姜 濤,金學坤,陳鳳娟
(1.新疆化工設計研究院有限責任公司,新疆 烏魯木齊 830006;2.新疆大學物理科學與技術學院,新疆 烏魯木齊 830046)
天然氣是一種烴類高效燃料,也是化工產(chǎn)業(yè)極其重要的原料,其主要成分是氣體烴類和少量的非烴類。哈薩克斯坦氣田伴生氣中含有40%以上的C3~C8組分,將其回收作為液化石油氣(C3、C4)及輕質(zhì)油(C5~C8)產(chǎn)品出售,會創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益;而且,凝液回收后會避免輸氣管道中出現(xiàn)兩相流,壓降減小。
氣體處理規(guī)模 250km3/d
年操作時間 8 000h
原料氣壓力 2.40~3.50MPa(G)
原料氣溫度 30℃
原料天然氣組成見表1。
表1 天然氣組分表(干基) %
天然氣凝液回收的方法主要有冷凝分離法、油吸收法和吸附法三種,冷凝分離法是利用各組分的揮發(fā)度不同而將重烴與天然氣分離的過程;油吸收法是利用烴類的溶解度差異而進行分離,但是回收效率低;吸附法是利用吸附劑對烴類的選擇性吸附而達到分離的目的,適用于重烴含量少、處理量小的回收裝置。
本文研究的裝置規(guī)模較大,要求回收率高,結合項目的特點,選用冷凝分離法中的 “透平膨脹機制冷法”回收凝液,裝置主要包括天然氣脫酸脫水與天然氣凝液回收兩部分。
2.2.1 天然氣脫酸脫水部分
原料天然氣脫酸后經(jīng)段塞流捕集器、原料氣分離器分離出凝液后,進入分子篩干燥器,分出的凝液送入輕烴穩(wěn)定塔;原料氣經(jīng)分子篩干燥器脫水后,干氣控制含水低于1×10-6,出口原料氣經(jīng)粉塵過濾器后進制冷單元。其流程如圖1所示。
圖1 天然氣脫酸脫水部分流程圖
2.2.2 天然氣凝液回收部分
天然氣經(jīng)干燥凈化,冷卻至-40℃后,經(jīng)分離器分離,氣相進入膨脹機制冷至-75℃,液相經(jīng)換熱后進入脫乙烷塔。氣相膨脹后產(chǎn)生的兩相混合物送進低溫分離器分離,產(chǎn)生的液相經(jīng)增壓泵后進入脫乙烷塔頂部。脫乙烷塔底凝液經(jīng)凝液—輕烴換熱器進入輕烴穩(wěn)定塔,分離出液化氣和凝析油產(chǎn)品,其流程如圖2所示。
本文的研究對象是以烴類為主的非極性體系,相平衡計算采用Peng-Robinson狀態(tài)方程比較合適。采用的計算模型主要有Radfrac嚴格法精餾模型、HeatX換熱器模型、Compr壓縮機模型及Pump輸送泵模型。計算過程采用Sensitivity及Optimization優(yōu)化工具對各塔理論塔板數(shù)、塔進料位置、塔溫、塔壓、塔頂回流比等操作參數(shù)進行優(yōu)化設計?;贏spen PLUS軟件的天然氣凝液回收裝置全流程模擬優(yōu)化計算結果如表2、表3所示。
由表2、3可知,回收液化氣7 716.1kg/h,占進裝置天然氣量的49.61%;回收凝析油1 268.05kg/h,占進裝置天然氣量的8.15%;凈化后天然氣量為6 147.6kg/h,占進裝置天然氣量的39.53%。
運用Aspen PLUS軟件與EDR軟件,對塔器和換熱器進行核算,主要設備選型計算結果如表4所示。
對該項目進行初步投資估算與經(jīng)濟效益評價計算,結果如下。
項目總投資 12 800萬元
建設投資 10 880萬元
流動資金 1 920萬元
總(運行)成本 8 425萬元/a
總收入 14 850萬元/a
利潤總額 6 425萬元/a
投資回收期 3.2a(含建設期)
圖2 天然氣凝液回收部分流程圖
表2 天然氣脫酸脫水部分物料平衡表
表3 天然氣凝液回收部分物料平衡表
表4 主要設備選型計算表
本天然氣凝液回收裝置,初步設計布置占地約35×40m,建設期約12個月,處理后天然氣達到GB17820-1999中三類天然氣技術指標,液化氣符合GB11174-1997標準,凝析油達到GB9053-1998標準。項目具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益,建議盡快按計劃實施。
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