訾東升
(西山煤電(集團(tuán))公司 質(zhì)量管理處,山西 太原 030053)
近幾年來,隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整、環(huán)保法規(guī)的不斷完善以及對(duì)煉焦行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的提高,高效、無污染、資源化成為脫硫工藝的發(fā)展主流[1]。五麟煤焦公司煤氣脫硫系統(tǒng)所采用HPF法,因系統(tǒng)工藝不合理,無法滿足《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16171-2012)規(guī)定的SO2排放濃度限值,故對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
脫硫工段的主要任務(wù)是脫除焦?fàn)t煤氣中的H2S,通過脫硫使H2S的含量由6~7 g/m3降至低于20 mg/m3,同時(shí)生產(chǎn)副產(chǎn)品硫磺。脫硫方法采用以氨為堿源,以PDS與對(duì)苯二酚為復(fù)合催化劑的濕法氧化脫硫工藝。
冷鼓后的煤氣先進(jìn)入湍球脫硫塔下部與塔頂噴淋下來的脫硫液逆流接觸,洗滌塔內(nèi)聚丙烯小球不斷湍動(dòng)從而增大接觸面積,提高脫硫效率,而后依次串聯(lián)進(jìn)入填料脫硫塔下部與塔頂噴淋下來的脫硫液逆流接觸洗滌后(脫硫液與煤氣完全逆流),煤氣中的H2S含量小于20 mg/m3送至硫銨工段。吸收了H2S和HCN的脫硫液經(jīng)湍球脫硫塔液封槽至溶液循環(huán)槽,補(bǔ)充剩余氨水蒸氨后的濃氨水和催化劑貯槽均勻加入的催化劑溶液后,用溶液循環(huán)泵抽送至再生塔,溶液與空壓站送來的壓縮空氣并流再生,再生后溶液自流進(jìn)入脫硫塔循環(huán)噴灑。上浮于再生塔頂部的硫泡沫因位差自流進(jìn)入泡沫槽,用硫泡沫泵送入壓濾機(jī),清液從壓濾機(jī)側(cè)面排出進(jìn)入緩沖槽,沉淀后進(jìn)入反應(yīng)槽循環(huán)使用,脫水后硫膏定期排出,袋裝外銷[2],工藝流程見圖1。
在脫硫塔內(nèi)發(fā)生的主要反應(yīng)如下:
NH3+H2O=NH4OH
H2S+NH4OH=NH4HS+H2O
NH4OH+HCN=NH4CN+H2O
NH4OH+CO2=NH4HCO3
五麟煤焦公司脫硫系統(tǒng)始建于2004年,建成后系統(tǒng)脫硫效果不佳,導(dǎo)致焦?fàn)t煙囪廢氣SO2濃度平均在70 mg/m3左右,不能滿足現(xiàn)煉焦行業(yè)大氣污染物SO2排放濃度標(biāo)準(zhǔn)(SO2≤50 mg/m3)。綜合分析各方面影響因素,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在如下問題:
1) 對(duì)再生塔出來的硫泡沫,配置的熔硫釜裝置因運(yùn)行效果不理想而擱置多年,現(xiàn)已不能正常使用。
2) 脫硫液分布不均勻,塔內(nèi)存在偏流和“干區(qū)”。再生塔出來的脫硫液進(jìn)入脫硫塔后,通過旋流板進(jìn)行分配。因結(jié)構(gòu)問題,造成脫硫塔內(nèi)溶液分布不均勻,影響脫硫效果。
圖1 脫硫工藝流程圖
3) 煤氣進(jìn)入脫硫系統(tǒng)時(shí)雜質(zhì)較高,較多的雜質(zhì)(主要指焦油、萘)在脫硫塔中沉積,直接減少填料的傳質(zhì)面積,降低了吸收效率。
為取得較好的脫硫效果,達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過反復(fù)設(shè)計(jì)研究,并與同行業(yè)交流、考察煤氣脫硫先進(jìn)技術(shù),提出改造方案如下:
3.1.1工藝對(duì)比
連續(xù)熔硫工藝:硫泡沫經(jīng)泵打入熔硫釜,80~90 ℃的清液連續(xù)排入清液沉淀池,經(jīng)3次沉淀冷卻,清液再打入系統(tǒng)循環(huán),每3月清理1次水泥沉淀池,沉淀池為三級(jí)沉淀,總長(zhǎng)15 m,寬3 m,深4 m,清液回收泵為液位自動(dòng)聯(lián)鎖泵,全自動(dòng)回收清液,2臺(tái)脫硫塔并聯(lián),每年清理一臺(tái)脫硫塔輕瓷花環(huán),1臺(tái)再生塔系統(tǒng)。
間歇式熔硫工藝:蒸汽壓力0.4 MPa,硫泡沫經(jīng)壓濾機(jī)分離后,硫膏由料斗自重掉入熔硫釜,釜滿后關(guān)閉頂部刀閥,開夾套蒸汽熔硫。熔硫過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水經(jīng)管道插入廢液池中,消除生產(chǎn)中產(chǎn)生的污染物。整個(gè)脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定,脫硫后H2S穩(wěn)定在20 mg/m3以內(nèi),脫硫塔無需定期清理填料,無特殊情況可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.1.2熔硫方案選擇
根據(jù)五麟煤焦公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況,若改為連續(xù)熔硫工藝,則每年檢修1臺(tái)脫硫塔、清理輕瓷花環(huán)、重新防腐等工作費(fèi)用較高,整體脫硫系統(tǒng)抵抗惡劣工藝條件能力較差。
本方案選擇間歇式熔硫工藝,現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)工范圍小,熔硫后的廢水、廢氣較少,可不用重新打入循環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)抵抗惡劣工藝條件能力強(qiáng),改造投資費(fèi)用較低。
3.1.3改造后熔硫工藝
新加2臺(tái)熔硫釜,安裝在離心機(jī)料斗下,離心機(jī)分離產(chǎn)生的硫膏自重掉入熔硫釜內(nèi),釜滿后,關(guān)閉釜進(jìn)口刀閥,開夾套加熱蒸汽,確認(rèn)廢水、廢氣排入廢液池,壓力穩(wěn)定,熔硫3~4 h后,開底部閥門排硫。待硫全部排完無壓力后,關(guān)閉底部閥門,開頂部硫膏進(jìn)口刀閥,重新熔硫操作,熔硫可排入制作好的鐵盒中,制成成品塊狀硫磺。排硫時(shí),打開一層、二層廠房的軸流風(fēng)機(jī),防止腐蝕性氣體損傷設(shè)備,減少對(duì)人體的傷害。新加熔硫釜結(jié)構(gòu)圖見圖2。
圖2 新加熔硫釜結(jié)構(gòu)圖
為了均勻分配溶液,避免出現(xiàn)“干區(qū)”,使氣液兩相充分接觸,借鑒陜西黑貓焦化改造經(jīng)驗(yàn),在各個(gè)葉片間隙處加定位支撐,保證間隙在流體沖擊下均勻不變形。
脫硫液溫度:30℃~40℃
焦?fàn)t煤氣入口溫度低于溶液:3℃~5℃
溶液pH值:8~10
再生塔鼓風(fēng)強(qiáng)度:100~120 m3/m2·h
單塔循環(huán)量:450~800 m3/h
脫硫液中NH4CNS和
(NH4)2S2O3總鹽量<250 g/L。
1) 再生塔內(nèi)泡沫少,適當(dāng)提高溶液溫度、提高空氣壓力、調(diào)節(jié)流量、按化驗(yàn)分析添催化劑,若煤氣中雜質(zhì)較多而污染溶液,需要換溶液。
2) 脫硫效率下降:調(diào)節(jié)循環(huán)量,增加鼓風(fēng)強(qiáng)度;加大空氣量;提高溶液中的游離氨含量;提高溶液成份;調(diào)節(jié)溶液溫度至符合技術(shù)規(guī)定。
3) 再生塔跑液:空氣壓力不穩(wěn)時(shí),加強(qiáng)調(diào)節(jié);循環(huán)大管堵塞時(shí),應(yīng)檢查管道;泡沫管堵塞時(shí),檢查處理溢流管,塔液位表失靈時(shí),聯(lián)系修表,控制塔位。
4) 再生塔斷空氣改用手動(dòng)調(diào)節(jié)自控儀表;空氣壓力不夠時(shí),提高空氣壓力;空氣管道堵或塔內(nèi)盤管眼堵時(shí),可將空氣猛開幾次或檢查處理,空氣管道凍時(shí),用蒸汽吹掃。
通過采用間歇式熔硫工藝,脫硫塔內(nèi)部加裝支撐技術(shù)改造,加強(qiáng)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行管理等多方面的有效結(jié)合,五麟煤焦公司脫硫系統(tǒng)自2014年初改造完成投入運(yùn)行至今,H2S含量基本控制在20 mg/m3以內(nèi),達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),從而能夠滿足煉焦行業(yè)大氣污染物SO2排放濃度標(biāo)準(zhǔn)。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]潘立慧,魏松波.煉焦技術(shù)問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2011:14-15.
[2]楊永利,陳 濤.焦化脫硫系統(tǒng)的改造措施[J].燃料與化工,2009:58-59