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        淺析略鋼煉鐵高爐裝備進步特點

        2014-07-21 02:21:00趙愉
        科技創(chuàng)新與應用 2014年22期
        關(guān)鍵詞:進步高爐裝備

        趙愉

        摘 要:煉鐵高爐裝備水平是現(xiàn)代化高爐強化冶煉獲得較好指標的前提,同時裝備水平的提高也促進了略鋼管理水平和技術(shù)水平的提高。略鋼近幾年通過與外廠交流,在后期的生產(chǎn)和建設中不斷提高裝備水平,技術(shù)指標逐步提高,經(jīng)濟效益也逐步好轉(zhuǎn)。

        關(guān)鍵詞:高爐;裝備;進步

        1 裝備進步特點

        1.1 工藝設備

        1.1.1 使用無料鐘爐頂設備

        1#高爐2008年6月12日開爐,爐頂設備采用鐘式爐頂,在后期的操作中由于頻繁磨損,吹出爐塵將部分爐頂設備掩埋,泄漏煤氣,爐頂其它設備無法正常檢查,大鐘內(nèi)無法均壓,大鐘開啟困難,不得已采取減風或降低爐頂壓力維持生產(chǎn),全風作業(yè)率低,密封問題限制著高爐的強化。

        2009年6月28日3#高爐建成投產(chǎn),爐頂設備采用了串罐式無料鐘爐頂,通過近一年的生產(chǎn)實踐,效果良好,它布料靈活,可根據(jù)實際情況實現(xiàn)最佳布料,提高煤氣能量利用,使噸鐵能耗大幅降低。設備重量較鐘式爐頂減輕約一半,節(jié)省投資。更主要的是維修方便,故障率低,更換溜槽時間僅為4~8小時,與鐘式爐頂更換大鐘需5~7日相比,高爐作業(yè)率明顯提高,爐頂壽命顯著加長。

        2010年7月將1#高爐鐘式爐頂改造為無料鐘爐頂,改造后爐頂設備故障率大幅下降,全風作業(yè)率較改造前提高80%,高爐順行狀況得到改善,高爐操作制度得到優(yōu)化,為高爐改善指標創(chuàng)造了條件。

        1.1.2 熱風爐

        熱風爐是為高爐鼓風加熱的設備,是高爐不可缺少的重要組成部分,其供應能力是高爐使用高風溫的基礎。略鋼根據(jù)近年熱風爐技術(shù)發(fā)展狀況和以往使用熱風爐效果,在3#高爐大修改造時采用頂燃式熱風爐。通過生產(chǎn)實踐,頂燃式熱風爐故障率低,熱效率高,平均風溫大于1000℃,較過去提高50℃以上,節(jié)約了焦炭,改善了順行狀況,提高了產(chǎn)量,降低了生產(chǎn)成本。

        1.1.3 陶瓷杯爐底、全覆蓋冷卻壁及磚壁合一的薄壁內(nèi)襯

        高爐爐底、爐缸區(qū)采用碳磚加塑性相結(jié)合復合棕剛玉陶瓷杯結(jié)構(gòu),使用該結(jié)構(gòu)不僅可有效提高鐵水溫度,降低焦比,且耐高溫、耐沖刷,可延長高爐一代壽命。

        1.1.4 高中壓雙路供水

        此次3#高爐在設計中充分考慮到以往風口區(qū)冷卻強度低造成大量的風口破損,迫使高爐停止冶煉,各項指標受到影響的具體情況,單獨給風口區(qū)設高壓水,提高風口的冷卻強度,減少風口破損。

        1.1.5 探尺改造

        過去略鋼高爐普遍使用機械探尺,具有體積大,笨重,故障率高,維護困難等特點,給生產(chǎn)造成一定影響。3#高爐在生產(chǎn)過程中利用檢修時間將機械探尺改造為雷達探尺,雷達探尺具有:體積小,重量輕,故障率低,便于維護,探測精準,數(shù)據(jù)連續(xù)等特點,給操作提供了很大的便利。

        1.1.6 爐頂設遠紅外攝像儀

        在爐頭設遠紅外攝像儀,對高爐料面分布情況及溫度變化進行檢測及測量,可清晰直觀地觀察到布料、料面高度、料面形狀、爐內(nèi)煤氣流分布狀況,從而根據(jù)所觀察到的情況,適時地對布料方式做出調(diào)整,確保高爐順行,使略鋼高爐操作者告別了全憑分析操作高爐的歷史。

        1.1.7 爐頂液壓放散閥的應用

        爐頂大放散閥原設計為機械卷揚形式,在建造過程中改為液壓放散閥,液壓放散閥較機械卷揚放散閥有重量輕,工作簡單,壓力大,密封嚴的特點。

        1.2 液壓系統(tǒng)的應用

        液壓傳動具有功率體積比大,可實現(xiàn)無級調(diào)速,容易實現(xiàn)自動化,運行平穩(wěn),使用壽命長,易于實現(xiàn)過載保護,布置靈活等特點,是現(xiàn)代設備的主要傳動形式。

        液壓系統(tǒng)在雙爐液壓泥炮、液壓開口機、液壓堵渣機、熱風系統(tǒng)各閥門以及爐頂部分閥門的廣泛應用,徹底改變了過去電機帶動卷揚傳動的設備運行方式,設備運行平穩(wěn),故障率大幅降低。

        1.3 自動化控制

        高爐自動化控制給高爐操作和監(jiān)控提供了較大的便利,使操作更加直觀、便捷。高爐區(qū)域自動化控制系統(tǒng)分為三個獨立運行的網(wǎng)絡。

        1.3.1 高爐本體系統(tǒng)

        本體主控室由一個工程師站和一個操作站組成。高爐本體系統(tǒng)不僅能監(jiān)控本體部分的儀表、電氣參數(shù)運行工況,而且對槽下上料、熱風爐的運行情況進行監(jiān)視,實現(xiàn)了自控系統(tǒng)的集中管理,分散控制。本體操作畫面中的熱風溫度、冷風壓力、冷風流量、爐頂壓力等9個參數(shù)統(tǒng)一做在一個適時趨勢圖中(圖1),大大簡化、方便了操作人員的操作以及對爐況的掌握。對高爐的料制、負荷、透氣性指數(shù)、富氧量等參數(shù)能直觀的顯示在操作畫面上,對冷卻水壓力、各種溫度不僅有準確的顯示還有相應的的畫面閃爍報警,更加利于他們對高爐的調(diào)控。(圖2)

        1.3.2 上料系統(tǒng)

        上料主控室能對槽下上料系統(tǒng)和爐頂系統(tǒng)進行自動或上位機手動操作。對運行過程中出現(xiàn)的故障信號,在畫面中有閃爍報警提示,提醒操作人員正確操作并有記錄可查詢。對高爐生產(chǎn)所用的礦石、焦炭等原燃料的消耗根據(jù)稱量數(shù)據(jù)生成準確的報表記錄,方便了分廠統(tǒng)計人員的計算。(圖3)

        1.3.3 熱風系統(tǒng)

        熱風爐主控室由一個操作站和一個操作臺組成。熱風爐的“燒爐、燜爐、送風”有三種操作方式即:自動操作、上位機半自動操作、操作臺手動操作。一般采用上位機半自動操作,這種操作方式不僅加強了操作人員的責任心,更加方便了操作人員的及時控制。

        2 效果

        通過高爐裝備水平的提高,給高爐各項指標的提高打下了基礎,各項指標逐年提升,見表1。

        3 結(jié)束語

        隨著冶煉水平的提高,對裝備的要求也相應提高,略鋼結(jié)合本廠實際情況選用適宜本廠技術(shù)水平和管理水平的設備裝備,生產(chǎn)指標也逐年好轉(zhuǎn)。同時,裝備水平的提高也迫使略鋼近年加強管理和加強技術(shù)學習,使管理水平和技術(shù)水平都相應有較大地提升。endprint

        摘 要:煉鐵高爐裝備水平是現(xiàn)代化高爐強化冶煉獲得較好指標的前提,同時裝備水平的提高也促進了略鋼管理水平和技術(shù)水平的提高。略鋼近幾年通過與外廠交流,在后期的生產(chǎn)和建設中不斷提高裝備水平,技術(shù)指標逐步提高,經(jīng)濟效益也逐步好轉(zhuǎn)。

        關(guān)鍵詞:高爐;裝備;進步

        1 裝備進步特點

        1.1 工藝設備

        1.1.1 使用無料鐘爐頂設備

        1#高爐2008年6月12日開爐,爐頂設備采用鐘式爐頂,在后期的操作中由于頻繁磨損,吹出爐塵將部分爐頂設備掩埋,泄漏煤氣,爐頂其它設備無法正常檢查,大鐘內(nèi)無法均壓,大鐘開啟困難,不得已采取減風或降低爐頂壓力維持生產(chǎn),全風作業(yè)率低,密封問題限制著高爐的強化。

        2009年6月28日3#高爐建成投產(chǎn),爐頂設備采用了串罐式無料鐘爐頂,通過近一年的生產(chǎn)實踐,效果良好,它布料靈活,可根據(jù)實際情況實現(xiàn)最佳布料,提高煤氣能量利用,使噸鐵能耗大幅降低。設備重量較鐘式爐頂減輕約一半,節(jié)省投資。更主要的是維修方便,故障率低,更換溜槽時間僅為4~8小時,與鐘式爐頂更換大鐘需5~7日相比,高爐作業(yè)率明顯提高,爐頂壽命顯著加長。

        2010年7月將1#高爐鐘式爐頂改造為無料鐘爐頂,改造后爐頂設備故障率大幅下降,全風作業(yè)率較改造前提高80%,高爐順行狀況得到改善,高爐操作制度得到優(yōu)化,為高爐改善指標創(chuàng)造了條件。

        1.1.2 熱風爐

        熱風爐是為高爐鼓風加熱的設備,是高爐不可缺少的重要組成部分,其供應能力是高爐使用高風溫的基礎。略鋼根據(jù)近年熱風爐技術(shù)發(fā)展狀況和以往使用熱風爐效果,在3#高爐大修改造時采用頂燃式熱風爐。通過生產(chǎn)實踐,頂燃式熱風爐故障率低,熱效率高,平均風溫大于1000℃,較過去提高50℃以上,節(jié)約了焦炭,改善了順行狀況,提高了產(chǎn)量,降低了生產(chǎn)成本。

        1.1.3 陶瓷杯爐底、全覆蓋冷卻壁及磚壁合一的薄壁內(nèi)襯

        高爐爐底、爐缸區(qū)采用碳磚加塑性相結(jié)合復合棕剛玉陶瓷杯結(jié)構(gòu),使用該結(jié)構(gòu)不僅可有效提高鐵水溫度,降低焦比,且耐高溫、耐沖刷,可延長高爐一代壽命。

        1.1.4 高中壓雙路供水

        此次3#高爐在設計中充分考慮到以往風口區(qū)冷卻強度低造成大量的風口破損,迫使高爐停止冶煉,各項指標受到影響的具體情況,單獨給風口區(qū)設高壓水,提高風口的冷卻強度,減少風口破損。

        1.1.5 探尺改造

        過去略鋼高爐普遍使用機械探尺,具有體積大,笨重,故障率高,維護困難等特點,給生產(chǎn)造成一定影響。3#高爐在生產(chǎn)過程中利用檢修時間將機械探尺改造為雷達探尺,雷達探尺具有:體積小,重量輕,故障率低,便于維護,探測精準,數(shù)據(jù)連續(xù)等特點,給操作提供了很大的便利。

        1.1.6 爐頂設遠紅外攝像儀

        在爐頭設遠紅外攝像儀,對高爐料面分布情況及溫度變化進行檢測及測量,可清晰直觀地觀察到布料、料面高度、料面形狀、爐內(nèi)煤氣流分布狀況,從而根據(jù)所觀察到的情況,適時地對布料方式做出調(diào)整,確保高爐順行,使略鋼高爐操作者告別了全憑分析操作高爐的歷史。

        1.1.7 爐頂液壓放散閥的應用

        爐頂大放散閥原設計為機械卷揚形式,在建造過程中改為液壓放散閥,液壓放散閥較機械卷揚放散閥有重量輕,工作簡單,壓力大,密封嚴的特點。

        1.2 液壓系統(tǒng)的應用

        液壓傳動具有功率體積比大,可實現(xiàn)無級調(diào)速,容易實現(xiàn)自動化,運行平穩(wěn),使用壽命長,易于實現(xiàn)過載保護,布置靈活等特點,是現(xiàn)代設備的主要傳動形式。

        液壓系統(tǒng)在雙爐液壓泥炮、液壓開口機、液壓堵渣機、熱風系統(tǒng)各閥門以及爐頂部分閥門的廣泛應用,徹底改變了過去電機帶動卷揚傳動的設備運行方式,設備運行平穩(wěn),故障率大幅降低。

        1.3 自動化控制

        高爐自動化控制給高爐操作和監(jiān)控提供了較大的便利,使操作更加直觀、便捷。高爐區(qū)域自動化控制系統(tǒng)分為三個獨立運行的網(wǎng)絡。

        1.3.1 高爐本體系統(tǒng)

        本體主控室由一個工程師站和一個操作站組成。高爐本體系統(tǒng)不僅能監(jiān)控本體部分的儀表、電氣參數(shù)運行工況,而且對槽下上料、熱風爐的運行情況進行監(jiān)視,實現(xiàn)了自控系統(tǒng)的集中管理,分散控制。本體操作畫面中的熱風溫度、冷風壓力、冷風流量、爐頂壓力等9個參數(shù)統(tǒng)一做在一個適時趨勢圖中(圖1),大大簡化、方便了操作人員的操作以及對爐況的掌握。對高爐的料制、負荷、透氣性指數(shù)、富氧量等參數(shù)能直觀的顯示在操作畫面上,對冷卻水壓力、各種溫度不僅有準確的顯示還有相應的的畫面閃爍報警,更加利于他們對高爐的調(diào)控。(圖2)

        1.3.2 上料系統(tǒng)

        上料主控室能對槽下上料系統(tǒng)和爐頂系統(tǒng)進行自動或上位機手動操作。對運行過程中出現(xiàn)的故障信號,在畫面中有閃爍報警提示,提醒操作人員正確操作并有記錄可查詢。對高爐生產(chǎn)所用的礦石、焦炭等原燃料的消耗根據(jù)稱量數(shù)據(jù)生成準確的報表記錄,方便了分廠統(tǒng)計人員的計算。(圖3)

        1.3.3 熱風系統(tǒng)

        熱風爐主控室由一個操作站和一個操作臺組成。熱風爐的“燒爐、燜爐、送風”有三種操作方式即:自動操作、上位機半自動操作、操作臺手動操作。一般采用上位機半自動操作,這種操作方式不僅加強了操作人員的責任心,更加方便了操作人員的及時控制。

        2 效果

        通過高爐裝備水平的提高,給高爐各項指標的提高打下了基礎,各項指標逐年提升,見表1。

        3 結(jié)束語

        隨著冶煉水平的提高,對裝備的要求也相應提高,略鋼結(jié)合本廠實際情況選用適宜本廠技術(shù)水平和管理水平的設備裝備,生產(chǎn)指標也逐年好轉(zhuǎn)。同時,裝備水平的提高也迫使略鋼近年加強管理和加強技術(shù)學習,使管理水平和技術(shù)水平都相應有較大地提升。endprint

        摘 要:煉鐵高爐裝備水平是現(xiàn)代化高爐強化冶煉獲得較好指標的前提,同時裝備水平的提高也促進了略鋼管理水平和技術(shù)水平的提高。略鋼近幾年通過與外廠交流,在后期的生產(chǎn)和建設中不斷提高裝備水平,技術(shù)指標逐步提高,經(jīng)濟效益也逐步好轉(zhuǎn)。

        關(guān)鍵詞:高爐;裝備;進步

        1 裝備進步特點

        1.1 工藝設備

        1.1.1 使用無料鐘爐頂設備

        1#高爐2008年6月12日開爐,爐頂設備采用鐘式爐頂,在后期的操作中由于頻繁磨損,吹出爐塵將部分爐頂設備掩埋,泄漏煤氣,爐頂其它設備無法正常檢查,大鐘內(nèi)無法均壓,大鐘開啟困難,不得已采取減風或降低爐頂壓力維持生產(chǎn),全風作業(yè)率低,密封問題限制著高爐的強化。

        2009年6月28日3#高爐建成投產(chǎn),爐頂設備采用了串罐式無料鐘爐頂,通過近一年的生產(chǎn)實踐,效果良好,它布料靈活,可根據(jù)實際情況實現(xiàn)最佳布料,提高煤氣能量利用,使噸鐵能耗大幅降低。設備重量較鐘式爐頂減輕約一半,節(jié)省投資。更主要的是維修方便,故障率低,更換溜槽時間僅為4~8小時,與鐘式爐頂更換大鐘需5~7日相比,高爐作業(yè)率明顯提高,爐頂壽命顯著加長。

        2010年7月將1#高爐鐘式爐頂改造為無料鐘爐頂,改造后爐頂設備故障率大幅下降,全風作業(yè)率較改造前提高80%,高爐順行狀況得到改善,高爐操作制度得到優(yōu)化,為高爐改善指標創(chuàng)造了條件。

        1.1.2 熱風爐

        熱風爐是為高爐鼓風加熱的設備,是高爐不可缺少的重要組成部分,其供應能力是高爐使用高風溫的基礎。略鋼根據(jù)近年熱風爐技術(shù)發(fā)展狀況和以往使用熱風爐效果,在3#高爐大修改造時采用頂燃式熱風爐。通過生產(chǎn)實踐,頂燃式熱風爐故障率低,熱效率高,平均風溫大于1000℃,較過去提高50℃以上,節(jié)約了焦炭,改善了順行狀況,提高了產(chǎn)量,降低了生產(chǎn)成本。

        1.1.3 陶瓷杯爐底、全覆蓋冷卻壁及磚壁合一的薄壁內(nèi)襯

        高爐爐底、爐缸區(qū)采用碳磚加塑性相結(jié)合復合棕剛玉陶瓷杯結(jié)構(gòu),使用該結(jié)構(gòu)不僅可有效提高鐵水溫度,降低焦比,且耐高溫、耐沖刷,可延長高爐一代壽命。

        1.1.4 高中壓雙路供水

        此次3#高爐在設計中充分考慮到以往風口區(qū)冷卻強度低造成大量的風口破損,迫使高爐停止冶煉,各項指標受到影響的具體情況,單獨給風口區(qū)設高壓水,提高風口的冷卻強度,減少風口破損。

        1.1.5 探尺改造

        過去略鋼高爐普遍使用機械探尺,具有體積大,笨重,故障率高,維護困難等特點,給生產(chǎn)造成一定影響。3#高爐在生產(chǎn)過程中利用檢修時間將機械探尺改造為雷達探尺,雷達探尺具有:體積小,重量輕,故障率低,便于維護,探測精準,數(shù)據(jù)連續(xù)等特點,給操作提供了很大的便利。

        1.1.6 爐頂設遠紅外攝像儀

        在爐頭設遠紅外攝像儀,對高爐料面分布情況及溫度變化進行檢測及測量,可清晰直觀地觀察到布料、料面高度、料面形狀、爐內(nèi)煤氣流分布狀況,從而根據(jù)所觀察到的情況,適時地對布料方式做出調(diào)整,確保高爐順行,使略鋼高爐操作者告別了全憑分析操作高爐的歷史。

        1.1.7 爐頂液壓放散閥的應用

        爐頂大放散閥原設計為機械卷揚形式,在建造過程中改為液壓放散閥,液壓放散閥較機械卷揚放散閥有重量輕,工作簡單,壓力大,密封嚴的特點。

        1.2 液壓系統(tǒng)的應用

        液壓傳動具有功率體積比大,可實現(xiàn)無級調(diào)速,容易實現(xiàn)自動化,運行平穩(wěn),使用壽命長,易于實現(xiàn)過載保護,布置靈活等特點,是現(xiàn)代設備的主要傳動形式。

        液壓系統(tǒng)在雙爐液壓泥炮、液壓開口機、液壓堵渣機、熱風系統(tǒng)各閥門以及爐頂部分閥門的廣泛應用,徹底改變了過去電機帶動卷揚傳動的設備運行方式,設備運行平穩(wěn),故障率大幅降低。

        1.3 自動化控制

        高爐自動化控制給高爐操作和監(jiān)控提供了較大的便利,使操作更加直觀、便捷。高爐區(qū)域自動化控制系統(tǒng)分為三個獨立運行的網(wǎng)絡。

        1.3.1 高爐本體系統(tǒng)

        本體主控室由一個工程師站和一個操作站組成。高爐本體系統(tǒng)不僅能監(jiān)控本體部分的儀表、電氣參數(shù)運行工況,而且對槽下上料、熱風爐的運行情況進行監(jiān)視,實現(xiàn)了自控系統(tǒng)的集中管理,分散控制。本體操作畫面中的熱風溫度、冷風壓力、冷風流量、爐頂壓力等9個參數(shù)統(tǒng)一做在一個適時趨勢圖中(圖1),大大簡化、方便了操作人員的操作以及對爐況的掌握。對高爐的料制、負荷、透氣性指數(shù)、富氧量等參數(shù)能直觀的顯示在操作畫面上,對冷卻水壓力、各種溫度不僅有準確的顯示還有相應的的畫面閃爍報警,更加利于他們對高爐的調(diào)控。(圖2)

        1.3.2 上料系統(tǒng)

        上料主控室能對槽下上料系統(tǒng)和爐頂系統(tǒng)進行自動或上位機手動操作。對運行過程中出現(xiàn)的故障信號,在畫面中有閃爍報警提示,提醒操作人員正確操作并有記錄可查詢。對高爐生產(chǎn)所用的礦石、焦炭等原燃料的消耗根據(jù)稱量數(shù)據(jù)生成準確的報表記錄,方便了分廠統(tǒng)計人員的計算。(圖3)

        1.3.3 熱風系統(tǒng)

        熱風爐主控室由一個操作站和一個操作臺組成。熱風爐的“燒爐、燜爐、送風”有三種操作方式即:自動操作、上位機半自動操作、操作臺手動操作。一般采用上位機半自動操作,這種操作方式不僅加強了操作人員的責任心,更加方便了操作人員的及時控制。

        2 效果

        通過高爐裝備水平的提高,給高爐各項指標的提高打下了基礎,各項指標逐年提升,見表1。

        3 結(jié)束語

        隨著冶煉水平的提高,對裝備的要求也相應提高,略鋼結(jié)合本廠實際情況選用適宜本廠技術(shù)水平和管理水平的設備裝備,生產(chǎn)指標也逐年好轉(zhuǎn)。同時,裝備水平的提高也迫使略鋼近年加強管理和加強技術(shù)學習,使管理水平和技術(shù)水平都相應有較大地提升。endprint

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