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        甲醇裝置轉(zhuǎn)化爐出口甲烷偏高原因分析

        2014-07-31 13:00:16楊乾明
        化工設(shè)計(jì)通訊 2014年3期
        關(guān)鍵詞:偏流焦?fàn)t燃燒室

        楊乾明

        [建滔(河北)焦化化工有限公司,河北 內(nèi)丘 054200]

        我公司有兩套100kt/a焦?fàn)t氣制甲醇裝置。二期甲醇裝置于2009年5月正式投產(chǎn),投產(chǎn)半年后,運(yùn)行趨于穩(wěn)定,從2010年開始產(chǎn)量平均每月均在10kt以上,連續(xù)兩年產(chǎn)量超過120kt。2012年,在國內(nèi)鋼鐵市場不景氣的情況下,我公司仍然盈利1.2億元。

        二期甲醇裝置凈化系統(tǒng)二段轉(zhuǎn)化爐采用的是自熱式轉(zhuǎn)化爐,氧氣從位于轉(zhuǎn)化爐爐頂中心的金屬燒嘴氧氣分布器進(jìn)入,與從轉(zhuǎn)化爐兩側(cè)進(jìn)來的焦?fàn)t氣在燃燒室均勻混合后進(jìn)行燃燒。本轉(zhuǎn)化爐的特點(diǎn)在于氧氣是從爐頂?shù)慕饘贌爝M(jìn)入,金屬燒嘴從爐頂深入到燃燒室長約3.440m,燒嘴下端均布11個(gè)φ25mm噴孔,而焦?fàn)t氣則從轉(zhuǎn)化爐兩側(cè)金屬燒嘴噴孔的上方進(jìn)入燃燒室。

        1 甲烷偏高現(xiàn)象及特征

        2013年3月底,第一爐轉(zhuǎn)化催化劑使用已將近4a(2010年及2011年均篩選及更換部分轉(zhuǎn)化催化劑),其型號上部是Z205,下部是CN20,西南院生產(chǎn)。為保證裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行,創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益,決定更換全部轉(zhuǎn)化催化劑;公司生產(chǎn)部鑒于使用第一爐催化劑能夠長周期穩(wěn)定地保證轉(zhuǎn)化爐出口的甲烷含量,研究決定仍使用西南院生產(chǎn)的Z205/CN20轉(zhuǎn)化催化劑。于2013年3月30日裝填,3月31日開始在廠家的指導(dǎo)下按升溫還原方案開始升溫還原,4月1日投入正常生產(chǎn),系統(tǒng)進(jìn)入低負(fù)荷生產(chǎn)期,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐出口甲烷明顯偏高;經(jīng)過一周左右穩(wěn)定調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化爐的水碳比、轉(zhuǎn)化爐出口溫度,以及進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐焦?fàn)t氣與氧氣的流量均屬正常控制范圍內(nèi),而合成工段合成反應(yīng)明顯較差,合成系統(tǒng)惰性氣體成分上升,其甲烷含量比停車前有較大的上升,這證明轉(zhuǎn)化爐出口甲烷偏高屬實(shí)。

        2 二段轉(zhuǎn)化爐出口甲烷偏高的原因分析

        由于轉(zhuǎn)化爐出口甲烷偏高是發(fā)生在新裝填催化劑投用后,在系統(tǒng)滿負(fù)荷焦?fàn)t氣達(dá)26000m3/h、燃燒室溫度達(dá)1 230℃時(shí),轉(zhuǎn)化爐出口甲烷仍然在1.2%以上。我們利用一個(gè)月的時(shí)間對系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)節(jié)并對轉(zhuǎn)化爐數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比分析(如表1)。

        表1 更換轉(zhuǎn)化催化劑前后工藝參數(shù)的對比

        我們利用平衡溫距這一手段對催化劑更換前后進(jìn)行了考查。經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)計(jì)算發(fā)現(xiàn),在更換催化劑前轉(zhuǎn)化爐燃燒室同一水平面上東西相對的TI60610及TI60611熱電偶溫差為15℃左右,而在同一垂直方向TI60610、TI60609、TI60608、TI60607之間的溫差分別為70℃、70℃、40℃。檢修更換催化劑后,轉(zhuǎn)化爐燃燒室同一水平面上東西相對的TI60610及TI60611熱電偶溫差為100℃左右,在同一垂直方向TI60610、TI60609、TI60608、TI60607之間的溫差分別為200℃、20℃、10℃。據(jù)經(jīng)驗(yàn),由于甲烷轉(zhuǎn)化反應(yīng)為吸熱反應(yīng),新催化劑層TI60610與TI60609熱電偶有較大的溫差仍屬比較正常,從理論上講,一定時(shí)期內(nèi)催化劑的平衡溫距應(yīng)該是一個(gè)相對穩(wěn)定的數(shù)值;但是催化劑層幾乎沒有溫差,說明這里邊已經(jīng)沒有甲烷轉(zhuǎn)化的吸熱反應(yīng)了。

        當(dāng)金屬燒嘴的氧氣分布器內(nèi)發(fā)生偏流時(shí),會(huì)造成氧氣與焦?fàn)t氣混合不均勻,一邊氧氣較多的部分溫度較高,其活性較好,造成TI60610與TI60609熱電偶溫差較大,甲烷在上部已經(jīng)反應(yīng)完全,下部依次為TI60609、TI60608、TI60607處,已經(jīng)沒有多少甲烷在此反應(yīng),導(dǎo)致溫升小。而另一邊卻是因?yàn)檠鯕饬啃?,溫度不足,甲烷轉(zhuǎn)化催化劑達(dá)不到活性要求的溫度,甲烷轉(zhuǎn)化得少??偟膩碇v,就是燒嘴偏流后,過氧的一邊造成反應(yīng)溫度上升較多,甲烷反應(yīng)也多;相反,缺氧的一邊反應(yīng)就少,總體上使得轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量上升了,平衡溫距也在上升。此外,金屬燒嘴到燃燒室的六角磚轉(zhuǎn)化氣分布器的距離有限,氣流速度快,一旦發(fā)生偏流,轉(zhuǎn)化氣在燃燒室混合后進(jìn)入催化劑層的可能性不大,這樣就造成焦?fàn)t氣量越大,加的氧氣量也就越多,轉(zhuǎn)化爐燃燒室內(nèi)的反應(yīng)熱也就越多,對轉(zhuǎn)化爐催化劑層的平衡溫距影響也就越大??傮w表現(xiàn)為,隨著轉(zhuǎn)化爐溫度升高,溫差變大,轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量反而沒有變小。

        3 轉(zhuǎn)化爐金屬燒嘴偏流的原因

        (1)頻繁地開停車,是造成轉(zhuǎn)化爐燒嘴偏流的根本原因。每一次因?yàn)槭鹿薁顟B(tài)的開停車,都會(huì)使轉(zhuǎn)化爐內(nèi)的溫度及系統(tǒng)壓力產(chǎn)生突變,溫度從700℃突升至正常時(shí)的1 200℃,或是從正常時(shí)的1 200℃急降至500℃;在此過程中系統(tǒng)壓力的迅速變化,燒嘴還將不可避免地受到氣流的沖擊,這種溫度應(yīng)力和氣流的沖擊,對金屬燒嘴來說都是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

        (2)停車檢修,在拆開金屬燒嘴后,一般情況下轉(zhuǎn)化爐大帽和金屬燒嘴均是拆開放置,金屬燒嘴長時(shí)間于一個(gè)位置平躺放置,也會(huì)造成燒嘴變形,只需一點(diǎn)變形就會(huì)對轉(zhuǎn)化爐金屬燒嘴偏流埋下隱患。

        (3)回裝轉(zhuǎn)化爐大帽時(shí),法蘭墊片的水平放置是否合格,燒嘴安裝的垂直度是否進(jìn)行過校驗(yàn),也會(huì)直接影響到開車后燒嘴的運(yùn)行情況。

        4 燒嘴偏流后采取的措施

        燒嘴偏流后,不可避免地會(huì)造成部分催化劑超溫。在這種情況下,防止轉(zhuǎn)化爐催化劑超溫,避免轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量繼續(xù)上升則成為關(guān)鍵。首先,嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)化爐催化劑層及轉(zhuǎn)化爐出口溫度在指標(biāo)范圍內(nèi);然后,應(yīng)減少系統(tǒng)波動(dòng)及頻繁加減負(fù)荷,保持系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行;其次,加強(qiáng)員工責(zé)任意識的培訓(xùn),做到勤調(diào)節(jié),適當(dāng)提高轉(zhuǎn)化爐的水碳比、水氣比;最后,及時(shí)找出燒嘴偏流原因,在系統(tǒng)停車檢修時(shí)予以糾正。

        5 結(jié)束語

        轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量的高低直接影響到甲醇的產(chǎn)量,是甲醇系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)重要指標(biāo);同時(shí),做好此項(xiàng)工作,也是提高資源利用率,減少排放、減少環(huán)境污染,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。

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