diào)節(jié)動作時自動開啟供水開關(guān)閥和回水開關(guān)閥;調(diào)節(jié)閥完全關(guān)閉時供水開關(guān)閥和回水開關(guān)控制閥也自動關(guān)閉。

        2 聚合反應(yīng)溫度控制策略

        目前大部分聚合反應(yīng)釜都是容積較大的密閉容器[1]。聚合反應(yīng)過程中,聚合物分布不均勻,溫度梯度較大,易造成溫度的虛假測量,而且該控制對象具有高度非線性,時滯性大,不易獲得數(shù)學(xué)模型,通常單回路溫度PID 控制效果并不理想[2,3]。

        圖1 聚合反應(yīng)工藝控制流程圖

        表1 控制設(shè)備的作用與狀態(tài)

        在普通的溫度控制方案可以在夾套內(nèi)水流動的情況下進(jìn)行滿足要求的溫度控制,但是當(dāng)閥門開度小或處于關(guān)閉狀態(tài)時,由于夾套內(nèi)的水流動小,溫度控制精度無法滿足要求;而當(dāng)溫度設(shè)定值階梯變化時,釜內(nèi)熱量急劇增加,處于關(guān)閉狀態(tài)的閥門開度又會急速增加,進(jìn)入夾套的低溫水帶走的熱量太多,導(dǎo)致釜內(nèi)溫度出現(xiàn)剛到階梯設(shè)定值卻又馬上出現(xiàn)急劇回落的現(xiàn)象。尤其在聚合升溫階段,單純的PID 控制策略很難實現(xiàn)對聚合升溫的平緩過渡,很容易產(chǎn)生溫度超調(diào)的問題,如圖3 所示。(其中:① 為實際溫度;② 為溫度設(shè)定值;③ 為實際壓力;④ 為閥門開度)。

        從圖3 中的曲線也可以看到聚合反應(yīng)在每次升溫階段都會出現(xiàn)大的超調(diào),而超調(diào)又引起溫度以及釜內(nèi)壓力的振蕩。丁腈生產(chǎn)的工藝要求很高,溫度波動要求控制在±0.3℃,而在溫度出現(xiàn)大的超調(diào)時,溫度波動可達(dá)0.5℃,不能滿足生產(chǎn)工藝的要求,很多時候往往需要人工干預(yù)以滿足溫度的高精度控制要求。

        另外,在聚合反應(yīng)升溫的階段,當(dāng)溫控設(shè)定值隨反應(yīng)時間階梯跳躍時,設(shè)定值比實際測量值高,PID輸出減小,調(diào)節(jié)閥開度不足,聚合釜內(nèi)部聚集的熱量無法被及時帶走,加上溫控對象和測量本身的大滯后,容易產(chǎn)生升溫時聚合反應(yīng)溫度的“飛升”,或者由于冷水過量而引起溫度的急劇下降,使得溫控曲線出現(xiàn)大幅的振蕩,升溫時無法達(dá)到平緩的要求。

        圖2 聚合反應(yīng)的溫度控制過程

        為了解決這一聚合反應(yīng)溫度控制的難點,提高聚合反應(yīng)過程的溫度控制效果,我們對此聚合反應(yīng)的溫度控制策略進(jìn)行了探索,主要采取了三項措施,基本克服了這一難題:

        (1)在供水和回水管路之間設(shè)立帶止逆閥的旁通管路,并在反應(yīng)釜夾套循環(huán)水管路增設(shè)循環(huán)水泵。既能根據(jù)反應(yīng)釜溫度偏差調(diào)節(jié)循環(huán)水中的冷水或熱水量,又能始終確保流過夾套循環(huán)水量充足而恒定,這樣無論冷水調(diào)節(jié)閥的開度是大是小或是關(guān)閉,反應(yīng)釜都有足夠恒定流量的冷媒抑制反應(yīng)過程的升溫。從而加強了冷卻水的循環(huán)控溫效果。

        (2)在聚合反應(yīng)階段,采用反應(yīng)釜溫為主環(huán)、夾套出水溫度為副環(huán)的串級PID 控制策略。根據(jù)夾套回水溫度早期的變化提前調(diào)節(jié)冷水量,有效地克服反應(yīng)釜溫度控制的慣性,達(dá)到有效的溫度控制效果。

        圖3 單純PID 溫度控制效果圖

        圖4 雙模態(tài)專家控制策略結(jié)構(gòu)框圖

        (3)在一般的串級PID 控制基礎(chǔ)上,選擇性地增加了適當(dāng)?shù)膶<铱刂撇呗?。該專家控制策略為雙模態(tài)復(fù)合結(jié)構(gòu)(參見圖4),其中專家控制器和一般的PID控制器分布在不同的獨立通道,在兩通道上設(shè)置了軟開關(guān)K1 和K2[5]。利用釜內(nèi)溫度、壓力的變化情況結(jié)合不同的溫度控制階段,進(jìn)行專家控制和串級PID 控制的切換,例如:當(dāng)溫度設(shè)定值在37℃時,釜內(nèi)溫度低于設(shè)定值,釜內(nèi)測量溫度滿足控制要求但是釜內(nèi)壓力急劇下降,此時將PID 控制切換到專家控制,根據(jù)釜內(nèi)溫度及其變化趨勢,周期性地對冷水調(diào)節(jié)閥進(jìn)行不斷調(diào)整。當(dāng)處于某種工作狀態(tài)時只有一種控制策略對被控對象施加作用。通過開關(guān)組可根據(jù)控制策略轉(zhuǎn)換條件表達(dá)式的值導(dǎo)通相應(yīng)的軟開關(guān),在不同的工作狀態(tài)下采用相應(yīng)的控制策略和算法。

        采用雙模態(tài)分段專家控制與PID 控制算法合的優(yōu)點是:當(dāng)溫度偏差e 大于某個闕值時,切換到專家控制,提高系統(tǒng)響應(yīng)速度,提高系統(tǒng)的阻尼性能,避免在響應(yīng)過程中出現(xiàn)大幅的超調(diào)。而一般PID 控制在小范圍內(nèi)調(diào)節(jié)具有良好的魯棒性,消除超調(diào)以及穩(wěn)態(tài)誤差。

        3 專家控制策略的設(shè)計與實現(xiàn)

        專家控制規(guī)則建立在總結(jié)操作者對控制過程所進(jìn)行的手動控制策略基礎(chǔ)上,或歸納設(shè)計者對被控過程所認(rèn)知的專業(yè)信息的基礎(chǔ)上。專家控制器的原理框圖如圖5 所示。

        圖5 專家控制器原理圖

        該專家控制器分如下4 部分組成:

        (1)信息處理

        信息處理模塊是實現(xiàn)對信息的提取和加工,為控制決策和學(xué)習(xí)適應(yīng)提供依據(jù)。它主要抽取動態(tài)過程的特征信息,識別系統(tǒng)的特征狀態(tài),并對必要的特征信息進(jìn)行加工[6]。

        按照規(guī)定的控制周期定時采集釜內(nèi)溫度與釜內(nèi)壓力,通過對溫度的偏差e 以及偏差e 的變化率ec 的確定,將釜內(nèi)溫度的變化情況進(jìn)行具體化,即將溫度的變化e及溫度的變化趨勢ec 映射到具體的區(qū)間[0-100]中。

        (2)知識庫

        知識庫用于存放工業(yè)過程控制的領(lǐng)域知識,本專家控制器的知識庫主要由經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫組成。經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫主要存放經(jīng)驗和事實集。經(jīng)驗數(shù)據(jù)包括聚合釜反應(yīng)溫度以及釜內(nèi)壓力等參數(shù)變化范圍,控制參數(shù)的調(diào)整范圍及其限幅值,控制系統(tǒng)的性能指標(biāo)和釜內(nèi)溫度、壓力的結(jié)合對控制系統(tǒng)溫度的影響的經(jīng)驗公式;事實集主要包括控制對象的相關(guān)知識,如結(jié)構(gòu)、特征、類型等,還包括控制規(guī)則的自適應(yīng)及參數(shù)自動調(diào)整的規(guī)則。

        (3)推理機

        規(guī)則量不是以數(shù)值形式而是采用自然語言的形式表達(dá)。這些語言變量反映了操作人員的工作經(jīng)驗的總結(jié)及習(xí)慣上的概念表述。將輸入的精確量轉(zhuǎn)換成規(guī)則量,確定偏差和偏差變換率語言變量的取值。考慮到受控對象的大滯后和大慣性,在偏差語言變量的取值中特別設(shè)置了正零(PO)和負(fù)零(NO)兩個值,這樣E 的取值8 個:{PB,PM,PS,PO,NO,NS,NM,NB},而EC的取值7 個{PB,PM,PS,O,NS,NM,NB}。根據(jù)聚合釜反應(yīng)溫度與設(shè)定值的偏差及溫度的變化率確定本次冷水調(diào)節(jié)閥的增減幅度。為此將專家控制器輸出信號U 的增量分為8 個檔次,即增量集為{正大,正中,正小,正零,負(fù)零,負(fù)小,負(fù)中,負(fù)大},用符號集表示即為{PB,PM,PS,PO,NO,NS,NM,NB}。其中,字母P 代表“正”,N 代表“負(fù)”,B 代表“大”,M 代表“中”,S代表“小”,O 代表“零”。

        控制規(guī)則及推理機的確定是設(shè)計專家控制器最關(guān)鍵的一環(huán),基本專家控制規(guī)則是以手動控制策略為基礎(chǔ)上利用集合理論把手動控制策略上升到具體的數(shù)值運算,根據(jù)運算結(jié)果傳給執(zhí)行機構(gòu)輸出控制數(shù)據(jù)。所要建立的控制規(guī)則就是要利用語言歸納手動控制中所使用的控制策略,采用“if-then”條件語句的形式來給予描述。

        if E=PB and EC=PB then U=PB

        if E=PB and EC=PM then U=PB

        if E=PB and EC=PS then U=PB

        if E=PB and EC=PO then U=PB

        if E=PB and EC=NO then U=PB

        if E=PB and EC=NS then U=PM

        if E=PB and EC=NM then U=PM

        if E=PB and EC=NB then U=PS

        …………..

        if E=PM and EC=NB then U=NS

        將上述控制規(guī)則存儲在知識庫中。經(jīng)過計算得到的E 與EC 驅(qū)動推理機進(jìn)行控制決策得到控制量的增量U,則上次的控制量加上本次的增量便是本周期的控制量,用以調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥的控制,以便穩(wěn)定聚合釜的反應(yīng)溫度。

        例如:if E=PM and EC=NB then U= NO 其工程意義是若聚合釜釜內(nèi)溫度偏高但溫度下降趨勢大,則調(diào)節(jié)閥TV-001 調(diào)節(jié)量在現(xiàn)有輸出量的基礎(chǔ)上減小一定的數(shù)值。當(dāng)調(diào)節(jié)閥輸出量為0 時需要關(guān)閉冷水回控制閥DV-002 和冷水供控制閥DV-004。

        (4)控制規(guī)則集

        推理機得出的控制量不能用于控制執(zhí)行機構(gòu),還要將控制量轉(zhuǎn)化成執(zhí)行機構(gòu)能夠識別的精確量。常用判決方法有加權(quán)平均法、中位數(shù)法和最大隸屬度法等。本案例選用最為普遍的加權(quán)平均法。

        本項目的專家控制通過控制器采用西門子公司的S7-300PLC 和采用查詢表的方法實現(xiàn),將總結(jié)操作者對控制過程所進(jìn)行的手動控制策略得出的控制規(guī)則存儲到PLC 的存儲器中,在每一個采樣周期將計算得到的誤差e 和誤差變化ec 分別乘以各自的量化因子,取得以相應(yīng)論域元素表征的查詢表,編制查詢表的程序,輸出所需的控制量的變化量U,加上現(xiàn)在的輸出值得到此刻的輸出量。

        所編制的PLC 實現(xiàn)專家-PID 的功能塊有:OB35,循環(huán)中斷程序;FC100,誤差與誤差變化率的量化;FC101, 控 制 表 的 查 詢;FB41 為PID 塊;DB100,DB101 為FB41 的背景數(shù)據(jù)塊,其中關(guān)鍵部分是量化和查詢表的設(shè)計。

        例如量化程序的設(shè)計,對誤差e 和誤差變化率ec進(jìn)行量化,為了計算方便,把論域值轉(zhuǎn)化為正數(shù)存放在內(nèi)存區(qū)中,如圖6 所示的程序是e > 37.5 時以18 存放在DBW18 中。ec 的量化程序與e 類似。

        4 結(jié)束語

        圖6 誤差e 的量化程序

        經(jīng)過對聚合釜溫度控制策略的探索,尤其是采用了上述的三種控制策略措施以后,改善了聚合控制過程的動態(tài)性??刂品桨附?jīng)調(diào)試后投入現(xiàn)場運行,運行狀態(tài)良好。聚合反應(yīng)過程升溫不再出現(xiàn)大的超調(diào)[7],溫升階段控制曲線平緩,使得聚合溫度偏差由原來的±0.7℃變?yōu)椤?.3℃,提高了溫度控制精度。

        理論和實踐證明:專家控制策略設(shè)計合理,控制效果很好。投入運行可降低操作工人的勞動強度,提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,取得較好的經(jīng)濟效益。

        雖然本控制系統(tǒng)已經(jīng)取得較好的控制效果,控制精度也已經(jīng)滿足反應(yīng)釜的溫度控制要求,但是根據(jù)將來進(jìn)一步的實際需求,我們還計劃對該系統(tǒng)作進(jìn)一步的改進(jìn),通過今后不斷積累溫控經(jīng)驗,逐步完善專家規(guī)則表,以便將溫度控制的精度進(jìn)一步提高。同時,反應(yīng)釜廣泛應(yīng)用于發(fā)酵、精細(xì)化工、制藥等工業(yè)生產(chǎn)中,本溫度控制方案可以有效調(diào)節(jié)反應(yīng)釜的反應(yīng)溫度,有助于提高合成產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。

        [1] 夏晨,李樸.反應(yīng)釜設(shè)計及溫度控制系統(tǒng)[J].化工自動化及儀表,2004,31(1):66-69.

        [2] 李新衛(wèi).連續(xù)反應(yīng)釜溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計與仿真[J].化工自動化及儀表,2010,37(11):19-22.

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        [4] 王永華.現(xiàn)代電氣控制及PLC 應(yīng)用技術(shù) [M]. 第2 版. 北京:北京航空航天出版社,2008.

        [5] 曾光奇,胡均安,王東,等.模糊控制理論與工程應(yīng)用[M]. 華中科技大學(xué)出版社,2006.

        [6] 張可仁.張斌.周家慶,專家控制器的設(shè)計與應(yīng)用[J]. 河北理工學(xué)院學(xué)報, 2007,29(1):63-68.

        [7] 鄧星鐘.機電傳動控制[M]. 第3 版. 華中科技大學(xué)出版社,2001.

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