寇予飛 寇予龍
[摘 要]針對某電廠6KV廠用電系統(tǒng)在運行中出現(xiàn)零序保護拒動的異?,F(xiàn)象,基于運行數(shù)據(jù)對異常原因進行了綜合分析,簡述了處理過程,并提出了處理對策。
[關(guān)鍵詞]6KV廠用電系統(tǒng) 零序保護拒動 原因分析 處理對策
中圖分類號:TM855;TM452 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)28-0071-01
0 引言
某電廠兩臺300MW機組,采用單元制接線。每臺機組設(shè)一臺高廠變?yōu)楸緳C提供6KV廠用電;設(shè)置一臺啟備變作為6KV公用負(fù)荷的電源和兩臺機組6kV廠用電的備用電源。啟備變型號為SFFZ9—50000/220,額定容量50000/31500-31500KVA,額定電壓為(230±8*1.25%)/6.3-6.3,聯(lián)結(jié)組標(biāo)號YNyn0—yn0+d,中性點接地電阻采用金屬箱式封閉結(jié)構(gòu),螺栓固定,架空布置,運行中無法打開,中性點接地電阻為100Ω。
XX年08月12日18時06分,DCS “6KV OB段接地”“6KV OB段消諧裝置動作”報警發(fā)出,查看6KV OB段A、B、C相電壓分別為:0KV、6.3KV、6.3KV(正常為3.6KV、3.6KV、3.6KV);至繼電保護室檢查發(fā)現(xiàn):啟備變微機保護裝置上顯示6KV OB分支零序電流為0.006A;故障錄波器錄得6KV OB段故障數(shù)據(jù):Ia=0.30A,Ic=0.30A,I0=0.00A,Ua=0.00V,Ub=105V,Uc=105V,U0=105 V;至6KV公用段配電室檢查發(fā)現(xiàn):6KV OB段消諧裝置有諧振報警和接地報警,6KV OB段各負(fù)荷開關(guān)高壓帶電顯示裝置上A相指示燈均不亮,而B、C兩相帶電顯示指示燈明顯比6KVOA段A、B、C三相亮度高,各運行負(fù)荷開關(guān)微機保護裝置上顯示的零序電流為:“二期施工電源二” 0.09A,其余均為0.005A至0.008A不等;為進一步確認(rèn)是否接地,值班員至就地用點溫計測啟備變A、B分支中性點100歐接地電阻箱四周溫度,A側(cè)為38.4℃,B側(cè)為38.8℃,B分支中性點接地電阻箱無明顯發(fā)熱現(xiàn)象。因 “二期施工電源二”零序電流較其它負(fù)荷高一數(shù)量級,于是將其斷電,故障現(xiàn)象隨即消失。
經(jīng)查,二期施工人員在進行挖掘機取土工作時,挖掘斗碰傷上海電建用施工變高壓側(cè)地埋電纜中部,導(dǎo)致電纜A相絕緣損壞,導(dǎo)電部分銅線外漏于土地上,直接接地(上海電建用施工變?yōu)椤岸谑┕る娫炊本€路所帶六臺施工變之一),而“二期施工電源二”零序保護未動作,也未越級跳開啟備變低壓側(cè)OB分支開關(guān)。
1 原因分析
1.1 查詢DCS上6KV OB段母線電壓變化曲線:18:06, 6KV OB段A相電壓開始出現(xiàn)波動,具有明顯的弧光放電諧振的特征,6KV OB段消諧裝置也確實有諧振報警和接地報警出現(xiàn),和電壓曲線相吻合,18:11,A相電壓變?yōu)榱?,B、C想電壓分別升高至6.2KV穩(wěn)定,從這一現(xiàn)象分析,此次事故是6KV電纜絕緣破壞發(fā)生間隙性弧光接地導(dǎo)致諧振,5分鐘后絕緣徹底損壞發(fā)展為穩(wěn)定性的接地。后來通過詢問具體接地情況,確認(rèn)為二期在施工時破壞了高壓電纜。
1.2 查詢故障錄波器,有欠電壓啟動和過電壓啟動的記錄, 6KV OB段故障數(shù)據(jù)顯示:Ia=0.30A,Ic=0.30A,I0=0.00A,Ua=0.00V,Ub=105V,Uc=105V,U0=105 V。錄波器錄取6KV OB段故障電壓正常,故障電流變化不明顯,看不出零序電流。
1.3 6KV OB段上各負(fù)荷開關(guān)零序CT變比為60:1,零序電流保護定值為0.2A,保護動作電流折算至一次側(cè)為0.2*60=12A,延時0.5S,動作于跳閘。故障發(fā)生時,6KV OB段上所有負(fù)荷零序電流均較小,未達到各負(fù)荷開關(guān)零序保護動作值,保護正確未動。
1.4 啟備變低壓側(cè)OB分支零序電流保護定值為1.82A,零序CT變比為50/5,保護動作電流折算至一次側(cè)為18.2A,延時1.0 S跳B分支開關(guān),延時1.5 S跳啟備變高壓側(cè)開關(guān)(跳閘線圈Ⅰ、Ⅱ)、跳啟備變低壓側(cè)OA、OB分支開關(guān)、啟動失靈保護。故障發(fā)生時,6KV OB分支零序電流為0.006A ,未達到零序保護動作值,保護正確未動。
1.5 從理論上分析,當(dāng)6KV OB段上某負(fù)荷發(fā)生金屬性接地時,流過啟備變低壓側(cè)OB分支中性點100Ω電阻的零序電流應(yīng)為6300/1.732/100=36.37A,該負(fù)荷開關(guān)零序保護首先應(yīng)動作于跳閘,否則啟備變低壓側(cè)OB分支開關(guān)也應(yīng)動作于跳閘,就地接地電阻箱應(yīng)有較嚴(yán)重的發(fā)熱現(xiàn)象。但實際情況是負(fù)荷開關(guān)、分支開關(guān)零序保護均未動作,且接地電阻箱沒有發(fā)熱現(xiàn)象,符合中性點不接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時的現(xiàn)象:流過非故障線路的零序電流為線路本身對地電容電流,流過故障線路的零序電流為系統(tǒng)非故障線路對地電容電流之和,故障相電壓降為與大地等電位即0V,中性點電壓升至相電壓,非故障相電壓升至線電壓,線電壓對稱關(guān)系保持不變。
綜合分析,啟備變6KV OB分支中性點、接地電阻和接地點之間某個位置實際在斷開,即中性點實際可能已不接地(懸空),變成了一個不接地系統(tǒng),即使發(fā)生金屬性接地也不能形成零序通路,零序電流近似為零。
2 處理對策
2.1 對“二期施工電源二”開關(guān)零序保護從CT根部加電流進行試驗,結(jié)果證實“二期施工電源二”零序保護接線、定值、保護裝置不存在問題。
2.2 申請調(diào)度停運啟備變。
2.3 啟備變停運后,對6KV OB段分支零序電流保護從CT根部加電流進行試驗,結(jié)果證實6KV OB段分支零序電流保護接線、定值、保護裝置不存在問題。
2.4 同時檢查6KV OB分支中性點接地電阻箱,以判斷接地電阻100Ω是否正常,是否影響到故障零序電流偏小導(dǎo)致零序保護不動作。
2.5 打開接地電阻箱后發(fā)現(xiàn):6KV OB分支中性點與接地電阻相接后懸空,未接地。
2.6 根據(jù)設(shè)計說明,分支中性點通過100Ω接地電阻后,應(yīng)通過接地線穿過電阻箱右下方零序CT(用于啟動計數(shù)器)后可靠接地。立即將接地電阻可靠接地。
2.7 同時對6KV OA分支中性點接地電阻箱進行檢查,存在同樣問題,將接地電阻可靠接地。
2.8 利用#1、#2機停機機會,檢查#1、#2高廠變6KV A、B分支中性點接地電阻存在同樣問題,立即對其進行了改正。
3 幾點思考
3.1 #1、#2高廠變、啟備變在安裝施工過程中,未嚴(yán)格按照施工圖紙進行,導(dǎo)致變壓器低壓分支中性點接地電阻實際未接地。
3.2 #1、#2高廠變、啟備變已投運數(shù)年,在歷次大小修中,因檢修不到位,也未能及時發(fā)現(xiàn)此類隱患。
3.3 #1、#2高廠變、啟備變中性點接地電阻采用金屬箱式封閉結(jié)構(gòu),螺栓固定,架空布置,運行中無法打開,從而導(dǎo)致設(shè)備存在的安裝隱患未能及時發(fā)現(xiàn)。
4 結(jié)束語
6KV廠用電系統(tǒng)采用100Ω中阻接地, 目的就是為使零序保護可靠、靈敏地動作。所以當(dāng)6KV廠用電系統(tǒng)發(fā)生單相接地時,可以快速地切除故障,而不是像不接地系統(tǒng)一樣以犧牲設(shè)備壽命為代價維持運行。中阻接地系統(tǒng)如果不能快速切除故障,極易發(fā)生火燒聯(lián)營地事故。所以,我們只有在確保設(shè)備接線正確,保護整定、投入無誤的前提下,方能保證在設(shè)備發(fā)生故障時,保護能可靠地、有選擇地、靈敏地將故障切除。
作者簡介
寇予飛(1977—),女,漢族,河南鄭州人,從事電廠運行管理工作,工程師;寇予龍(1984—),女,漢族,河南鄭州人,從事電廠電氣二次檢修工作,助理工程師。endprint