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        焦?fàn)t煤氣制甲醇項(xiàng)目的廢水綜合治理

        2014-07-30 05:48:30葉田友
        山西焦煤科技 2014年10期
        關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣油水工藝流程

        葉田友

        (山西焦煤集團(tuán) 五麟煤焦開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,山西 汾陽(yáng) 032200)

        近十年來(lái),我國(guó)的甲醇工業(yè)在原料路線(xiàn)、生產(chǎn)規(guī)模、過(guò)程控制與優(yōu)化、節(jié)能環(huán)保等方面都有了新的突破與進(jìn)展。我國(guó)除了用煤直接氣化生產(chǎn)甲醇外,由于煉焦工業(yè)采用潔凈工藝和化產(chǎn)品綜合利用,以焦?fàn)t煤氣為原料生產(chǎn)甲醇也得到了快速發(fā)展,但是在甲醇的生產(chǎn)過(guò)程中,同樣存在著不同程度的環(huán)境污染問(wèn)題,其中水體污染最為突出。

        我國(guó)第一套年產(chǎn)8萬(wàn) t甲醇的焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置于2003年在云南曲靖開(kāi)工建設(shè),2004年12月28日生產(chǎn)出合格的甲醇。目前,國(guó)內(nèi)已有近40套焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置投入生產(chǎn)運(yùn)行,單套裝置設(shè)計(jì)規(guī)模多為10~20萬(wàn) t/年。該項(xiàng)目采用賽鼎工程有限公司(原化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計(jì)院)設(shè)計(jì)的催化部分氧化工藝法以焦?fàn)t煤氣為原料合成甲醇,年產(chǎn)量10萬(wàn) t,2011年10月投產(chǎn)。

        其工藝流程見(jiàn)圖1[1]。

        圖1 焦?fàn)t煤氣制甲醇生產(chǎn)工藝流程圖

        10萬(wàn) t/年焦?fàn)t煤氣制甲醇工藝流程:來(lái)自焦化廠(chǎng)的焦?fàn)t煤氣首先進(jìn)入30 000 m3氣柜,經(jīng)緩沖后進(jìn)入焦?fàn)t煤氣壓縮機(jī)增壓至2.5 MPa進(jìn)入精脫硫裝置,將煤氣中的總硫脫至0.1×10-6以下,脫硫后煤氣與來(lái)自空分裝置的氧氣和來(lái)自鍋爐房的中壓蒸汽一并進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐。在轉(zhuǎn)化爐內(nèi),焦?fàn)t煤氣中的CH4在催化劑作用下轉(zhuǎn)化為H2和CO,經(jīng)合成氣壓縮機(jī)加壓至6.0 MPa,再進(jìn)入合成塔,合成反應(yīng)生成粗甲醇,送至精餾裝置進(jìn)行精制。

        主要裝置有:氣柜、焦?fàn)t煤氣壓縮、精脫硫、轉(zhuǎn)化、合成氣壓縮、甲醇合成、粗甲醇精餾及產(chǎn)品罐區(qū),配套裝置有鍋爐、空分、脫鹽水處理等。

        1 生產(chǎn)過(guò)程中廢水產(chǎn)生量和污染物含量分析

        以焦?fàn)t煤氣為原料生產(chǎn)甲醇,雖然大大減少了煤氣放散帶來(lái)的環(huán)境污染,但在甲醇生產(chǎn)過(guò)程中也不可避免的產(chǎn)生廢水污染問(wèn)題[2]。10萬(wàn) t/年焦?fàn)t煤氣制甲醇生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水主要為氣柜水封排水、轉(zhuǎn)化冷凝液、甲醇精餾排水、脫鹽水站排水、全廠(chǎng)循環(huán)水系統(tǒng)排水、生活污水、車(chē)間沖洗水排水以及鍋爐排水等,主要水污染源污染產(chǎn)生情況見(jiàn)表1。

        表1 項(xiàng)目廢水產(chǎn)生量和污染物含量情況表

        2 甲醇生產(chǎn)過(guò)程中廢水的治理措施

        2.1 清凈生產(chǎn)廢水的處理措施

        由表1可知,脫鹽水站和循環(huán)水系統(tǒng)排水中的主要污染物為鹽類(lèi)和SS,不會(huì)對(duì)地表水環(huán)境產(chǎn)生明顯影響,可以作為清凈廢水直接外排。甲醇生產(chǎn)過(guò)程中循環(huán)水系統(tǒng)廢水產(chǎn)生量37 t/h,脫鹽水站廢水產(chǎn)生量13 t/h,集中排至該項(xiàng)目的清凈雨水排水系統(tǒng),經(jīng)雨水排水系統(tǒng)收集后排至廠(chǎng)外;鍋爐排污水1 t/h,作為循環(huán)水系統(tǒng)的補(bǔ)充水補(bǔ)入循環(huán)水系統(tǒng)。

        2.2 油水的處理措施

        轉(zhuǎn)化冷凝液主要是在焦?fàn)t氣壓縮階段煤氣加壓、冷卻、分離時(shí)排放的冷凝水,排放量大約2.5 t/h,轉(zhuǎn)化冷凝液主要污染物為CODcr(含量8 000 mg/L)、NH3-N(含量60 mg/L)、石油類(lèi)(含量560 mg/L)等有機(jī)物,有較大的嗆人氣味,屬于高濃度有機(jī)污水。未處理油水直接排放至生化處理站,會(huì)影響生化系統(tǒng)正常運(yùn)行。針對(duì)此情況增設(shè)了一套處理量5 t/h的工業(yè)污水處理裝置,此套裝置能有效將油水分離,分離出的油渣可送至煤場(chǎng)摻燒,廢水可直接排至生化處理,可以有效解決焦?fàn)t煤氣制甲醇生產(chǎn)過(guò)程中的油水排放問(wèn)題。

        2.2.1油水處理工藝簡(jiǎn)介

        此套工業(yè)污水處理裝置是集加藥破乳、加壓溶氣氣浮、過(guò)濾、吸附為一體的污水處理設(shè)備,其工藝流程圖見(jiàn)圖2。

        圖2 油水處理裝置工藝流程圖

        工作原理:在隔油調(diào)節(jié)池中加入堿液,將油水的pH值調(diào)節(jié)在7~9,利于油水的破乳與絮凝。污水提升泵將調(diào)節(jié)池中的油水送至反應(yīng)箱,同時(shí)加入破乳劑和絮凝劑。油水在反應(yīng)箱內(nèi)進(jìn)行破乳、絮凝等一系列化學(xué)反應(yīng),然后流入氣浮箱。通過(guò)回流加壓溶氣水和釋放器的作用,使微細(xì)氣泡與絮凝體結(jié)合,絮凝體在微小氣泡浮力的作用下,浮出水面,由刮渣機(jī)刮入污泥干化箱。水進(jìn)入中間水箱,再由過(guò)濾泵打入過(guò)濾器經(jīng)優(yōu)質(zhì)石英砂濾料過(guò)濾,使油水得到凈化,去除大部分石油類(lèi)、SS、CODcr及BOD5等污染物。過(guò)濾后的出水流入1、2號(hào)活性炭吸附塔,在活性炭的吸附下,油水中的微量有害物質(zhì)被活性炭吸附,使油水進(jìn)一步得到凈化,從而使油水達(dá)到生物處理的要求。為避免產(chǎn)生泥渣造成二次污染,泥渣在污泥干化池進(jìn)行干化處理形成渣餅。渣餅的主要成分是油泥,可以摻入煤中燃燒。

        2.2.2油水處理工藝的效益分析

        此套污水處理設(shè)備的總投資約25萬(wàn)元,處理1 m3油水電耗0.40元,藥劑費(fèi)0.45元,總成本0.85元。油水經(jīng)污水處理設(shè)備處理后,油水中的SS<70 mg/L、CODcr< 2 000 mg/L、含油量<60 mg/L,可排入污水生物處理總站進(jìn)行生物處理進(jìn)一步降低污染物含量。油水處理裝置的使用不僅減輕了油水對(duì)水體的污染,同時(shí)減輕了后續(xù)生化水處理設(shè)備的壓力,節(jié)約大量的運(yùn)行費(fèi)用,對(duì)整體水質(zhì)的達(dá)標(biāo)排放起到了關(guān)鍵的作用。

        2.3 生產(chǎn)、生活污水的處理措施

        10萬(wàn) t/年焦?fàn)t煤氣制甲醇生產(chǎn)過(guò)程中的氣柜水封排水、甲醇精餾廢水、生活污水和油水處理裝置處理后的廢水中主要污染物為CODcr、揮發(fā)酚、NH3-N、SS等,上述廢水若直接排放,必然會(huì)污染周邊地區(qū)的地表水及地下水,所以必須經(jīng)污水處理站處理后才可以循環(huán)使用或外排[3]。根據(jù)此廢水的水質(zhì)特點(diǎn),該項(xiàng)目廢水的處理工藝選定為A2/O2生化處理工藝。上述排水總量共計(jì)12 m3/h,全部收集到處理能力為15 m3/h的生化污水處理站,廢水處理達(dá)標(biāo)后,全部送至焦化廠(chǎng)用于二次熄焦。

        2.3.1生化污水處理工藝

        甲醇生產(chǎn)廢水及生活污水進(jìn)入格柵池去除漂浮物后進(jìn)入調(diào)節(jié)池經(jīng)提升泵送至厭氧反應(yīng)池,厭氧反應(yīng)池出水進(jìn)入水解酸化池進(jìn)行水解酸化反應(yīng),以提高廢水的可生化性。廢水降解部分有機(jī)物后進(jìn)入一、二級(jí)生物氧化池中,大幅度降解有機(jī)物,同時(shí)將氨氮氧化為亞硝酸氮和硝酸氮。一、二級(jí)生物氧化池出水經(jīng)絮凝攪拌池投加絮凝劑后,經(jīng)斜管沉淀池進(jìn)行固液分離,出水加次氯酸鈉消毒進(jìn)入清水消毒池,經(jīng)輸送泵送至焦化廠(chǎng)供熄焦使用。

        從二級(jí)生物氧化池回流的硝化液,再經(jīng)回流泵提升至厭氧池進(jìn)行反硝化反應(yīng),將亞硝酸氛和硝酸氛還原為氮?dú)?,同時(shí)降解有機(jī)物。

        經(jīng)斜管沉淀池分離的污泥由底部進(jìn)入污泥濃縮池,上清液回流進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)一步降解有機(jī)物,污泥濃縮池濃縮后的污泥經(jīng)螺桿泵提升至壓濾機(jī)脫水。其工藝流程圖見(jiàn)圖3。

        圖3 A2/O2生化水處理工藝流程圖

        2.3.2生化進(jìn)出水質(zhì)技術(shù)參數(shù)

        焦?fàn)t煤氣制甲醇生產(chǎn)過(guò)程中的生產(chǎn)、生活污水經(jīng)過(guò)A2/O2生化工藝處理后的進(jìn)出水水質(zhì)技術(shù)參數(shù)表2。

        3 非正常排放的污染物防治措施

        為了防止事故狀態(tài)排水、初期雨水、發(fā)生爆炸事故后的消防水對(duì)地表水環(huán)境造成污染,該工程設(shè)置了一個(gè)3 000 m3的事故池。

        事故池的作用如下:

        1) 當(dāng)生化污水處理站出現(xiàn)故障,無(wú)法正常運(yùn)行時(shí),廠(chǎng)內(nèi)的外排廢水可暫存在事故池中,待恢復(fù)正常運(yùn)行后再將事故池中的水排往污水處理系統(tǒng)。

        2) 下雨時(shí)收集的初期地表水收集進(jìn)入事故池,然后送入生化污水處理站處理,不允許直接排放,以避免跑、冒、滴、漏的甲醇隨地表雨水排放,污染環(huán)境。

        表2 生化進(jìn)水和出水水質(zhì)技術(shù)參數(shù)表

        3) 對(duì)于發(fā)生火災(zāi)時(shí)的消防水,由于其中含有甲醇,不能直接外排,全部收集到事故池,最后送污水處理站處理。

        表3 項(xiàng)目最終水污染物的排放表

        4 結(jié) 論

        該工程最終廢水排放情況見(jiàn)表3。

        綜上所述,該套10萬(wàn) t/年焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置在采取了嚴(yán)格的污染防治措施后,全廠(chǎng)完全可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)有機(jī)廢水的零排放,同時(shí)也使水資源得到了合理有效的利用,不會(huì)對(duì)區(qū)域地表水環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]李建鎖,王憲貴,王曉琴.焦?fàn)t煤氣制甲醇技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009:1.

        [2]馮元琦,李關(guān)云.甲醇生產(chǎn)操作問(wèn)答[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008:540.

        [3]杜 鵑,高建軍,劉偉軍.焦?fàn)t煤氣制甲醇項(xiàng)目的環(huán)境影響問(wèn)題及防治對(duì)策[J].山西化工,2010,30(5):61.

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