陸亞男(大慶油田有限責任公司第三采油廠)
目前薩北油田已進入雙特高開發(fā)階段,即特高含水和特高采出程度,隨著開采難度的增加,開發(fā)成本也逐年增大,其中機采耗電在生產(chǎn)用電中所占比例達到40%以上,是油田生產(chǎn)過程中的“耗能大戶”,如何在保證產(chǎn)量的前提下控制機采耗電是節(jié)能降耗的關鍵。
抽油機的舉升原理是將電動機做的功通過皮帶、減速箱、四連桿機構轉化為驢頭的上下往復運動,驢頭帶動抽油桿通過抽油泵將液體舉升到地面。在運行過程中,由于選型匹配不合理導致的“大馬拉小車”或者由于不平衡、平衡過重等問題出現(xiàn)的反電流現(xiàn)象時有發(fā)生,反電流不僅會增加電動機的輸出功率,降低機采井系統(tǒng)效率,還會對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊,增加線路損耗,減少電動機使用壽命,因此在生產(chǎn)過程中要盡量減少或者規(guī)避反電流現(xiàn)象的產(chǎn)生。
游梁式抽油機的平衡方式主要有三種:游梁平衡、曲柄平衡、復合平衡,而薩北油田多數(shù)抽油機采用曲柄平衡方式,當抽油機平衡率低于85%時,曲柄平衡產(chǎn)生的平衡扭矩與懸點載荷形成的扭矩不能相互抵消,平衡扭矩就達不到削峰填谷的目的,這就會使電動機的負荷波動較大,影響電動機的平穩(wěn)輸出[1]。經(jīng)統(tǒng)計,當抽油機的平衡率大于等于85%時,曲柄軸仍然有負扭矩存在,此時抽油機反發(fā)電的現(xiàn)象依舊存在,由于發(fā)出的電主要消耗在線路損耗上,導致無用功增多,增加了能耗。
目前現(xiàn)場在用的超高轉差電動機、調壓控制器、變頻調速器等設備只能不同程度地減輕反發(fā)電現(xiàn)象,而不能從源頭上徹底消除反發(fā)電現(xiàn)象。超越離合器可以利用它單方向傳遞動力的特有機械性能,既經(jīng)濟又徹底地杜絕反發(fā)電現(xiàn)象。
超越離合器的結構分為內環(huán)和外環(huán)兩部分,內環(huán)和外環(huán)通過棘輪棘齒和棘爪嚙合,內環(huán)的尺寸固定,外環(huán)的尺寸可以根據(jù)調參需要做出相應改變(圖1、圖2)。
圖1 超越離合器結構圖
在抽油機正常運行時,電動機的驅動速度大于經(jīng)過皮帶和減速箱減速后的曲柄轉速,相反,電動機做負功。而應用超越離合器后,在電動機做負功的瞬時由于棘輪的脫開可實現(xiàn)瞬態(tài)超越,使得原雙向動力傳動系統(tǒng)變?yōu)閱蜗騽恿鲃樱瑒恿Σ荒芊磦骰厝?,此時電動機相當于空載運行,不平衡負荷不再反拖電動機發(fā)電,消除了負功,電動機和皮帶的傳動效率提高,系統(tǒng)效率提高,抽油機能夠節(jié)能、高效地運行[2]。與此同時超越離合器的超越動作實現(xiàn)了抽油機的動態(tài)平衡,改變抽油舉升系統(tǒng)的運動特性和力學狀態(tài),能夠提高泵效和系統(tǒng)效率。
圖2 超越離合器實物圖
薩北油田2011年在2 口井上應用了超越離合器,選用的試驗井均為10 型機,根據(jù)安裝前后的能耗對比數(shù)據(jù)(表1)可以看出,試驗井在安裝了超越離合器后,提高了系統(tǒng)效率,減少了日耗電,同時泵效和產(chǎn)量都不同程度地得到了增加,因此超越離合器達到了節(jié)能、高效生產(chǎn)的目的。
表1 超越離合器安裝前后效果統(tǒng)計
超越離合器能夠提高泵效,增加產(chǎn)量,這是由于它可以利用它的超越動作來實現(xiàn)動態(tài)平衡,再通過四連桿機構把這種動態(tài)平衡傳遞到地下設備,即抽油桿和柱塞泵,通過動態(tài)平衡可以改變抽油機的運動特性和力學狀態(tài),可以達到減小抽油機振幅,減小慣性載荷,提高系統(tǒng)效率,提高泵效,達到增產(chǎn)的目的。
以B2-D6-443井為例,試驗前的產(chǎn)液量為43 t/d,有功功率為10.87 kW,抽油機的系統(tǒng)效率為23.6%,沖程為3 m,沖速為6 min-1,驢頭的懸點載荷最大值為45.28 kN,最小值為14.97 kN。試驗后的沖程沒有發(fā)生變化,沖速增為6.2 min-1,增幅為0.2 min-1;日產(chǎn)液量增為55 t/d,增幅為12 t/d;有功功率為8.93 kW,降幅1.94 kW;系統(tǒng)效率增至28.9%,增幅為5.3個百分點;驢頭懸點載荷最大值為43.05 kN,降幅為2.23 kN;懸點載荷最小值為16.98 kN,增幅為2.01 kN,通過示功圖(圖3),可以看出,應用超越離合器后達到了削峰填谷的效果。
圖3 B2-D6-443井安裝超越離合器前后的示功圖
抽油機井安裝超越離合器,單井投入2 萬元,平均節(jié)電率為19.3%,單井日節(jié)電55.6 kWh,年節(jié)電規(guī)模為2.03×104kWh,每年可節(jié)約成本0.81 萬元,預計2.46年可收回成本。應用該技術的投資回收期比較短,便于現(xiàn)場管理,達到了高效生產(chǎn)、節(jié)能降耗的目的。
1)通過現(xiàn)場試驗,杜絕了反發(fā)電現(xiàn)象,消除了負功,提高了泵效和系統(tǒng)效率。
2)在皮帶輪輪徑不變的情況下,沖速平均增加0.2 min-1,產(chǎn)量有所增加。
3)單井日耗電降幅比較明顯,平均節(jié)電率達到19.3%。
[1]金鋒.高效抽油機節(jié)能裝置[J].華北石油設計,1998(4):50-52.
[2]張繼震,馬廣杰,孫景麗,等.游梁抽油機的用電發(fā)電與節(jié)能[J].石油礦場機械,2001,30(4):185-187.